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氰化尾液除铜 提高金氰化浸出率实践 被引量:4
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作者 肖晓林 周勋 《黄金》 CAS 北大核心 2010年第6期50-53,共4页
松树南沟金矿氰化厂尾液含铜高,耗氰量大,金浸出率达不到设计指标。为解决这个问题,进行了长时间的试验研究。根据试验结果,采用两步沉淀法除铜、尾液全循环工艺,并进行了工业试验。试验结果表明,采用该工艺可以从氰化尾液中回收铜,提... 松树南沟金矿氰化厂尾液含铜高,耗氰量大,金浸出率达不到设计指标。为解决这个问题,进行了长时间的试验研究。根据试验结果,采用两步沉淀法除铜、尾液全循环工艺,并进行了工业试验。试验结果表明,采用该工艺可以从氰化尾液中回收铜,提高金氰化浸出率,实现氰化尾液全循环。 展开更多
关键词 氰化 氰化尾液 除铜 全循环
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提高云南某金矿金氰化浸出率的试验研究 被引量:4
2
作者 薛光 王俊杰 于永江 《黄金》 CAS 北大核心 2008年第11期41-42,共2页
针对云南某金矿矿石的特征,拟定了一个提高氰化浸出率的工艺方法,并进行了试验。试验结果表明,在氰化浸出时加入一种高效助浸剂,可有效地提高金的浸出率到93.75%,比现场提高了14%,具有较好的经济效益和社会效益。
关键词 氰化
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边磨边浸氰化提高金、银浸出率的试验研究 被引量:9
3
作者 薛光 于永江 《黄金》 CAS 北大核心 2010年第4期42-43,共2页
采用边磨边浸氰化工艺对山东某矿山的金精矿进行了试验研究。结果表明,在pH≈11(NaOH用量10kg/t),浸出液氰化钠质量分数为0.3%条件下,对金精矿进行边磨边浸4h(矿样细度-325目90%),可有效地提高金的氰化浸出率。与常规氰化法相比,金的氰... 采用边磨边浸氰化工艺对山东某矿山的金精矿进行了试验研究。结果表明,在pH≈11(NaOH用量10kg/t),浸出液氰化钠质量分数为0.3%条件下,对金精矿进行边磨边浸4h(矿样细度-325目90%),可有效地提高金的氰化浸出率。与常规氰化法相比,金的氰化浸出率提高4.8%,达到97.8%。 展开更多
关键词 边磨边 氰化 精矿
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提高陕西某黄金冶炼厂金浸出率的研究与实践 被引量:1
4
作者 赵亚峰 吕超飞 +6 位作者 党晓娥 王宪忠 张绍辉 张新岗 董文龙 王鹏飞 刘娇 《贵金属》 CAS CSCD 北大核心 2016年第4期58-62,共5页
为提高某矿山氰化浸金率,降低尾渣金品位,提高矿粉日处理量,考察了球磨时间、液固比、浸出时间、氰化钠浓度对金浸出率的影响。结果表明,以Na OH作保护碱,在Na CN浓度0.25%,液固比1.5:1,浸出时间48 h,矿粉粒度-325目占94.17%的条件下,... 为提高某矿山氰化浸金率,降低尾渣金品位,提高矿粉日处理量,考察了球磨时间、液固比、浸出时间、氰化钠浓度对金浸出率的影响。结果表明,以Na OH作保护碱,在Na CN浓度0.25%,液固比1.5:1,浸出时间48 h,矿粉粒度-325目占94.17%的条件下,金的浸出率可达97.80%,尾渣金品位小于1.5 g/t。根据实验结果,对现有生产工艺流程和设备进行改造,通过改变加料方式,调整球磨机转速,增加磨矿次数、分级次数和浸出槽数目,各项生产技术指标得到明显提升。 展开更多
关键词 品位 磨矿粒度 技术改造 技术指标
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吉林省某金矿石氰化浸出试验研究
5
作者 张天佑 左乐 +1 位作者 张吉 杨勇 《吉林地质》 2024年第2期85-91,共7页
吉林省某金矿具有嵌布粒度较细、包裹金含量较高的特点,矿石工艺类型为少硫化物石英脉型含金矿石,氰化浸出试验分别研究了磨矿细度、氧化钙用量、碱处理时间、氰化钠用量、浸出时间、矿浆浓度对该矿石浸出指标的影响。试验结果表明:当... 吉林省某金矿具有嵌布粒度较细、包裹金含量较高的特点,矿石工艺类型为少硫化物石英脉型含金矿石,氰化浸出试验分别研究了磨矿细度、氧化钙用量、碱处理时间、氰化钠用量、浸出时间、矿浆浓度对该矿石浸出指标的影响。试验结果表明:当磨矿细度为-0.045 mm质量分数90%,氧化钙用量2.5 kg/t,碱处理时间1 h,氰化钠用量1 kg/t,浸出时间24 h,浸出浓度40%,氰化浸渣品位0.50 g/t,金浸出率可达到92.10%。 展开更多
关键词 氰化
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提高某碳质片岩型微细粒金矿石炭浸工艺金浸出率试验研究 被引量:2
6
作者 任金菊 马晶 《黄金科学技术》 2002年第1期18-22,共5页
查明了某地碳质片岩型微细粒金矿石炭浸工艺金浸出率低的原因 ,并着重进行了提高磨矿细度和预处理助浸—炭浸试验研究 ,使浸渣金品位由直接炭浸的 0 .5 0g/t降至0 .2 9g/t,金浸出率提高了 5 .2 3% ,可为企业年增产值 32 6.
