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基于最速降线理论的负压抽屑装置优化设计
1
作者
杨尚进
陈振亚
+3 位作者
马卓强
石瑞涛
苏蔚涛
白宇鑫
《组合机床与自动化加工技术》
北大核心
2024年第2期141-145,共5页
为提高深孔加工精度,解决深孔中难排屑问题,在分析负压抽屑装置原理的基础上,求解出负压装置的最速降线方程,设计一种带有膛线的最速降线负压装置来提高排屑效率,利用方程驱动曲线建立其三维模型进行流体仿真,并通过正交试验找出膛线的...
为提高深孔加工精度,解决深孔中难排屑问题,在分析负压抽屑装置原理的基础上,求解出负压装置的最速降线方程,设计一种带有膛线的最速降线负压装置来提高排屑效率,利用方程驱动曲线建立其三维模型进行流体仿真,并通过正交试验找出膛线的最优参数。Fluent仿真结果表明,最速降线负压装置的负压效果比普通的锥面负压装置提高了4.2倍,切削液流速提高了3.6倍,湍流动能提高了2.5倍;当膛线数量为8根,膛线深度为0.15 mm,螺旋角度为9°时能最大幅度地提高排屑动力。该结构有效提高了深孔加工排屑动力,证明了最速降线能有效促进流体流动。
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关键词
负压抽屑
最速降线
膛线结构
正交试验
流体仿真
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职称材料
深孔加工负压抽屑装置的优化设计与仿真
被引量:
9
2
作者
赵丽琴
王彪
杨琼瑶
《中北大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2012年第3期266-271,共6页
为解决深孔加工排屑的难题,在分析现有DF深孔钻削系统结构的基础上,运用液压相关理论分析了影响负压抽屑的影响因素.采用Fluent软件对DF系统中负压抽屑装置的喷射角k和负压间隙S进行了力学、速度、能量场仿真,最终通过理论分析与仿真试...
为解决深孔加工排屑的难题,在分析现有DF深孔钻削系统结构的基础上,运用液压相关理论分析了影响负压抽屑的影响因素.采用Fluent软件对DF系统中负压抽屑装置的喷射角k和负压间隙S进行了力学、速度、能量场仿真,最终通过理论分析与仿真试验的对比研究,得出当k=30°,S=0.4mm时负压效果最好,当k=29°,S=0.5mm时次之.为研究准干式深孔加工新型负压射流结构、负压机理及排屑特性提供了理论基础.
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关键词
负压抽屑
喷射角
负
压
间隙
优化设计
准干式深孔加工
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职称材料
深孔加工多级曲面负压抽屑系统的设计与研究
被引量:
3
3
作者
李忠秋
沈兴全
+2 位作者
张继明
曹卫卫
倪雪婷
《组合机床与自动化加工技术》
北大核心
2016年第1期134-136,共3页
针对深孔加工过程中的排屑难问题,在分析现有负压系统理论的基础上,设计多级曲面负压抽屑系统,研究其工作效率与负压喷射系数及喷射间隙倾斜角度之间的关系,从理论上推导并证明其工作效率优于传统负压抽屑装置,建立仿真模型,并利用ANSYS...
针对深孔加工过程中的排屑难问题,在分析现有负压系统理论的基础上,设计多级曲面负压抽屑系统,研究其工作效率与负压喷射系数及喷射间隙倾斜角度之间的关系,从理论上推导并证明其工作效率优于传统负压抽屑装置,建立仿真模型,并利用ANSYS FLUENT软件对其进行仿真分析,多级曲面负压抽屑系统能够很好的降低了切削液的入口压力,大大提高了工作效率,实现了高效排屑的目的。
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关键词
深孔加工
高效排
屑
负压抽屑
DF系统
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职称材料
深孔加工变负压抽屑装置的设计与研究
被引量:
5
4
作者
马腾
沈兴全
+1 位作者
高伟佳
魏杰
《组合机床与自动化加工技术》
北大核心
2016年第9期129-131,134,共4页
深孔加工技术一直是机械制造业中的关键技术,其中加工过程中高效排屑又是深孔加工过程中尤为重要的一个环节。针对深孔加工过程中切屑形态不稳定所形成的轻微堵塞的问题,通过分析研究现有的负压抽屑装置,设计脉冲式变负压抽屑装置,并研...
