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10B28冷镦钢线材表面结疤成因分析及控制措施 被引量:3
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作者 李永超 温娜娜 +1 位作者 樊亚鹏 冯兴磊 《特殊钢》 北大核心 2020年第4期34-36,共3页
采用金相显微镜和扫描电镜分析了10B28冷镦钢线材表面结疤,得出结疤缺陷形成的主要原因是钢中N含量偏高(0.013 3%),钢中的Ti(0.033%)不足以完全固N,过剩N与B形成BN析出物,弱化晶界,形成微裂纹,导致铸坯表面开裂,最终经轧制后遗传到线材... 采用金相显微镜和扫描电镜分析了10B28冷镦钢线材表面结疤,得出结疤缺陷形成的主要原因是钢中N含量偏高(0.013 3%),钢中的Ti(0.033%)不足以完全固N,过剩N与B形成BN析出物,弱化晶界,形成微裂纹,导致铸坯表面开裂,最终经轧制后遗传到线材表面。通过将废钢比由21%降低为10%、降低出钢脱氧强度、造完白渣喂入钛铁线5 min后加入硼铁、控制LF软吹底吹气量和浇注过程铝损≤0.003%等措施,将N稳定控制在60×10-6以下,保证Ti/N≥4,使表面结疤不良率由原来的60%降低至1.0%以下。 展开更多
关键词 10b28 冷镦钢线材 表面结疤 成因分析 改进工艺
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10B28含硼冷镦钢结疤形成分析及控制实践
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作者 李智刚 和红杰 阎丽珍 《特殊钢》 2021年第5期49-51,共3页
分析得出10B28钢结疤的主要原因是钢水N含量偏高,钢水中的Ti不足以完全固N,致使大量的细小的BN在晶界析出,铸坯在矫直过程形成裂纹,进而在轧制过程形成线材表面结疤。取样分析证实,精炼过程使用高N含量(4.6%)缓释脱氧剂造渣是钢水含N高... 分析得出10B28钢结疤的主要原因是钢水N含量偏高,钢水中的Ti不足以完全固N,致使大量的细小的BN在晶界析出,铸坯在矫直过程形成裂纹,进而在轧制过程形成线材表面结疤。取样分析证实,精炼过程使用高N含量(4.6%)缓释脱氧剂造渣是钢水含N高的主要原因;使用铝粒替代缓释脱氧剂脱氧造渣,精炼过程增N量可由43.4×10^(-6)降至11.4×10^(-6)。通过将转炉出钢C由0.06%提高至≥0.08%、降低精炼前期加热功率、铝粒替代缓释脱氧剂造渣等措施,10B28钢N含量稳定控制在70×10^(-6)以下,线材合格率由不足50%提升至≥98%。 展开更多
关键词 冷镦钢10b28线材 结疤 N含量 缓释脱氧剂
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冷镦钢线材10B21冷顶锻开裂原因分析
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作者 邝永海 韩伦杰 +1 位作者 诸葛宇明 刘荣泉 《现代冶金》 CAS 2020年第1期25-27,共3页
为了分析冷镦钢线材10B21冷顶锻开裂原因,通过连铸坯酸洗以及对开裂试样进行金相检验、扫描电镜能谱分析,结果表明:连铸坯表面及皮下针孔是导致冷镦钢线材10B21冷顶锻开裂的主要原因。
关键词 冷镦钢线材 10b21 冷顶锻开裂 针孔
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10B21线材球化退火实验研究
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作者 段开会 曹秋野 吴航兵 《昆钢科技》 2016年第2期8-10,24,共4页
本文通过对冷镦钢10B21线材进行球化退火模拟实验研究,采用金相、硬度检验等分析方法,证明在能够保证球化级别为4~5级、试样硬度为73.9,并可明显改善钢材中的异常组织,在实验室条件下节省0.5个小时的保温时间,明显降低电耗和成... 本文通过对冷镦钢10B21线材进行球化退火模拟实验研究,采用金相、硬度检验等分析方法,证明在能够保证球化级别为4~5级、试样硬度为73.9,并可明显改善钢材中的异常组织,在实验室条件下节省0.5个小时的保温时间,明显降低电耗和成本,极大提高生产效率。 展开更多
关键词 冷镦钢 10b21 线材 球化退火
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