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加热面积对球罐局部热处理应力消除效果的影响 被引量:7
1
作者 王泽军 卢惠屏 荆洪阳 《焊接学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第3期125-128,共4页
针对球罐局部热处理缺少标准支持问题,采用数值模拟方法分析了加热面积大小对焊接残余应力清除效果的影响。结果表明,局部加热过程本身引起的热应力是影响局部热处理效果的控制因素;工程中经常采用的局部热处理工艺,由于加热面积太小,... 针对球罐局部热处理缺少标准支持问题,采用数值模拟方法分析了加热面积大小对焊接残余应力清除效果的影响。结果表明,局部加热过程本身引起的热应力是影响局部热处理效果的控制因素;工程中经常采用的局部热处理工艺,由于加热面积太小,不会取得理想的应力消除效果;增加加热面积可有效提高残余应力消除率,采用足够大的加热面积可达到整体热处理的效果。但局部热处理加热面积的选择会受到球罐体积和壁厚的显著影响,对于相同的残余应力消除率期望值,较大的体积和壁厚均需要采用较大的加热面积。 展开更多
关键词 球罐 局部热处理 数值模拟 加热面积 残余应力消除率
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用热浸锌部分消除焊接钢管结构残余应力试验研究 被引量:1
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作者 马人乐 曹灵泳 +2 位作者 吴邑涛 余智敏 何良军 《结构工程师》 2008年第5期119-125,共7页
焊接钢结构中的残余应力对结构延性有害,一般采用多种附加措施来部分消除残余应力。为考察热浸锌对部分消除残余应力的作用,利用盲孔法,对比测量了焊接钢管结构中3种典型的焊接节点在热浸锌前后的残余应力,介绍了衡量残余应力消除效果的... 焊接钢结构中的残余应力对结构延性有害,一般采用多种附加措施来部分消除残余应力。为考察热浸锌对部分消除残余应力的作用,利用盲孔法,对比测量了焊接钢管结构中3种典型的焊接节点在热浸锌前后的残余应力,介绍了衡量残余应力消除效果的3个评价指标,分析了热浸锌前后残余应力的变化及其原因。研究表明,热浸锌对部分消除构件焊接残余应力具有积极作用,且不要附加投资。最后,给出了钢结构加工过程中的一些建议。 展开更多
关键词 钢管结构 焊接 热浸锌 盲孔法 焊接残余应力 残余应力消除率
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振动时效应力消除可靠性探讨 被引量:4
3
作者 徐练光 吴本兴 +3 位作者 杨涛 高源传崎 刘川 梁多铭 《航天制造技术》 2019年第5期21-24,共4页
通过分析热处理与振动时效消除应力的原理,开展了对同一试验件在初始状态、振动时效后和热处理后三种状态下的对比试验,检测了三种应力消除方式试验后具体应力值,得出三种消除应力方式的应力消除率,验证了振动消除应力在零件加工中的消... 通过分析热处理与振动时效消除应力的原理,开展了对同一试验件在初始状态、振动时效后和热处理后三种状态下的对比试验,检测了三种应力消除方式试验后具体应力值,得出三种消除应力方式的应力消除率,验证了振动消除应力在零件加工中的消除应力和控制零件变形的有效性。 展开更多
关键词 振动时效 残余应力 应力消除率
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振动时效消除排汽接管法兰与筒体焊缝残余应力的研究
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作者 马琳 刘谦 +2 位作者 李艳 谢龙 孙昊 《金属世界》 CAS 2023年第6期77-80,共4页
焊接应力是由焊接时不均匀加热所引起,它影响产品的使用性能和结构稳定性。现在已有一些方法用于消除一定程度的残余应力,其中频谱谐波振动时效方法因其尺寸稳定性好,应力消除率高等优点而逐渐被广泛使用。本文研究了使用频谱谐波振动... 焊接应力是由焊接时不均匀加热所引起,它影响产品的使用性能和结构稳定性。现在已有一些方法用于消除一定程度的残余应力,其中频谱谐波振动时效方法因其尺寸稳定性好,应力消除率高等优点而逐渐被广泛使用。本文研究了使用频谱谐波振动时效处理排汽接管排汽法兰与筒体焊接焊缝,在实验过程中设备成本低、效率高、节能环保,有效地降低了焊缝处的残余应力,未产生焊缝缺陷。对类似结构产品焊后除应力可提供有效的指导。 展开更多
关键词 振动时效 残余应力 焊接应力 焊缝缺陷 应力消除率 接管法兰 尺寸稳定性 排汽
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数控机床基础大件精度保持性研究 被引量:17
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作者 胡敏 余常武 +3 位作者 张俊 赵万华 寸花英 袁胜万 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第6期65-73,共9页
针对国产机床生产厂家振动时效工艺不规范导致数控机床基础大件精度保持性较差这个问题,提出了一种振动时效工艺参数选择方法。该方法通过模态分析和谐响应分析的方法对振动时效的工艺参数进行合理选择。在此基础上,对两个相同床身分别... 针对国产机床生产厂家振动时效工艺不规范导致数控机床基础大件精度保持性较差这个问题,提出了一种振动时效工艺参数选择方法。该方法通过模态分析和谐响应分析的方法对振动时效的工艺参数进行合理选择。在此基础上,对两个相同床身分别在原振动时效工艺和新振动时效工艺下进行振动时效的效果评价试验,结果表明,新工艺下的振动时效平均应力消除率为65.1%,原工艺下为38.5%,新振动时效工艺下床身的应力消除率是原振动时效工艺下的1.69倍。由此验证了提出的新振动时效工艺的正确性和有效性,表明该方法能够显著提升数控机床基础大件的精度保持性。 展开更多
关键词 机床基础大件 精度保持性 几何误差模型 振动时效 盲孔法 应力消除率
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机床基础大件振动时效工艺参数优化方法 被引量:3
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作者 胡敏 余常武 +3 位作者 赵万华 寸花英 袁胜万 张文凯 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第23期3137-3142,共6页
通过模态仿真的方法得到了最佳的振动时效工艺参数,在此基础上选取相同的机床床身铸件作为实验对象,对新工艺和原工艺下的平均应力消除率进行了对比。实验结果表明,新工艺下床身铸件的平均应力消除率为65.1%,原工艺的平均应力消除率为38... 通过模态仿真的方法得到了最佳的振动时效工艺参数,在此基础上选取相同的机床床身铸件作为实验对象,对新工艺和原工艺下的平均应力消除率进行了对比。实验结果表明,新工艺下床身铸件的平均应力消除率为65.1%,原工艺的平均应力消除率为38.5%,另外,原工艺下,有个测点的应力值没有减小反而增大。新工艺下铸件的应力消除率明显大于原工艺下铸件的应力消除率,验证了所提出的振动时效工艺参数优化方法的正确性。 展开更多
关键词 振动时效 模态仿真 盲孔法 应力消除率
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