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P460NL1钢制球罐焊后消除应力退火工艺研究 被引量:2
1
作者 李友 杨成刚 李强 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 2002年第2期32-34,共3页
通过热模拟方法使试样获得焊接热影响区的粗晶组织 ,然后将模拟试样加工成标准夏氏冲击试样 ,经 5 0 0、5 2 0、5 5 0、5 80、6 0 0、6 2 0、6 5 0℃等 7个不同温度进行去应力退火。通过对冲击试样所做的冲击韧度的测定 ,金相组织的观... 通过热模拟方法使试样获得焊接热影响区的粗晶组织 ,然后将模拟试样加工成标准夏氏冲击试样 ,经 5 0 0、5 2 0、5 5 0、5 80、6 0 0、6 2 0、6 5 0℃等 7个不同温度进行去应力退火。通过对冲击试样所做的冲击韧度的测定 ,金相组织的观察以及配合断口扫描与探针分析 ,发现该钢在 5 80~ 6 0 0℃温度区间存在再热脆化的倾向。经试验测定和分析认为 ,在 5 5 0± 15℃温度下进行去应力退火 ,可有效地去除残余应力 ,并能保证各项力学性能指标符合设计要求。 展开更多
关键词 焊接热影响区 回火脆化 热模拟 焊后热处理 消除应力退火 钢制球罐
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消除应力退火对半工艺电工钢组织和磁性能的影响 被引量:1
2
作者 李月兰 施立发 +1 位作者 裴英豪 丁萍 《安徽工业大学学报(自然科学版)》 CAS 2012年第3期220-223,共4页
为改善半工艺电工钢产品的磁性能,借助NIM2000E电工钢交流磁性能测量系统,采用方圈测量方法研究消除应力退火工艺对半工艺电工钢磁性能、组织的影响。结果表明:在760~790℃×2 h退火时,组织为粗大均匀的等轴铁素体晶粒,平均晶粒尺... 为改善半工艺电工钢产品的磁性能,借助NIM2000E电工钢交流磁性能测量系统,采用方圈测量方法研究消除应力退火工艺对半工艺电工钢磁性能、组织的影响。结果表明:在760~790℃×2 h退火时,组织为粗大均匀的等轴铁素体晶粒,平均晶粒尺寸在200μm左右,铁损P1.5/50小于3.5 W/kg,磁感应强度B50高于1.70 T,对应的磁导率μ1.0高于12.57 mH/m。 展开更多
关键词 消除应力退火 磁性能 半工艺电工钢
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涂层种类对无取向电工钢消除应力退火后组织性能的影响 被引量:4
3
作者 贾成义 宁双茂 姜世勇 《电工材料》 CAS 2012年第1期34-37,共4页
在实验室N2保护气氛下研究了不同种类涂层对无取向电工钢消除应力退火后组织性能的影响。结果表明,消除应力退火后硅钢的磁性能随涂层种类的不同存在较大的差别,说明涂层种类对消除应力退火后钢的磁性能改善有显著影响。本文对此现象产... 在实验室N2保护气氛下研究了不同种类涂层对无取向电工钢消除应力退火后组织性能的影响。结果表明,消除应力退火后硅钢的磁性能随涂层种类的不同存在较大的差别,说明涂层种类对消除应力退火后钢的磁性能改善有显著影响。本文对此现象产生的原因进行了分析。 展开更多
关键词 无取向电工钢 涂层种类 消除应力退火 组织性能
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两种压力容器整体消除应力退火热处理方法
4
作者 戴宏慧 郭险峰 孙勇 《油气田地面工程》 北大核心 2003年第3期75-75,共1页
关键词 压力容器 整体消除应力退火 热处理方法 电热片电加热法 燃油燃烧加热法
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消除应力退火对冷轧硅钢片性能的影响 被引量:2
5
作者 张升国 《变压器》 北大核心 1994年第6期29-30,共2页
