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新型降压减阻剂在超低渗透油田的应用 被引量:1
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作者 王勇 胡浩 《低渗透油气田》 2013年第3期128-130,共3页
通过相关室内实验,对该区块的高压欠注机理进行了分析;得出区块欠注原因为高压欠注区的渗透率低、地层天然裂缝不发育及注入水与地层水不配伍根据欠注原因研发了具有阻垢、减阻和一定表面活性剂功能的新型降压减阻刺体系通过矿场试验... 通过相关室内实验,对该区块的高压欠注机理进行了分析;得出区块欠注原因为高压欠注区的渗透率低、地层天然裂缝不发育及注入水与地层水不配伍根据欠注原因研发了具有阻垢、减阻和一定表面活性剂功能的新型降压减阻刺体系通过矿场试验取得了很好的效果,通过注水站投加6个月后,70%的注水井压力平均下降1.0MPa.单井日注水量从5~8m3增加到25m3,取得了较好的降压增注效果,为解决超低渗透油藏高压欠注问题提供了新的思路及借鉴。 展开更多
关键词 降压减阻剂 超低渗透率 欠注机理 整体降压增注
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超低渗透油藏长8区块欠注井综合治理对策研究 被引量:6
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作者 王勇 胡浩 王涛 《石油天然气学报》 CAS CSCD 2013年第8期124-126,0-1,共3页
长庆油田姬塬刘峁塬长8油藏是典型的超低渗透油藏,区块平均渗透率在0.3mD以下。区块2009年投入注水开发,投注初期注水压力超过20MPa,且部分注水井长期达不到配注要求,实施压裂、酸化等增注措施后,仍然欠注;区块还存在局部异常高压带,注... 长庆油田姬塬刘峁塬长8油藏是典型的超低渗透油藏,区块平均渗透率在0.3mD以下。区块2009年投入注水开发,投注初期注水压力超过20MPa,且部分注水井长期达不到配注要求,实施压裂、酸化等增注措施后,仍然欠注;区块还存在局部异常高压带,注水压力超过22.5MPa,给区块长期稳产带来影响。针对这一现状,开展了欠注井综合治理对策研究。通过研发新型降压减阻剂来对区块进行整体降压;优选出适合于超低渗透油藏的单井增注措施工艺和局部增压措施,解决了部分措施无效井和局部异常高压带导致的注水困难的问题。通过矿场试验取得了很好的效果,共解决了55口井的欠注问题,日增注998m3,有效地解决了超低渗透油藏的高压欠注问题,为超低渗透油藏高压欠注问题提供了新的思路及借鉴。 展开更多
关键词 超低渗透油藏 整体降压 局部增压 减阻剂
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鄂尔多斯盆地大宁—吉县区块煤层气水平井分段压裂实践 被引量:11
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作者 刘川庆 朱卫平 +2 位作者 夏飞 葛腾泽 余晓洁 《天然气工业》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第S1期112-117,共6页
鄂尔多斯盆地东南缘大宁—吉县区块投入煤层气勘探开发近10年,直(斜)井平均单井煤层气产量约为300 m^3/d,经济效益较差。分析认为:煤层气压裂裂缝长度较短,目前井网井距的丛式井组压裂后难以达到整体降压的效果;而如果采用水平井,水平... 鄂尔多斯盆地东南缘大宁—吉县区块投入煤层气勘探开发近10年,直(斜)井平均单井煤层气产量约为300 m^3/d,经济效益较差。分析认为:煤层气压裂裂缝长度较短,目前井网井距的丛式井组压裂后难以达到整体降压的效果;而如果采用水平井,水平段每级较短距离分段压裂改造,能够达到同层整体面积降压的效果,可极大提升整体开发效益。2013年该区开展了中国第一口煤层气水平井套管完井分段压裂试验,单井产气量达12 000 m^3/d;2015年又陆续开展了3口煤层气水平井分段压裂试验,单井产气量介于6 000~12 000 m^3/d(目前还处在稳定上产阶段),取得了较好的产气效果。相对于常规水平井分段压裂,大宁—吉县区块煤层气水平井分段压裂主要在钻井压裂一体化设计、射孔方式、段间距选择、复合压裂液体系等几个方面进行了优化创新。总结该区煤层气水平井分段压裂方案(钻井压裂一体化设计、射孔方式、分段方式、压裂液体系优选、压裂规模优化等方面)的整体设计思路及现场应用经验,对于其他区域低渗透煤层水平井压裂具有指导作用。 展开更多
关键词 鄂尔多斯盆地东南缘 大宁—吉县区块 早二叠世 煤层气 水平井 分段压裂 整体降压
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