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焦化稳定吸收系统的现状与改进措施
1
作者 顾承瑜 《金陵科技》 2003年第5期7-10,共4页
延迟焦化装置经过几次扩容改造,原稳定吸收系统大负荷生产时,干气、液态烃的质量和收率受到明显影响。通过改造提高了稳定吸收的处理能力,但仍存在部分问题,对此提出了改进措施。
关键词 焦化装置 稳定吸收系统 改进措施 工艺流程 重质渣油
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某催化裂化装置吸收稳定系统工艺优化总结
2
作者 刘成军 张洪笙 叶剑云 《炼油技术与工程》 CAS 2024年第5期20-24,共5页
以某炼油厂4.2 Mt/a催化裂化装置吸收稳定系统为研究对象,利用Aspen Plus软件进行建模,通过与标定数据对比,验证了模型的正确性。与原系统对比,新系统在产品无损失且达到设计指标的情况下,补充吸收剂用量减少了45 t/h,下降20.36%,系统... 以某炼油厂4.2 Mt/a催化裂化装置吸收稳定系统为研究对象,利用Aspen Plus软件进行建模,通过与标定数据对比,验证了模型的正确性。与原系统对比,新系统在产品无损失且达到设计指标的情况下,补充吸收剂用量减少了45 t/h,下降20.36%,系统总热负荷为60887.57 kW,下降19.39%;改造后的吸收稳定系统总能耗减少了13631.14 kW,相比原系统下降7.77%,减少的热量可产0.45 MPa蒸汽21 t/h,经济效益增加2.016×10^(7)元/a,设备改造预计投资约2×10^(7)元,投资回收期仅1 a,经济效益显著。 展开更多
关键词 催化裂化装置 吸收稳定系统 重汽油分离器 重汽油解吸塔 节能降耗
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延迟焦化吸收稳定系统模拟分析及操作优化 被引量:2
3
作者 李丹 《石油炼制与化工》 CAS CSCD 北大核心 2023年第5期108-112,共5页
针对延迟焦化吸收稳定系统普遍存在分离效果较差的问题,以中国石化金陵分公司1.85 Mt/a延迟焦化装置为研究实例,采用PetroSIM流程模拟软件对该吸收稳定系统进行流程模拟与分析,验证结果表明模拟工艺参数与实际运行情况基本吻合。在此基... 针对延迟焦化吸收稳定系统普遍存在分离效果较差的问题,以中国石化金陵分公司1.85 Mt/a延迟焦化装置为研究实例,采用PetroSIM流程模拟软件对该吸收稳定系统进行流程模拟与分析,验证结果表明模拟工艺参数与实际运行情况基本吻合。在此基础上,对实际生产过程进行了分析,考察了装置补充吸收剂流量、吸收剂温度、解吸塔进料方式、稳定塔回流比等操作变量对吸收稳定系统分离效果和装置负荷的影响,进而以模拟结果为依据对装置进行优化操作,优化后干气中C_(3)+组分摩尔分数降至2.37%,液化气产量增加0.69 t/h,取得了较好的经济效益。 展开更多
关键词 延迟焦化 吸收稳定系统 流程模拟 优化
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催化裂化吸收稳定循环水温度高问题应对分析
4
作者 王翔 《中国高新科技》 2024年第8期104-106,共3页
催化裂化装置是丙烯生产中的重要设备,催化裂化装置如果一直处于高负荷运行,气相产品会较多,当遇到高温天气,会导致装置的循环水温度高、干式空冷器冷却负荷不足等情况,最终导致吸收分离效果不理想。文章针对催化裂解装置中干气控制出... 催化裂化装置是丙烯生产中的重要设备,催化裂化装置如果一直处于高负荷运行,气相产品会较多,当遇到高温天气,会导致装置的循环水温度高、干式空冷器冷却负荷不足等情况,最终导致吸收分离效果不理想。文章针对催化裂解装置中干气控制出现超标的现象进行分析,提出优化措施,旨为改善吸收塔、解吸塔效果,从而控制干气产品质量达到要求。 展开更多
关键词 催化裂化 吸收稳定系统 干气 循环水系统温度高
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催化裂化装置吸收稳定系统进料工艺分析 被引量:9
5
作者 张鹏飞 张华伟 +1 位作者 王聪 陈燕杰 《石油炼制与化工》 CAS CSCD 北大核心 2006年第4期11-14,共4页