消除应力退火对冷轧硅钢片性能的影响张升国(上海变压器厂)一、序言一百多年来,随着科学技术的发展,电工钢片从低碳钢发展到目前的冷轧晶粒取向硅钢片,其性能有了极大的提高。1935年前后出现结晶排列(俗称高斯结构)的冷轧硅... 消除应力退火对冷轧硅钢片性能的影响张升国(上海变压器厂)一、序言一百多年来,随着科学技术的发展,电工钢片从低碳钢发展到目前的冷轧晶粒取向硅钢片,其性能有了极大的提高。1935年前后出现结晶排列(俗称高斯结构)的冷轧硅钢片,目前已广泛应用于电机和变压器... 展开更多
关键词 消除应力退火 硅钢片 冷轧硅钢片
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杂质元素对0.90%Si无取向电工钢消除应力退火性能的影响
6
作者 杜军 夏雪兰 裴英豪 《电工材料》 CAS 2021年第4期14-18,共5页
对比分析了不同杂质元素∑(C+S+N+Ti)总含量下0.90%Si的无取向电工钢消除应力退火后的磁性能、显微组织,结果表明:消除应力退火前后,磁感B_(50)几乎不变,仅铁损P_(1.5/50)发生了较大变化;杂质元素含量为60 ppm的试验钢铁损最低,铁损下... 对比分析了不同杂质元素∑(C+S+N+Ti)总含量下0.90%Si的无取向电工钢消除应力退火后的磁性能、显微组织,结果表明:消除应力退火前后,磁感B_(50)几乎不变,仅铁损P_(1.5/50)发生了较大变化;杂质元素含量为60 ppm的试验钢铁损最低,铁损下降率达到25.37%,杂质元素含量109 ppm的实验钢铁损最高,铁损下降率仅为11.34%。透射电镜检测分析表明分布在晶界处的夹杂物,特别是Ti(CN)及Ti(CN)+MnS/Cu_(x)S复合型夹杂物严重阻碍消除应力退火后晶粒的长大,导致铁损下降率较低。 展开更多
关键词 无取向电工钢 消除应力退火 夹杂物
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不同生产流程对无取向硅钢消除应力退火后磁性能的影响
7
作者 马文超 杨光 +1 位作者 李海波 李准 《武汉工程职业技术学院学报》 2022年第3期10-14,共5页
研究了常规炼钢连铸与CSP流程生产的无取向硅钢50W470成品磁性能及显微组织的差异。结果表明,成品铁损相同的情况下,经过消除应力退火,常规炼钢连铸的铁损相比CSP流程有更大幅度的改善,其原因在于CSP流程的成品板中大量弥散分布的Cu_(x)... 研究了常规炼钢连铸与CSP流程生产的无取向硅钢50W470成品磁性能及显微组织的差异。结果表明,成品铁损相同的情况下,经过消除应力退火,常规炼钢连铸的铁损相比CSP流程有更大幅度的改善,其原因在于CSP流程的成品板中大量弥散分布的Cu_(x)S、AlN、MnS、Ti(CN)及其复合物相比常规炼钢连铸成品中少量的Cu_(x)S析出物更细小更密集,抑制了晶粒生长。两个工艺流程的成品均表现出很强的以{111}γ纤维织构为主的织构特征,α纤维织构及{100}立方织构较弱。经过消除应力退火,二者织构变化类似,有利织构组分微弱增强,磁感微弱提升。 展开更多
关键词 无取向 电工钢 硅钢 50W470 CSP 消除应力退火 磁性能
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离心复合铸铁管消除铸造应力退火的研究 被引量:1
8
作者 吴春京 胡汉起 +2 位作者 沈定钊 费筱萍 李俊章 《铸造》 CAS CSCD 北大核心 1993年第7期14-17,共4页
外层为镶硬铸铁,内层为珠光体型球铁的离心铸造复合管件,在消除铸造应力退火过程中,其应力的变化是不同于单一材质铸管的.在退火保温的初期,内层珠光体的部分分解,使宏观的铸造残留应力较快地减小.继续延长保温时间,当外层珠光体部分分... 外层为镶硬铸铁,内层为珠光体型球铁的离心铸造复合管件,在消除铸造应力退火过程中,其应力的变化是不同于单一材质铸管的.在退火保温的初期,内层珠光体的部分分解,使宏观的铸造残留应力较快地减小.继续延长保温时间,当外层珠光体部分分解时,则使管件的宏观残留应力增大.本文所述离心复合管件,消除其残留应力的最佳退火工艺为:450℃保温6小时炉冷.探讨了晶粒内应力变化的原因. 展开更多