关键词 磨矿细度 渣品位
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提高难浸金精矿两段焙烧工艺金氰化浸出率的研究与实践 被引量:18
7
作者 寇文胜 陈国民 《黄金》 CAS 2012年第5期47-49,共3页
结合生产实践,通过对两段焙烧工艺处理高砷高硫金精矿的研究,提出了控制一段焙烧焙砂中硫质量分数在8%以上,强化二段炉内的硫酸化焙烧,保证燃烧室的供风控制及在焙砂酸浸工序后增加碱浸等措施,可有效地提高金氰化浸出率,降低氰化尾渣的... 结合生产实践,通过对两段焙烧工艺处理高砷高硫金精矿的研究,提出了控制一段焙烧焙砂中硫质量分数在8%以上,强化二段炉内的硫酸化焙烧,保证燃烧室的供风控制及在焙砂酸浸工序后增加碱浸等措施,可有效地提高金氰化浸出率,降低氰化尾渣的金品位。 展开更多
关键词 两段焙烧 高砷高硫精矿 氰化
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一浸氰渣再磨提高金浸出率的生产实践 被引量:3
8
作者 黄兆才 刘新刚 李吉刚 《黄金》 CAS 北大核心 2000年第4期36-39,共4页
介绍了罗山选冶厂对原流程一浸氰渣进行再磨的技术改造实践。改造后的二磨二浸流程 ,金的浸出率比原流程提高了 1 0 % ,达到 98 4 %以上 ,年多创效益超过 3 0 0万元。
关键词 二磨二流程 技术改造 氰渣再磨
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添加增浸剂提高金浸出率试验 被引量:3
9
作者 罗德生 《黄金》 CAS 2001年第7期38-39,共2页
通过添加少量的增浸剂 ,可提高氰化浸出速度和金的浸出率。试验结果表明加入少量增浸剂 ,金矿石的堆浸 (池浸 )金浸出率可提高 5%
关键词 矿石
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两段脱砷金焙砂的硫酸熟化酸解对氰化浸金过程的影响 被引量:7
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作者 党晓娥 孟裕松 +3 位作者 王璐 柯文帅 张焘 吕超飞 《有色金属工程》 CSCD 北大核心 2017年第3期36-41,共6页
针对两段焙砂中赤铁矿包裹造成渣含金过高的问题,结合铁氧化物包裹金的研究现状,重点研究了两段焙砂硫酸熟化过程的热重差热和微观结构变化以及对水浸渣的提金效果和氰化钠消耗量的影响。结果表明,生成水合硫酸盐过程主要发生在127.8~24... 针对两段焙砂中赤铁矿包裹造成渣含金过高的问题,结合铁氧化物包裹金的研究现状,重点研究了两段焙砂硫酸熟化过程的热重差热和微观结构变化以及对水浸渣的提金效果和氰化钠消耗量的影响。结果表明,生成水合硫酸盐过程主要发生在127.8~249.1℃,该过程中,物料的微观形貌由疏松多孔蜂窝状转变成疏松片状。两段焙砂用浓度75%的硫酸在250℃熟化90 min,水浸除铁率达91.69%,水浸渣氰化浸金率达95.54%,比焙砂直接氰化提高了近11%,氰化尾渣金品位由直接氰化浸出的9.10 g/t降至5.88 g/t,氰化钠消耗量也降低了近一半。研究结果对提高两段焙砂中金浸出率具有重要意义。 展开更多
关键词 两段焙砂 硫酸熟化 微观形貌 金浸率 氰化钠耗量
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利用选择性絮凝脱泥提高金精矿氰化浸出率的生产实践 被引量:2
11
作者 孙晓 《黄金》 CAS 2001年第4期34-36,共3页
乌拉嘎金矿企精矿中硫化物包裹金及矿泥含量多,采用常规氰化浸出工艺, 浸出率在 84%左右;采用金精矿细磨-选择性絮凝脱泥-氰化浸出工艺,浸出率可达 88%以上。
关键词 选择性絮凝脱泥 精矿 氰化
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四平山金矿提高堆浸金浸出率的实践 被引量:1
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作者 孙荣祥 柏志佳 李东一 《黄金》 CAS 北大核心 2000年第12期32-35,共4页