深孔加工技术一直是机械制造业中的关键技术,其中加工过程中高效排屑又是深孔加工过程中尤为重要的一个环节。针对深孔加工过程中切屑形态不稳定所形成的轻微堵塞的问题,通过分析研究现有的负压抽屑装置,设计脉冲式变负压抽屑装置,并研究其变负压的形成理论关系,从理论上证明形成变负压的可行性,通过ANSYS FLUENT软件进行仿真分析。脉冲式变负压抽屑装置使负压抽屑装置所形成的抽吸力可以脉冲式的变化,使切屑受到松紧不一的抽吸力,轻微堵塞的切屑在变化的抽吸力的作用下改变方向后能顺利的排出,从而尽可能的避免加工失败,提高工作效率。
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关键词
深孔加工
高效排
屑
负压抽屑
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职称材料
新型外排屑负压抽屑系统
被引量:
2
5
作者
朱林
王世清
《机械设计与制造》
北大核心
1992年第2期51-52,共2页
关键词
深孔钻削
负压抽屑
系统
外排
屑
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职称材料
基于FLUENT软件的深孔加工负压抽屑装置分析研究
被引量:
5
6
作者
董振
沈兴全
+1 位作者
蒿风花
权保罗
《现代制造技术与装备》
2016年第4期39-40,51,共3页
负压抽屑装置是保障深孔加工排屑顺畅的有力手段。本文提出建立充分考虑流量、流速、间隙宽度、喷射夹角等影响因素的负压抽屑数学模型,分析这些因素对抽屑效果的影响,并利用FLUENT软件对有无负压抽屑装置情况下分别进行仿真对比,量化...
负压抽屑装置是保障深孔加工排屑顺畅的有力手段。本文提出建立充分考虑流量、流速、间隙宽度、喷射夹角等影响因素的负压抽屑数学模型,分析这些因素对抽屑效果的影响,并利用FLUENT软件对有无负压抽屑装置情况下分别进行仿真对比,量化研究其抽屑效果。结果表明:射流喷嘴的间隙和喷射角是影响负压抽屑效果的关键因素;无负压装置时,切屑在排屑通道中只受到推力,并且随位移逐渐减弱;当推力减小到小于阻力时,切屑容易在排屑口尾部滞留,发生堵屑现象;加载负压抽屑装置时,在排屑通道尾部形成压力差,产生3倍于排屑通道推力的吸力,使切屑在通道尾部受到一个强力的加速度,克服切屑阻力,排屑效果提高了200%。
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关键词
深孔加工
负压抽屑
FLUENT软件
仿真分析
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职称材料
基于有限元的高效可调式负压抽屑装置结构优化
7
作者
陈振亚
沈兴全
+1 位作者
庞俊忠
郭虎
《煤矿机械》
北大核心
2012年第4期76-78,共3页
利用Pro/E建立可调式负压抽屑装置的三维虚拟样机。对可调式负压抽屑装置结构进行了优化,改善了其密封性能;对影响负压效果的因素做了研究,给出了合理的加工数据;并对喷嘴做了有限元分析,选择了合理的壁厚参数。
关键词
可调式
负压抽屑
装置
深孔加工
结构优化
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职称材料
深孔加工可转动负压抽屑装置的研究与设计
被引量:
2
8
作者
吴轲
关世玺
赵如意
《机电技术》
2011年第3期94-96,共3页
针对大尺寸和形状复杂的零件,在深孔加工过程中,采用传统的工件转动,刀具进给已经不能满足加工需求。采用刀具旋转进给,工件静止的加工工艺在现代深孔加工技术中显得很有必要。通过对现有DF深孔钻削系统的结构及其工作原理进行理论分析...
针对大尺寸和形状复杂的零件,在深孔加工过程中,采用传统的工件转动,刀具进给已经不能满足加工需求。采用刀具旋转进给,工件静止的加工工艺在现代深孔加工技术中显得很有必要。通过对现有DF深孔钻削系统的结构及其工作原理进行理论分析,对负压抽屑装置进行改进,设计出可转动负压抽屑装置,从而更好地满足实际生产的需要。
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关键词
深孔加工
DF系统
负压抽屑
排
屑
特性
喷嘴
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职称材料
负压装置喷射流通道结构优化设计仿真
被引量:
1
9
作者
贾凯
关波
+3 位作者
刘修配
常晶
仝杰
关世玺
《兵器装备工程学报》
CAS
北大核心
2019年第11期171-174,共4页
为了解决现代火炮身管及相关武器中膛线加工排屑不畅的问题,在分析研究负压装置排屑机理的基础上,采用一种新型收缩双曲线射流通道模型,替代传统直射流通道模型。通过理论研究和Fluent流体力学仿真试验优化,当喷射角k=32°、半椭圆...
