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首钢京唐烧结矿低温还原粉化性能影响因素分析及氯化钙喷洒研究 被引量:5
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作者 安钢 裴元东 +4 位作者 程峥明 石江山 金永明 付建新 刘伯洋 《烧结球团》 北大核心 2015年第5期19-24,共6页
对2010年下半年以来首钢京唐烧结矿低温还原粉化性能变差的原因进行了分析,通过喷洒Ca Cl2溶液并控制喷洒量和喷洒方式,使得烧结矿RDI+3.15达到76%以上,但负面作用是加速了高炉煤气管道管壁腐蚀,对设备运行和长寿不利。今后应加强低硅... 对2010年下半年以来首钢京唐烧结矿低温还原粉化性能变差的原因进行了分析,通过喷洒Ca Cl2溶液并控制喷洒量和喷洒方式,使得烧结矿RDI+3.15达到76%以上,但负面作用是加速了高炉煤气管道管壁腐蚀,对设备运行和长寿不利。今后应加强低硅烧结条件下稳定烧结矿低温还原粉化性能的研究,减少氯元素进入铁前工序。 展开更多
关键词 烧结矿 低温还原粉化性 氯化钙喷洒
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高钛烧结矿还原粉化性能的研究 被引量:6
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作者 贺道中 《湖南冶金》 2000年第5期3-7,共5页
进行了荷重升温还原法检验高钛型烧结矿的还原粉化性实验 ,分析研究了高钛型烧结矿在高炉内中低温区的还原粉化行为以及 F e O含量对烧结矿还原粉化和透气性的影响 ,结果表明 ,提高高钛型烧结矿的 Fe O含量可改善其还原粉化性能 ,Fe O... 进行了荷重升温还原法检验高钛型烧结矿的还原粉化性实验 ,分析研究了高钛型烧结矿在高炉内中低温区的还原粉化行为以及 F e O含量对烧结矿还原粉化和透气性的影响 ,结果表明 ,提高高钛型烧结矿的 Fe O含量可改善其还原粉化性能 ,Fe O含量以 8%~ 10 展开更多
关键词 高钛型烧结矿 荷重升温还原 还原粉化性
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钒钛烧结矿与普通烧结矿低温还原粉化性的对比研究
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作者 杨文康 杨广庆 +2 位作者 李小松 尹思博 周子青 《钢铁钒钛》 CAS 北大核心 2017年第6期104-107,120,共5页
试验研究分析了钒钛烧结矿与普通烧结矿的低温还原粉化性,结果表明:普通烧结矿在500℃低温还原粉化性最差,粉化指数达83.80%;钒钛烧结矿在700℃时低温还原粉化指数达到最低值41.94%,低温还原粉化性能最差;普通烧结矿低温还原粉化指数是... 试验研究分析了钒钛烧结矿与普通烧结矿的低温还原粉化性,结果表明:普通烧结矿在500℃低温还原粉化性最差,粉化指数达83.80%;钒钛烧结矿在700℃时低温还原粉化指数达到最低值41.94%,低温还原粉化性能最差;普通烧结矿低温还原粉化指数是钒钛烧结矿的2倍,钒钛烧结矿低温还原粉化性很差;调整钒钛烧结矿化学成分组成,使Mg O含量提高到5%左右,以及喷洒氯化物稀溶液时都可以改善钒钛烧结矿低温还原粉化性。 展开更多
关键词 钒钛烧结矿 普通烧结矿 还原粉化性
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烧结低品矿粉配比提升实践 被引量:1
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作者 王辉 殷广超 《河北冶金》 2021年第10期50-53,共4页
河钢唐山中厚板利用临海的区位优势,通过对铁矿粉资源的综合评判,实现了低品矿粉配加的烧结生产。基于烧结配矿的理论基础,提出了烧结配矿结构调整方案,并通过漏风治理、料层厚度提升、混合水分管控、筛网管理等生产工艺参数优化,烧结... 河钢唐山中厚板利用临海的区位优势,通过对铁矿粉资源的综合评判,实现了低品矿粉配加的烧结生产。基于烧结配矿的理论基础,提出了烧结配矿结构调整方案,并通过漏风治理、料层厚度提升、混合水分管控、筛网管理等生产工艺参数优化,烧结矿低温还原粉化性、强度、碱度波动、质量等有了较大提升,且吨矿成本较对标单位的偏差值由+70.19元/t降低至-3.57元/t,经济效益显著。 展开更多
关键词 烧结 配矿 低品矿 厚料层 水分 低温还原粉化性 强度
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含铁炉料在高炉各区的冶炼特性 被引量:15
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作者 赵改革 范晓慧 +2 位作者 陈许玲 袁礼顺 甘敏 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第6期2053-2059,共7页
