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1.20Mt/a延迟焦化装置焦炭塔大油气管线结焦分析
被引量:
1
1
作者
魏文
刘广虎
鲍旭飞
《石化技术》
CAS
2015年第9期6-8,共3页
焦炭塔大油气管线结焦是影响延迟焦化装置长周期运行的主要因素,综合当前国内外延迟焦化方面对焦炭塔大油气管线结焦的分析,并根据1.20 Mt/a焦化装置大油气管线结焦的具体现象,得出影响结焦的主要因素有原料性质、加热炉出口温度、焦炭...
焦炭塔大油气管线结焦是影响延迟焦化装置长周期运行的主要因素,综合当前国内外延迟焦化方面对焦炭塔大油气管线结焦的分析,并根据1.20 Mt/a焦化装置大油气管线结焦的具体现象,得出影响结焦的主要因素有原料性质、加热炉出口温度、焦炭塔顶部温度控制,急冷油、焦炭塔气速等。同时,提出了合理控制加热炉出口温度、改善急冷油性质、降低焦炭塔气速等减缓结焦措施。
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关键词
延迟焦化
大油气管线
结焦
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职称材料
延迟焦化装置大油气管线结焦原因分析及改进措施
被引量:
3
2
作者
颜峰
谢崇亮
范海玲
《炼油技术与工程》
CAS
2017年第11期31-34,共4页
某1.0 Mt/a延迟焦化装置焦炭塔顶大油气管线原设计为90°弯头形式,急冷油注入采用传统三点斜插式,在装置运行过程中发现大油气管线结焦速度较快,在3个月内,焦炭塔顶压力由0.17 MPa增加至0.28 MPa,影响装置的安全生产及经济效益。为...
某1.0 Mt/a延迟焦化装置焦炭塔顶大油气管线原设计为90°弯头形式,急冷油注入采用传统三点斜插式,在装置运行过程中发现大油气管线结焦速度较快,在3个月内,焦炭塔顶压力由0.17 MPa增加至0.28 MPa,影响装置的安全生产及经济效益。为解决上述问题,对大油气管线形式及急冷油注入方式进行改造:将焦炭塔顶大油气管线形式由90°弯头改为可在线清焦的四通结构,同时将急冷油注入方式由三点斜插式改为喷嘴结构,并对急冷油的注入位置、消泡剂的注入方式及工艺操作参数进行了优化。装置改造后大油气管线的清焦周期延长至6个月,且能够实现在线清焦,实现了安全生产及提高经济效益的综合效果。
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关键词
延迟焦化
大油气管线
急冷油注入
消泡剂
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职称材料
焦炭塔顶大油气管线出口接管结焦原因及措施
被引量:
1
3
作者
郑宗孝
《齐鲁石油化工》
2005年第4期311-314,共4页
延迟焦化装置焦炭塔顶大油气管线出口接管出现了结焦问题,严重影响了装置的安全生产,通过对结焦部位和结焦程度的分析,采取了工艺改进措施,极大缓解了大油气管线出口接管的结焦速度,并提出了进一步的改造建议,为彻底解决大油气管线结焦...
延迟焦化装置焦炭塔顶大油气管线出口接管出现了结焦问题,严重影响了装置的安全生产,通过对结焦部位和结焦程度的分析,采取了工艺改进措施,极大缓解了大油气管线出口接管的结焦速度,并提出了进一步的改造建议,为彻底解决大油气管线结焦问题提供了可参考的方案。
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关键词
焦炭塔
大油气管线
结焦
泡沫层
急冷油
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职称材料
催化反应系统烧焦技术
4
作者
滕天灿
《中外能源》
CAS
2006年第5期53-55,共3页
清江石油化工有限公司催化裂化装置从1995年开始对提升管、沉降器、大油气管线进行烧焦,经过10年的实践,总结出了可靠的烧焦方法,减轻了停工时的清焦强度,延长了运行周期。
关键词
催化裂化
提升管
沉降器
大油气管线
烧焦
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职称材料
总公司系统1996年1~9月重大事故
5
《石油化工安全环保技术》
CAS
1996年第6期42-43,共2页
(1)1月16日10时20分,第四建设公司第三工程公司起重队在天津大港炼油厂80万t/a重油催化装置用136t履带吊车向27m高的平台(4m×7.5m)上吊装外取热器的汽包((?)1200×9600mm,重240和集汽管((?)373×4700mm,重1.250,将两者捆...
