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基于机器人应用技术及视觉识别技术的自动折铁系统改进
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作者 胡世雄 王佳猛 《鞍钢技术》 CAS 2024年第3期54-58,63,共6页
针对炼钢生产倒罐工序引进基于机器人应用技术及视觉识别技术的自动折铁系统在试运行中,存在机器人插接成功率低,机器人本体抓手检测元件不适用于现场生产环境,自动折铁模型在网络硬件发生故障时可能引发重大设备事故等问题,采取了优化... 针对炼钢生产倒罐工序引进基于机器人应用技术及视觉识别技术的自动折铁系统在试运行中,存在机器人插接成功率低,机器人本体抓手检测元件不适用于现场生产环境,自动折铁模型在网络硬件发生故障时可能引发重大设备事故等问题,采取了优化鱼雷罐插座定位销尺寸和结构,增加机器人对鱼雷罐的跟踪检测功能,优化自动折铁模型作业程序等措施后,大大提高了自动折铁系统的智能化程度,提高了作业安全系数,保证了生产的顺行。 展开更多
关键词 倒罐工序 自动折铁 机器人 视觉识别
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基于视觉技术的倒罐间自动折铁系统的研究与应用
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作者 邢建厂 王震 李振刚 《工业控制计算机》 2022年第12期92-93,共2页
倒罐间是炼钢厂的首道工序,在手动折铁过程中,容易受罐口结壳、人为操作失误等因素影响造成铁水外溢。介绍了一种通过视觉技术实现自动折铁的方法,自动控制鱼雷罐车倾翻,从而有效避免了铁水喷洒损坏生产设备、危害设备及人身安全等问题。
关键词 视觉技术 鱼雷罐 自动折铁
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