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石油套管用钢37Mn5 Φ210 mm连铸圆坯凝固过程的数学模拟和工艺优化 被引量:2
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作者 朱新华 朱立光 +1 位作者 孙向东 孟娜 《特殊钢》 北大核心 2014年第6期5-8,共4页
在分析37Mn5钢(/%:0.34~0.39C,0.20~0.35Si,1.25~ 1.50Mn)凝固特性的基础上通过用ANSYS软件建立连铸圆坯凝固热-力耦合数学模型,对Φ210 mm连铸圆坯凝固过程进行模拟,分析了40 t中间包,拉速1.4 m/min,浇铸温度1 531℃时,二冷水... 在分析37Mn5钢(/%:0.34~0.39C,0.20~0.35Si,1.25~ 1.50Mn)凝固特性的基础上通过用ANSYS软件建立连铸圆坯凝固热-力耦合数学模型,对Φ210 mm连铸圆坯凝固过程进行模拟,分析了40 t中间包,拉速1.4 m/min,浇铸温度1 531℃时,二冷水比水量0.58 ~0.78 L/kg和各段配置对铸坯表面温度、坯壳厚度、液芯长度和表面应力的影响.模拟结果表明,比水量每增加0.1 L/kg,铸坯表面约下降18℃,试验比水量变化对出口坯壳厚度、液芯长度和表面应力影响不显著,但原工艺配水量0.68 L/kg下二冷0段和1段之间空冷部位出现高达185℃急速回温,最大应力达6.41×10^7 Pa,通过保持配水量0.68 L/kg不变,调整各段配水量使0~1段间回温降至123℃,最高应力降至4.53×10^7 Pa,铸坯裂纹基本消失,表面质量显著改善. 展开更多
关键词 石油套管用钢37mn5 Φ210 mm坯连铸 二冷制度 数学模拟 表面质量
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石油套管用37Mn5钢非金属夹杂物的特征研究
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作者 么旭林 苏艳翔 马洪颖 《山东冶金》 CAS 2024年第2期30-33,共4页
对新天钢联合特钢有限公司炼钢厂冶炼的37Mn5钢在各个工序中全氧、氮含量以及显微和大型非金属夹杂物的特征进行了研究。结果表明,LF精炼后氧含量降低了约31.34%,非金属夹杂物的含量降低了18.89%,采用LF精炼的方式对钢液中的非金属夹杂... 对新天钢联合特钢有限公司炼钢厂冶炼的37Mn5钢在各个工序中全氧、氮含量以及显微和大型非金属夹杂物的特征进行了研究。结果表明,LF精炼后氧含量降低了约31.34%,非金属夹杂物的含量降低了18.89%,采用LF精炼的方式对钢液中的非金属夹杂物的去除呈现出显著的效果。在中间包和铸坯内含有较多的包含La、Ce元素的非金属夹杂物,说明在中间包和结晶器内存在严重的卷渣现象。从示踪元素所占比例来看,结晶器保护渣卷渣是铸坯中大型夹杂物的主要来源,其次是中间包覆盖剂、钢包渣和中包包衬,其比例约是66︰44︰37︰14。做好保护浇铸,防止二次氧化是控制37Mn5钢非金属夹杂物的主要手段。 展开更多
关键词 37mn5 氮氧含量 非金属夹杂物 示踪元素
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石油套管用37Mn5钢全流程洁净度分析及工艺改进 被引量:1
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作者 宋景凌 周旋 李恒华 《特殊钢》 2023年第4期58-64,共7页
为探究某钢厂当前冶炼37Mn5钢过程中所存在的问题,对生产中连续两个炉次进行全流程取样分析,包括金相样、氧氮棒以及精炼渣样,经优化改进,最终得到的结论如下:(1)在LF精炼阶段以及VD钙处理阶段有不同程度的二次氧化现象产生,尤其喂钙线... 为探究某钢厂当前冶炼37Mn5钢过程中所存在的问题,对生产中连续两个炉次进行全流程取样分析,包括金相样、氧氮棒以及精炼渣样,经优化改进,最终得到的结论如下:(1)在LF精炼阶段以及VD钙处理阶段有不同程度的二次氧化现象产生,尤其喂钙线阶段反应较为剧烈,容易引起钢液二次氧化,导致Ds类夹杂物增加,通过优化精炼脱氧操作,钙线喂入量由1.4~1.7 m/t降低至0.95 m/t,各类夹杂物均≤1.5级,合格率100%;(2)精炼渣的成分分析得出,三元相图中渣成分点都在液相区以外,导致精炼渣熔化性能不好,流动性较差,通过提高渣中SiO_(2)至9%~12%,Al_(2)O_(3)至25%~30%,将二元碱度控制在5~8,可提高渣的熔化性、流动性,渣的覆盖能力加强,有效防止二次氧化;(3)中间包浇注阶段相比于VD阶段,氧氮含量基本稳定,但夹杂物数量有一定的提升,夹杂物增长速率远超夹杂物内生速率,因此,其来源为卷渣,应保持中间包平稳浇注,同时避免钢包下渣现象发生。 展开更多