应用HYSYS化工过程模拟软件对催化裂化装置吸收稳定系统进行模拟。根据模拟结果,对整个系统的工艺特性、能耗和吸收效果进行了全面分析,澄清了某些模糊概念,指出双塔流程冷进料工艺在总能量消耗、吸收效果和扩能增效方面均优于双塔流程... 应用HYSYS化工过程模拟软件对催化裂化装置吸收稳定系统进行模拟。根据模拟结果,对整个系统的工艺特性、能耗和吸收效果进行了全面分析,澄清了某些模糊概念,指出双塔流程冷进料工艺在总能量消耗、吸收效果和扩能增效方面均优于双塔流程双股进料工艺。一套 0.8 Mt/a吸收稳定系统从双股进料改为冷进料后的运行结果表明,冷进料是较合理的工艺流程。 展开更多
关键词 催化裂化装置 吸收稳定系统 进料 能耗
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催裂化吸收稳定系统解吸塔双股进料工艺的改进 被引量:12
6
作者 杜翔 王利东 杜英生 《化学工程》 CAS CSCD 北大核心 1998年第4期46-50,共5页
从能耗和吸收效果两个方面,对解吸塔各种进料方式进行了讨论,在双股进料基础上提出中间换热工艺。结果表明:各项指标均优于双股进料工艺。
关键词 催化裂化 吸收稳定系统 解吸塔 双股进料 工艺
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催化裂化装置吸收稳定系统的最优解吸率 被引量:6
7
作者 李国庆 袁芳 +1 位作者 毋瑞瑞 华贲 《石油学报(石油加工)》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第1期88-93,共6页
一定生产条件下,解吸塔解吸率是催化裂化装置吸收稳定系统的关键操作变量,对本系统及下游气分装置的能耗和丙烯收率有决定性影响,因此选择优化的解吸率并以此指导生产,是实现吸收稳定系统和气分联合装置运行优化的关键。以流程模拟、过... 一定生产条件下,解吸塔解吸率是催化裂化装置吸收稳定系统的关键操作变量,对本系统及下游气分装置的能耗和丙烯收率有决定性影响,因此选择优化的解吸率并以此指导生产,是实现吸收稳定系统和气分联合装置运行优化的关键。以流程模拟、过程能量综合和数值回归技术为手段,分别研究了解吸率对丙烯收率、能耗和效益的影响,并以此为基础提出了求解最优解吸率的方法。对1套0.6Mt/a催化裂化装置吸收稳定系统及配套气分装置的应用表明,笔者建立的方法可行且有效,按其求解的最优解吸率操作,可提高联合装置综合效益274.7×104 RMBYuan/a。 展开更多
关键词 吸收稳定系统 解吸率 气分装置 丙烯 能耗
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吸收稳定系统吸收/解吸塔的单塔改造 被引量:8
8
作者 杜翔 吴少敏 +4 位作者 李长庚 杜英生 宋建中 邢继光 苏宁 《化学工程》 CAS CSCD 北大核心 2002年第3期16-21,共6页
针对某些中小型催化裂化装置存在的吸收稳定系统中吸收 /解吸塔单塔流程吸收效果不佳的问题 ,根据吸收 /解吸过程基本原理 ,从能耗、吸收效果和控制几个方面分析单塔流程与双塔流程各自的特点 ,提出了与双塔流程吸收效果相当的单塔改造... 针对某些中小型催化裂化装置存在的吸收稳定系统中吸收 /解吸塔单塔流程吸收效果不佳的问题 ,根据吸收 /解吸过程基本原理 ,从能耗、吸收效果和控制几个方面分析单塔流程与双塔流程各自的特点 ,提出了与双塔流程吸收效果相当的单塔改造方案。结果表明 ,方案可行 ,具有显著的经济效益。 展开更多
关键词 吸收稳定系统 吸收/解吸塔 单塔 技术改造 催化裂化
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催化裂化吸收稳定系统解吸塔双股进料的总体优化 被引量:12
9
作者 支红利 程光旭 +1 位作者 杨永 国蓉 《化工进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第1期91-94,共4页
通过系统模拟与计算,以经济效益作为优化目标函数,采用正交设计方法结合总体优化,确定出1.2Mt/a的催化裂化装置吸收稳定系统解吸塔双股进料的最佳工况是:进料位置为2(第二块理论塔板)、流量配比(热进料流量与解吸塔总进料流量之比)为0.2... 通过系统模拟与计算,以经济效益作为优化目标函数,采用正交设计方法结合总体优化,确定出1.2Mt/a的催化裂化装置吸收稳定系统解吸塔双股进料的最佳工况是:进料位置为2(第二块理论塔板)、流量配比(热进料流量与解吸塔总进料流量之比)为0.2~0.33、温度60℃左右,该工况优于同样工况下的双股进料基本工况,每年增加经济效益145.5万元。 展开更多
