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气缸套加工误差的分析
1
作者
言宏武
《科技通讯(成都)》
1999年第1期23-26,38,共5页
在机械加工过程中,工艺系统的种种误差导致了零件的加工误差,从而产生废品。本文着重分析了气缸套加工中出现的内孔圆度误差,得出其产生的主要原因:精车内孔圆度超差,而磨削定位面时的夹紧力使内孔弹性变形,从而导致定位面圆超差...
在机械加工过程中,工艺系统的种种误差导致了零件的加工误差,从而产生废品。本文着重分析了气缸套加工中出现的内孔圆度误差,得出其产生的主要原因:精车内孔圆度超差,而磨削定位面时的夹紧力使内孔弹性变形,从而导致定位面圆超差,最终使精车内孔的圆度超差,通过对加工误差定性和定量的分析,针对误差的成因,采取必要的措施,从而避免返工和报废,提高了产品的质量。
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关键词
气缸套
误差
分析
内
孔圆度误差
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职称材料
钨钢涂层钻头钻削QT700-10的钻削力及质量研究
2
作者
李胜柱
杨淦贵
+4 位作者
张玉东
董晓梅
李伟柱
赖德斌
林勇传
《工具技术》
北大核心
2023年第5期77-81,共5页
QT700-10球墨铸铁具有良好的减振性和自润滑功能,抗压和抗拉能力强于灰铸铁,但是QT700-10的塑形和韧性比钢低很多,可加工性不高。为了研究QT700-10的钻削力和加工质量,设计正交试验,使用硬质合金钨钢涂层钻头钻削QT700-10工件。利用极...
QT700-10球墨铸铁具有良好的减振性和自润滑功能,抗压和抗拉能力强于灰铸铁,但是QT700-10的塑形和韧性比钢低很多,可加工性不高。为了研究QT700-10的钻削力和加工质量,设计正交试验,使用硬质合金钨钢涂层钻头钻削QT700-10工件。利用极差分析方法,对钻削合力及孔圆度误差进行影响因素评价。影响钻削合力的因素依次为每齿进给量>钻头直径>主轴转速;影响孔圆度误差的因素依次为每齿进给量>主轴转速>钻头直径。钻头的主要磨损形式是黏结磨损,10mm钻头的磨损宽度最大。综合考虑钻削合力、孔圆度误差和钻头磨损后,提出QT700-10的钻削加工关键参数组合为:钻头直径为8mm,主轴转速为3000r/min,每齿进给量为0.18mm/r。
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关键词
QT700-10
正交试验
钻削合力
钻头磨损
孔圆度误差
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职称材料
题名
气缸套加工误差的分析
1
作者
言宏武
出处
《科技通讯(成都)》
1999年第1期23-26,38,共5页
文摘
在机械加工过程中,工艺系统的种种误差导致了零件的加工误差,从而产生废品。本文着重分析了气缸套加工中出现的内孔圆度误差,得出其产生的主要原因:精车内孔圆度超差,而磨削定位面时的夹紧力使内孔弹性变形,从而导致定位面圆超差,最终使精车内孔的圆度超差,通过对加工误差定性和定量的分析,针对误差的成因,采取必要的措施,从而避免返工和报废,提高了产品的质量。
关键词
气缸套
误差
分析
内
孔圆度误差
分类号
TH161.5 [机械工程—机械制造及自动化]
TK403 [动力工程及工程热物理—动力机械及工程]
下载PDF
职称材料
题名
钨钢涂层钻头钻削QT700-10的钻削力及质量研究
2
作者
李胜柱
杨淦贵
张玉东
董晓梅
李伟柱
赖德斌
林勇传
机构
广西大学机械工程学院
广西玉柴机器配件制造有限公司
出处
《工具技术》
北大核心
2023年第5期77-81,共5页
基金
广西自然科学基金(2020JJA160030)
广西科技重大专项(2020AA09001AA)。
文摘
QT700-10球墨铸铁具有良好的减振性和自润滑功能,抗压和抗拉能力强于灰铸铁,但是QT700-10的塑形和韧性比钢低很多,可加工性不高。为了研究QT700-10的钻削力和加工质量,设计正交试验,使用硬质合金钨钢涂层钻头钻削QT700-10工件。利用极差分析方法,对钻削合力及孔圆度误差进行影响因素评价。影响钻削合力的因素依次为每齿进给量>钻头直径>主轴转速;影响孔圆度误差的因素依次为每齿进给量>主轴转速>钻头直径。钻头的主要磨损形式是黏结磨损,10mm钻头的磨损宽度最大。综合考虑钻削合力、孔圆度误差和钻头磨损后,提出QT700-10的钻削加工关键参数组合为:钻头直径为8mm,主轴转速为3000r/min,每齿进给量为0.18mm/r。
关键词
QT700-10
正交试验
钻削合力
钻头磨损
孔圆度误差
Keywords
QT700-10
orthogonal test
drilling resultant force
drill bit wear
hole roundness error
分类号
TG115.63 [金属学及工艺—物理冶金]
TH162 [机械工程—机械制造及自动化]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
气缸套加工误差的分析
言宏武
《科技通讯(成都)》
1999
0
下载PDF
职称材料
2
钨钢涂层钻头钻削QT700-10的钻削力及质量研究
李胜柱
杨淦贵
张玉东
董晓梅
李伟柱
赖德斌
林勇传
《工具技术》
北大核心
2023
0
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职称材料
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