(1)1月16日10时20分,第四建设公司第三工程公司起重队在天津大港炼油厂80万t/a重油催化装置用136t履带吊车向27m高的平台(4m×7.5m)上吊装外取热器的汽包((?)1200×9600mm,重240和集汽管((?)373×4700mm,重1.250,将两者捆绑在一起吊至平台。在调整汽包位置时,集汽管滑脱下来,将站在平台边上的起重工胡金庆(男,32岁)带下,使其头部摔在地面枕木上。
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关键词
重大事故
公司系统
集汽管
反应器
大庆石化总厂
催化裂化装置
分馏塔
重油催化装置
大油气管线
高压开关柜
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职称材料
题名
1.20Mt/a延迟焦化装置焦炭塔大油气管线结焦分析
被引量:
1
1
作者
魏文
刘广虎
鲍旭飞
机构
乌鲁木齐石化公司炼油厂
出处
《石化技术》
CAS
2015年第9期6-8,共3页
文摘
焦炭塔大油气管线结焦是影响延迟焦化装置长周期运行的主要因素,综合当前国内外延迟焦化方面对焦炭塔大油气管线结焦的分析,并根据1.20 Mt/a焦化装置大油气管线结焦的具体现象,得出影响结焦的主要因素有原料性质、加热炉出口温度、焦炭塔顶部温度控制,急冷油、焦炭塔气速等。同时,提出了合理控制加热炉出口温度、改善急冷油性质、降低焦炭塔气速等减缓结焦措施。
关键词
延迟焦化
大油气管线
结焦
Keywords
delayed coking
oil and gas pipeline
coking
分类号
TE96 [石油与天然气工程—石油机械设备]
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职称材料
题名
延迟焦化装置大油气管线结焦原因分析及改进措施
被引量:
3
2
作者
颜峰
谢崇亮
范海玲
机构
中国石油工程建设有限公司华东设计分公司
出处
《炼油技术与工程》
CAS
2017年第11期31-34,共4页
文摘
某1.0 Mt/a延迟焦化装置焦炭塔顶大油气管线原设计为90°弯头形式,急冷油注入采用传统三点斜插式,在装置运行过程中发现大油气管线结焦速度较快,在3个月内,焦炭塔顶压力由0.17 MPa增加至0.28 MPa,影响装置的安全生产及经济效益。为解决上述问题,对大油气管线形式及急冷油注入方式进行改造:将焦炭塔顶大油气管线形式由90°弯头改为可在线清焦的四通结构,同时将急冷油注入方式由三点斜插式改为喷嘴结构,并对急冷油的注入位置、消泡剂的注入方式及工艺操作参数进行了优化。装置改造后大油气管线的清焦周期延长至6个月,且能够实现在线清焦,实现了安全生产及提高经济效益的综合效果。
关键词
延迟焦化
大油气管线
急冷油注入
消泡剂
Keywords
DCU, overhead vapor lines, injection of quench oil, defoaming agent
分类号
TE96 [石油与天然气工程—石油机械设备]
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职称材料
题名
焦炭塔顶大油气管线出口接管结焦原因及措施
被引量:
1
3
作者
郑宗孝
机构
中国石化齐鲁分公司胜利炼油厂
出处
《齐鲁石油化工》
2005年第4期311-314,共4页
文摘
延迟焦化装置焦炭塔顶大油气管线出口接管出现了结焦问题,严重影响了装置的安全生产,通过对结焦部位和结焦程度的分析,采取了工艺改进措施,极大缓解了大油气管线出口接管的结焦速度,并提出了进一步的改造建议,为彻底解决大油气管线结焦问题提供了可参考的方案。
关键词
焦炭塔
大油气管线
结焦
泡沫层
急冷油
Keywords
coke tower, main oil gas piping, coking, foam layer, quenching oil [HJ*3/5]
分类号
TE624.3 [石油与天然气工程—油气加工工程]
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职称材料
题名
催化反应系统烧焦技术
4
作者
滕天灿
机构
中国石化集团清江石油化工有限公司
出处
《中外能源》
CAS
2006年第5期53-55,共3页
文摘
清江石油化工有限公司催化裂化装置从1995年开始对提升管、沉降器、大油气管线进行烧焦,经过10年的实践,总结出了可靠的烧焦方法,减轻了停工时的清焦强度,延长了运行周期。
关键词
催化裂化
提升管
沉降器
大油气管线
烧焦
Keywords
catalytic cracking
riser
stripper big oil-gas pipeline
coke burning
分类号
TE624.41 [石油与天然气工程—油气加工工程]
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职称材料
题名
总公司系统1996年1~9月重大事故
5
机构
中国石化总公司安全监督办公室监督处
出处
《石油化工安全环保技术》
CAS
1996年第6期42-43,共2页
文摘
(1)1月16日10时20分,第四建设公司第三工程公司起重队在天津大港炼油厂80万t/a重油催化装置用136t履带吊车向27m高的平台(4m×7.5m)上吊装外取热器的汽包((?)1200×9600mm,重240和集汽管((?)373×4700mm,重1.250,将两者捆绑在一起吊至平台。在调整汽包位置时,集汽管滑脱下来,将站在平台边上的起重工胡金庆(男,32岁)带下,使其头部摔在地面枕木上。
关键词
重大事故
公司系统
集汽管
反应器
大庆石化总厂
催化裂化装置
分馏塔
重油催化装置
大油气管线
高压开关柜
分类号
X937 [环境科学与工程—安全科学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
1.20Mt/a延迟焦化装置焦炭塔大油气管线结焦分析
魏文
刘广虎
鲍旭飞
《石化技术》
CAS
2015
1
下载PDF
职称材料
2
延迟焦化装置大油气管线结焦原因分析及改进措施
颜峰
谢崇亮
范海玲
《炼油技术与工程》
CAS
2017
3
下载PDF
职称材料
3
焦炭塔顶大油气管线出口接管结焦原因及措施
郑宗孝
《齐鲁石油化工》
2005
1
下载PDF
职称材料
4
催化反应系统烧焦技术
滕天灿
《中外能源》
CAS
2006
0
下载PDF
职称材料
5
总公司系统1996年1~9月重大事故
《石油化工安全环保技术》
CAS
1996
0
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职称材料
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