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热轧H型钢万能轧机导卫系统研究
1
作者 马志强 王惠峰 +2 位作者 郭润峰 郑东艳 李强 《山西冶金》 CAS 2024年第3期181-183,共3页
导卫装置的设计和使用是否恰当直接影响产品质量和轧机的生产能力。对长钢H型钢车间万能轧机导卫装配形式进行研究,在线探讨了UR-E-UF三台串联式轧机进出口腹板上下导卫装配要点。研究结果表明,该导卫装配形式可降低型钢车间非计划停机... 导卫装置的设计和使用是否恰当直接影响产品质量和轧机的生产能力。对长钢H型钢车间万能轧机导卫装配形式进行研究,在线探讨了UR-E-UF三台串联式轧机进出口腹板上下导卫装配要点。研究结果表明,该导卫装配形式可降低型钢车间非计划停机时间和工艺故障率,实现降本增效。 展开更多
关键词 H型钢 万能轧机 导卫系统 装配形式
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钢轨轧制过程典型导卫系统的有限元模拟 被引量:7
2
作者 原思宇 丁宁 +2 位作者 左岩 刘鹤 宋华 《塑性工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2011年第2期52-56,共5页
利用有限元模拟方法,对钢轨轧制生产过程中典型导卫系统进行模拟研究,借助大型有限元模拟软件MSC.Marc,分别讨论了入口导板和出口卫板对轧制过程以及轧件变形过程的影响。模拟结果表明,入口导板对轧件顺利咬入孔型以及轧件在该道次的变... 利用有限元模拟方法,对钢轨轧制生产过程中典型导卫系统进行模拟研究,借助大型有限元模拟软件MSC.Marc,分别讨论了入口导板和出口卫板对轧制过程以及轧件变形过程的影响。模拟结果表明,入口导板对轧件顺利咬入孔型以及轧件在该道次的变形过程产生显著影响,出口卫板对轧制过程的顺利进行产生显著影响。通过对模拟结果的分析认为,有限元模拟方法有助于实际生产过程中导卫系统的设计与优化;有限元模拟技术的应用,可提高导卫系统的可靠性,并对轧制过程提供有效而便捷的途径。 展开更多
关键词 万能轧制 导卫系统 有限元
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导卫系统的优化设计与改造
3
作者 韩奇 程洪兴 +2 位作者 訾福莲 巢敏雯 张风武 《山东冶金》 CAS 2002年第6期22-24,共3页
济钢中型轧钢厂由开坯转为型钢生产后 ,针对导卫系统存在的问题 ,对翻钢板进行技术改造 ,对导卫适用性、共用性及导卫进口装置的工艺参数和稳定性进行优化设计 ,使导卫装置满足了生产要求 ,平均换辊时间减少到 2 .85 h,轧机机时产量和... 济钢中型轧钢厂由开坯转为型钢生产后 ,针对导卫系统存在的问题 ,对翻钢板进行技术改造 ,对导卫适用性、共用性及导卫进口装置的工艺参数和稳定性进行优化设计 ,使导卫装置满足了生产要求 ,平均换辊时间减少到 2 .85 h,轧机机时产量和日历作业率分别提高到 47t和 61%。 展开更多
关键词 型材轧制 导卫系统 工艺参数 优化设计
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棒材切分轧制导卫系统的应用与改进 被引量:1
4
作者 郭晓凝 刘建平 《山东冶金》 CAS 2003年第5期19-21,共3页
介绍了全连续式棒材轧机切分轧制导卫系统的主要特点 ,同时针对切分轧制导卫系统在生产中出现的滚动导卫运行不正常、导轮损坏频繁、导卫粘钢而造成堆钢等问题进行了改进 ,设计加工了轴承防尘盖和水封器、修复了四轮滚动导卫冷却管路、... 介绍了全连续式棒材轧机切分轧制导卫系统的主要特点 ,同时针对切分轧制导卫系统在生产中出现的滚动导卫运行不正常、导轮损坏频繁、导卫粘钢而造成堆钢等问题进行了改进 ,设计加工了轴承防尘盖和水封器、修复了四轮滚动导卫冷却管路、改进了切分导卫结构 ,从而满足了生产要求 。 展开更多
关键词 棒材轧机 切分轧制 导卫系统 密封 润滑 切分
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中型轧机导卫系统结构改造
5
作者 高志新 秦东 《莱钢科技》 2003年第6期18-19,37,共3页
介绍了滚动导卫装置结构改进的要点和优点。
关键词 中型轧机 导卫系统 结构改造 滚动装置
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热轧H型钢开坯机导卫系统探讨
6
作者 程向前 《山西冶金》 CAS 2007年第2期45-46,共2页
介绍了长钢热轧H型钢生产线开坯机导卫系统的装配形式和设计原则。
关键词 H型钢 开坯机 导卫系统
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中厚板精轧机导卫系统改进
7
作者 包连勤 《冶金设备管理与维修》 2015年第3期6-7,9,共3页
针对中厚板精轧机导卫系统运行状况和存在的问题进行了分析研究,对精轧机导卫系统连接方式进行改进,取得了显著效果.