关键词 37mn5 全流程分析 石油套管 工艺优化 渣系优化
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转炉冶炼石油套管钢34Mn5、37Mn5的生产实践 被引量:3
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作者 王文辉 李树庆 《天津冶金》 CAS 2004年第3期5-7,共3页
国内石油套管钢一直采用电炉生产,而天津钢铁有限公司近期采用转炉冶炼34Mn5、37Mn5石油套管钢。试制中按工艺要点控制,圆坯的成分和低倍组织符合质量要求,未出现因铸坯质量造成成品管缺陷及性能不合格。同时,对转炉生产首批含铝钢的冶... 国内石油套管钢一直采用电炉生产,而天津钢铁有限公司近期采用转炉冶炼34Mn5、37Mn5石油套管钢。试制中按工艺要点控制,圆坯的成分和低倍组织符合质量要求,未出现因铸坯质量造成成品管缺陷及性能不合格。同时,对转炉生产首批含铝钢的冶炼操作情况和遇到的一些问题,进行了分析总结。 展开更多
关键词 石油套管 34mn5 37mn5 生产实践 天津铁有限公司 转炉炼 LF精炼 圆坯连铸
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37Mn5钢中的大型非金属夹杂物 被引量:1
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作者 王晓晶 《理化检验(物理分册)》 CAS 2023年第6期41-43,共3页
采用大样电解、扫描电镜分析等方法研究了37Mn5钢中大型非金属夹杂物的形貌、尺寸和来源。结果表明:钢中大型非金属夹杂物主要来源于结晶器保护渣和脱氧产物,这两种类型的夹杂物分别占总夹杂物含量的50%和30.8%。
关键词 37mn5 非金属夹杂物 大样电解
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37Mn5钢石油套管热处理工艺的研究 被引量:2
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作者 李海 王刚 张冬 《中国科技财富》 2010年第10期201-201,共1页
针对37Mn5钢分别对不同的回火温度、回火保温时间、淬火温度和淬火保温时间对37Mn5钢组织性能的影响规律进行了研究,确定了了实验室条件下的套管热处理工艺。试验结果表明,37Mn5钢此经过调质工艺处理后,力学性能达到了API 5CT标准要... 针对37Mn5钢分别对不同的回火温度、回火保温时间、淬火温度和淬火保温时间对37Mn5钢组织性能的影响规律进行了研究,确定了了实验室条件下的套管热处理工艺。试验结果表明,37Mn5钢此经过调质工艺处理后,力学性能达到了API 5CT标准要求,可用来生产N80Q钢级和P110钢级的石油套管。 展开更多
关键词 石油套管 37mn5 调质热处理工艺
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攀钢37Mn5石油套管专用钢受到用户青睐
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作者 晨钟 雷秀华 《钢铁钒钛》 CAS 北大核心 2004年第2期12-12,共1页
关键词 石油套管 用钢 37mn5 管坯
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37Mn5钢石油套管断裂原因分析 被引量:1
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作者 黄志刚 《贵州科学》 2013年第1期93-96,共4页
对某石油公司37Mn5钢套管的断裂原因进行化学成分及显微组织分析,排除了上述因素对套管断裂的影响。指出断裂是由于钢管在轧制生产过程中形成的"折叠"缺陷所引起的。当对套管进行调质处理时,这些折叠部位就会在淬火内应力的... 对某石油公司37Mn5钢套管的断裂原因进行化学成分及显微组织分析,排除了上述因素对套管断裂的影响。指出断裂是由于钢管在轧制生产过程中形成的"折叠"缺陷所引起的。当对套管进行调质处理时,这些折叠部位就会在淬火内应力的作用下张开,导致钢管产生纵向裂纹。 展开更多
关键词 37mn5 石油套管
