期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
纺纱钢丝圈板料冲压工艺参数优化
1
作者
雒千
王俊勃
+4 位作者
马万鹏
陈宁波
姜凤阳
思芳
雷昌桓
《锻压技术》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第11期102-106,共5页
以厚度为0.44 mm的F0型纺纱钢丝圈板料作为研究对象,利用Deform-3D软件对切断间隙、冲压速度以及刃切圆角半径等影响因素在不同参数条件下的冲压过程进行有限元模拟,分析板料断裂全过程。将板料断裂后产生的毛刺长度作为评判断面质量的...
以厚度为0.44 mm的F0型纺纱钢丝圈板料作为研究对象,利用Deform-3D软件对切断间隙、冲压速度以及刃切圆角半径等影响因素在不同参数条件下的冲压过程进行有限元模拟,分析板料断裂全过程。将板料断裂后产生的毛刺长度作为评判断面质量的标准,采用数值模拟与正交实验设计相结合的分析方法,选取最优工艺参数组合。模拟结果表明:切断间隙为8%t、刃切圆角半径为1.5%t、冲压速度为5 mm·s^(-1)的优化方案下产生的毛刺长度最小。利用新型钢丝圈成形机进行工艺实验验证,获得实验值为0.0186 mm,与模拟最优值0.017 mm之间存在约9.41%的误差,但平均毛刺长度值降低约7%,证明了有限元模拟获得的最优工艺参数组合能有效地降低毛刺长度。
展开更多
关键词
钢丝圈板料
切断间隙
刃切圆角半径
冲压速度
毛刺
正交实验
原文传递
题名
纺纱钢丝圈板料冲压工艺参数优化
1
作者
雒千
王俊勃
马万鹏
陈宁波
姜凤阳
思芳
雷昌桓
机构
西安工程大学材料工程学院
咸阳信合纺机器材有限公司
出处
《锻压技术》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第11期102-106,共5页
基金
陕西省科学技术厅重点研发计划特色产业创新链项目(2018TSCXL-GY-03-01)
咸阳市重点研发计划项目(2018K01-44)。
文摘
以厚度为0.44 mm的F0型纺纱钢丝圈板料作为研究对象,利用Deform-3D软件对切断间隙、冲压速度以及刃切圆角半径等影响因素在不同参数条件下的冲压过程进行有限元模拟,分析板料断裂全过程。将板料断裂后产生的毛刺长度作为评判断面质量的标准,采用数值模拟与正交实验设计相结合的分析方法,选取最优工艺参数组合。模拟结果表明:切断间隙为8%t、刃切圆角半径为1.5%t、冲压速度为5 mm·s^(-1)的优化方案下产生的毛刺长度最小。利用新型钢丝圈成形机进行工艺实验验证,获得实验值为0.0186 mm,与模拟最优值0.017 mm之间存在约9.41%的误差,但平均毛刺长度值降低约7%,证明了有限元模拟获得的最优工艺参数组合能有效地降低毛刺长度。
关键词
钢丝圈板料
切断间隙
刃切圆角半径
冲压速度
毛刺
正交实验
Keywords
traveler sheet
cutting clearance
cutting edge radius
punching speed
burr
orthogonal experiment
分类号
TG386.2 [金属学及工艺—金属压力加工]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
纺纱钢丝圈板料冲压工艺参数优化
雒千
王俊勃
马万鹏
陈宁波
姜凤阳
思芳
雷昌桓
《锻压技术》
CAS
CSCD
北大核心
2021
0
原文传递
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部