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基于多工业总线融合的钢渣抱罐车控制系统研究 被引量:1
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作者 周泉 《工业控制计算机》 2013年第7期27-28,共2页
目前国内的钢渣抱罐车行业通常采用通用型电液控制器作为车辆的主控制器,其无法适应钢渣抱罐车高温、高粉尘、强磁场干扰的使用环境,常常因为控制器故障造成钢渣抱罐车整车瘫痪,影响炼铁生产过程中钢渣运输工作的连续性,造成较大的停工... 目前国内的钢渣抱罐车行业通常采用通用型电液控制器作为车辆的主控制器,其无法适应钢渣抱罐车高温、高粉尘、强磁场干扰的使用环境,常常因为控制器故障造成钢渣抱罐车整车瘫痪,影响炼铁生产过程中钢渣运输工作的连续性,造成较大的停工损失。采用了以西门子S7-300 PLC为核心多工业总线融合系统的钢渣抱罐车控制系统用于解决上述问题,并成功地付诸工业应用。 展开更多
关键词 钢渣抱罐车 控制系统 工业总线 融合
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