关键词 催化裂化 吸收稳定系统 解吸塔 双股进料 总体优化 正交设计
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吸收稳定系统能耗分析及优化 被引量:5
10
作者 张鹏飞 王申江 +1 位作者 张华伟 池红卫 《化学工程》 CAS CSCD 北大核心 2006年第11期75-77,共3页
为了全面评价催化裂化装置吸收稳定系统工艺流程的优劣,不仅要对解析塔进行能耗分析,同时应实现以节能为目的的系统工艺最优化。应用HYSYS化工过程模拟软件对某炼油厂催化裂化装置吸收稳定系统进行模拟计算,并对多种进料工况进行研究分... 为了全面评价催化裂化装置吸收稳定系统工艺流程的优劣,不仅要对解析塔进行能耗分析,同时应实现以节能为目的的系统工艺最优化。应用HYSYS化工过程模拟软件对某炼油厂催化裂化装置吸收稳定系统进行模拟计算,并对多种进料工况进行研究分析。结果表明:冷进料工艺减少了系统的物料循环,提高了生产能力;另外,冷进料工艺也减少了系统的能量消耗,降低了生产成本,有利于装置的扩能增效。所以,冷进料是最合理的工艺流程。 展开更多
关键词 吸收稳定系统 模拟计算 工艺流程 能耗 优化
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催化裂化吸收稳定系统低温节能工艺开发初探 被引量:7
11
作者 韩祯 李婧伊 +1 位作者 隋红 李鑫钢 《化工进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第8期2940-2945,共6页
以某炼油厂催化裂化吸收稳定系统工艺数据作为模拟和计算的基础,从单因素和双因素角度研究了循环汽油温度及平衡罐温度对吸收稳定系统物流及能耗的影响,为后续低温节能工艺开发提供了依据。研究结果表明,随着循环汽油温度由40℃逐步降至... 以某炼油厂催化裂化吸收稳定系统工艺数据作为模拟和计算的基础,从单因素和双因素角度研究了循环汽油温度及平衡罐温度对吸收稳定系统物流及能耗的影响,为后续低温节能工艺开发提供了依据。研究结果表明,随着循环汽油温度由40℃逐步降至5℃,平衡罐气液相及循环汽油质量流率下降,系统能耗下降约16%。系列循环汽油温度下,随着平衡罐温度的上升,系统能耗均呈现正U形曲线趋势,在35~55℃范围内出现系列最低点,即该循环汽油温度下系统能耗最优点。随着循环汽油温度的降低系统能耗逐渐减小。因此,除了考察适用的最优操作温度外,还需综合评估工艺匹配的节能设备投资及操作费用,才能开发经济性最优的吸收稳定系统低温节能工艺。 展开更多
关键词 吸收稳定系统 催化裂化 低温节能 平衡罐温度 循环汽油温度
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吸收稳定系统集成化的设计、优化和分析方法 被引量:4
12
作者 陆恩锡 陈银杯 +1 位作者 张慧娟 华贲 《化学工程》 CAS CSCD 北大核心 1999年第2期37-40,45,共5页
以某催化裂化装置吸收稳定系统为例,提出一个工业化装置集成化设计、优化和分析的方法。它从整体上确定工艺参数的最佳匹配,从而可同时达到最大产量和最低能耗,实现最大经济效益。通过对该吸收稳定系统的全局模拟和优化,真正揭示了... 以某催化裂化装置吸收稳定系统为例,提出一个工业化装置集成化设计、优化和分析的方法。它从整体上确定工艺参数的最佳匹配,从而可同时达到最大产量和最低能耗,实现最大经济效益。通过对该吸收稳定系统的全局模拟和优化,真正揭示了工艺参数之间的内在联系和相互影响,并给出了定量的概念,同时提出了某些不同于传统观念的新论点。对于众多催化裂化装置的设计、改造和生产管理均有较重要的现实指导意义。 展开更多
关键词 吸收稳定系统 集成设计 流程模拟 催化裂化装置
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吸收稳定系统解吸塔最佳釜温的确定 被引量:8
13
作者 陆恩锡 张慧娟 +1 位作者 陈银杯 陈智强 《炼油设计》 CAS 1998年第5期35-40,共6页
