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液态精炼渣返回利用工艺探索与实践
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作者 田凤喜 石永生 戴春艳 《山东冶金》 CAS 2023年第6期4-5,共2页
为解决精炼炉成渣速度慢等问题,开发了液态精炼渣返回工艺。该工艺的实践证明,精炼埋弧效果优于以往加入固体渣料,成渣速度快、白渣保持时间长。钢渣中(FeO+MnO)含量由0.66%降低为0.42%,且降低电耗9.5 kW·h/t、降低钢铁料消耗降低3... 为解决精炼炉成渣速度慢等问题,开发了液态精炼渣返回工艺。该工艺的实践证明,精炼埋弧效果优于以往加入固体渣料,成渣速度快、白渣保持时间长。钢渣中(FeO+MnO)含量由0.66%降低为0.42%,且降低电耗9.5 kW·h/t、降低钢铁料消耗降低3.5 kg/t。在降低了生产成本的同时炉机匹配更趋于合理,为铸机提产奠定了基础。 展开更多
关键词 精炼渣 返回利用 成本 质量 产量
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LF钢渣返回利用的脱硫研究 被引量:11
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作者 赵俊学 李小明 +2 位作者 郭家林 黄敏 马杰 《炼钢》 CAS 北大核心 2009年第4期38-41,共4页
结合生产中LF渣的典型成分,对LF渣返回利用时的脱硫性能及其影响因素进行了研究,探讨了炉渣的初始w(S)、w(Al2O3),钢水的初始w(S)变化对脱硫的影响。实验结果表明,钢水w(Als)=0.025%~0.033%时,采用模拟的LF返回精炼... 结合生产中LF渣的典型成分,对LF渣返回利用时的脱硫性能及其影响因素进行了研究,探讨了炉渣的初始w(S)、w(Al2O3),钢水的初始w(S)变化对脱硫的影响。实验结果表明,钢水w(Als)=0.025%~0.033%时,采用模拟的LF返回精炼渣,可以实现对钢水的脱硫。在炉渣初始础(S)〉0.61%时,随渣中硫含量的增大,脱硫率快速下降,w(Al2O3)〈25%时对脱硫的影响不大。在实际应用中,采用精炼终渣部分返回的模式,可以保证LF精炼的脱硫要求。 展开更多
关键词 LF渣 返回利用 脱硫
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连铸铸余渣的返回利用 被引量:7
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作者 宋素格 王三忠 +2 位作者 张振申 王新志 孙玉强 《钢铁研究》 CAS 2013年第6期54-58,共5页
为了合理利用返回的连铸铸余渣,对铸余渣组分进行分析,得到其碱度平均值为4.09,w(TFe+MnO)平均值为1.64%,属于高碱度还原性炉渣。对4种铸余渣返回利用方式进行了对比分析,结果表明:返回利用效果优劣次序依次为出钢前、出钢... 为了合理利用返回的连铸铸余渣,对铸余渣组分进行分析,得到其碱度平均值为4.09,w(TFe+MnO)平均值为1.64%,属于高碱度还原性炉渣。对4种铸余渣返回利用方式进行了对比分析,结果表明:返回利用效果优劣次序依次为出钢前、出钢后、LF精炼开始前和LF精炼造渣期。在转炉出钢前进行返回利用效果最佳,适宜的铸余渣返回量为5.0~12.0kg/t,吨钢综合冶炼成本可节约5.94元。 展开更多
关键词 铸余渣 返回利用 冶炼成本
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特钢返回钢优化利用及可利用资源的开发 被引量:1
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作者 王治政 王至道 高建荣 《宝钢技术》 CAS 2005年第3期16-19,共4页
特钢制造过程中产生的金属损耗,可用按工序测算的模式,建立回收和循环返回使用机制。根据钢种特性,对资源细分,实施精细化管理,匹配合理的使用工艺。无形损耗同样有很大的回收和循环使用潜能。回收特钢产品用户的加工废钢,有待建立有效... 特钢制造过程中产生的金属损耗,可用按工序测算的模式,建立回收和循环返回使用机制。根据钢种特性,对资源细分,实施精细化管理,匹配合理的使用工艺。无形损耗同样有很大的回收和循环使用潜能。回收特钢产品用户的加工废钢,有待建立有效网络体系。 展开更多
