期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
22
篇文章
<
1
2
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
连杆断裂失效分析及锻造折叠缺陷控制研究
被引量:
1
1
作者
马强
李志广
+4 位作者
李萌
刘继林
罗艳君
邢鹏
张建颖
《精密成形工程》
北大核心
2023年第7期219-228,共10页
目的确定连杆断裂失效模式、机理和原因,找到有效预防连杆锻造缺陷的措施。方法针对连杆断裂失效问题,在对连杆合格件和故障件进行符合性对比试验分析的基础上,对故障件进行断裂失效模式、机理和原因分析,并对连杆锻造折叠缺陷产生类型...
目的确定连杆断裂失效模式、机理和原因,找到有效预防连杆锻造缺陷的措施。方法针对连杆断裂失效问题,在对连杆合格件和故障件进行符合性对比试验分析的基础上,对故障件进行断裂失效模式、机理和原因分析,并对连杆锻造折叠缺陷产生类型、机理、原因、条件和时段进行分析。结果只有在连杆制坯坯料形状与尺寸不合理、制坯坯料在预锻模膛中位置不合理、预锻形状与尺寸不合理、预锻成形打击力或变形速度不合理、终锻形状与尺寸不合理、锻模导向功能失效等多种极端不利因素同时存在的条件下,才具有产生复合型锻造折叠缺陷的可能性。结论通过连杆锻造过程控制和锻造首锻控制,可有效预防锻造折叠缺陷产生,满足锻件高优质性、高可靠性和高有效性要求。
展开更多
关键词
连杆
断裂失效分析
锻造折叠
缺陷
锻造
过程控制
锻造
首锻控制
下载PDF
职称材料
锻造折叠导致发动机压缩器叶片断裂失效
被引量:
1
2
作者
李权
傅国如
徐志刚
《理化检验(物理分册)》
CAS
2005年第z1期392-394,共3页
某发动机在修理中全部更换了新的二级压缩器叶片,其中一个新叶片仅使用9h就发生了断裂.应用扫描电镜、光学显微镜和X射线能谱仪等检测手段,对发动机压缩器叶片断裂原因进行了探讨.结果显示,该叶片断裂性质为疲劳断裂,叶片上锻造折叠缺...
某发动机在修理中全部更换了新的二级压缩器叶片,其中一个新叶片仅使用9h就发生了断裂.应用扫描电镜、光学显微镜和X射线能谱仪等检测手段,对发动机压缩器叶片断裂原因进行了探讨.结果显示,该叶片断裂性质为疲劳断裂,叶片上锻造折叠缺陷是导致叶片早期断裂的主要原因.
展开更多
关键词
压缩器叶片
疲劳断裂
锻造折叠
下载PDF
职称材料
模锻件锻造折叠研究
被引量:
6
3
作者
黄进城
《中国高新技术企业》
2014年第18期15-16,共2页
锻造折叠的发生原因主要在于,模锻件锻造过程中过氧化表层的金属相互汇合,且其折叠的深度通常存在一定的差异。文章对模锻件锻造工艺中发生折叠的主要原因进行了全面分析,在此基础上阐述了对批次生产过程中,有效处理模锻件锻造折叠问题...
锻造折叠的发生原因主要在于,模锻件锻造过程中过氧化表层的金属相互汇合,且其折叠的深度通常存在一定的差异。文章对模锻件锻造工艺中发生折叠的主要原因进行了全面分析,在此基础上阐述了对批次生产过程中,有效处理模锻件锻造折叠问题的方法和经验。
展开更多
关键词
模锻件
锻造折叠
质量控制
下载PDF
职称材料
连杆复合型锻造折叠缺陷分析及质量控制研究
被引量:
5
4
作者
李志广
范玉树
+3 位作者
王东军
李全平
陈森
张建颖
《模具制造》
2021年第9期56-61,70,共7页
通过对连杆锻造折叠缺陷产生的类型、机理、原因、条件和时段等分析研究可知:连杆回流和汇流复合型锻造折叠缺陷是极为罕见和特殊的,是由“汇流折叠缺陷”为主和“回流折叠缺陷”为辅对接复合形成的,只有在连杆制坯坯料形状与尺寸不合...
