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题名大庆油田古龙1井气体钻井应用实践
被引量:4
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作者
王建艳
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机构
大庆钻探工程公司钻井工程技术研究院
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出处
《探矿工程(岩土钻掘工程)》
2010年第5期14-16,共3页
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文摘
古龙1井是大庆油田2008年完钻最深的一口天然气探井,在三开Φ311.2 mm井眼进行了空气/雾化钻井实践。针对实际钻进中存在的问题,对比分析了几种不同介质气体钻井方式在松辽盆地泉二段以下的应用情况,并优选了合适的钻进方式。实钻结果表明,该井创造了大庆油田松辽盆地有史以来Φ311.2 mm井段空气钻进至井深4301.05 m,井段最深、温度最高的记录,在井壁失稳、持续出水的情况下,克服重重困难,空气、雾化钻进了1196.05 m,平均机械钻速7.9 m/h,单只钻头最高进尺达到了552.86 m。
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关键词
气体钻井
钻头
优化设计
古龙1井
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Keywords
air drilling
drilling bit
optimal design
Well Gulong 1 of Daqing
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分类号
TE242.6
[石油与天然气工程—油气井工程]
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题名古龙1井311mm井眼气体钻井技术实践
被引量:1
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作者
崔树建
亢菊峰
田鲁财
宋瑞宏
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机构
大庆钻探工程公司钻井工程技术研究院
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出处
《西部探矿工程》
CAS
2011年第7期53-56,共4页
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文摘
近几年来,大庆油田已钻气体钻井20多口,在各方面取得了喜人的成绩。然而在所钻的20多口气体钻井中,均是在216mm井眼中进行施工。古龙1井作为大庆油田古龙区块的一口重点井决定在三开311mm井眼中采用气体钻井技术用以提速。311mm井眼气体钻井技术的施工为大庆油田的气体钻井技术提供了契机也提供了宝贵的现场经验。
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关键词
古龙1井
气体钻井
提速
钻具组合
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分类号
TE242
[石油与天然气工程—油气井工程]
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题名油包水钻井液技术在古龙1井的应用
被引量:10
- 3
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作者
梁勇
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机构
大庆钻探钻井工程技术研究院钻井液技术研究所
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出处
《钻井液与完井液》
CAS
2010年第5期15-17,共3页
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文摘
介绍了抗高温油包水型钻井液在大庆古龙l井的现场施工情况和室内评价结果。该井井底温度在250~260℃之间,钻井液需要解决高温下流变性变差问题、高温下滤失量控制问题、井壁稳定问题及储层保护等主要问题。通过室内评价和现场使用表明,VERSACLEAN油基钻井液能抗260℃高温,具有抗污染能力强、有利于井壁稳定、润滑性好和对油气层损害程度小等优点,且现场工艺简单易操作,圆满完成了松辽盆地最深井(6300.84m)的任务,达到了预期的目的。
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关键词
油包水钻井液
超高温钻井液
井眼稳定
稳定性
流变性
古龙1井
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Keywords
Water in oil drilling fluid
Ultra-high temperature drilling fluid
wellbore stability
Stability
rheology
Gulong 1th well
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分类号
TE254.3
[石油与天然气工程—油气井工程]
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题名钻头优选技术在超深井古龙1井的应用
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作者
靳丽明
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机构
大庆油田钻探工程公司钻井一公司
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出处
《中国石油和化工标准与质量》
2013年第16期127-127,共1页
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文摘
古龙1井是松辽盆地最深的一口探井,完钻井深6300m。针对四层井身结构、大尺寸井眼较深、地温梯度高、岩石可钻性差、研磨性强等技术难点,进行钻头优选攻关研究,确定合理钻头使用序列,并与多项新工艺、新技术相结合,顺利完成了该井的施工,对松辽盆地深层的钻头序列优选具有重要指导意义。
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关键词
钻头优选
古龙1井
现场应用
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分类号
TE242
[石油与天然气工程—油气井工程]
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题名古龙扶平1井钻井液技术
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作者
毛立丰
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机构
大庆钻探工程公司钻井工程技术研究院
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出处
《西部探矿工程》
CAS
2011年第6期55-57,59,共4页
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文摘
分析了古龙扶平1井钻进过程中遇到的井壁失稳、卡钻、岩屑携带、钻井液润滑及泥饼质量等问题,针对现场出现问题制定相应的技术措施,进一步优化该井各井段的钻井液配方及其维护处理措施。为以后施工古龙北地区水平井积累了宝贵经验。
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关键词
水平井
抗钙侵
井壁稳定
润滑
滤失量
古龙扶平1井
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分类号
TE2
[石油与天然气工程—油气井工程]
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题名庆深气田深层Φ311.1mm井眼气体钻井技术
被引量:7
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作者
韩福彬
张洪大
姜玉芳
王蔚
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机构
中国石油大庆油田有限责任公司勘探分公司
中国石油大庆钻探工程公司钻井一公司
中国石油大庆钻探工程公司钻井工程技术研究院
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出处
《石油钻探技术》
CAS
北大核心
2011年第4期61-65,共5页
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文摘
针对庆深气田深层岩石可钻性级值高达6~10级、地层硬度高达2 500~5 000 MPa、平均地温梯度高达4.1℃/100m和机械钻速低等难题,应用优选、修正后的地层出水量计算模型、出气量计算模型、井壁稳定性评估模型,对古龙1井的泉二段至登三段地层气体/雾化钻井的可行性进行了研究,优化设计出了气体/雾化钻井技术方案。该钻井技术方案在超深井古龙1井进行了现场应用,应用井段为井深3 100.00~4 301.05m,应用井段井眼尺寸为311.1mm。应用结果表明,该井段平均机械钻速为7.53 m/h,是邻井古深1井相同层位常规钻井段的3.6倍,钻井周期同比缩短28 d。
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关键词
超深井
气体钻井
机械钻速
庆深气田
古龙1井
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Keywords
ultradeep well
gas drilling
penetration rate
Qingshen gas field
Well Gulong 1
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分类号
TE242.6
[石油与天然气工程—油气井工程]
TE242.9
[石油与天然气工程—油气井工程]
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