四平山金矿通过不断总结堆浸提金经验 ,根据矿石性质和生产实践情况 ,总结出一套有效的喷淋方法 ,使产金量逐年增加 ,取得了较好的经济效益。
关键词 矿石特征 喷淋方法 矿石
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镇沅精金矿金浸出率影响因素的探讨
13
作者 邹开顺 《云南地质》 2001年第1期81-85,共5页
黄铁矿类硫化矿物是影响镇沅金矿金浸出率的首要因素 ,黄铁矿的氧化率与金的氰化浸出率密切正相关 ,其炭浆法的氰化浸出率的影响范围为 :10 6%~ 86 7% ;碳物质 (原生的和残留浮选药剂、微生物营养液、细菌残骸 )在消除黄铁矿的影响后... 黄铁矿类硫化矿物是影响镇沅金矿金浸出率的首要因素 ,黄铁矿的氧化率与金的氰化浸出率密切正相关 ,其炭浆法的氰化浸出率的影响范围为 :10 6%~ 86 7% ;碳物质 (原生的和残留浮选药剂、微生物营养液、细菌残骸 )在消除黄铁矿的影响后即上升为主要影响的因素 ,即碳物质的“窃金”可达 10 %左右。 展开更多
关键词 矿床 黄铁矿 氧化 炭浆法 选矿 粘土矿物 硫化矿物
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某金矿石中金浸出率的实验
14
作者 陈梅蓉 《中国新技术新产品》 2011年第2期206-206,共1页
目前,该矿采用全泥氰化炭浆法进行生产。由于金以超微粒金存在褐铁矿中,金的氰化浸出率较低。试验拟定了一个提高金氰化浸出率的工艺方法,在氰化浸出时,加入一种自行研制的高效助浸剂,可有效地提高金的氰化浸出率,使金的氰化浸出率达93.... 目前,该矿采用全泥氰化炭浆法进行生产。由于金以超微粒金存在褐铁矿中,金的氰化浸出率较低。试验拟定了一个提高金氰化浸出率的工艺方法,在氰化浸出时,加入一种自行研制的高效助浸剂,可有效地提高金的氰化浸出率,使金的氰化浸出率达93.75%,比现行生产中工艺方法提高14%。该工艺方法操作简便,药剂成本低,设备投资小,见效快,具有较好的经济效益和社会效益,值得推广。 展开更多
关键词 氰化出试验 氰化纳耗量
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浅谈提高金浸出率的生产实践 被引量:1
15
作者 肉孜汗 《新疆有色金属》 2011年第4期61-61,63,共2页
阿希金矿在生产实践过程中通过不断对工艺条件改进,提高了金的浸出率,在积累了生产实践经验的同时也给企业创造了较大的经济效益。
关键词 充气预氧化 泡沫 回水净化
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塔磨提高酸浸渣中金浸出率的试验研究
16
作者 刘晓芬 《中国金属通报》 2021年第6期218-219,共2页
湖南某公司金精矿经过两段焙烧-酸浸后,酸浸渣主要矿物成分是褐铁矿,其次是赤铁矿、金属硫化物,金主要以微粒金的形式存在。本文通过研究球磨、塔磨的方式,降低矿样粒度,打开矿物中致密的包裹金,使更多的金易裸露或者解离。试验表明:塔... 湖南某公司金精矿经过两段焙烧-酸浸后,酸浸渣主要矿物成分是褐铁矿,其次是赤铁矿、金属硫化物,金主要以微粒金的形式存在。本文通过研究球磨、塔磨的方式,降低矿样粒度,打开矿物中致密的包裹金,使更多的金易裸露或者解离。试验表明:塔磨20分钟,矿样粒径小于32um可达到98.5%,粒径小于68um可达到100%。采用先塔磨后氰化的条件,塔磨20min可以使金浸出率从78.26%提高至82.68%。采用边塔磨边氰化的方式,可以提高金浸出率至86.36%。 展开更多
关键词 球磨 塔磨
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难处理金矿中伴生矿物对氰化浸出的影响 被引量:13
17
作者 崔日成 杨洪英 +1 位作者 陈森 马鹏程 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第9期1291-1294,共4页