据估算,仅解吸塔釜温控制不当一项,全国所有催化裂化装置的年经济效益可损失数亿元之巨。其原因在于对解吸塔策温的重要性及其对经济效益的影响认识不足以及如何确定解吸塔最佳策温不甚明了。提出了一个根据釜液C2浓度来确定解吸塔最... 据估算,仅解吸塔釜温控制不当一项,全国所有催化裂化装置的年经济效益可损失数亿元之巨。其原因在于对解吸塔策温的重要性及其对经济效益的影响认识不足以及如何确定解吸塔最佳策温不甚明了。提出了一个根据釜液C2浓度来确定解吸塔最佳釜温的方法。 展开更多
关键词 石油加工 吸收稳定系统 解吸塔 釜温控制
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吸收稳定系统工艺流程现状和新流程开发(Ⅱ)——新的节能工艺流程开发 被引量:8
14
作者 陆恩锡 张慧娟 朱霞林 《炼油设计》 CAS 北大核心 2001年第7期15-17,共3页
针对现有“双塔流程”的缺点 ,应用流程模拟和总体优化技术 ,提出了一个新的节能的吸收稳定系统工艺流程。该流程采用油吸收脱乙烷塔代替原有的吸收塔和解吸塔 ,并对换热网络重新进行了匹配 ,从而取消了原“双塔流程”的两股返回物料 ,... 针对现有“双塔流程”的缺点 ,应用流程模拟和总体优化技术 ,提出了一个新的节能的吸收稳定系统工艺流程。该流程采用油吸收脱乙烷塔代替原有的吸收塔和解吸塔 ,并对换热网络重新进行了匹配 ,从而取消了原“双塔流程”的两股返回物料 ,新流程不但增加了产品的回收率 ,而且还降低了能耗。新流程与“双塔流程”相比 ,按催化裂化装置 1.2Mt/a处理量计 ,在同样的进料和产品规格下 ,年净增经济效益达 11.44× 10 6 RMB 展开更多
关键词 吸收稳定系统 炼油 吸收 稳定 流程设计 节能 优化
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催化裂化吸收稳定系统吸收效果影响因素的分析——Ⅰ.系统吸收效果的单因素分析 被引量:10
15
作者 郑陵 杜英生 +1 位作者 王颖昕 余国琮 《石油学报(石油加工)》 CSCD 北大核心 1995年第2期77-85,共9页
针对国内各炼厂酱遍存在的催化裂化装置吸收稳定系统分离效果较差的问题,以九江炼油化工总厂整个系统技术改造为背景,通过详细的流程模拟计算,对影响该系统分离效果的各个因素进行了分析。严格定量地分析了系统温度、系统压力、补充吸... 针对国内各炼厂酱遍存在的催化裂化装置吸收稳定系统分离效果较差的问题,以九江炼油化工总厂整个系统技术改造为背景,通过详细的流程模拟计算,对影响该系统分离效果的各个因素进行了分析。严格定量地分析了系统温度、系统压力、补充吸收剂量、补充吸收剂中∑C_(4w)%含量、吸收塔理论板数和解吸塔理论板数各单因素对整个系统吸收效果的影响关系。上述分析结果为进一步进行系统吸收效果的多因素分析奠定了基础。 展开更多
关键词 吸收稳定系统 催化裂化 液化气 回收率 分离
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吸收稳定系统解吸塔双股进料工艺的探讨 被引量:11
16
作者 郑陵 杜英生 王颖昕 《化学工程》 CAS CSCD 北大核心 1995年第5期39-43,共5页
以石家庄炼油厂技术改造为背景,通过正交设计法与模拟计算相结合,对解吸塔双股进料工艺进行了分析。结果表明:该工艺最佳操作条件为加热股流量取2/3,进料温度90℃,进料位置N=10。在此操作条件下的双股进料工艺与原工艺模... 以石家庄炼油厂技术改造为背景,通过正交设计法与模拟计算相结合,对解吸塔双股进料工艺进行了分析。结果表明:该工艺最佳操作条件为加热股流量取2/3,进料温度90℃,进料位置N=10。在此操作条件下的双股进料工艺与原工艺模拟结果比较表明:能耗比原不加热单股进料工艺降低了39%,解吸气量比原加热单股进料工艺降低了56%。 展开更多
关键词 吸收稳定系统 解吸塔 双股进料工艺
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催化裂化吸收稳定系统流程模拟及优化 被引量:4
17
作者 李国 贺高红 罗强 《化工进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第z1期57-60,共4页