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37Mn5钢精炼过程大尺寸Al_(2)O_(3)-SiO_(2)-MnO类夹杂物形成与演变机理 被引量:1
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作者 苗志奇 成国光 +2 位作者 李世健 任振海 徐必靖 《炼钢》 CAS 北大核心 2023年第6期53-58,共6页
为探究37Mn5钢精炼过程尺寸在10μm以上的大尺寸Al_(2)O_(3)-SiO_(2)-MnO类夹杂物的形成与演变机理,在实际“EAF→LF→VD→钙处理→CC”工艺生产37Mn5钢的精炼全流程进行系统取样,检测了钢液成分并重点分析了不同冶炼阶段大尺寸Al_(2)O_... 为探究37Mn5钢精炼过程尺寸在10μm以上的大尺寸Al_(2)O_(3)-SiO_(2)-MnO类夹杂物的形成与演变机理,在实际“EAF→LF→VD→钙处理→CC”工艺生产37Mn5钢的精炼全流程进行系统取样,检测了钢液成分并重点分析了不同冶炼阶段大尺寸Al_(2)O_(3)-SiO_(2)-MnO类夹杂物的形貌和成分特征,结合实际生产工艺与热力学计算,揭示了这类夹杂物的演变规律。研究结果表明:由于出钢过程局部钢液Al含量低而O含量高,大尺寸Al_(2)O_(3)-SiO_(2)-MnO夹杂物形成;LF精炼初期,局部Ca含量增加形成Al_(2)O_(3)-SiO_(2)-MnO-CaO夹杂物;LF精炼中期以后Ti含量增加会变性前期形成的这两类夹杂物,形成含TiO x的夹杂物,随着冶炼的进行,Ti元素在夹杂物中分布逐渐均匀;VD后钙处理量不足导致夹杂物变性效果不理想,对大尺寸夹杂物的影响不大。出钢过程合理的脱氧、合金化和造渣制度可以减少Al_(2)O_(3)-SiO_(2)-MnO类夹杂物的形成,从而减少夹杂物数量,改善钢材质量。 展开更多
关键词 37mn5 液精炼 夹杂物 洁净度
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石油套管37Mn5的焊接分析 被引量:2
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作者 王大用 赵博韬 +1 位作者 罗福军 王磊 《现代焊接》 2014年第3期59-60,共2页
石油套管由接箍和管体组成,为保证功能且方便运输,单个管体与接箍进行螺纹连接后运输到油田,在现场首尾相接,达到长度要求后使用。为加固螺纹连接的强度及防松控制,接箍与管体螺纹连接后还需要焊接,因此对37Mn5的焊接性能分析及... 石油套管由接箍和管体组成,为保证功能且方便运输,单个管体与接箍进行螺纹连接后运输到油田,在现场首尾相接,达到长度要求后使用。为加固螺纹连接的强度及防松控制,接箍与管体螺纹连接后还需要焊接,因此对37Mn5的焊接性能分析及制定合理的焊接工艺至关重要。 展开更多
关键词 37mn5 石油套管 焊接
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37Mn5钢石油输油管穿孔失效分析 被引量:1
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作者 韩克甲 李洪伟 江春芹 《热处理技术与装备》 2017年第6期62-64,共3页
某石油化工厂输油管道使用过程中发生穿孔失效现象。采用宏观、微观检验、化学成分分析及压扁试验等方法,对失效管件进行了检测。结果表明管件表面大量的非金属夹杂物与基体形成原电池,继而发生电化学腐蚀,形成显微腐蚀点。这些腐蚀点... 某石油化工厂输油管道使用过程中发生穿孔失效现象。采用宏观、微观检验、化学成分分析及压扁试验等方法,对失效管件进行了检测。结果表明管件表面大量的非金属夹杂物与基体形成原电池,继而发生电化学腐蚀,形成显微腐蚀点。这些腐蚀点成为凹坑形成的原因,在应力作用下,这些显微腐蚀点会继续进行应力腐蚀,直至穿孔管道穿孔失效。 展开更多
关键词 37mn5 非金属夹杂物 原电池 应力腐蚀
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37Mn5钢热变形行为与流变应力模型研究 被引量:8
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作者 王孟 洪慧平 王晓明 《武汉科技大学学报》 CAS 2010年第2期134-137,共4页
