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炼钢温度下石灰石粉分解速率实验研究
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作者 孟鑫 李晨晓 +3 位作者 薛月凯 孙华康 张昀 沈浩杰 《冶金能源》 北大核心 2024年第6期3-6,64,共5页
石灰石粉在炼钢温度下的分解行为直接影响后续的成渣和脱磷脱硫反应,其分解速率会对熔池冶炼效果产生较大影响。基于热重-差热分析和高温管式炉开展石灰石粉煅烧实验,研究了升温速率、粒径、气氛对石灰石粉分解速率的影响。结果表明:在... 石灰石粉在炼钢温度下的分解行为直接影响后续的成渣和脱磷脱硫反应,其分解速率会对熔池冶炼效果产生较大影响。基于热重-差热分析和高温管式炉开展石灰石粉煅烧实验,研究了升温速率、粒径、气氛对石灰石粉分解速率的影响。结果表明:在炼钢温度下,较大粒径石灰石粉煅烧分解过程发生裂解,粒径为0.074 mm的石灰石粉煅烧分解过程发生粘结现象;随着升温速率的提高,石灰石粉分解时间显著缩短;随着粒径的逐渐增大,分解时间呈现先降低后增加的趋势,其中粒径为0.73 mm的石灰石粉分解时间最短;与氮气和空气气氛相比,纯CO_(2)分压下石灰石粉分解时间明显缩短约2/3;在1350℃的煅烧温度下,1.5 mm以下石灰石粉分解所需时间相差不大,均可以在3 min内完成分解。 展开更多
关键词 石灰石粉 分解速率 炼钢温度 粒径
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炼钢温度下小颗粒石灰石热分解反应机理 被引量:4
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作者 李晨晓 张昀 +3 位作者 姚鑫 孙华康 沈浩杰 孟鑫 《中国冶金》 CAS CSCD 北大核心 2023年第12期24-30,共7页
转炉喷吹石灰石粉造渣脱磷有利于提高其反应效率,在快速造渣同时还可资源化利用CO_(2)。为此基于热重-差热分析仪和高温管式炉,对小颗粒石灰石在炼钢温度下的分解行为进行研究。研究结果表明,升温速率越小,小颗粒石灰石分解反应开始温... 转炉喷吹石灰石粉造渣脱磷有利于提高其反应效率,在快速造渣同时还可资源化利用CO_(2)。为此基于热重-差热分析仪和高温管式炉,对小颗粒石灰石在炼钢温度下的分解行为进行研究。研究结果表明,升温速率越小,小颗粒石灰石分解反应开始温度和完成温度越低,且升温速率越大分解反应持续时间越短;粒径2.5 mm以下的石灰石颗粒均可以在1 000℃以下快速完成分解反应,且粒径越小分解越快,反应完成温度越低,可见转炉采用喷粉方式可减少造渣时间,提高冶炼效率;与N_(2)、空气、O_(2)气氛相比,在纯CO_(2)气氛下,石灰石热分解反应完成温度提高,但分解所需时间反而缩短1/3,随着CO_(2)分压增加,分解完成温度提高但分解速度加快;随着煅烧温度提高,不同颗粒度石灰石分解完全所需时间均有不同程度的缩短,且粒径越大缩短程度越明显;在同一煅烧温度下,随着石灰石颗粒度由小到大,石灰石完全转化所需时间呈现由长到短再到长的趋势。仅从小颗粒石灰石煅烧效率上讲,转炉喷吹石灰石粉粒径选取0.13~1.5 mm为宜。 展开更多
关键词 转炉 小颗粒石灰石 分解行为 二氧化碳 炼钢温度
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炼钢转炉全流程温度控制技术研究 被引量:2
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作者 王晨越 庄重瑞 《中国金属通报》 2017年第7期79-80,共2页
转炉炼钢是近年来新兴的炼钢技术,与平炉炼钢相比,转炉炼钢速度更快,能源更节约,因此从被提出以来就被人们广泛接受并普遍使用,然而由于温度过高而导致了大量钢铁资源浪费,所以必须对炼钢转炉全流程温度控制技术进行研究。本文分析了炼... 转炉炼钢是近年来新兴的炼钢技术,与平炉炼钢相比,转炉炼钢速度更快,能源更节约,因此从被提出以来就被人们广泛接受并普遍使用,然而由于温度过高而导致了大量钢铁资源浪费,所以必须对炼钢转炉全流程温度控制技术进行研究。本文分析了炼钢转炉温度控制技术,对于技术操作步骤加以探讨,通过本文的研究,可以很好地了解到炼钢转炉温度控制技术的操作流程。 展开更多
关键词 炼钢转炉 温度控制技术 炼钢温度研究
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Material flow control technology of ironmaking and steelmaking interface 被引量:3
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作者 黄帮福 田乃媛 +1 位作者 施哲 丁跃华 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2014年第9期3559-3567,共9页
In order to achieve higher efficient cohesion match of procedure and equipment between ironmaking and steelmaking interface, the theory of multi-dimensional material flow control was applied to analyze torpedo ladle-i... In order to achieve higher efficient cohesion match of procedure and equipment between ironmaking and steelmaking interface, the theory of multi-dimensional material flow control was applied to analyze torpedo ladle-iron ladle transportation process between blast furnace and basic oxygen furnace. Moreover, basic parameters of material flow were analyzed and optimized, such as time, temperature and material quantity. Based on operating principles of material flow, control methods were optimized, such as product organization mode, scheduling discipline and scheduling plan of hot metal ladle. Finally, the material flow control technology of ironmaking and steelmaking interface was integrated. Satisfactory effects are obtained after applying the technology in practice. The total turnover number of torpedo ladle decreases from 20 to 18, the hot metal temperature of 1# BF torpedo ladle decreases from 36 °C to 19.5 °C, the hot metal temperature of 2# BF torpedo ladle decreases from 36.6 °C to 19.8 °C, the temperature drop of desulfurization hot metal decreases by 4 °C, and the temperature drop of non-desulfurization hot metal decreases by 2.8 °C. Furthermore, the ironmaking and steelmaking interface system will realize high-efficiency control by using this control technology. 展开更多
关键词 ironmaking and steelmaking interface torpedo ladle hot metal ladle material flow control control technology
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