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在表面活性剂-气体交替泡沫驱中通过长时间分流来提高石油采收率的现场试验研究——长期注气过程中泡沫具有降低气体流度的能力,试验结果对计算近井气体流度、注入能力以及更大表面活性剂段塞的表-气交替泡沫驱的现场应用能起到指导作用
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作者 W. R. Rossen A. Ocampo +2 位作者 A. A. Restrepo H. D. Cifuentes J. Marin 《世界石油工业》 2018年第1期46-51,共6页
注气驱可以有效地驱替出气体波及区内的原油,但注入气波及效率不高,泡沫是提高波及效率的一种有前景的技术。在哥伦比亚Cusiana油田Mirador储层表面活性剂-气体交替泡沫驱现场试验中,处理区域的直径约为5.3m。当注气24~41PV、220P... 注气驱可以有效地驱替出气体波及区内的原油,但注入气波及效率不高,泡沫是提高波及效率的一种有前景的技术。在哥伦比亚Cusiana油田Mirador储层表面活性剂-气体交替泡沫驱现场试验中,处理区域的直径约为5.3m。当注气24~41PV、220PV和1250PV(PV为处理区域孔隙体积)时,该区域的气体流度系数分别为0.12、0.27和0.51。试验结果表明,长期注气过程中泡沫具有降低气体流度的能力.试验结果对计算近井气体流度、注入能力以及更大表面活性剂段塞的表面活性剂气体交替泡沫驱的现场应用能起到指导作用。无限期注气后泡沫强度仍然很低的模型拟合的泡沫参数与该现场试验中泡沫的长期动态不符。 展开更多
关键词 表面活性剂-气体交替泡沫驱 CUsiana油田Mirador储层 现场试验 气体流度系数
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阴-非离子型表面活性剂CO_2泡沫影响因素研究 被引量:10
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作者 章杨 张亮 +3 位作者 黄海东 牛保伦 王其伟 任韶然 《油田化学》 CAS CSCD 北大核心 2014年第2期240-243,共4页
选用4种表面活性剂作为起泡剂,其中N-NP-15c和N-NP-21c为非离子型表面活性剂,N-NP-15c-H和N-NP-21c-H为新合成的阴-非离子型表面活性剂,非离子基团为聚氧乙烯基,阴离子基团为磺酸基。利用高温高压搅拌式可视化泡沫仪,对表面活性剂进行... 选用4种表面活性剂作为起泡剂,其中N-NP-15c和N-NP-21c为非离子型表面活性剂,N-NP-15c-H和N-NP-21c-H为新合成的阴-非离子型表面活性剂,非离子基团为聚氧乙烯基,阴离子基团为磺酸基。利用高温高压搅拌式可视化泡沫仪,对表面活性剂进行高温高压和高盐条件下的CO2泡沫性能测试;研究了不同因素对CO2泡沫性能的影响规律,包括起泡剂浓度、矿化度、Ca2+浓度、温度和压力等。实验结果表明,N-NP-15c-H的起泡性能最好,抗温达125℃。在起泡剂质量分数0.7%、压力10 MPa、矿化度(NaCl)50 g/L、125℃时,泡沫的起泡体积和半衰期分别为81.6 mL和10.8 min。随着起泡剂质量分数的增大,CO2泡沫的起泡体积和半衰期均先增大后减小,最佳加量为0.7%;高温和高矿化度(高Ca2+浓度)都不利于CO2泡沫的稳定;压力升高则能显著提高CO2泡沫的性能,压力由5 MPa增至12 MPa时,泡沫起泡体积由87.9 mL增至165.8 mL,半衰期由34.5 min增至295.2min。 展开更多
关键词 -非离子型表面活性 CO2泡沫 高压 CO2
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表面活性剂-气交替泡沫驱工艺在非均质油藏中的成功应用 被引量:1
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作者 赵薇 刘业成 张兴平 《国外油田工程》 2010年第1期8-10,共3页
原则上,注混相气可驱替气体所波及地层中几乎所有的原油。然而,储层非均质性、低气体密度和气体高流度都极大地降低了波及系数和采收率。使用泡沫可降低气流度和非均质性效应,提高波及系数。本文提出了一种采用表面活性剂-气交替(SAG)... 原则上,注混相气可驱替气体所波及地层中几乎所有的原油。然而,储层非均质性、低气体密度和气体高流度都极大地降低了波及系数和采收率。使用泡沫可降低气流度和非均质性效应,提高波及系数。本文提出了一种采用表面活性剂-气交替(SAG)泡沫驱工艺进行处理的最佳设计方案。 展开更多
关键词 非均质油藏 泡沫 表面活性-交替注入 提高采收率
原文传递
聚合物驱后泡沫与AS体系交替注入驱油物理模拟研究
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作者 张志龙 王茂盛 《油田化学》 CAS CSCD 北大核心 2006年第2期166-169,172,共5页
