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题名江铜铅锌公司首创烟化炉液态渣连续进出吹炼技术
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出处
《中国有色冶金》
CAS
北大核心
2016年第3期91-91,共1页
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文摘
江铜九江铅锌金属有限公司铅冶炼分厂烟化炉两项指标再度刷新纪录:烟化炉作业率平均达99.38%,同比提高49.17%;烟化炉渣含铅锌平均为1.78%,同比下降53.28%。
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关键词
铜铅锌
烟化炉
液态渣
技术
吹炼
作业率
铅冶炼
渣含铅
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分类号
TF806.9
[冶金工程—有色金属冶金]
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题名关于阜康铜渣冶炼工艺的研究和选择
被引量:3
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作者
李昌福
黄忠淼
李晔
孙凤芹
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机构
北京矿冶研究总院
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出处
《矿冶》
CAS
2003年第2期53-57,共5页
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文摘
我国独立开发的镍精炼新工艺已在新疆实际应用。经阜康冶炼厂选择性浸出提取后,金属化高冰镍原料中大量铜及贵金属进入了铜渣。在完成了阜康铜渣吹炼粗铜的试验研究任务之后,北京矿冶研究总院又制订了铜渣"焙烧—浸出—电解"方案,并进行了验证试验。证实了该工艺具有铜回收率高、浸出液较为纯净可直接电解、镍能综合回收、浸出渣率低和贵金属富集比高等特点。结合公司和阜康实际,最终推荐了焙烧、浸出方案。该方案已被新疆有关部门采纳,于1999年建成了国内能力最大的采用溶液电积工艺生产电解铜的车间(5000t电解铜/a),投产后经济效益显著。
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关键词
铜渣
冶炼工艺
阜康冶炼厂
选择性浸出
高冰镍
焙烧-浸出-电解工艺
吹炼试验
卡尔多炉
沸腾炉
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Keywords
Copper residue
Converting
Roasting
Leaching
Electrolysis
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分类号
TF811
[冶金工程—有色金属冶金]
TF803.2
[冶金工程—有色金属冶金]
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题名铜冶炼转炉工艺集成技术研究与应用
被引量:5
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作者
朱鹏春
何恩
于海波
罗劲松
陈福光
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机构
云南铜业股份有限公司西南铜业分公司
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出处
《世界有色金属》
2021年第22期10-13,共4页
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文摘
本文对吹炼工艺及耐火材料损伤机理进行了研究,通过优化工艺控制、改进炉窑砌筑方式、耐材优选及结构优化、造铜终点智能判断系统研发,形成了一套集安全、环保、高效、智能化于一体的铜冶炼转炉工艺集成新技术。其应用结果为,转炉各项指标提升明显,大修炉寿突破1900炉,渣含铜降低25.7%,生产组织稳定性得以提高,并实现了造铜终点的智能判断,其判断准确率达92%以上。工艺安全、环保效益及粗铜质量明显提升。
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关键词
铜冶炼转炉
大修炉寿
渣含铜
吹炼终点
粗铜质量
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Keywords
copper smelting converter
the overhaul furnace life
the copper content in slag
copper making end point
quality of coarse copper
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分类号
TF81
[冶金工程—有色金属冶金]
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题名铜渣浸出生产硫酸铜工业试验研究
被引量:6
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作者
张润生
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机构
株洲冶炼厂
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出处
《湖南有色金属》
CAS
北大核心
1989年第5期57-59,共3页
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文摘
我厂锌精矿含铜0.35~0.50%,在锌冶炼过程中有22~23%的铜进入回收镉后的铜渣,含铜27~36%,含锌6~9%。此种含铜物料原采用与铅冰铜搭配进行鼓风炉熔炼,获得冰铜经转炉吹炼产出含铜93%的粗铜,再经火法精炼、电解精炼产出电铜。此生产工艺是成熟的,但存在流程长、能耗高、污染环境、劳动强度大等缺点,再加上近几年来精炼炉杂铜处理增加,精炼炉渣量增大,造成鼓风炉处理不完铜渣。
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关键词
铜渣
浸出率
鼓风炉熔炼
火法精炼
电解精炼
冰铜
锌精矿
炼炉
转炉吹炼
锌冶炼
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分类号
TF80
[冶金工程—有色金属冶金]
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题名黑铜除砷生产实践
被引量:3
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作者
曹军超
左淮书
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机构
河南豫光金铅股份有限公司
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出处
《中国有色冶金》
CAS
2014年第3期17-20,共4页
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文摘
本文针对在铅锌冶炼企业回收有价金属铜时,原料铜浮渣、锌冶炼铜渣、海绵铜含砷较高,影响黑铜产品质量的稳定这一问题,通过对铜回收系统的反射妒、鼓风炉、卧式吹炼炉三道工序除砷工艺的探讨和总结,找到一条切实可行的除砷方法,确保产品黑铜含砷符舍客户要求。
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关键词
铜浮渣
锌冶炼铜渣、反射炉、吹炼炉
除砷
黑铜
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Keywords
copper scum
copper slag of zinc smelting
reverberatory furnace
blast furnace
arsenic removal
black copper
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分类号
TF811
[冶金工程—有色金属冶金]
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题名火焰旋涡反应工艺——一种高效炼铜技术
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作者
J.P.Nepper
曹克宁
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出处
《中国有色冶金》
CAS
1989年第3期32-38,共7页
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文摘
火焰旋涡工艺(简称为FCR)是由鲁奇公司开发的。其目的是在高强度反应炉内应用工业氧气,使杂质在高温下挥发,以改善冶炼反应的指标。自1982年北德精炼公司冶炼厂进行了试验,并继而发展成为FCR示范工厂。其能力为每小时处理硫化铜精矿8~19吨,共熔炼了12,000吨各种含有杂质的复杂的和一般的精矿。并取得了满意的结果。将FCR应用于熔炼铜精矿,不仅可以处理在常规炼铜法难以解决的含杂质多的精矿,并进一步朝代改进一般炼铜法的可能性,包括降低投资和生产成本。FCR技术可以被认为是对现在冶炼厂生产工艺的一种改进。它可提高现有冶炼厂的生产能力。也更容易达到环境保护的要求。
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关键词
炼铜
反应工艺
闪速熔炼
硫化铜
示范工厂
铜冶炼厂
反应炉
氧势
反应室
锌渣
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分类号
TF8
[冶金工程—有色金属冶金]
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