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题名现代有轨电车永磁轨道制动装置3D仿真分析
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作者
裴玉春
冯夫磊
周汉国
晋红
郭帅
王鹏
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机构
上海庞丰交通设备科技有限公司
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出处
《城市轨道交通研究》
北大核心
2016年第8期36-39,共4页
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文摘
基于永磁轨道制动工作原理及结构组成,运用Ansoft Maxwell仿真软件,对现代有轨电车的永磁轨道制动装置进行三维仿真建模;对磁轨装置的完全缓解状态、初始制动状态、摩擦制动已建立状态及初始缓解状态进行研究分析。仿真结果从磁场强度、电磁吸力、漏磁等方面验证了磁轨装置的制动吸力和缓解残余吸力满足要求;同时也验证了磁轨装置在不同工作位时对钢轨侧向力无影响,不影响列车动力学性能。
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关键词
U482.103
现代有轨电车
制动系统
永磁轨道制动装置
仿真分析
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Keywords
modern tram
braking system
permanent magnetic track brake
simulation analysis
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分类号
U482.1
[交通运输工程—载运工具运用工程]
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题名运梁机多楔块柔性制动装置的设计研究
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作者
庄乾朝
李国平
张猛
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机构
济南大学机械工程学院
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出处
《起重运输机械》
2024年第1期55-60,共6页
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文摘
轨道制动装置是悬挂运梁设备中的关键部件之一,在架桥施工时发现,现有的制动装置在轨道节段连接处制动时效果较差,通过时易被卡住。鉴于此,文中设计了一种使用伺服电缸驱动的两段式多楔块柔性制动装置。按实际情况对楔块进行受力分析,计算出了楔块的扩力比和自锁性与楔角的关系,综合考虑后取楔角为11°,然后按130kN制动力计算出伺服电缸的推力至少要25.67kN。使用Ansys软件对单段制动装置进行瞬态结构仿真,通过5个步骤模拟该装置的工作过程,结果显示在伺服电缸的推力为30 kN时单段制动装置可以保证至少130 kN的制动力,且整体的应力和变形皆满足设计要求。使用Solidworks软件对2种制动装置进行了3种不同的工况下的运动仿真,结果显示在工况2和工况3中多楔块柔性制动装置在轨道节段连接处的通过性明显优于原制动装置。
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关键词
运梁机
轨道制动装置
楔块
结构仿真
设计
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Keywords
beam conveyor
track braking device
wedge
structural simulation
design
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分类号
TH226
[机械工程—机械制造及自动化]
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题名现代有轨电车电磁轨道制动方式初探
被引量:5
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作者
裴玉春
吴兴东
王鹏
吴海岭
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机构
同济大学
上海庞丰交通设备科技有限公司
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出处
《铁道机车车辆》
2015年第4期84-86,93,共4页
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基金
常州市科技支撑计划(工业)项目(CE20110086)
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文摘
对轨道交通车辆非黏着电磁制动方式进行了研究,对国内外电磁制动方式的工作原理及优劣点进行了调研。相较于线性涡流制动的电磁吸力影响构架强度且低速时涡流制动力衰减,永磁轨道制动方式以其无电工作、制动力稳定等特点,适用于现代有轨电车。
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关键词
制动系统
永磁轨道制动装置
黏着
现代有轨电车
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Keywords
brake system
permanent magnetic track brake device
adhesion
modern trams
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分类号
U239.5
[交通运输工程—道路与铁道工程]
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