期刊文献+
共找到3篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
注水降压增注中粘土防膨缩膨剂的应用 被引量:4
1
作者 孙华慧 《内蒙古石油化工》 CAS 2019年第1期25-27,共3页
由于长期注水开发,在储层受到损害,导致注入逐渐升高,完不成配注量,甚至注不进水。为此常常采取多种降压增注措施。但是措施效果不理想,多为初期有一定效果,但有效期短,达不到配注要求。为此,通过对储层损害的分析,认为粘土矿水化膨胀... 由于长期注水开发,在储层受到损害,导致注入逐渐升高,完不成配注量,甚至注不进水。为此常常采取多种降压增注措施。但是措施效果不理想,多为初期有一定效果,但有效期短,达不到配注要求。为此,通过对储层损害的分析,认为粘土矿水化膨胀、分散运移是地层损害的主要因素。为此,通过室内评价、岩心试验,确定应用粘土防膨缩膨剂,并加大应用量,可提高储层的渗流空间,解除损害。根据地层情况,降压增注工作液中加入5%粘土防膨缩剂。采用多段塞处理地层。施工后注入压力降低明显,完成注水的配注量,且有效期达一年以上。 展开更多
关键词 注水井降压增注 储层损害 粘土防膨缩膨剂
下载PDF
季铵盐型孪连表面活性剂G-52的降压增注效果 被引量:18
2
作者 徐娜 刘卫东 李海涛 《油田化学》 CAS CSCD 北大核心 2007年第2期138-142,共5页
实验研究了商品孪连表面活性剂G-52(N,N’-亚丁基双月桂酰溴化铵)的界面活性、润湿性能及对大庆低渗透油藏注水井的降压增注效果。实验温度45℃,实验G-52溶液用矿化度4.9g/L的模拟大庆采油五厂注入水配制,实验原油为黏度82.8mPa... 实验研究了商品孪连表面活性剂G-52(N,N’-亚丁基双月桂酰溴化铵)的界面活性、润湿性能及对大庆低渗透油藏注水井的降压增注效果。实验温度45℃,实验G-52溶液用矿化度4.9g/L的模拟大庆采油五厂注入水配制,实验原油为黏度82.8mPa·s的该厂脱水脱气原油。用表面张力法测得G-52的临界胶束浓度为800mg/L。G-52溶液与原油间的动态界面张力随G-52浓度增大而增大,其瞬时最低值在G-52浓度25~800mg/L为10^-3mN/m,G-52浓度1000~1200mg/L时为10^-2mN/m,其平衡值在G-52浓度25、50mg/L时为10^-2mN/m,在G52浓度1000~1200mg/L时为10^-1mN/m,低G-52浓度时动态界面张力的建立较缓慢。G-52溶液可使甲基硅油处理的玻片表面由弱亲油变偏亲水,接触角减小约40°。在气测渗透率5.19×10^-3~7.93×10^-3μm^2的4支环氧树脂胶结石英砂岩心驱替实验中,注入浓度100、200、400、500mg/L的G-52水溶液时,岩心注入压力比注水时降低26.5%-55.3%,原油采收率比水驱采收率(30.32%-48.1796)提高3.16%~4.20%。图7表6参7。 展开更多
关键词 孪连表面活性剂 双季铵盐 油水界面张力 润湿性能 注水井降压增注 低渗透油藏
下载PDF
朝101-检57井水浸原因分析
3
作者 张岩 《中文科技期刊数据库(文摘版)工程技术》 2021年第5期406-406,409,共2页
在密闭取心井朝101-检57施工前,根据注釆、套损、注水井降压以及最近一次钻井情况(2005年施工朝103-检55井,使用钻井液密度1.65-1.70g/cm3,无油气水浸发生)综合分析,预测该井地层压力系数在1.60-1.65,但是在取心中途钻井液密度1.70g/cm... 在密闭取心井朝101-检57施工前,根据注釆、套损、注水井降压以及最近一次钻井情况(2005年施工朝103-检55井,使用钻井液密度1.65-1.70g/cm3,无油气水浸发生)综合分析,预测该井地层压力系数在1.60-1.65,但是在取心中途钻井液密度1.70g/cm3却出现严重水浸,实际地层压力系数达2.0以上,与预测值相差悬殊。本文通过该井电测曲线特征识别异常高压层位为扶一组二号小层,利用动静态资料综合分析确定异常高压层真正成因为废弃河道砂在主体河道砂中对注入水的渗流遮挡。技术方法可在调整井区块精细地质分析中广泛应用。 展开更多
关键词 异常高压层 注釆比 注水井降压 沉积特征
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部