利用Gleeble-1500热模拟实验机研究37 Mn5钢在变形温度为800~1 150℃、变形速率为0.1~10 s-1条件下的热压缩变形行为。采用应变硬化率-应力曲线图较精确地获得峰值应力,并用双曲正弦方程描述37 Mn5钢热压缩变形过程中的峰值应力与Zene... 利用Gleeble-1500热模拟实验机研究37 Mn5钢在变形温度为800~1 150℃、变形速率为0.1~10 s-1条件下的热压缩变形行为。采用应变硬化率-应力曲线图较精确地获得峰值应力,并用双曲正弦方程描述37 Mn5钢热压缩变形过程中的峰值应力与Zener-Hollomon参数的关系。回归分析得到方程中变形激活能及各材料常数的值,获得37 Mn5钢在高温条件下的流变应力本构方程。结果表明,采用该本构方程计算出的流变应力值与实验所得应力值非常接近。 展开更多
关键词 37mn5 热变形 流变应力 双曲线本构方程
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37Mn5钢高温变形抗力模型及动态再结晶动力学模型研究 被引量:3
13
作者 王晓明 洪慧平 +3 位作者 王孟 马存强 程政 梁蓬霞 《武汉科技大学学报》 CAS 2010年第5期497-500,共4页
通过Gleeble热模拟试验获得不同变形条件下37Mn5钢的应力应变试验数据,采用不同模型对试验数据进行回归,找到适合37Mn5钢高温变形时的变形抗力模型。同时,通过计算得到了该钢的动态再结晶动力学方程和动态再结晶体积分数表达式。将以上... 通过Gleeble热模拟试验获得不同变形条件下37Mn5钢的应力应变试验数据,采用不同模型对试验数据进行回归,找到适合37Mn5钢高温变形时的变形抗力模型。同时,通过计算得到了该钢的动态再结晶动力学方程和动态再结晶体积分数表达式。将以上模型的计算值与实测值进行比较,结果表明,计算值与实测值非常接近。 展开更多
关键词 37mn5 变形抗力 动态再结晶 动力学
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调质工艺对石油套管用36Mn2V钢冲击性能的影响 被引量:3
14
作者 胡业旻 鲁泽凡 +3 位作者 黄飞 张毅 殷利民 李瑛 《上海金属》 CAS 2011年第5期32-36,共5页
研究不同调质工艺处理的石油套管用36Mn2V钢的0℃冲击性能。用金相显微镜、扫描电子显微镜和透射电子显微镜观察与分析钢的奥氏体晶粒大小、冲击断口形貌、钢中淬火未溶第二相以及回火碳化物的析出行为。结果表明,当回火温度一定,淬火... 研究不同调质工艺处理的石油套管用36Mn2V钢的0℃冲击性能。用金相显微镜、扫描电子显微镜和透射电子显微镜观察与分析钢的奥氏体晶粒大小、冲击断口形貌、钢中淬火未溶第二相以及回火碳化物的析出行为。结果表明,当回火温度一定,淬火温度在890℃时,淬火未溶第二相的数量较少而且奥氏体晶粒未过分长大,冲击功最大。当淬火温度一定,冲击功随着回火温度的升高而增大。回火温度较低时(500℃),钢中碳化物主要在晶界和马氏体板条界面上呈连续状析出,冲击功较低;回火温度较高时(620℃),碳化物多在晶内析出而且铁素体呈等轴状,冲击性能较好。 展开更多
关键词 36mn2V 石油套管 冲击性能 未溶第二相 碳化物
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高品质37Mn5油井管坯钢的研制开发 被引量:4
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作者 张伟 亓显玲 +2 位作者 鞠艳美 郑桂云 贾鲁峰 《山东冶金》 CAS 2007年第2期30-32,共3页
莱钢采用UHP电炉冶炼-LF精炼-连铸-热送-轧制短流程工艺路线开发生产J55级37Mn5油井管坯钢,采取了精料、精炼强化脱氧、连铸保护浇注等工艺措施,使生产出的产品成分均匀、残余元素含量低、氧含量低、夹杂物少、晶粒细小,满足了石油工业... 莱钢采用UHP电炉冶炼-LF精炼-连铸-热送-轧制短流程工艺路线开发生产J55级37Mn5油井管坯钢,采取了精料、精炼强化脱氧、连铸保护浇注等工艺措施,使生产出的产品成分均匀、残余元素含量低、氧含量低、夹杂物少、晶粒细小,满足了石油工业对高质量油井管的要求。 展开更多
关键词 37mn5 油井管坯 产品开发 精炼 保护浇注
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37Mn5钢圆坯纵裂原因与对策 被引量:4
16
作者 王新 王杏娟 +2 位作者 朱立光 佟志新 韩毅华 《河北联合大学学报(自然科学版)》 CAS 2013年第2期23-27,共5页