为了解决现代火炮身管及相关武器中膛线加工排屑不畅的问题,在分析研究负压装置排屑机理的基础上,采用一种新型收缩双曲线射流通道模型,替代传统直射流通道模型。通过理论研究和Fluent流体力学仿真试验优化,当喷射角k=32°、半椭圆短半轴b=0.8 mm时为双曲线收缩型结构射流通道最优,负压区压力最小值比原有负压装置结构降低约42%,切削液流速提高约5%。
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关键词
负压抽屑
收缩双曲线射流通道
Fluent仿真
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职称材料
高速深孔BTA钻削系统的高效排屑设计与研究
被引量:
4
10
作者
蒿风花
沈兴全
+1 位作者
王慧荣
朱红霞
《制造技术与机床》
北大核心
2014年第10期94-97,共4页
针对高速深孔BTA钻削系统加工过程中的排屑难题,引入振动钻削,利用ANSYS FLUENT对普通BTA钻削排屑通道进行流体的压力仿真分析,优化DF系统,得出分别控制油压的方法。给刀具施加一个轴向周期振动,实现变切厚钻削;DF系统利用喷吸作用加大...
针对高速深孔BTA钻削系统加工过程中的排屑难题,引入振动钻削,利用ANSYS FLUENT对普通BTA钻削排屑通道进行流体的压力仿真分析,优化DF系统,得出分别控制油压的方法。给刀具施加一个轴向周期振动,实现变切厚钻削;DF系统利用喷吸作用加大排屑动力。将刀具的振动钻削及优化后的DF系统相结合,不仅有效地控制了切屑的尺寸大小,提高了加工内孔表面的质量,还减小了高压油在切削过程中的压力降,增加了钻削系统的稳定性,从而有效实现高效排屑。
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关键词
深孔
高效排
屑
振动钻削
负压抽屑
BTA
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职称材料
深孔加工关键技术研究
被引量:
18
11
作者
关世玺
范国勇
常兴
《新技术新工艺》
2007年第8期29-31,共3页
分析了航空航天制造业中的一项关键技术——深孔加工工艺技术的特点以及影响深孔加工的各种因素。应用高效抽屑技术和机电一体化技术,研制推出了新型深孔加工技术及其装置——可调式高效负压抽屑装置和电磁式过载保护装置。通过试验证明...
分析了航空航天制造业中的一项关键技术——深孔加工工艺技术的特点以及影响深孔加工的各种因素。应用高效抽屑技术和机电一体化技术,研制推出了新型深孔加工技术及其装置——可调式高效负压抽屑装置和电磁式过载保护装置。通过试验证明,进一步优化了负压抽屑装置结构设计,从而使排屑更为流畅,大大提高了深孔加工的精度和生产效率。
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关键词
深孔加工
高效可调
负压抽屑
过载保护
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职称材料
题名
基于最速降线理论的负压抽屑装置优化设计
1
作者
杨尚进
陈振亚
马卓强
石瑞涛
苏蔚涛
白宇鑫
机构
中北大学机械工程学院
中北大学恶劣环境下智能装备技术山西省重点实验室
出处
《组合机床与自动化加工技术》
北大核心
2024年第2期141-145,共5页
基金
国家自然科学基金项目(52005456)
山西省专利转化专项计划项目(202305006)
+2 种基金
中央引导地方科技发展专项项目(YDZJSX2022A032)
军科委基础加强项目(20XX-JCJQ-ZD-XXX-XX)
山西省基础研究计划面上项目(202303021221109)。
文摘
为提高深孔加工精度,解决深孔中难排屑问题,在分析负压抽屑装置原理的基础上,求解出负压装置的最速降线方程,设计一种带有膛线的最速降线负压装置来提高排屑效率,利用方程驱动曲线建立其三维模型进行流体仿真,并通过正交试验找出膛线的最优参数。Fluent仿真结果表明,最速降线负压装置的负压效果比普通的锥面负压装置提高了4.2倍,切削液流速提高了3.6倍,湍流动能提高了2.5倍;当膛线数量为8根,膛线深度为0.15 mm,螺旋角度为9°时能最大幅度地提高排屑动力。该结构有效提高了深孔加工排屑动力,证明了最速降线能有效促进流体流动。
关键词
负压抽屑
最速降线
膛线结构
正交试验
流体仿真
Keywords
negative pressure chip extraction
brachistochrone
rifling structure
orthogonal test
fluid simu-lation
分类号
TH122 [机械工程—机械设计及理论]
TG52 [金属学及工艺—金属切削加工及机床]