通过对连杆锻造折叠缺陷产生的类型、机理、原因、条件和时段等分析研究可知:连杆回流和汇流复合型锻造折叠缺陷是极为罕见和特殊的,是由“汇流折叠缺陷”为主和“回流折叠缺陷”为辅对接复合形成的,只有在连杆制坯坯料形状与尺寸不合理、制坯坯料在预锻模膛中放置位置不合理、预锻模膛形状与尺寸不合理、预锻模膛与终锻模膛匹配结构不合理、预锻成形打击力不合理、锻模导向功能失效等6种极端不利因素同时存在的条件下,才具有产生该缺陷的可能性。通过对连杆锻造工艺过程、锻造首锻过程、锻造尾锻过程和锻造全程管理过程等进行有效的适时化与精细化质量控制,最终可获得既满足锻造成形要求又满足高可靠性要求的大功率柴油机连杆锻件。
展开更多
关键词
连杆
锻造
回流和汇流复合型
锻造折叠
缺陷
适时化与精细化
锻造
质量控制
下载PDF
职称材料
锻造叶片荧光工艺的优化改进试验
5
作者
周艳
《黑龙江科学》
2023年第4期74-77,共4页
某锻造叶片使用过程中出现了多次折叠缺陷荧光漏检事件,为了提高荧光检测的灵敏度,进行了渗透检测材料升级,对灵敏度试块和典型缺陷零件展开工艺试验,制定了相应的工艺参数,为零件工艺卡的编制和系统检测的可靠性提供了依据。
关键词
叶片
锻造折叠
渗透探伤
后乳化
下载PDF
职称材料
1Cr11Ni2W2MoV不锈钢轴承盖表面线性缺陷分析
6
作者
赵香丽
熊勇
+3 位作者
刘健
谭家栩
张凤泰
张吉淳
《金属加工(热加工)》
2024年第3期116-118,共3页
对多个1Cr11Ni2W2MoV不锈钢轴承盖出现的线性缺陷进行研究,从宏观和微观角度对缺陷进行检测分析,结果表明:轴承盖零件出现的线性缺陷为锻造折叠缺陷,形成原因主要与多火次成形过程中毛坯毛刺被挤入以及捶打位置偏离有关。在此基础上,对...
对多个1Cr11Ni2W2MoV不锈钢轴承盖出现的线性缺陷进行研究,从宏观和微观角度对缺陷进行检测分析,结果表明:轴承盖零件出现的线性缺陷为锻造折叠缺陷,形成原因主要与多火次成形过程中毛坯毛刺被挤入以及捶打位置偏离有关。在此基础上,对锻造折叠的形成机理、危害和预防措施进行相关阐述。
展开更多
关键词
1Cr11Ni2W2MoV不锈钢
线性缺陷
锻造折叠
金相检查
下载PDF
职称材料
高硅钢锻造板坯开裂原因分析及控制措施
7
作者
顾建林
姚亮
+3 位作者
黄崇德
俞国红
李少正
汤林辉
《中国金属通报》
2020年第12期155-156,共2页
通过金相观察、电镜观察和EDS,分析了S38815锻造板坯开裂原因.结果 表明:不管是在板坯中心还是板坯边部,表面都存在锻造折叠.而板坯边部相比中心温降更大,有富Cr、Si、Mo的chi相产生,析出相周围易产生应力集中.在锻造外力作用下,折叠尾...
通过金相观察、电镜观察和EDS,分析了S38815锻造板坯开裂原因.结果 表明:不管是在板坯中心还是板坯边部,表面都存在锻造折叠.而板坯边部相比中心温降更大,有富Cr、Si、Mo的chi相产生,析出相周围易产生应力集中.在锻造外力作用下,折叠尾部容易产生裂纹往中心扩展.后续将终锻温度从750℃提高至850℃,板坯边部开裂问题得到明显改善.
展开更多
关键词
S38815
锻造折叠
chi相
下载PDF
职称材料
HXD2型机车牵引支座缺陷原因分析及改进措施
8
作者
何晓晨
陈庚
+1 位作者
滕巍
杜丹
《轨道交通材料》
2023年第5期30-33,共4页
针对HXD2型机车牵引支座在役阶段日常检修过程中磁粉检测时过渡圆弧处出现聚磁现象的情况,对存在缺陷的转向架端和车体端牵引支座进行宏观检查,确定聚磁现象出现位置及磁痕长度、特征后,分别对检查后的牵引支座磁痕位置进行解剖取样,开...
针对HXD2型机车牵引支座在役阶段日常检修过程中磁粉检测时过渡圆弧处出现聚磁现象的情况,对存在缺陷的转向架端和车体端牵引支座进行宏观检查,确定聚磁现象出现位置及磁痕长度、特征后,分别对检查后的牵引支座磁痕位置进行解剖取样,开展金相分析、微观表征、化学成分检测以及力学性能检测。检测结果表明:牵引支座过渡圆弧处聚磁现象实际为锻造折叠缺陷。为明确缺陷形成原因,从模具状态、工艺设计和现场操作3个方面进行分析后,确定现场操作是导致锻造折叠缺陷产生的环节,同时分析缺陷形成的原理。基于原因分析结果,提出了从严控制制坯质量、加强磁粉检测、适当增大过渡圆弧处圆角半径3条改进建议。经现场验证,采纳建议后有效地降低了过渡圆弧处聚磁现象出现的情况。
展开更多
关键词
牵引支座
锻造折叠
过渡圆弧
失效分析
机车
下载PDF
职称材料
NC40钻杆接头裂纹的原因分析
被引量:
3
9
作者
陈猛
余世杰
+1 位作者
袁鹏斌
龚丹梅
《理化检验(物理分册)》
CAS
2015年第9期671-674,共4页
通过宏观检验、金相检验、能谱分析、现场跟踪了解,讨论分析了NC40钻杆接头产生裂纹的原因。结果表明:母接头外壁的裂纹为锻造折叠缺陷,接头圆棒料长径比过大,在大钳中部易形成凹陷折叠,是造成接头表面出现横向裂纹的主要原因;另外接头...
