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运营阶段列车平稳性试验的设计与分析
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作者 陈斯 李肖肖 陆文教 《城市轨道交通研究》 北大核心 2020年第12期24-27,共4页
地铁列车的平稳性试验通常用于新造车的性能评价,是新造车型式试验的重要组成部分,但对于运营阶段的列车,目前还没有规范规定是否需要定期开展平稳性试验。广州地铁试行基于状态和健康管理的系统修规程,其中包含了用于评估运营阶段列车... 地铁列车的平稳性试验通常用于新造车的性能评价,是新造车型式试验的重要组成部分,但对于运营阶段的列车,目前还没有规范规定是否需要定期开展平稳性试验。广州地铁试行基于状态和健康管理的系统修规程,其中包含了用于评估运营阶段列车维修前后的平稳性状态试验。基于运营阶段列车平稳性状态试验,结合车辆轮对镟修、悬挂系统更换等不同维修作业前后的列车平稳性状态对比,展示广州地铁重点线路开展常态化列车平稳性试验给运营维护带来的初步成效。 展开更多
关键词 地铁车辆 平稳性试验 斯佩林平稳性指标
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旋转式农机土槽试验台运行平稳性控制方法及试验验证 被引量:6
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作者 孙新城 叶军 +1 位作者 严江军 陈建能 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第13期46-52,共7页
为了解决旋转式土槽试验台的槽体和槽内土壤质量较大带来速度不容易控制和调节的问题,建立轮胎摩擦驱动的旋转式土槽试验台的数学模型。根据旋转式土槽交流伺服驱动器的特点设计了模糊控制器,对模糊控制进行优化并进行MATLAB仿真、对比... 为了解决旋转式土槽试验台的槽体和槽内土壤质量较大带来速度不容易控制和调节的问题,建立轮胎摩擦驱动的旋转式土槽试验台的数学模型。根据旋转式土槽交流伺服驱动器的特点设计了模糊控制器,对模糊控制进行优化并进行MATLAB仿真、对比。当交流伺服驱动器初始输入转速为300 r/min时,优化前后土槽在模糊控制策略下输出转速最终都稳定在3 r/min;优化后模糊控制下的土槽输出转速超调量小,最大转速为3.4 r/min,比优化前的3.7减小0.3 r/min,土槽输出转速稳定在3 r/min的时间由优化前的9.0减少到8.0 s,后期无振荡。试验结果表明:当旋转式土槽交流伺服驱动器输入转速320 r/min时,土槽运行稳定性误差由模糊控制的0.034降低到优化模糊控制的0.029,土槽从启动到进入稳定运行的时间由10.1缩短到7.9 s。该研究可提升后续利用该种试验台进行移栽和播种等农业机械试验的精度。 展开更多
关键词 农业机械 控制系统 优化 旋转式圆形土槽 模糊控制 平稳性试验
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某地铁车辆横向减振器对平稳性的影响及优化 被引量:3
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作者 赵军 宗凌潇 +1 位作者 曲天威 马卫华 《机械设计与制造》 北大核心 2018年第11期195-198,共4页
某地铁车辆出现振动异常问题,在对其进行分析和探究后,判断其与车辆横向减振器参数有关,因此展开了对其二系横向减振器相关参数的动力学仿真和线路试验工作。建立了地铁车辆动力学模型,分析了该车二系横向减振器阻尼、减振器数量、橡胶... 某地铁车辆出现振动异常问题,在对其进行分析和探究后,判断其与车辆横向减振器参数有关,因此展开了对其二系横向减振器相关参数的动力学仿真和线路试验工作。建立了地铁车辆动力学模型,分析了该车二系横向减振器阻尼、减振器数量、橡胶节点刚度对车辆动力学性能的影响。仿真结果表明采用单横向减振器情况下,车辆平稳性更好。在线路试验中,对采用单、双油压减振器的地铁车辆进行了平稳性测试,测试结果显示,在线路试验中采用单个横向减振器的车辆平稳性指标要优于采用双横向减振器的车辆,线路试验与理论分析一致,为地铁车辆横向减振器参数设计提供了参考。 展开更多
关键词 地铁车辆 横向减振器 阻尼 平稳性试验
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