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职称材料
题名
深孔加工负压抽屑装置的优化设计与仿真
被引量:
9
2
作者
赵丽琴
王彪
杨琼瑶
机构
中北大学机械工程与自动化学院
北方通用动力集团有限公司
出处
《中北大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2012年第3期266-271,共6页
基金
山西省科技攻关项目(20080322019)
2011年中北大学校科学基金
文摘
为解决深孔加工排屑的难题,在分析现有DF深孔钻削系统结构的基础上,运用液压相关理论分析了影响负压抽屑的影响因素.采用Fluent软件对DF系统中负压抽屑装置的喷射角k和负压间隙S进行了力学、速度、能量场仿真,最终通过理论分析与仿真试验的对比研究,得出当k=30°,S=0.4mm时负压效果最好,当k=29°,S=0.5mm时次之.为研究准干式深孔加工新型负压射流结构、负压机理及排屑特性提供了理论基础.
关键词
负压抽屑
喷射角
负
压
间隙
优化设计
准干式深孔加工
Keywords
negative-pressure chip removing
injection angle
negative pressure gap
optimization design
near-dry deep-hole processing
分类号
TH16 [机械工程—机械制造及自动化]
下载PDF
职称材料
题名
深孔加工多级曲面负压抽屑系统的设计与研究
被引量:
3
3
作者
李忠秋
沈兴全
张继明
曹卫卫
倪雪婷
机构
中北大学机械与动力工程学院山西省深孔加工工程技术研究中心
出处
《组合机床与自动化加工技术》
北大核心
2016年第1期134-136,共3页
基金
国家国际科技合作专项项目(2013DFA70770)
文摘
针对深孔加工过程中的排屑难问题,在分析现有负压系统理论的基础上,设计多级曲面负压抽屑系统,研究其工作效率与负压喷射系数及喷射间隙倾斜角度之间的关系,从理论上推导并证明其工作效率优于传统负压抽屑装置,建立仿真模型,并利用ANSYS FLUENT软件对其进行仿真分析,多级曲面负压抽屑系统能够很好的降低了切削液的入口压力,大大提高了工作效率,实现了高效排屑的目的。
关键词
深孔加工
高效排
屑
负压抽屑
DF系统
Keywords
deep hole processing
efficient chip removal
negative pressure chip pumping
DF system
分类号
TH122 [机械工程—机械设计及理论]
TG529 [金属学及工艺—金属切削加工及机床]
下载PDF
职称材料
题名
深孔加工变负压抽屑装置的设计与研究
被引量:
5
4
作者
马腾
沈兴全
高伟佳
魏杰
机构
中北大学机械与动力工程学院
山西省深孔加工工程技术研究中心
出处
《组合机床与自动化加工技术》
北大核心
2016年第9期129-131,134,共4页
文摘
深孔加工技术一直是机械制造业中的关键技术,其中加工过程中高效排屑又是深孔加工过程中尤为重要的一个环节。针对深孔加工过程中切屑形态不稳定所形成的轻微堵塞的问题,通过分析研究现有的负压抽屑装置,设计脉冲式变负压抽屑装置,并研究其变负压的形成理论关系,从理论上证明形成变负压的可行性,通过ANSYS FLUENT软件进行仿真分析。脉冲式变负压抽屑装置使负压抽屑装置所形成的抽吸力可以脉冲式的变化,使切屑受到松紧不一的抽吸力,轻微堵塞的切屑在变化的抽吸力的作用下改变方向后能顺利的排出,从而尽可能的避免加工失败,提高工作效率。
关键词
深孔加工
高效排
屑
负压抽屑
Keywords
deep hole processing
efficient chip removal
negative pressure chip pumping
分类号
TH122 [机械工程—机械设计及理论]
TG529 [金属学及工艺—金属切削加工及机床]
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职称材料
题名
新型外排屑负压抽屑系统
被引量:
2
5
作者
朱林
王世清
机构
西安石油学院
西安石油学院
出处
《机械设计与制造》
北大核心
1992年第2期51-52,共2页
关键词
深孔钻削
负压抽屑
系统
外排
屑
分类号
TG523 [金属学及工艺—金属切削加工及机床]
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职称材料
题名
基于FLUENT软件的深孔加工负压抽屑装置分析研究
被引量:
5
6
作者
董振
沈兴全
蒿风花
权保罗
机构
中北大学机械与动力工程学院
出处
《现代制造技术与装备》
2016年第4期39-40,51,共3页