为了掌握不同含铁炉料在高炉冶炼过程的行为特性以及炉料之间的相互反应性,通过模拟高炉各区的温度和气氛条件,系统研究不同含铁炉料(烧结矿、球团矿和块矿)及综合炉料的冶炼特性,分析综合炉料冶金性能与单一炉料冶炼特性的关系。研究... 为了掌握不同含铁炉料在高炉冶炼过程的行为特性以及炉料之间的相互反应性,通过模拟高炉各区的温度和气氛条件,系统研究不同含铁炉料(烧结矿、球团矿和块矿)及综合炉料的冶炼特性,分析综合炉料冶金性能与单一炉料冶炼特性的关系。研究结果表明:烧结矿的低温还原粉化性能较差,球团矿较好,粒径大于3.15 mm的球团矿还原指数达到92%以上;烧结矿的还原性较好,还原度都在80%以上,球团矿的还原性次之,块矿的还原性较差;综合含铁炉料的还原性和低温还原粉化性能存在叠加性,综合炉料的高温软熔性能不存在叠加性;高炉炉料结构的合理性由含铁炉料的自身性能和炉料间反应性决定。 展开更多
关键词 高炉炉料 炉料结构 还原 低温还原粉化性 软熔性
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二元碱度对印尼钒钛矿烧结过程及烧结矿质量的影响 被引量:7
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作者 高强健 魏国 +1 位作者 刘常升 沈峰满 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第12期1726-1730,共5页
以典型钢铁企业矿石资源为基础,进行不同碱度条件下配加印尼钒钛矿的烧结试验,考察了二元碱度(R=m(Ca O)/m(Si O2))对该矿烧结过程及烧结矿质量的影响.研究表明:当碱度R由1.4逐渐增至2.3时,烧结有效利用系数由1.63 t/(m2·h)降至1.4... 以典型钢铁企业矿石资源为基础,进行不同碱度条件下配加印尼钒钛矿的烧结试验,考察了二元碱度(R=m(Ca O)/m(Si O2))对该矿烧结过程及烧结矿质量的影响.研究表明:当碱度R由1.4逐渐增至2.3时,烧结有效利用系数由1.63 t/(m2·h)降至1.44 t/(m2·h),烧结矿成品率由78.5%降至75.3%;同时,垂直烧结速度有所上升;烧结矿中w(Fe O)不断下降;转鼓指数先下降而后逐渐回升,并在R=1.7时出现最小值.随着碱度的逐渐增加,低温还原粉化性能和还原性逐渐改善,这有利于高炉上部透气性的改善和间接还原的发展. 展开更多
关键词 碱度 印尼钒钛矿 烧结过程 低温还原粉化性 还原
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高块矿比高炉炉料的冶金性能研究 被引量:10
7
作者 吴亮亮 傅元坤 《安徽工业大学学报(自然科学版)》 CAS 2014年第1期6-10,共5页
以宝钢不锈钢事业部炼铁厂的烧结矿、球团矿、PB矿及纽曼矿为原料,采用中温还原和低温还原粉化测定方法及改进的熔滴性能测定法,研究高块矿比(15%~25%,质量分数)炉料的还原性、低温还原粉化性及熔滴性能.结果表明,块矿配比的质量... 以宝钢不锈钢事业部炼铁厂的烧结矿、球团矿、PB矿及纽曼矿为原料,采用中温还原和低温还原粉化测定方法及改进的熔滴性能测定法,研究高块矿比(15%~25%,质量分数)炉料的还原性、低温还原粉化性及熔滴性能.结果表明,块矿配比的质量分数由15%增加到25%,炉料的还原度R1降低5%,低温还原粉化率RD1-3.15升高2%,熔融区间滴落温度td与压差陡升温度ts差升高60℃左右,透气性指数的特征值S升高100kPa·℃. 展开更多
关键词 块矿 还原 熔滴性 低温还原粉化性
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ZHS添加剂对济(源)钢烧结矿性能的影响
8
作者 朱子宗 岳鸿伟 +1 位作者 曹永义 高书元 《烧结球团》 北大核心 2002年第4期27-29,共3页
通过对济源钢铁公司烧结矿添加ZHS添加剂的系列试验 ,着重研究了ZHS添加剂对烧结矿转鼓指数、还原性、低温还原粉化率及熔滴性能的影响。试验表明 ,ZHS添加剂对改善烧结矿冶金性能具有良好效果 ,为改善济 (源 )钢烧结矿质量提供了新的... 通过对济源钢铁公司烧结矿添加ZHS添加剂的系列试验 ,着重研究了ZHS添加剂对烧结矿转鼓指数、还原性、低温还原粉化率及熔滴性能的影响。试验表明 ,ZHS添加剂对改善烧结矿冶金性能具有良好效果 ,为改善济 (源 )钢烧结矿质量提供了新的途径。 展开更多
关键词 ZHS源加剂 烧结矿 转鼓强度 还原性能 低温还原粉化性 熔滴性能
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改善重钢烧结矿粒度组成途径的研究
9
作者 文光远 唐光临 +1 位作者 肖华高 黄玉明 《四川冶金》 CAS 1998年第3期7-15,共9页
在实验室对烧结矿的FeO、MgO、Al2O3含量和碱度B(CaO/SiO2)4个因素对烧结矿粒度组成等冶金性能的影响进行了系统的试验研究,提出了改善重钢烧结矿粒度的组成的途径。
关键词 烧结矿 粒度 还原 低温还原粉化性 烧结
