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等离子堆焊镍包SiC_p增强钴基覆层的组织分析
被引量:
3
1
作者
潘成刚
肖琴
+3 位作者
杨虎群
马文超
常庆明
王华昌
《特种铸造及有色合金》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第8期788-791,共4页
为了降低等离子堆焊过程中SiCp的烧损及改善SiCp的湿润性,采用改进的等离子喷焊枪在H13钢表面制备钴基镍包SiCp陶瓷增强复合堆焊层。用XRD对覆层的物相进行了鉴定;用OM和SEM分析了堆焊层组织;用显微硬度计测试了堆焊层的显微硬度。结果...
为了降低等离子堆焊过程中SiCp的烧损及改善SiCp的湿润性,采用改进的等离子喷焊枪在H13钢表面制备钴基镍包SiCp陶瓷增强复合堆焊层。用XRD对覆层的物相进行了鉴定;用OM和SEM分析了堆焊层组织;用显微硬度计测试了堆焊层的显微硬度。结果表明,堆焊层组织由结合区的胞状晶组织及涂层区的树枝晶以及一些颗粒相组成;堆焊层主要由Cr、Co等元素的硅化物和Cr的碳化物(Cr23C6、Cr7C3)及Co的固溶体组成,并在堆焊层顶层发现有少量的SiCp;显微硬度从表面向基体逐渐降低,呈梯度分布,堆焊层表面平均硬度(HV)可达800。
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关键词
等离子
堆焊
钴基堆焊层
显微组织
镍包SiCp
原文传递
汽轮机高压主汽门阀杆断裂原因分析
被引量:
2
2
作者
张亚凯
房新
+3 位作者
裴杨
毕虎才
石红晖
郑相锋
《焊接技术》
2024年第2期31-36,共6页
文中从失效阀杆的宏观检查、成分测定、金相检验,以及断口电镜形貌观察等方面入手,结合EDS能谱检测,探讨阀杆断裂的主要原因。该阀杆断裂位置处的钴基堆焊层及基体材质均符合相关标准要求;从断口形貌观察发现,裂纹起源于堆焊层与基体界...
文中从失效阀杆的宏观检查、成分测定、金相检验,以及断口电镜形貌观察等方面入手,结合EDS能谱检测,探讨阀杆断裂的主要原因。该阀杆断裂位置处的钴基堆焊层及基体材质均符合相关标准要求;从断口形貌观察发现,裂纹起源于堆焊层与基体界面,并优先扩展至整个硬质堆焊层;金相组织观察显示,堆焊层过渡区域有残余奥氏体及网状偏析的脆硬碳化物存在,弱化了界面的结合强度;对过渡区域能谱检测发现有大量O元素分布其中,表明堆焊时在此处形成了大量的氧化物夹杂及堆焊疏松组织,这都不利于堆焊层与基体的结合。上述试验分析表明,阀杆堆焊层与基体界面的过渡区是该失效阀杆的薄弱环节,而堆焊和热处理工艺产生的残余应力在界面结合的薄弱处聚集,最终导致界面处出现裂纹及裂纹扩展至堆焊层表面,从而造成阀杆的断裂失效。
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关键词
汽轮机
阀杆
钴基堆焊层
失效分析
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职称材料
题名
等离子堆焊镍包SiC_p增强钴基覆层的组织分析
被引量:
3
1
作者
潘成刚
肖琴
杨虎群
马文超
常庆明
王华昌
机构
武汉科技大学钢铁冶金及资源利用教育部重点实验室
武汉理工大学材料科学与工程学院
出处
《特种铸造及有色合金》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第8期788-791,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(51375353)
省部共建耐火材料与冶金国家重点实验室青年基金资助项目(2014QN03)
文摘
为了降低等离子堆焊过程中SiCp的烧损及改善SiCp的湿润性,采用改进的等离子喷焊枪在H13钢表面制备钴基镍包SiCp陶瓷增强复合堆焊层。用XRD对覆层的物相进行了鉴定;用OM和SEM分析了堆焊层组织;用显微硬度计测试了堆焊层的显微硬度。结果表明,堆焊层组织由结合区的胞状晶组织及涂层区的树枝晶以及一些颗粒相组成;堆焊层主要由Cr、Co等元素的硅化物和Cr的碳化物(Cr23C6、Cr7C3)及Co的固溶体组成,并在堆焊层顶层发现有少量的SiCp;显微硬度从表面向基体逐渐降低,呈梯度分布,堆焊层表面平均硬度(HV)可达800。
关键词
等离子
堆焊
钴基堆焊层
显微组织
镍包SiCp
Keywords
Plasma Hardfacing
Co-based Coating
Microstructure
Nickel Coated Silicon Carbide
分类号
TG455 [金属学及工艺—焊接]
原文传递
题名
汽轮机高压主汽门阀杆断裂原因分析
被引量:
2
2
作者
张亚凯
房新
裴杨
毕虎才
石红晖
郑相锋
机构
国能锅炉压力容器检验有限公司
国家能源集团科学技术研究院有限公司
国家能源集团宿迁发电有限公司
出处
《焊接技术》
2024年第2期31-36,共6页
文摘
文中从失效阀杆的宏观检查、成分测定、金相检验,以及断口电镜形貌观察等方面入手,结合EDS能谱检测,探讨阀杆断裂的主要原因。该阀杆断裂位置处的钴基堆焊层及基体材质均符合相关标准要求;从断口形貌观察发现,裂纹起源于堆焊层与基体界面,并优先扩展至整个硬质堆焊层;金相组织观察显示,堆焊层过渡区域有残余奥氏体及网状偏析的脆硬碳化物存在,弱化了界面的结合强度;对过渡区域能谱检测发现有大量O元素分布其中,表明堆焊时在此处形成了大量的氧化物夹杂及堆焊疏松组织,这都不利于堆焊层与基体的结合。上述试验分析表明,阀杆堆焊层与基体界面的过渡区是该失效阀杆的薄弱环节,而堆焊和热处理工艺产生的残余应力在界面结合的薄弱处聚集,最终导致界面处出现裂纹及裂纹扩展至堆焊层表面,从而造成阀杆的断裂失效。
关键词
汽轮机
阀杆
钴基堆焊层
失效分析
分类号
TG457.2 [金属学及工艺—焊接]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
等离子堆焊镍包SiC_p增强钴基覆层的组织分析
潘成刚
肖琴
杨虎群
马文超
常庆明
王华昌
《特种铸造及有色合金》
CAS
CSCD
北大核心
2016
3
原文传递
2
汽轮机高压主汽门阀杆断裂原因分析
张亚凯
房新
裴杨
毕虎才
石红晖
郑相锋
《焊接技术》
2024
2
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职称材料
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