基金
国家国际科技合作专项项目(2013DFA70770)
文摘
负压抽屑装置是保障深孔加工排屑顺畅的有力手段。本文提出建立充分考虑流量、流速、间隙宽度、喷射夹角等影响因素的负压抽屑数学模型,分析这些因素对抽屑效果的影响,并利用FLUENT软件对有无负压抽屑装置情况下分别进行仿真对比,量化研究其抽屑效果。结果表明:射流喷嘴的间隙和喷射角是影响负压抽屑效果的关键因素;无负压装置时,切屑在排屑通道中只受到推力,并且随位移逐渐减弱;当推力减小到小于阻力时,切屑容易在排屑口尾部滞留,发生堵屑现象;加载负压抽屑装置时,在排屑通道尾部形成压力差,产生3倍于排屑通道推力的吸力,使切屑在通道尾部受到一个强力的加速度,克服切屑阻力,排屑效果提高了200%。
关键词
深孔加工
负压抽屑
FLUENT软件
仿真分析
Keywords
deep processing
vacuumpumpingcrumbs
FLUENT software
simulation analysis
分类号
TG52 [金属学及工艺—金属切削加工及机床]
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职称材料
题名
基于有限元的高效可调式负压抽屑装置结构优化
7
作者
陈振亚
沈兴全
庞俊忠
郭虎
机构
中北大学机械工程与自动化学院
出处
《煤矿机械》
北大核心
2012年第4期76-78,共3页
基金
国家自然科学基金(51175482)
文摘
利用Pro/E建立可调式负压抽屑装置的三维虚拟样机。对可调式负压抽屑装置结构进行了优化,改善了其密封性能;对影响负压效果的因素做了研究,给出了合理的加工数据;并对喷嘴做了有限元分析,选择了合理的壁厚参数。
关键词
可调式
负压抽屑
装置
深孔加工
结构优化
Keywords
adjustable negative pressure pumping chip device
deep-hole drilling
structure optimization
分类号
TH16 [机械工程—机械制造及自动化]
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职称材料
题名
深孔加工可转动负压抽屑装置的研究与设计
被引量:
2
8
作者
吴轲
关世玺
赵如意
机构
中北大学机电工程学院
出处
《机电技术》
2011年第3期94-96,共3页
文摘
针对大尺寸和形状复杂的零件,在深孔加工过程中,采用传统的工件转动,刀具进给已经不能满足加工需求。采用刀具旋转进给,工件静止的加工工艺在现代深孔加工技术中显得很有必要。通过对现有DF深孔钻削系统的结构及其工作原理进行理论分析,对负压抽屑装置进行改进,设计出可转动负压抽屑装置,从而更好地满足实际生产的需要。
关键词
深孔加工
DF系统
负压抽屑
排
屑
特性
喷嘴
分类号
TG523 [金属学及工艺—金属切削加工及机床]
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职称材料
题名
负压装置喷射流通道结构优化设计仿真
被引量:
1
9
作者
贾凯
关波
刘修配
常晶
仝杰
关世玺
机构
中北大学机电工程学院
北方自动控制技术研究所
江西星火军工工业有限公司
出处
《兵器装备工程学报》
CAS
北大核心
2019年第11期171-174,共4页
基金
“十三五”装备预研兵器工业联合基金项目(6141B012908)
文摘
为了解决现代火炮身管及相关武器中膛线加工排屑不畅的问题,在分析研究负压装置排屑机理的基础上,采用一种新型收缩双曲线射流通道模型,替代传统直射流通道模型。通过理论研究和Fluent流体力学仿真试验优化,当喷射角k=32°、半椭圆短半轴b=0.8 mm时为双曲线收缩型结构射流通道最优,负压区压力最小值比原有负压装置结构降低约42%,切削液流速提高约5%。
关键词
负压抽屑
收缩双曲线射流通道
Fluent仿真
Keywords
negative pressure chip removal
shrinking hyperbolic jet channel
Fluent simulation
分类号
TJ3 [兵器科学与技术—火炮、自动武器与弹药工程]
TH16 [机械工程—机械制造及自动化]
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职称材料
题名
高速深孔BTA钻削系统的高效排屑设计与研究
被引量:
4
10
作者
蒿风花
沈兴全
王慧荣
朱红霞
机构
中北大学机械与动力工程学院山西省深孔加工工程技术研究中心
出处
《制造技术与机床》
北大核心
2014年第10期94-97,共4页
基金
国家国际科技合作专项项目:精密高效深孔加工关键技术合作研究(2013DFA70770)
文摘
