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直升机尾部减速器力加载用数字式液压伺服控制器设计与实现
被引量:
2
1
作者
刘芝福
《现代制造技术与装备》
2021年第5期40-43,共4页
为实现直升机尾部减速器操纵轴与操纵杆台架试验的力加载,设计了STM32F407为平台的多通道液压伺服控制器。以直升机尾部减速器操纵轴与操纵杆力加载为对象,详细介绍了多通道液压伺服控制器的硬件电路设计及其模块驱动软件实现,以及增量...
为实现直升机尾部减速器操纵轴与操纵杆台架试验的力加载,设计了STM32F407为平台的多通道液压伺服控制器。以直升机尾部减速器操纵轴与操纵杆力加载为对象,详细介绍了多通道液压伺服控制器的硬件电路设计及其模块驱动软件实现,以及增量式PID在液压伺服控制器上的应用。对伺服控制器进行台架测试,结果表明液压伺服控制器具有抗干扰能力强、运算速度快、精度高、动态响应好的特点。该设计能满足直升机尾部减速器操纵轴与操纵杆台架试验的力加载的要求,对力加载应用领域有工程价值。
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关键词
液压伺服
力加载
PID控制
控制器
直升机
尾部减速器
操纵轴
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职称材料
直升机尾部减速器安全应力装配技术的研究
被引量:
1
2
作者
刘水明
汪文涛
张俊
《新技术新工艺》
2023年第6期58-65,共8页
直升机总装过程中容易产生传动系统尾部减速器安装应力偏大的问题,为解决因应力偏大造成尾减安装支座产生裂纹的技术难题,研究探索了一种可靠的“基于优先保证直升机传动系统同轴度”的技术方案。通过剖析传动系统产生常见技术难题各种...
直升机总装过程中容易产生传动系统尾部减速器安装应力偏大的问题,为解决因应力偏大造成尾减安装支座产生裂纹的技术难题,研究探索了一种可靠的“基于优先保证直升机传动系统同轴度”的技术方案。通过剖析传动系统产生常见技术难题各种因素的内在逻辑关系,制定了解决这类问题的最佳技术途径,快速准确地确定了造成尾减安装应力偏高的原因,提出了切实可行的技术解决措施。通过采纳多批次检测、补偿试验和动静态验证等的反馈意见,采用优化的工艺技术措施,实现了在整体成型复合材料尾梁上安装尾减最大补偿厚度≤0.5 mm,确保尾减机匣的交变载荷动态应变值≤500με,保障传动系统功率传递正常平稳,提高了在役直升机尾减成品的疲劳寿命。
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关键词
直升机传动系统
减速器
主
减速器
中间
减速器
尾部减速器
应力
应变
下载PDF
职称材料
直升机尾部减速器机匣的设计改进
被引量:
1
3
作者
郭天才
梅庆
+1 位作者
薛同博
黄臻荣
《机械传动》
CSCD
北大核心
2016年第7期188-191,共4页
直升机传动系统尾部减速器机匣在研制过程中出现故障频率较高,通过采取全程应力监测方法,在定型前全面发现直升机尾减速器机匣的故障原因并进行了设计改进。静力试验和疲劳试验结果发现了尾部减速器机匣的静力和疲劳薄弱部位。地面联合...
