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题名超长水平井连续管下入深度优化及验证
被引量:4
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作者
刘研言
尹俊禄
慕鑫
王宝宏
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机构
中国石油川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司
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出处
《天然气勘探与开发》
2022年第1期80-86,共7页
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基金
中国石油集团油田技术服务有限公司科学研究与技术开发项目“3000 m超长水平段连续管作业技术与工具”(编号2020T-002-005)。
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文摘
近年来,连续管在油气田水平井中的应用越来越广泛,但由于连续管的挠度大、材质刚性低于常规接箍油管,在水平井筒内会形成比较严重的螺旋屈曲现象并产生自锁,无法达到作业深度。因此,通过对超长水平井连续管下入影响因素分析和筛选,利用经典管柱力学进行影响因素定量计算分析,提出相应的优化方案。分析、应用结果表明:①影响连续管下入的主要因素为连续管在入井前残余弯曲应力,在井筒的限制和轴向力的作用下,在井筒内发生屈曲变形,产生自锁;②选择相对大尺寸、小壁厚的连续管可以延长一定的下入深度,但要大幅增加连续管的下入深度还要采用增加管端牵引力以及降低摩擦系数的方法;③通过加入水力振荡器和添加金属减阻剂来降低摩擦系数,能够有效提高连续管的下放深度。
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关键词
连续管下入深度
长水平段
水平井
影响因素
现场验证
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Keywords
Running depth of coiled tubing
Long horizontal section
Horizontal well
Affecting factor
Field test
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分类号
TE243
[石油与天然气工程—油气井工程]
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题名空心抽油杆内连续管下入深度对井筒温度分布的影响
被引量:2
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作者
王小兵
龚浩宇
李森
朱晨阳
冯宸
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机构
常州大学石油工程学院
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出处
《常州大学学报(自然科学版)》
CAS
2021年第2期79-87,共9页
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基金
国家自然科学基金资助项目(51706023)。
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文摘
稠油举升过程中,由于地温变化造成井筒内温度压力降低,导致原油黏度增大、溶解气析出,最终造成原油结蜡、油井堵塞。空心抽油杆内连续管热水循环加热工艺作为一种经济有效的采油工艺方法,能有效防止稠油在井筒内结蜡。在满足稠油油井生产要求的前提下,为了优化连续管下入深度,减少投资成本,建立热水循环加热井筒温度场的二维轴对称稳态模型,选取不同连续管下入深度,计算井筒温度分布。研究表明连续管不同下入深度对井筒温度具有较大影响;连续管下深700~1200 m均可满足防蜡降黏要求;当连续管下深为700 m时,循环水出口温度约为60.5℃,产出液出口温度约为59℃,现场应用时可将连续管下深至700 m以最大限度节约成本。
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关键词
稠油
空心抽油杆
热水循环
连续管下入深度
温度分布
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Keywords
heavy oil
hollow sucker rod
hot water circulation
continuous pipe penetration depth
temperature distribution
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分类号
TE355
[石油与天然气工程—油气田开发工程]
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