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基于钻柱动力学的井筒摩阻系数预测与应用 被引量:5
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作者 宋巍 胡中志 +2 位作者 周岩 沈园园 魏纳 《西南石油大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2020年第1期84-90,共7页
井筒摩阻系数是钻井设计和施工阶段准确预测和控制摩阻扭矩的关键因素,对比摩阻扭矩的实测值与预测值可预防钻井事故的发生。为此,基于钻柱动力学摩阻扭矩计算模型,结合近钻头多参数测量仪实测数据,开展了大斜度井实钻条件下套管段和裸... 井筒摩阻系数是钻井设计和施工阶段准确预测和控制摩阻扭矩的关键因素,对比摩阻扭矩的实测值与预测值可预防钻井事故的发生。为此,基于钻柱动力学摩阻扭矩计算模型,结合近钻头多参数测量仪实测数据,开展了大斜度井实钻条件下套管段和裸眼段摩阻系数的预测方法研究,结果成功应用于同类型邻井的三开钻进阶段摩阻扭矩分析与控制。现场应用结果表明,实钻井筒套管内摩阻系数0.27~0.29,裸眼段摩阻系数0.39~0.41,均高于经验值;案例井钩载和扭矩预测值与实际值的误差满足施工精度要求,依托摩阻扭矩预测图版实时监测实钻摩阻扭矩的异常变化,保障了该井顺利施工。研究结果可为大斜度井钻机设备优选、井身剖面优化和现场钻井施工方案决策等提供科学依据。 展开更多
关键词 钻柱动力学 摩扭预测 阻系数 计算模型 现场应用
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苏76-1-20H井钻井技术 被引量:15
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作者 王先洲 蒋明 +3 位作者 邓增库 夏景刚 王保军 刘从胜 《石油钻采工艺》 CAS CSCD 北大核心 2013年第2期26-30,共5页
苏76-1-20H井是部署在苏里格气田的一口长水平段水平井,设计井深6 346 m,水平段井眼尺寸Ф152.4 mm,采用裸眼完井后下入Ф88.9 mm完井压裂管柱实施15段分段压裂。针对该井所面临的技术难点,从井眼轨迹控制、摩阻扭矩预测与控制、地质导... 苏76-1-20H井是部署在苏里格气田的一口长水平段水平井,设计井深6 346 m,水平段井眼尺寸Ф152.4 mm,采用裸眼完井后下入Ф88.9 mm完井压裂管柱实施15段分段压裂。针对该井所面临的技术难点,从井眼轨迹控制、摩阻扭矩预测与控制、地质导向技术、钻井液技术、井眼修复技术、事故复杂预防等方面采取了相应的技术措施。该井实钻水平段长2 856 m,施工过程安全顺利,为长水平段水平井钻井积累了经验,对高效开发低孔低渗油气田具有重要的指导意义。 展开更多
关键词 长水平段水平井 轨迹控制 预测 水力振荡器 苏里格气田
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南堡13-1706大位移井钻井技术 被引量:11
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作者 王先洲 左洪国 +3 位作者 夏景刚 黄红亮 王景 王玮 《石油钻采工艺》 CAS 北大核心 2019年第2期137-142,共6页
冀东油田南堡滩海油田受端岛面积限制,需要部署水平位移大于3000m的大位移井开发。针对大位移井钻井施工中存在摩阻扭矩大、轨迹控制难、循环泵压高、井眼清洁难度大、长裸眼井壁失稳、深部井段定向托压等技术难题,开展了人工端岛大位... 冀东油田南堡滩海油田受端岛面积限制,需要部署水平位移大于3000m的大位移井开发。针对大位移井钻井施工中存在摩阻扭矩大、轨迹控制难、循环泵压高、井眼清洁难度大、长裸眼井壁失稳、深部井段定向托压等技术难题,开展了人工端岛大位移井钻完井技术研究。通过对井眼轨道优化设计、装备升级改造,提升大位移井井眼延伸极限,利用Landmark软件对摩阻扭矩、钻井参数进行分析,研究了KCl抗高温钻井液复配新型固壁剂和封堵剂强化钻井液封堵能力及套管安全下入技术。采用井眼轨迹控制、降摩减扭、优化钻井液、套管安全下入等常规技术的优化和集成应用,成功实施了大位移井南堡13-1706井。该井完钻井深6387m,最大井斜83°,水平位移4941m,为水平位移大于4500m的大位移井钻井实践积累了经验,为加快南堡滩海中深层油藏的勘探开发提供了技术支持。 展开更多
关键词 大位移井 钻井 轨迹控制 预测 岩屑床破坏器 人工端岛 冀东油田
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