针对高速深孔BTA钻削系统加工过程中的排屑难题,引入振动钻削,利用ANSYS FLUENT对普通BTA钻削排屑通道进行流体的压力仿真分析,优化DF系统,得出分别控制油压的方法。给刀具施加一个轴向周期振动,实现变切厚钻削;DF系统利用喷吸作用加大排屑动力。将刀具的振动钻削及优化后的DF系统相结合,不仅有效地控制了切屑的尺寸大小,提高了加工内孔表面的质量,还减小了高压油在切削过程中的压力降,增加了钻削系统的稳定性,从而有效实现高效排屑。
关键词
深孔
高效排
屑
振动钻削
负压抽屑
BTA
Keywords
deep-hole
efficient chip removal
vibration drilling
suction chip removal
BTA
分类号
TH12 [机械工程—机械设计及理论]
下载PDF
职称材料
题名
深孔加工关键技术研究
被引量:
18
11
作者
关世玺
范国勇
常兴
机构
中北大学机电工程学院
出处
《新技术新工艺》
2007年第8期29-31,共3页
文摘
分析了航空航天制造业中的一项关键技术——深孔加工工艺技术的特点以及影响深孔加工的各种因素。应用高效抽屑技术和机电一体化技术,研制推出了新型深孔加工技术及其装置——可调式高效负压抽屑装置和电磁式过载保护装置。通过试验证明,进一步优化了负压抽屑装置结构设计,从而使排屑更为流畅,大大提高了深孔加工的精度和生产效率。
关键词
深孔加工
高效可调
负压抽屑
过载保护
Keywords
machining deep-hole,adjust and high efficiency,withdraw-filings,overload protection
分类号
TG523 [金属学及工艺—金属切削加工及机床]
TG713 [金属学及工艺—刀具与模具]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于最速降线理论的负压抽屑装置优化设计
杨尚进
陈振亚
马卓强
石瑞涛
苏蔚涛
白宇鑫
《组合机床与自动化加工技术》
北大核心
2024
0
下载PDF
职称材料
2
深孔加工负压抽屑装置的优化设计与仿真
赵丽琴
王彪
杨琼瑶
《中北大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2012
9
下载PDF
职称材料
3
深孔加工多级曲面负压抽屑系统的设计与研究
李忠秋
沈兴全
张继明
曹卫卫
倪雪婷
《组合机床与自动化加工技术》
北大核心
2016
3
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职称材料
4
深孔加工变负压抽屑装置的设计与研究
马腾
沈兴全
高伟佳
魏杰
《组合机床与自动化加工技术》
北大核心
2016
5
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职称材料
5
新型外排屑负压抽屑系统
朱林
王世清
《机械设计与制造》
北大核心
1992
2
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职称材料
6
基于FLUENT软件的深孔加工负压抽屑装置分析研究
董振
沈兴全
蒿风花
权保罗
《现代制造技术与装备》
2016
5
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职称材料
7
基于有限元的高效可调式负压抽屑装置结构优化
陈振亚
沈兴全
庞俊忠
郭虎
《煤矿机械》
北大核心
2012
0
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职称材料
8
深孔加工可转动负压抽屑装置的研究与设计
吴轲
关世玺
赵如意
《机电技术》
2011
2
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职称材料
9
负压装置喷射流通道结构优化设计仿真
贾凯
关波
刘修配
常晶
仝杰
关世玺
《兵器装备工程学报》
CAS
北大核心
2019
1
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职称材料
10
高速深孔BTA钻削系统的高效排屑设计与研究
蒿风花
沈兴全
王慧荣
朱红霞
《制造技术与机床》
北大核心
2014
4
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职称材料
11
深孔加工关键技术研究
关世玺
范国勇
常兴
《新技术新工艺》
2007
18
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职称材料
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