应用HYSYS软件对催化裂化吸收稳定系统进行流程模拟.对影响吸收效果和能耗的因素进行模拟计算,找出了吸收剂温度,补充吸收剂流量,稳定塔回流比,解析塔进料温度的优化配比.系统优化后,使得干气C3含量由1.35%降到0.28%,吸收效果变好,且系... 应用HYSYS软件对催化裂化吸收稳定系统进行流程模拟.对影响吸收效果和能耗的因素进行模拟计算,找出了吸收剂温度,补充吸收剂流量,稳定塔回流比,解析塔进料温度的优化配比.系统优化后,使得干气C3含量由1.35%降到0.28%,吸收效果变好,且系统的年净效益提高了1260.56万元. 展开更多
关键词 催化裂化 吸收稳定系统 流程模拟 优化
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催化裂化装置吸收稳定系统两种工艺流程比较 被引量:7
18
作者 陆恩锡 严静怡 +2 位作者 潘琪 冯茂生 梁晓 《炼油技术与工程》 CAS 北大核心 2003年第11期1-3,共3页
催化裂化装置吸收稳定系统目前广泛采用双塔流程,双塔流程中又存在两种不同工艺流程:多数流程吸收塔釜液流入平衡罐后再往解吸塔,但也有一些流程将该釜液直接送往解吸塔.这两种工艺流程孰优孰劣很少见到报道,因此对两种流程进行了模拟计... 催化裂化装置吸收稳定系统目前广泛采用双塔流程,双塔流程中又存在两种不同工艺流程:多数流程吸收塔釜液流入平衡罐后再往解吸塔,但也有一些流程将该釜液直接送往解吸塔.这两种工艺流程孰优孰劣很少见到报道,因此对两种流程进行了模拟计算,结果表明前一种流程的总体经济效益较好,对百万吨级的催化裂化装置,其经济效益比后者高出约600×104RMB¥/a.分析了产生这一现象的原因. 展开更多
关键词 催化裂化装置 吸收稳定系统 工艺流程 比较研究 石油炼制 双塔流程
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催化吸收稳定系统的模拟与分析 被引量:3
19
作者 薄德臣 高景山 +4 位作者 王阳峰 张胜中 张龙 霍姗 申龙涉 《当代化工》 CAS 2014年第3期376-379,共4页
采用ASPEN PLUS模拟软件对吸收稳定系统进行了模拟计算,对影响系统分离效果的主要因素进行了分析。模拟结果表明提高系统压力可以提高吸收效果,但也会导致系统能耗的增加;解吸塔热进料比例升高、稳定汽油吸收剂流量降低都有利于系统节能... 采用ASPEN PLUS模拟软件对吸收稳定系统进行了模拟计算,对影响系统分离效果的主要因素进行了分析。模拟结果表明提高系统压力可以提高吸收效果,但也会导致系统能耗的增加;解吸塔热进料比例升高、稳定汽油吸收剂流量降低都有利于系统节能,但系统吸收效果出现下降;稳定塔回流量的增加将会导致塔底热负荷的增加和汽油蒸气压的上升。所以应在保证生产质量的前提下,结合加工方案,尽量降低回流比,提高经济效益。 展开更多
关键词 催化裂化 吸收稳定系统 流程模拟
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催化裂化装置吸收稳定系统和气体分馏装置的联合优化 被引量:10
20
作者 陆恩锡 潘琪 潘爱民 《炼油技术与工程》 CAS 北大核心 2006年第3期1-5,共5页
介绍了催化裂化装置吸收稳定系统和气体分馏装置的联合优化,给出了优化的目标函数、优化变量和约束条件。通过装置的流程模拟和优化,提出了气体分馏装置新双塔流程(无脱乙烷塔,只有脱丙烷塔和丙烯精馏塔),以及各装置的优化工艺条件。其... 介绍了催化裂化装置吸收稳定系统和气体分馏装置的联合优化,给出了优化的目标函数、优化变量和约束条件。通过装置的流程模拟和优化,提出了气体分馏装置新双塔流程(无脱乙烷塔,只有脱丙烷塔和丙烯精馏塔),以及各装置的优化工艺条件。其结果,催化裂化装置于气中的C3浓度进一步降低,产品收率提高;气体分馏装置取消了脱乙烷塔后丙烯回收率(以质量分数计),从原有的低于95%提高到99%左右。该项目已经于2004年在中国石油化工股份有限公司广州分公司成功实施,装置连续运转达5个月且各装置生产操作始终正常,丙烯产品中丙烯摩尔分数为99.6%以上。根据标定数据折算,生产能力共计0.32 Mt/a的两套气体分馏装置,销售收入净增达1 872.12×104RMB¥/a,节能折合效益355.24×104RMB¥/a,总计增加经济效益达2 227.16×104RMB¥/a。该项目投入少、实施容易、效益明显,是一项在计算机模拟和优化指导下的联合优化工程。 展开更多
关键词 硫化催化裂化装置 吸收稳定系统 气体分馏装置 联合优化 流程模拟 集成设计 丙烯收率
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