关键词 特钢 金属消耗 返回利用
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“全三脱”工艺流程中脱碳渣返回脱磷转炉利用 被引量:9
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作者 董文亮 罗磊 +3 位作者 田志红 季晨曦 刘延强 潘宏伟 《钢铁》 CAS CSCD 北大核心 2017年第5期36-42,共7页
为了在"全三脱"工艺流程中实现炉渣的高效循环利用,将w((P2O5))较低的热态脱碳炉终渣通过渣罐兑入脱磷炉继续发挥脱磷作用。分析结果表明,提高返回渣量及脱磷渣磷分配比均可显著降低脱磷炉石灰消耗量,当渣钢磷分配比及返回渣... 为了在"全三脱"工艺流程中实现炉渣的高效循环利用,将w((P2O5))较低的热态脱碳炉终渣通过渣罐兑入脱磷炉继续发挥脱磷作用。分析结果表明,提高返回渣量及脱磷渣磷分配比均可显著降低脱磷炉石灰消耗量,当渣钢磷分配比及返回渣量控制合适时,脱磷炉可不加入石灰而使半钢磷质量分数达到目标值。对脱碳炉渣在脱磷炉冶炼中的再熔化过程进行计算分析,随着铁水中硅元素的氧化,脱碳渣碱度降低而不断熔化,逐渐发挥脱磷作用。在"全三脱"工艺流程中成功开发了转炉渣热态循环利用工艺,脱磷率提高约6%,返回脱碳渣加入量约为67.13 kg/t,石灰、轻烧白云石和萤石分别节约9.37、1.15和2.45 kg/t,半钢温度提高约7℃。 展开更多
关键词 “全三脱”工艺 脱磷渣 脱碳渣 返回利用 磷分配比
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LF炉渣用于电弧炉冶炼模拟试验研究
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作者 郭家林 王之宇 《安徽冶金》 2016年第3期11-13,共3页
模拟LF炉渣返回电弧炉熔炼,以碱度、氟化钙、氧化亚铁和渣中初始硫含量为主要影响因子进行正交试验。试验最佳配比为:碱度10.5、氟化钙8.5%、氧化亚铁1.0%和初始硫含量0.5%。结果表明钢中的硫含量可以控制在0.022%,LF炉渣在电弧炉冶炼... 模拟LF炉渣返回电弧炉熔炼,以碱度、氟化钙、氧化亚铁和渣中初始硫含量为主要影响因子进行正交试验。试验最佳配比为:碱度10.5、氟化钙8.5%、氧化亚铁1.0%和初始硫含量0.5%。结果表明钢中的硫含量可以控制在0.022%,LF炉渣在电弧炉冶炼中的回用是可行的。 展开更多
关键词 LF渣 返回利用 初始S含量
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非洲某氧化铜矿石浸出试验 被引量:7
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作者 王龙 刘新星 谢建平 《金属矿山》 CAS 北大核心 2016年第6期69-72,共4页
非洲某选厂铜矿石以氧化矿为主,铜品位为1.53%、钴品位为0.024%。现场采用浸出工艺回收其中的铜钴资源,随着生产的进行,矿石铜品位逐渐降低,采用原工艺生产,成本较高并且生产指标不稳定。为此,对进入浸出体系的氧化铜矿石重新进行了搅... 非洲某选厂铜矿石以氧化矿为主,铜品位为1.53%、钴品位为0.024%。现场采用浸出工艺回收其中的铜钴资源,随着生产的进行,矿石铜品位逐渐降低,采用原工艺生产,成本较高并且生产指标不稳定。为此,对进入浸出体系的氧化铜矿石重新进行了搅拌浸出试验研究。研究表明:最佳浸出条件为浸出温度65℃、矿浆浓度30%、浸出时间3 h、搅拌速度500 r/min,萃余液返回利用,补加酸量为20.24 kg/t,获得了铜浸出率为78.65%、钴浸出率为45.25%的指标。较原现场工艺流程,铜、钴浸出率分别提高了3.65和2.25个百分点。试验结果可以为现场生产提供重要的技术支持。 展开更多
关键词 氧化铜矿石 浸出 萃余液返回利用
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