37Mn5钢圆坯常用于生产石油管钢,这种材质的石油套管是石油钻探用重要器材,属裂纹敏感性钢种,在连铸生产中易在铸坯表面产生纵裂。阐明了37Mn5钢在连铸生产中产生纵裂的主要原因,并综述了目前控制纵裂产生的具体措施,重点强调了协调好... 37Mn5钢圆坯常用于生产石油管钢,这种材质的石油套管是石油钻探用重要器材,属裂纹敏感性钢种,在连铸生产中易在铸坯表面产生纵裂。阐明了37Mn5钢在连铸生产中产生纵裂的主要原因,并综述了目前控制纵裂产生的具体措施,重点强调了协调好保护渣各项理化性能才是抑制37Mn5钢表面纵裂的关键。 展开更多
关键词 37mn5 圆坯 纵裂 保护渣
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37Mn5钢Φ210mm圆坯连铸凝固影响因素的数学模拟分析 被引量:3
17
作者 孙向东 朱立光 朱新华 《特殊钢》 北大核心 2014年第1期19-22,共4页
通过ANSYS软件建立了37Mn5钢Ф0mm圆坯连铸的传热模型,研究了在铸坯传热过程中铸机拉速1.3~1.5m/min,钢水过热度15°-60°,二冷比水量0.58—0.78L/kg对铸坯表面温度、凝固坯壳厚度和凝固终点位置的影响。结果表明,... 通过ANSYS软件建立了37Mn5钢Ф0mm圆坯连铸的传热模型,研究了在铸坯传热过程中铸机拉速1.3~1.5m/min,钢水过热度15°-60°,二冷比水量0.58—0.78L/kg对铸坯表面温度、凝固坯壳厚度和凝固终点位置的影响。结果表明,控制稳定的较低拉速、低过热度、较弱二冷比水量可有效地避免37Mn5钢中210mm铸坯裂纹的形成,提高铸坯的冶金质量。 展开更多
关键词 Ф210mm圆坯连铸 37mn5 传热模型 拉速 水过热度 二冷比水量 裂纹 冶金质量
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37Mn5钢连铸坯表面纵裂纹产生原因分析 被引量:10
18
作者 白月琴 刘平 史凤武 《包钢科技》 2008年第4期29-31,共3页
针对37Mn5钢连铸坯产生的表面纵裂纹及轧制产生的纵向裂纹,借助扫描电镜,结合生产记录,从生产工艺、裂纹形态等方面进行了分析。结果表明:生产工艺符合操作规程,37Mn5钢为裂纹敏感性钢,连铸坯晶粒粗大,柱状晶发达是造成钢坯纵向裂纹的... 针对37Mn5钢连铸坯产生的表面纵裂纹及轧制产生的纵向裂纹,借助扫描电镜,结合生产记录,从生产工艺、裂纹形态等方面进行了分析。结果表明:生产工艺符合操作规程,37Mn5钢为裂纹敏感性钢,连铸坯晶粒粗大,柱状晶发达是造成钢坯纵向裂纹的根本原因。 展开更多
关键词 37mn5 表面纵裂 圆坯 方坯
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轧后余热处理对37Mn5钢管组织和性能的影响 被引量:1
19
作者 卢文增 张卫东 孙中建 《华东冶金学院学报》 1993年第2期19-25,共7页
研究了控轧工艺参数对37Mn5钢(N80石油套管)组织和性能的影响,进而研究高温形变淬火—回火与轧后在线控制冷却(余热处理)工艺对组织和性能的影响。研究结果表明:高温形变淬火—回火钢的强度比普通调质工艺提高1~2个级别;在线控制冷却... 研究了控轧工艺参数对37Mn5钢(N80石油套管)组织和性能的影响,进而研究高温形变淬火—回火与轧后在线控制冷却(余热处理)工艺对组织和性能的影响。研究结果表明:高温形变淬火—回火钢的强度比普通调质工艺提高1~2个级别;在线控制冷却可获得全部索氏体,性能与API标准N80合格值相当。 展开更多
关键词 轧后余热处理 组织 性能 37mn5
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37Mn5钢高温形变再结晶规律的研究
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作者 张卫东 卢文增 +2 位作者 孙中健 科技部 钢管厂 《华东冶金学院学报》 1989年第4期31-36,共6页
本文采用定量金相的方法研究了37Mn5钢(N80石油套管)在再加热前的不同组织状态、加热温度、形变温度、形变量以及形变后在空气中的停留时间等诸参数对奥氏体高温形变再结晶规律的影响。为钢管在淬火前获得最佳奥氏体状态确定比较合理的... 本文采用定量金相的方法研究了37Mn5钢(N80石油套管)在再加热前的不同组织状态、加热温度、形变温度、形变量以及形变后在空气中的停留时间等诸参数对奥氏体高温形变再结晶规律的影响。为钢管在淬火前获得最佳奥氏体状态确定比较合理的工艺参数。 展开更多
关键词 高温形变 再结晶 37mn5
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