关键词 中厚板精轧机 导卫系统 改进
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三辊粗轧机导卫系统的优化设计研究
8
作者 郭磊 《工程建设与设计》 2017年第4期117-118,共2页
三辊粗轧机在实际使用过程中,由于具有往复多道次轧制的工艺特征,对导卫系统的稳定性提出较高的要求。在以往的应用中,莱钢小微型的合金钢棒材生产线粗轧机导卫系统优化设计主要运用倒挂组合式倒板梁、活动式进口装置及具有差异性特点... 三辊粗轧机在实际使用过程中,由于具有往复多道次轧制的工艺特征,对导卫系统的稳定性提出较高的要求。在以往的应用中,莱钢小微型的合金钢棒材生产线粗轧机导卫系统优化设计主要运用倒挂组合式倒板梁、活动式进口装置及具有差异性特点的翻钢板,这样的应用方式能在很大程度上诱导轧件进入孔型,保障材料的精准度和工艺稳定地进行,使事故发生率相对较低,在实际使用中具有稳定性和较高的可靠性。 展开更多
关键词 组合式倒板梁 导卫系统 活动式进口
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轧机导卫的革新
9
作者 韦菁 《马钢科研》 1997年第4期42-45,共4页
关键词 导卫系统 型钢轧机 棒材轧机 线材轧机 扁钢轧制
全文增补中
棒材轧机精轧系统工艺优化 被引量:2
10
作者 吴斌 房宽军 秦东 《山东冶金》 CAS 2008年第6期83-83,共1页
莱钢特钢厂原φ300轧机精轧工艺系统稳定性差,存在质量隐患。从导卫系统、孔型系统进行技术改进,合理调整孔型尺寸,改进横梁结构,优化成品车轧机进口导板盒结构,以提高导卫系统的稳定性。工艺优化后,提高了成材率及产量,降低了备件成本... 莱钢特钢厂原φ300轧机精轧工艺系统稳定性差,存在质量隐患。从导卫系统、孔型系统进行技术改进,合理调整孔型尺寸,改进横梁结构,优化成品车轧机进口导板盒结构,以提高导卫系统的稳定性。工艺优化后,提高了成材率及产量,降低了备件成本,年创经济效益200余万元。 展开更多
关键词 轧机精轧系统 32艺优化 导卫系统 孔型系统
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唐钢Φ22mm热轧带肋钢筋切分轧制技术实践
11
作者 董超 涂帮超 牛良朋 《河北冶金》 2012年第12期49-51,23,共4页
介绍了唐钢第二钢轧厂二棒生产线的Φ22 mm螺切分轧制工艺的研究开发情况,重点介绍了Φ22 mm螺切分轧制的孔型系统和导卫系统。切分工艺应用后,彻底解决了5#连铸机与二棒生产能力不匹配的问题,提高了产品产量,取得了较好的经济效益。
关键词 切分轧制 孔型 导卫系统 实践
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Φ18 mm圆钢两切分轧制工艺的设计与优化
12
作者 孟丽军 《山东冶金》 CAS 2018年第2期20-21,26,共3页
石横特钢棒材生产线开发Φ18 mm圆钢两切分轧制工艺,根据圆钢切分的工艺特点,对孔型系统和导卫系统进行了重新设计。碳化钨轧辊、双线活套器的使用,解决了成品尺寸不稳定、头尾宽大的问题。穿水装置的改进,成品弯曲度得到了改善。Φ18 m... 石横特钢棒材生产线开发Φ18 mm圆钢两切分轧制工艺,根据圆钢切分的工艺特点,对孔型系统和导卫系统进行了重新设计。碳化钨轧辊、双线活套器的使用,解决了成品尺寸不稳定、头尾宽大的问题。穿水装置的改进,成品弯曲度得到了改善。Φ18 mm圆钢两切分的成功开发,各项经济技术指标较单线均有较大改善,产量由111.5 t/h提高到171 t/h,电耗降低了4.5(kW·h)/t,成材率达到了97.14%。 展开更多
关键词 圆钢 两切分轧制 孔型系统 导卫系统
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八钢中厚板精轧机装备技术与改造
13
作者 包连勤 《新疆钢铁》 2009年第4期4-6,共3页
简要介绍对中厚板精轧机导卫装置与水冷系统、阶梯垫调整装置与测压仪装置、工作辊弯辊装置、液压AGC装置、顶帽传感器进行了技术改造。使产品尺寸精度控制技术、板形控制技术、表面质量控制技术、力学性能控制技术、自动化控制技术、... 简要介绍对中厚板精轧机导卫装置与水冷系统、阶梯垫调整装置与测压仪装置、工作辊弯辊装置、液压AGC装置、顶帽传感器进行了技术改造。使产品尺寸精度控制技术、板形控制技术、表面质量控制技术、力学性能控制技术、自动化控制技术、生产的连续化取得进步和提高。 展开更多
关键词 精轧机组成 装置与水冷系统 阶梯垫调整装置与测压仪装置 工作辊弯辊装置 液压AGC装置 顶帽传感器
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连轧棒材厂工艺改造总结
14
作者 盛家斌 马启红 《鄂钢科技》 2002年第1期28-29,共2页
本文对连轧棒材厂导卫系统的改造、孔型系统的优化、150mm×150mm方坯替代130mm×130mm方坯改造进行了总结。
关键词 工艺改造 导卫系统 孔型系统 轧钢 连轧棒材厂
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