关键词 离心复合铸管 消除应力退火 铸铁件
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消应力退火对无取向硅钢组织和磁性能的影响 被引量:1
9
作者 侍爱臣 陈冬梅 +3 位作者 姚海东 刘玉金 曹瑞芳 刘海涛 《电工钢》 2021年第5期32-36,58,共6页
采用连续退火和井式退火两种消应力退火工艺生产35SW440牌号的爱泼斯坦方圈样,并对不同消应力退火工艺与组织、析出及磁性能之间的关系进行了比较研究。结果表明:一次退火板经消应力退火后铁损明显降低,磁感增加。与井式退火工艺相比,... 采用连续退火和井式退火两种消应力退火工艺生产35SW440牌号的爱泼斯坦方圈样,并对不同消应力退火工艺与组织、析出及磁性能之间的关系进行了比较研究。结果表明:一次退火板经消应力退火后铁损明显降低,磁感增加。与井式退火工艺相比,连续退火工艺生产的铁心在高磁密条件下磁性能较差,主要原因是带钢表面出现了明显的表面渗氮现象。表面渗氮源于其保护气氛、退火工艺设计不合理,形成大量细小弥散的AlN析出物。AlN析出物通过影响磁畴壁和磁矩运动,恶化磁性能。井式退火工艺由于有效控制了带钢表面渗氮,显著降低了电工钢片高磁密下铁损值,使成品铁心性能指标得到改善。 展开更多
关键词 无取向硅钢 消除应力退火工艺 组织 磁性能
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对灰铸铁件去应力退火工艺的看法
10
作者 何少华 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 1992年第2期45-47,51,共4页
灰铸铁件的去应力退火亦称人工时效或热时效。其目的在于消除铸造或机械加工所产生的残余应力,以提高零件的尺寸稳定性,防止变形甚至开裂。众所周知,这种低温退火既不提高,也不应该降低灰铸铁件的强度和硬度,所以并不能改善其切削加工... 灰铸铁件的去应力退火亦称人工时效或热时效。其目的在于消除铸造或机械加工所产生的残余应力,以提高零件的尺寸稳定性,防止变形甚至开裂。众所周知,这种低温退火既不提高,也不应该降低灰铸铁件的强度和硬度,所以并不能改善其切削加工性能。目前大多工厂都沿用这一传统工序,工艺时间长达36小时以上,需耗费大量人力、燃料。本文根据生产实际,结合大量事例和文献资料(包括有关新旧标准),从以下几个方面进行综合分析,对灰铸铁件是否都需要进行去应力退火,笔者提出了看法。 1.确定去应力退火时有很大的主观随意性文献等都提出,大型。 展开更多
关键词 灰铸铁 铸件 消除应力退火
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高强度缸盖消除残余应力工艺的优化
11
作者 赵旭一 毕国永 《铸造工程》 2017年第3期34-37,共4页
灰铸铁缸盖是汽车发动机中的重要铸件.由于缸盖属于薄壁铸件,且对它的强度要求越来越高,所以其残余应力的控制越来越困难.大多数铸造厂都是在缸盖铸件落砂后再进行除应力退火处理,不仅生产成本高,而且生产周期长.为此,在生产某型高强度... 灰铸铁缸盖是汽车发动机中的重要铸件.由于缸盖属于薄壁铸件,且对它的强度要求越来越高,所以其残余应力的控制越来越困难.大多数铸造厂都是在缸盖铸件落砂后再进行除应力退火处理,不仅生产成本高,而且生产周期长.为此,在生产某型高强度缸盖时,采用型内退火代替传统的退火工艺消除缸盖铸件的内应力,结果,所生产的铸件的残余应力小于经传统工艺退火的缸盖铸件. 展开更多
关键词 灰铸铁 缸盖 残余应力 消除应力退火
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焊后消应力对TC4钛合金电子束焊接接头组织和性能的影响
12
作者 刘永强 庄明祥 +1 位作者 章文亮 王维贤 《电焊机》 2023年第10期22-27,共6页