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烧结矿表面喷洒CaCl_2溶液应用试验 被引量:4
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作者 李跃民 《鞍钢技术》 CAS 2006年第1期26-27,共2页
关键词 高碱度烧结矿 CACL2溶液 低温还原粉化性 20世纪80年代 试验 应用 喷洒 表面 高炉生产 烧结矿质量
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Reducing process of sinter in COREX shaft furnace and influence of sinter proportion on reduction properties of composite burden
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作者 SHI Ben-jing ZHU De-qing +2 位作者 PAN Jian HU Bing WANG Zhao-cai 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2021年第3期690-698,共9页
In order to reduce the materials cost of COREX ironmaking process,sinter has been introduced into the composite burden in China.This work explored the reducing process of sinter in COREX shaft furnace to clarify its r... In order to reduce the materials cost of COREX ironmaking process,sinter has been introduced into the composite burden in China.This work explored the reducing process of sinter in COREX shaft furnace to clarify its reduction properties change and then the effect of sinter proportion on metallurgical performance of composite burden was investigated.The results show that the reducing process of sinter in COREX shaft furnace was basically same with that in blast furnace but sinter seems like breaking faster.Under reducing condition simulated COREX shaft furnace,sinter possessed the worst reduction degradation index(RDI)and undifferentiated reduction index(RI)compared with pellet and iron ore lumps.Macroscopic and microscopic mineralogy changes indicated that sinter presents integral cracking while pellet and lump ore present surface cracking,and no simple congruent relationship exists between cracks of the burden and its ultimate reduction degradation performance.The existence of partial metallurgical performance superposition between composite and single ferrous burden was confirmed.RDI_(+6.3)≥70%and RDI_(+3.15)≥80%were speculated as essential requirements for the composite burden containing sinter in COREX shaft furnace. 展开更多
关键词 SINTER COREX shaft furnace reducing process composite burden reduction degradation index(RDI) metallurgical performance
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