对金矿石中常见的几种伴生矿物在氰化浸出中的影响进行了分析,同时采用化学试剂配制标准液的方式,考察了Fe2+,Cu2+,As3+对氰化物消耗的影响.试验结果表明:铁矿物中,磁黄铁矿对氰化浸出的影响较大,使溶金速率下降28.1%,氰化物耗量增加4倍... 对金矿石中常见的几种伴生矿物在氰化浸出中的影响进行了分析,同时采用化学试剂配制标准液的方式,考察了Fe2+,Cu2+,As3+对氰化物消耗的影响.试验结果表明:铁矿物中,磁黄铁矿对氰化浸出的影响较大,使溶金速率下降28.1%,氰化物耗量增加4倍,而黄铁矿与赤铁矿对氰化浸出的影响较小;铜矿物中,黄铜矿与辉铜矿对氰化浸出都具有很大影响,其中辉铜矿可使溶金速率下降36.81%,氰化物耗量增加10倍;砷矿物中,雄黄与雌黄对氰化浸出极其有害,使溶金速率分别下降41.95%和49.90%,氰化物耗量分别增加13.8倍和15.0倍,相反毒砂在氰化体系中比较稳定,对氰化浸出的影响较小.离子耗氰试验中,Fe2+,Cu2+都会大量消耗体系中的氰化物,As3+则不与氰化物反应,不会造成氰化物消耗,因此硫氰根的形成才是导致砷矿物大量消耗氰化物的主要原因. 展开更多
关键词 难处理 伴生矿物 氰化 氰化物消耗量
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某含铜金精矿氰化浸出提金试验研究 被引量:11
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作者 周世杰 王成功 +1 位作者 张淑敏 吕长东 《金属矿山》 CAS 北大核心 2004年第2期38-40,共3页
由于铜对金的氰化浸出过程有严重影响 ,含铜金精矿往往须送冶炼厂火法处理而不能就地产金 ,严重影响矿山效益。为此 ,对辽宁某含铜金精矿进行了旨在提高金浸出率的试验研究。结果表明 ,采用常规方法 ,金浸出率只有 4 3.11% ;将精矿脱药... 由于铜对金的氰化浸出过程有严重影响 ,含铜金精矿往往须送冶炼厂火法处理而不能就地产金 ,严重影响矿山效益。为此 ,对辽宁某含铜金精矿进行了旨在提高金浸出率的试验研究。结果表明 ,采用常规方法 ,金浸出率只有 4 3.11% ;将精矿脱药处理 ,浸出率可提高 7.11个百分点 ;将脱药后的精矿用氨 -氰混合液浸出 ,在氨和氰化钠的用量比为 5 .92∶8的最佳比例下 ,金的浸出率可大幅度提高到 90 %以上 ;若采用炭浆法用氨 -氰混合液进行浸出 ,浸出率可进一步提高到 93%以上。 展开更多
关键词 含铜精矿 脱药 氨-氰混合液 直接 分选
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浸出时间、H_2SO_4和Fe^(3+)浓度对硫脲浸金的影响 被引量:11
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作者 李玉文 吴德东 赵光楠 《环境科学与管理》 CAS 2008年第2期49-52,57,共5页
目前废旧电脑的产生量日益增加,废旧电脑主板中含有丰富的可回收金属资源,对其回收处理意义重大。本实验采用硫脲对电脑主板中的金进行浸取研究,在硫脲浸金过程中,主要通过调整时间、硫酸浓度、Fe3+浓度,考察对浸金的影响。研究结果表明... 目前废旧电脑的产生量日益增加,废旧电脑主板中含有丰富的可回收金属资源,对其回收处理意义重大。本实验采用硫脲对电脑主板中的金进行浸取研究,在硫脲浸金过程中,主要通过调整时间、硫酸浓度、Fe3+浓度,考察对浸金的影响。研究结果表明:当t=60 min、硫酸浓度为15%、Fe3+浓度为0.45%时,金的浸出最大,可达91.14%。因硫脲具有浸金速率快,试剂易再生,对环境污染小、反应条件易控制等优点适于应用于实际生产。 展开更多
关键词 硫脲 废旧电脑 FE^3+
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硫脲从含金黄铁矿中浸金试验研究 被引量:12
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作者 杨大锦 廖元双 +1 位作者 徐亚飞 彭建蓉 《黄金》 CAS 2002年第10期28-30,共3页
试验研究表明硫脲能够有效浸出黄铁矿中的金。合适浸出的条件是 :硫脲质量浓度8~ 12g/L ,硫酸质量浓度 15g/L ,浸出时间 >10h ,浸出温度 4 0~ 5
关键词 试验研究 黄铁矿 硫脲 出速度
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