直升机传动系统尾部减速器机匣在研制过程中出现故障频率较高,通过采取全程应力监测方法,在定型前全面发现直升机尾减速器机匣的故障原因并进行了设计改进。静力试验和疲劳试验结果发现了尾部减速器机匣的静力和疲劳薄弱部位。地面联合试验和科研试飞结果发现故障主要原因为机匣的动态特性与系统整体不匹配引起共振。根据全程应力监测结果对机匣结构进行局部改进,以避免共振的发生。改进方案为:改变安装脚的筋板连接强度,减小肋板区减轻孔周围厚度,增加安装脚底部厚度,稍微增厚小齿轮滚子轴承安装边。结构的局部改变使它与系统整体有良好匹配性,同时兼顾了静力和疲劳特性的改善。改进后的机匣与改进前相比动应力水平下降了49%,经地面联合试验和科研试飞验证,质量得到显著提高。
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关键词
尾部减速器
故障诊断
应力测试
静力试验
疲劳试验
原文传递
题名
直升机尾部减速器力加载用数字式液压伺服控制器设计与实现
被引量:
2
1
作者
刘芝福
机构
中国航发中传机械有限公司
出处
《现代制造技术与装备》
2021年第5期40-43,共4页
文摘
为实现直升机尾部减速器操纵轴与操纵杆台架试验的力加载,设计了STM32F407为平台的多通道液压伺服控制器。以直升机尾部减速器操纵轴与操纵杆力加载为对象,详细介绍了多通道液压伺服控制器的硬件电路设计及其模块驱动软件实现,以及增量式PID在液压伺服控制器上的应用。对伺服控制器进行台架测试,结果表明液压伺服控制器具有抗干扰能力强、运算速度快、精度高、动态响应好的特点。该设计能满足直升机尾部减速器操纵轴与操纵杆台架试验的力加载的要求,对力加载应用领域有工程价值。
关键词
液压伺服
力加载
PID控制
控制器
直升机
尾部减速器
操纵轴
Keywords
hydraulic servo
force loading
PID control
controller
helicopter tail gearbox
tail gearbox control shaft
分类号
TP273 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
V275.1 [航空宇航科学与技术—飞行器设计]
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职称材料
题名
直升机尾部减速器安全应力装配技术的研究
被引量:
1
2
作者
刘水明
汪文涛
张俊
机构
昌河飞机工业(集团)有限责任公司
航空工业直升机设计研究所
出处
《新技术新工艺》
2023年第6期58-65,共8页
文摘
直升机总装过程中容易产生传动系统尾部减速器安装应力偏大的问题,为解决因应力偏大造成尾减安装支座产生裂纹的技术难题,研究探索了一种可靠的“基于优先保证直升机传动系统同轴度”的技术方案。通过剖析传动系统产生常见技术难题各种因素的内在逻辑关系,制定了解决这类问题的最佳技术途径,快速准确地确定了造成尾减安装应力偏高的原因,提出了切实可行的技术解决措施。通过采纳多批次检测、补偿试验和动静态验证等的反馈意见,采用优化的工艺技术措施,实现了在整体成型复合材料尾梁上安装尾减最大补偿厚度≤0.5 mm,确保尾减机匣的交变载荷动态应变值≤500με,保障传动系统功率传递正常平稳,提高了在役直升机尾减成品的疲劳寿命。
关键词
直升机传动系统
减速器
主
减速器
中间
减速器
尾部减速器
应力
应变
Keywords
helicopter transmission system
reducers
main gearbox(MGB)
intermediate gearbox(IGB)
tail gearbox(TGB)
stress
strain
分类号
V1 [航空宇航科学与技术—人机与环境工程]
下载PDF
职称材料
题名
直升机尾部减速器机匣的设计改进
被引量:
1
3
作者
郭天才
梅庆
薛同博
黄臻荣
机构
中国航空动力机械研究所
航空发动机振动技术航空科技重点实验室
出处
《机械传动》
CSCD
北大核心
2016年第7期188-191,共4页
基金
航空科学基金(20112108001
2013ZB08001)
文摘
直升机传动系统尾部减速器机匣在研制过程中出现故障频率较高,通过采取全程应力监测方法,在定型前全面发现直升机尾减速器机匣的故障原因并进行了设计改进。静力试验和疲劳试验结果发现了尾部减速器机匣的静力和疲劳薄弱部位。地面联合试验和科研试飞结果发现故障主要原因为机匣的动态特性与系统整体不匹配引起共振。根据全程应力监测结果对机匣结构进行局部改进,以避免共振的发生。改进方案为:改变安装脚的筋板连接强度,减小肋板区减轻孔周围厚度,增加安装脚底部厚度,稍微增厚小齿轮滚子轴承安装边。结构的局部改变使它与系统整体有良好匹配性,同时兼顾了静力和疲劳特性的改善。改进后的机匣与改进前相比动应力水平下降了49%,经地面联合试验和科研试飞验证,质量得到显著提高。
关键词
尾部减速器
故障诊断
应力测试
静力试验
疲劳试验
Keywords
Tail reducer
Fault diagnosis
Stress monitoring
Static test
Fatigue test
分类号
V275.1 [航空宇航科学与技术—飞行器设计]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
直升机尾部减速器力加载用数字式液压伺服控制器设计与实现
刘芝福
《现代制造技术与装备》
2021
2
下载PDF
职称材料
2
直升机尾部减速器安全应力装配技术的研究
刘水明
汪文涛
张俊
《新技术新工艺》
2023
1
下载PDF
职称材料
3
直升机尾部减速器机匣的设计改进
郭天才
梅庆
薛同博
黄臻荣
《机械传动》
CSCD
北大核心
2016
1
原文传递
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