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题名冷43块稠油油藏氮气泡沫调剖实验研究
被引量:8
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作者
付美龙
易发新
张振华
刘尧文
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机构
长江大学石油工程学院
辽河石油勘探局工程技术研究院
中国石化江汉油田分公司勘探开发研究院
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出处
《油田化学》
CAS
CSCD
北大核心
2004年第1期64-67,共4页
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文摘
在模拟辽河冷43块稠油油藏的烧结模型上进行了氮气泡沫调剖实验研究。起泡剂LH 1溶液与氮气质量比为1∶1,驱替流量按相似条件求出,驱替程序包括:饱和地层水,水驱,氮气泡沫驱,后续水驱。常压下在均质模型中注入起泡剂溶液和氮气时,阻力因子随LH 1浓度增大而增大,随温度升高而略减小,在30、60、80℃下,0.5%LH 1浓度时分别为5.81,5.78,5.67;后续注水时残余阻力因子随温度升高略有减小,在以上3个温度下分别为1.83,1.78,1.68。在非均质模型上,在围压高于内压2MPa条件下,高渗低渗层流量比在水驱时为3.00~3.17,注入1.0%LH 1溶液和氮气时下降至1.44~1.67,后续水驱时回升至2.08~2.23;常压(0.1MPa)、60℃或80℃下该组流量比值相差不大;60℃、压力0.1、10、20MPa下的该流量比,注剂时分别为1.44,1.63,1.67,后续水驱时分别为2.08,2.08,2.13。两组实验结果表明:LH 1的浓度宜选择0.5%~0.6%;同时注入起泡剂溶液和氮气可在岩心中产生泡沫,泡沫先进入高渗层,起调剖和使后续泡沫流和水流转向的作用;在高压下泡沫仍具有这种调剖和使流体流转向能力,只是略有减弱。表2参4。
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关键词
稠油油藏
氮气泡沫
注氮开发
混相驱油
流体
岩心
地层压力
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Keywords
foam
nitrogen foam
injectivity profile modification
fluid diverting
core flooding
foam flood
block L-43 in Liaohe
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分类号
TE357.45
[石油与天然气工程—油气田开发工程]
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