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24000TEU集装箱船特厚规格高强船板保心部低温冲击性能研究
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作者 赵宇 李文刚 +3 位作者 郑治龙 牟凯 王树国 宋赞 《冶金标准化与质量》 2024年第2期24-28,共5页
为保证24000TEU集装箱船特厚规格高强船板保心部低温冲击性能,采用低碳+Ti+Nb+Ni的成分体系,即可保证强度,亦可保证较高要求的韧性。采用大变形量、低温控轧、DQ模式5 kg水冷,获得以针状铁素体(AF)/贝氏体(B)为主,并有少量的多边形铁素... 为保证24000TEU集装箱船特厚规格高强船板保心部低温冲击性能,采用低碳+Ti+Nb+Ni的成分体系,即可保证强度,亦可保证较高要求的韧性。采用大变形量、低温控轧、DQ模式5 kg水冷,获得以针状铁素体(AF)/贝氏体(B)为主,并有少量的多边形铁素体的多相组织,心部冲击均值达到200 J以上。通过除鳞速度和道次的优化,解决特厚高强船板表面水纹花斑问题。成功研发保心部低温冲击性能的特厚规格高强船板,具有良好的强韧性能、焊接性能和表面质量。 展开更多
关键词 特厚规格 高强船板 心部低温冲击
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提高特厚规格Q275D热轧H型钢冲击性能的研究 被引量:4
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作者 郭秀辉 杜传治 李超 《钢铁研究》 CAS 2017年第3期44-46,51,共4页
针对莱钢特厚规格Q275D热轧H型钢纵向低温冲击性能不合格的问题,采用金相显微镜和扫描电镜对其显微组织进行了分析,结果表明:混晶组织是造成低温冲击性能不合格的主要原因。根据莱钢现有设备,通过优化成分设计和控制轧制工艺参数,使得... 针对莱钢特厚规格Q275D热轧H型钢纵向低温冲击性能不合格的问题,采用金相显微镜和扫描电镜对其显微组织进行了分析,结果表明:混晶组织是造成低温冲击性能不合格的主要原因。根据莱钢现有设备,通过优化成分设计和控制轧制工艺参数,使得此规格H型钢晶粒尺寸细小均匀,-20℃纵向V型冲击功平均值大于160 J,满足相应标准要求。 展开更多
关键词 Q275D V-Ti微合金化 再结晶控制轧制 特厚规格H型钢
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最高强度与特厚规格热冲压钢研制及其系列化开发
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《中国冶金》 CAS 北大核心 2021年第4期124-124,共1页
编号:2020046获奖等级:壹等完成单位:本钢集团有限公司、东北大学完成人:刘宏亮、易红亮、黄健、陈宇、胡洋、常智渊、高洪刚、左远鸿、冯岗、海超、刘军、张松岩、何群才项目简介:本项目属材料开发领域,涉及材料学、轧钢、冶金工程学... 编号:2020046获奖等级:壹等完成单位:本钢集团有限公司、东北大学完成人:刘宏亮、易红亮、黄健、陈宇、胡洋、常智渊、高洪刚、左远鸿、冯岗、海超、刘军、张松岩、何群才项目简介:本项目属材料开发领域,涉及材料学、轧钢、冶金工程学科。提高材料强度,通过零件减薄方法实现减重,成为汽车节能减排的有效途径。热冲压钢是最有效的轻量化材料之一。 展开更多
关键词 热冲压钢 材料强度 轻量化材料 冶金工程 项目简介 轧钢 本钢集团 特厚规格
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VN微合金化600MPa级特厚高强结构钢的研制 被引量:3
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作者 顾林豪 刘春明 +1 位作者 邹扬 王振强 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2016年第2期94-97,共4页
利用VN微合金化工艺,以低成本和高性能为基本原则,通过对钢板化学成分、冶炼和连铸工艺、轧制及冷却工艺的设计,试制出60 mm以上规格600 MPa级特厚高强结构钢板。对试制钢板的力学性能和金相组织进行了研究。结果表明,试制钢板的屈服强... 利用VN微合金化工艺,以低成本和高性能为基本原则,通过对钢板化学成分、冶炼和连铸工艺、轧制及冷却工艺的设计,试制出60 mm以上规格600 MPa级特厚高强结构钢板。对试制钢板的力学性能和金相组织进行了研究。结果表明,试制钢板的屈服强度460~515 MPa,抗拉强度600~650 MPa,-20℃低温冲击功140~200J,冷弯性能良好。钢板具有较高的强度和良好的低温冲击韧性,可满足Q500D的标准要求。 展开更多
关键词 VN微合金化 Q500D 特厚规格 研制
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热处理工艺对100 mm特厚07MnCrMoVR水电钢板组织性能的影响 被引量:2
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作者 冯路路 乔文玮 鲁修宇 《特殊钢》 北大核心 2020年第2期62-65,共4页
对07MnCrMoR水电钢板的淬透性曲线进行了测定,利用淬火机和热处理炉对100 mm厚试验钢板进行了淬火和回火试验,并对试验钢进行了组织观察和力学性能测定。结果表明,随着试验钢距水冷端的距离增大,淬火组织由马氏体转变为粒状贝氏体,距离... 对07MnCrMoR水电钢板的淬透性曲线进行了测定,利用淬火机和热处理炉对100 mm厚试验钢板进行了淬火和回火试验,并对试验钢进行了组织观察和力学性能测定。结果表明,随着试验钢距水冷端的距离增大,淬火组织由马氏体转变为粒状贝氏体,距离端部50 mm处转变为铁素体和粒状贝氏体的混合组织。试验钢板利用淬火机淬火后得到板条贝氏体+粒状贝氏体+先共析铁素体,回火后转变为铁素体+粒状贝氏体,同时大量的碳化物在铁素体基体和晶界处析出。试验钢最合理的热处理工艺为930℃30 min水冷淬火,660℃60 min空冷回火。 展开更多
关键词 特厚规格 07MnCrMoR 水电钢 调质 端淬试验
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