研究去应力退火和完全退火两种热处理状态下30 mm厚TC4钛合金电子束焊接接头的组织和性能。结果表明:两种热处理状态下,接头的组织构成类似,BW区以等轴α相+板条状α相与晶间β相组成的双相组织,HAZ区由初生α相、针状马氏体α′相以及... 研究去应力退火和完全退火两种热处理状态下30 mm厚TC4钛合金电子束焊接接头的组织和性能。结果表明:两种热处理状态下,接头的组织构成类似,BW区以等轴α相+板条状α相与晶间β相组成的双相组织,HAZ区由初生α相、针状马氏体α′相以及板条状α相和β相的双相组织组成,WM区主要由大量的针状马氏体α′相和少量分布在原始β晶界的α相组成。与去应力退火状态相比,在完全退火状态下,接头整体组织更加均匀,α相球化程度更高,抗拉能力更强,抗冲击性能更弱。 展开更多
关键词 TC4钛合金 电子束焊接 消除应力退火 热处理
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冲剪应力对不同尺寸电机铁芯磁性能的影响
13
作者 向前 方泽民 黄双 《理化检验(物理分册)》 CAS 2015年第10期693-697 700,共6页
对电机铁芯在冲剪加工过程中由于加工尺寸的减小而带来铁芯磁性能的恶化程度进行了量化,并进一步探讨了磁性能恶化的内部成因,包括宏观上冲剪面形貌的变化和内部织构的变化。结果表明:在制造电机铁芯时,需对铁芯齿部宽度小于15mm的样片... 对电机铁芯在冲剪加工过程中由于加工尺寸的减小而带来铁芯磁性能的恶化程度进行了量化,并进一步探讨了磁性能恶化的内部成因,包括宏观上冲剪面形貌的变化和内部织构的变化。结果表明:在制造电机铁芯时,需对铁芯齿部宽度小于15mm的样片进行消除应力退火。 展开更多
关键词 冲剪应力 比总损耗 磁极化强度 织构 消除应力退火
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天堂山岔管退火
14
作者 邹立功 《金属结构》 1999年第1期58-61,共4页
关键词 岔管 退火 消除应力退火 焊缝 热影响区
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非取向硅钢中Cr的行为及其对钢的电磁性能的影响 被引量:5
15
作者 张峰 王波 +1 位作者 陈晓 庞春敏 《电工材料》 CAS 2010年第3期29-31,共3页
结合工业化生产的典型钢种,探讨了目标Si含量为0.45%的非取向硅钢中Cr的行为及其对消除应力退火后钢的电磁性能的影响。研究结果表明,Cr能细化晶粒,抑制退火过程中晶粒的长大,从而降低了钢的电磁性能。冶炼过程中,应将其含量严格限制在0... 结合工业化生产的典型钢种,探讨了目标Si含量为0.45%的非取向硅钢中Cr的行为及其对消除应力退火后钢的电磁性能的影响。研究结果表明,Cr能细化晶粒,抑制退火过程中晶粒的长大,从而降低了钢的电磁性能。冶炼过程中,应将其含量严格限制在0.03%以内。钢中含Cr氮化物的析出温度约为913 K,析出行为发生在热轧精轧和卷取过程中,并且随退火温度和Cr含量的增加,钢的磁滞损耗显著增加,而涡流损耗变化不大。 展开更多
关键词 铬(Cr) 氮化铬 消除应力退火 非取向硅钢 电磁性能
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保护气氛对高效电机用无取向电工钢热处理后磁性能的影响 被引量:2
16
作者 姜世勇 宋仁伯 光红兵 《电工材料》 CAS 2010年第1期30-32,共3页
研究了保护气氛对高效电机用无取向电工钢消除应力退火后磁性能的影响。结果表明,不同的热处理气氛对消除应力退火后钢的磁性能有显著影响。在各种保护气氛下进行消除应力退火均可改善磁性能,但是改善的幅度差别很大。本文对此现象产生... 研究了保护气氛对高效电机用无取向电工钢消除应力退火后磁性能的影响。结果表明,不同的热处理气氛对消除应力退火后钢的磁性能有显著影响。在各种保护气氛下进行消除应力退火均可改善磁性能,但是改善的幅度差别很大。本文对此现象产生的原因进行了分析。 展开更多
关键词 无取向电工钢 高效电机 保护气氛 消除应力退火 磁性能
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LY12冷热加工的残余应力及其消除 被引量:3
