对14 mm和28 mm 10CrNi3MoV钢板非夹杂元素超标导致的探伤不合格的原因进行了分析,通过采用扫描电镜和光学显微镜对探伤不合处的显微组织和微区成分进行分析。结果表明,试验钢10CrNi3MoV探伤不合的原因是内部存在裂纹。裂纹产生的原因...对14 mm和28 mm 10CrNi3MoV钢板非夹杂元素超标导致的探伤不合格的原因进行了分析,通过采用扫描电镜和光学显微镜对探伤不合处的显微组织和微区成分进行分析。结果表明,试验钢10CrNi3MoV探伤不合的原因是内部存在裂纹。裂纹产生的原因是钢板存在较大的偏析和组织应力,裂纹发生在贝氏体或贝氏体与珠光体交界区域。裂纹发生处溶质原子Ni、Cr、Mn发生明显聚集。Ni、Mn元素的偏析,导致形成贝氏体、珠光体和铁素体偏析条带,造成组织内应力。溶质原子在距钢板表面约1/4处聚集由电磁搅拌和动态轻压下引起,为了消除此类现象,应降低电磁搅拌的功率,选择适当的过热度。展开更多
为推广10CrNi3MoV钢高效自动焊技术,对10CrNi3MoV钢双面双弧GMAW(Gas Metal Arc Welding)工艺展开研究,对10mm厚的10CrNi3MoV钢板进行横、立位置双面双弧GMAW试验,获得质量可靠的焊接接头,掌握了10CrNi3MoV钢双面双弧GMAW操作要点,并确...为推广10CrNi3MoV钢高效自动焊技术,对10CrNi3MoV钢双面双弧GMAW(Gas Metal Arc Welding)工艺展开研究,对10mm厚的10CrNi3MoV钢板进行横、立位置双面双弧GMAW试验,获得质量可靠的焊接接头,掌握了10CrNi3MoV钢双面双弧GMAW操作要点,并确定其焊接参数。试验结果为实船建造制定焊接工艺提供参考。展开更多
基于200 t BOF-LF-RH-板坯连铸的10CrNi3Mo钢冶金生产流程,分别通过向钢液喂入硅钙包芯线和钙镁复合包芯线,对夹杂物进行变性处理,之后通过4300厚板轧机轧制35 mm板并进行热处理。利用等电位溶液电解、扫描电镜与能谱、夹杂物分析仪等...基于200 t BOF-LF-RH-板坯连铸的10CrNi3Mo钢冶金生产流程,分别通过向钢液喂入硅钙包芯线和钙镁复合包芯线,对夹杂物进行变性处理,之后通过4300厚板轧机轧制35 mm板并进行热处理。利用等电位溶液电解、扫描电镜与能谱、夹杂物分析仪等设备和方法对试验钢的夹杂物进行定量、定性分析,获得夹杂物的特性参数,主要表现为变性后夹杂物单位面积数量减少约40%,平均间距增加近1倍。结合夏比冲击试验结果,得出夹杂物变形处理对冲击韧性特别是低温冲击韧性有明显改善的结论。展开更多
文摘对14 mm和28 mm 10CrNi3MoV钢板非夹杂元素超标导致的探伤不合格的原因进行了分析,通过采用扫描电镜和光学显微镜对探伤不合处的显微组织和微区成分进行分析。结果表明,试验钢10CrNi3MoV探伤不合的原因是内部存在裂纹。裂纹产生的原因是钢板存在较大的偏析和组织应力,裂纹发生在贝氏体或贝氏体与珠光体交界区域。裂纹发生处溶质原子Ni、Cr、Mn发生明显聚集。Ni、Mn元素的偏析,导致形成贝氏体、珠光体和铁素体偏析条带,造成组织内应力。溶质原子在距钢板表面约1/4处聚集由电磁搅拌和动态轻压下引起,为了消除此类现象,应降低电磁搅拌的功率,选择适当的过热度。
文摘为推广10CrNi3MoV钢高效自动焊技术,对10CrNi3MoV钢双面双弧GMAW(Gas Metal Arc Welding)工艺展开研究,对10mm厚的10CrNi3MoV钢板进行横、立位置双面双弧GMAW试验,获得质量可靠的焊接接头,掌握了10CrNi3MoV钢双面双弧GMAW操作要点,并确定其焊接参数。试验结果为实船建造制定焊接工艺提供参考。
文摘基于200 t BOF-LF-RH-板坯连铸的10CrNi3Mo钢冶金生产流程,分别通过向钢液喂入硅钙包芯线和钙镁复合包芯线,对夹杂物进行变性处理,之后通过4300厚板轧机轧制35 mm板并进行热处理。利用等电位溶液电解、扫描电镜与能谱、夹杂物分析仪等设备和方法对试验钢的夹杂物进行定量、定性分析,获得夹杂物的特性参数,主要表现为变性后夹杂物单位面积数量减少约40%,平均间距增加近1倍。结合夏比冲击试验结果,得出夹杂物变形处理对冲击韧性特别是低温冲击韧性有明显改善的结论。