在气测渗透率~1μm^2,渗透率变异系数VK为0.60、0.72、0.80,模拟大庆主力油藏的两维纵向非均质正韵律人造岩心上,在水驱、聚驱(1000mg/L×0.57PV)之后。交替注入0.60PV气液比1:1的天然气泡沫和0.30PV AS二元复合溶液... 在气测渗透率~1μm^2,渗透率变异系数VK为0.60、0.72、0.80,模拟大庆主力油藏的两维纵向非均质正韵律人造岩心上,在水驱、聚驱(1000mg/L×0.57PV)之后。交替注入0.60PV气液比1:1的天然气泡沫和0.30PV AS二元复合溶液,考察了驱油效果(45℃)。起泡液含1g/L起泡剂和0.2以HPAM;AS液含12g/LNaOH和3g/L表面活性剂。泡沫+AS驱采收率增幅在交替注入轮次数≤3时随岩心K值增大而减小,交替轮次数为4时出现相反结果,K为0.80和0.72的岩心采收率增幅分别为20.9%和17.5%,累积采收率分别为67.3%和71.4%。根据注入压力曲线确定,出现该相反结果的主要原因是泡沫在非均质性较强岩心中调剖作用较强。K值相同的岩心采收率增幅,随交替注入轮次数增加而增大。当K=0.72时,交替注入轮次数1、2、3、4的采收率增幅分别为9.2%、12.2%、14.1%、17.5%,累积采收率分别为61.8%、65.2%、71.0%、71.4%。聚合物HPAM在泡沫中起固泡稳泡作用。其浓度大大超过最适值而达到1g/L时,泡沫+AS驱采收率增幅大大降低,在Vk=0.80岩心交替注入3轮次时仅为6.6%。图6表1参3。 展开更多
关键词 天然气泡沫 碱/表面活性油液 交替注入工艺 油效果 物理模型 提高采收率(EOR) 聚合物后油藏 大庆油田
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孤岛中二区28-8井注强化氮气泡沫研究 被引量:12
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作者 张贤松 王其伟 +3 位作者 宋新旺 周国华 郭平 李向良 《油田化学》 CAS CSCD 北大核心 2005年第4期366-369,384,共5页
从11种商品中筛选出的起泡剂DP-4为阴非离子复配表面活性剂,与矿化度8.38 g/L的油藏地层水完全配伍,抗油性能好.在渗透率1.5 μm2的填石英砂模型上,气液比1∶1~2∶1时,注入0.5%DP-4溶液产生的阻力因子最高,超过1500.加入1.8 g/L HPAM(3... 从11种商品中筛选出的起泡剂DP-4为阴非离子复配表面活性剂,与矿化度8.38 g/L的油藏地层水完全配伍,抗油性能好.在渗透率1.5 μm2的填石英砂模型上,气液比1∶1~2∶1时,注入0.5%DP-4溶液产生的阻力因子最高,超过1500.加入1.8 g/L HPAM(3530S)的0.5% DP-4溶液形成的泡沫半衰期长而泡沫体积最大.在室内实验中聚合物强化起泡液由0.5% DP-4和1.8 g/L聚合物组成,气液比1∶1,氮气纯度99.95%.将模型水驱至残余油,注入强化泡沫,注入压力由0.05 MPa上升至2.8 MPa,采出程度由54%增至79%.孤岛油砂填充的2.7和0.9 μm2双管模型并联,污水配液,在60℃、6 MPa压力下水驱至残余油(采出程度34.6%),注入0.1 PV强化起泡液前置段塞,0.3 PV强化泡沫主段塞,转水驱,最终采出程度71.1%.现场试验从2003年5月开始,原设计以150 m3/d流量注1.5% DP-4强化起泡液10天,再按气液比1∶1注0.75% DP-4的强化泡沫170天,以后恢复注聚.在现场实施气液混合注入时注入压力过分升高,改为气液交替注入,又由于所用氮气含氧5%,致使注入压力较低,但截至12月5日,仍收到注入井吸液剖面改善,一部分生产井增油减水的效果.图3表3参6. 展开更多
关键词 起泡 阴/非离子复配表面活性 氮气泡沫 聚合物强化泡沫 应用性能 泡沫 孤岛GD2-28-8井组
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国外CO_2驱油防止粘性指进和重力超覆工艺 被引量:11
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作者 杨彪 唐汝众 +1 位作者 栾传振 蒋维红 《断块油气田》 CAS 2003年第2期64-66,共3页
在简述粘性指进和重力超覆的基础上 ,对国外采取的工艺措施进行了调研。针对广泛使用的水气交替注入 (WAG)法 ,介绍了设计原则、注入方案及存在的不足。泡沫注入法是在WAG法的基础上发展起来的 ,其关键在于表面活性剂的筛选和使用。最... 在简述粘性指进和重力超覆的基础上 ,对国外采取的工艺措施进行了调研。针对广泛使用的水气交替注入 (WAG)法 ,介绍了设计原则、注入方案及存在的不足。泡沫注入法是在WAG法的基础上发展起来的 ,其关键在于表面活性剂的筛选和使用。最后简要介绍了国外最新研究的稠化泡沫的原理和试验效果。 展开更多
关键词 CO2 混相 表面活性 稠化泡沫 气水交替注入 采收率
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