17
作者 王世中 欧阳宇平 《航天工艺》 1992年第3期26-29,共4页
铝合金板材在刨削加工过程中产生的应变足以使加工零件报废。这种应变是加工前和加工中引入的残余应力引起的.减少残余应力的有效措施是减小加工的切削深度,消除加工前由于各种原因残留在板材中的残余应力,特别是淬火后的。高温时效、... 铝合金板材在刨削加工过程中产生的应变足以使加工零件报废。这种应变是加工前和加工中引入的残余应力引起的.减少残余应力的有效措施是减小加工的切削深度,消除加工前由于各种原因残留在板材中的残余应力,特别是淬火后的。高温时效、振动、周期拉伸等都是行之有效的消除残余应力的手段。通过选择使用这些方法,可以使残余应力消除20~90%。 展开更多
关键词 铝合金 残余应力 消除应力退火
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保护气氛对半工艺无取向电工钢磁性能的影响
18
作者 裴陈新 王立涛 +2 位作者 裴英豪 占云高 董梅 《安徽冶金》 2015年第2期32-35,共4页
对半工艺电工钢消除应力退火过程中保护气氛差别对磁性能的影响规律进行了研究。结果表明,硅含量大于1%的电工钢,保护气氛还原性的差别,造成磁性能差别非常大。在还原性强的保护气氛下,产品铁损低、磁感高、磁导率高,反之亦然。造成这... 对半工艺电工钢消除应力退火过程中保护气氛差别对磁性能的影响规律进行了研究。结果表明,硅含量大于1%的电工钢,保护气氛还原性的差别,造成磁性能差别非常大。在还原性强的保护气氛下,产品铁损低、磁感高、磁导率高,反之亦然。造成这种结果是升温过程中表面氧化,影响了退火过程中的再结晶晶粒的长大和晶粒取向。 展开更多
关键词 消除应力退火 保护气氛 半工艺无取向电工钢 磁性能
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冷加工对不锈钢钢管耐蚀性的损害及其控制 被引量:10
19
作者 何德孚 王晶滢 《钢管》 CAS 2015年第1期1-9,共9页
分析了冷加工对不锈钢钢管耐蚀性损害的原因及相关要素,强调固溶或退火热处理对不锈钢无缝钢管的必要性,同时纠正了其耐蚀性或耐热性必然优于焊接钢管的错误认识;讨论了控制冷加工变形量的意义,并以欧美标准为例介绍了控制原则和方法,... 分析了冷加工对不锈钢钢管耐蚀性损害的原因及相关要素,强调固溶或退火热处理对不锈钢无缝钢管的必要性,同时纠正了其耐蚀性或耐热性必然优于焊接钢管的错误认识;讨论了控制冷加工变形量的意义,并以欧美标准为例介绍了控制原则和方法,其中包括是否要作消除应力热处理,热处理的方法,以及一种由扭曲管构成的热交换器新结构。 展开更多
关键词 不锈钢钢管 冷加工 耐蚀性 U型管 欧美标准 消除应力退火 炉内退火 电阻热退火
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硫磺回收塔底重沸器腐蚀原因分析 被引量:1
20
作者 孙继慧 《石油化工腐蚀与防护》 CAS 2004年第2期34-36,共3页
中国石油天然气股份有限公司大连分公司某装置硫磺回收再生塔底重沸器使用不久便发生腐蚀泄漏。分析认为RNH2 CO2 H2 S H2 O介质腐蚀、因胺液降解生成热稳定性物质 (HSAS)的腐蚀、冲刷作用以及重沸器结构不合理是产生腐蚀的主要原因 ,... 中国石油天然气股份有限公司大连分公司某装置硫磺回收再生塔底重沸器使用不久便发生腐蚀泄漏。分析认为RNH2 CO2 H2 S H2 O介质腐蚀、因胺液降解生成热稳定性物质 (HSAS)的腐蚀、冲刷作用以及重沸器结构不合理是产生腐蚀的主要原因 ,E10 2壳层焊缝属应力腐蚀开裂。采取防止氧进入系统、保持胺液清洁、对重沸器进行改造、增加消除应力退火以及更换重沸器管板材质为Cr5Mo或 12CrMo钢等措施 ,可以延长设备的使用寿命。 展开更多
关键词 重沸器 RNH2-CO2-H2S-H2O 应力腐蚀 HSAS 消除应力退火 使用寿命
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