通过宏观检验、金相检验、能谱分析、现场跟踪了解,讨论分析了NC40钻杆接头产生裂纹的原因。结果表明:母接头外壁的裂纹为锻造折叠缺陷,接头圆棒料长径比过大,在大钳中部易形成凹陷折叠,是造成接头表面出现横向裂纹的主要原因;另外接头局部存在偏析,在加热时发生相对过热现象,晶界易达到熔点而弱化,使得折叠继续沿晶界延伸扩展。最后笔者结合实际生产提出了相应的改进措施和建议。
展开更多
关键词
NC40钻杆接头
裂纹
长径比
锻造折叠
过热
下载PDF
职称材料
30CrMo钢油管接头开裂原因分析
被引量:
7
10
作者
王荣
《金属热处理》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第4期73-76,共4页
对已开裂的30CrMo钢制油管接头的材料及断口进行了分析及检测。结果表明,化学成分符合要求,金相分析和硬度检验表明热处理过程正常,断口分析和能谱分析排除了热处理致裂嫌疑。通过对裂纹脱碳情况综合分析以及对锻造过程剖析后,认为该裂...
对已开裂的30CrMo钢制油管接头的材料及断口进行了分析及检测。结果表明,化学成分符合要求,金相分析和硬度检验表明热处理过程正常,断口分析和能谱分析排除了热处理致裂嫌疑。通过对裂纹脱碳情况综合分析以及对锻造过程剖析后,认为该裂纹系锻造过程所致,其原因与原材料表面存在缺陷或坯料形状不规则以及终锻温度过低有关。
展开更多
关键词
脱碳
沿晶开裂
锻造折叠
下载PDF
职称材料
飞机航炮固定座支臂裂纹分析
11
作者
王洪伟
傅国如
禹泽民
《理化检验(物理分册)》
CAS
2005年第z1期490-491,共2页
采用宏观断口分析及金相检验,对飞机航炮固定座支臂裂纹进行失效原因分析.结果表明,支臂的裂纹性质为锻造折叠,是支臂在模锻生产过程中产生的锻造缺陷;裂纹在使用中没有扩展,对航炮的安全使用没有影响.
关键词
支臂
裂纹
锻造折叠
下载PDF
职称材料
42CrMo钢高强度螺栓轴向开裂失效分析
被引量:
10
12
作者
滕巍
梁博
+1 位作者
孙晓庭
丁志敏
《理化检验(物理分册)》
CAS
2017年第4期296-298,共3页
某8.8级42CrMo钢高强度螺栓,在热处理后滚丝过程中发生轴向开裂。利用化学成分分析、宏观检验以及金相检验等方法对螺栓开裂原因进行了分析。结果表明:螺栓开裂主要是因为其原材料表面存在呈线状分布的锻造折叠缺陷,折叠缺陷末端形成应...
某8.8级42CrMo钢高强度螺栓,在热处理后滚丝过程中发生轴向开裂。利用化学成分分析、宏观检验以及金相检验等方法对螺栓开裂原因进行了分析。结果表明:螺栓开裂主要是因为其原材料表面存在呈线状分布的锻造折叠缺陷,折叠缺陷末端形成应力集中,在热处理淬火时成为了裂纹源,于强大的淬火应力和滚压应力作用下诱发了螺栓轴向开裂。
展开更多
关键词
高强度螺栓
轴向开裂
锻造折叠
缺陷
应力集中
淬火开裂
下载PDF
职称材料
20SiMn2MoVA钢高强度螺栓裂纹成因分析
被引量:
5
13
作者
刘永飞
刘宏亮
+1 位作者
王平怀
王斯玉
《理化检验(物理分册)》
CAS
2019年第5期348-350,355,共4页
20SiMn2MoVA钢高强度螺栓磁粉探伤时,发现有多条长短不一的裂纹。采用宏观分析、力学性能试验、化学成分分析、金相检验等方法对裂纹产生的原因进行了分析。结果表明:该高强度螺栓表面存在的裂纹属于锻造折叠缺陷,锻造过程中锻压工艺和...
20SiMn2MoVA钢高强度螺栓磁粉探伤时,发现有多条长短不一的裂纹。采用宏观分析、力学性能试验、化学成分分析、金相检验等方法对裂纹产生的原因进行了分析。结果表明:该高强度螺栓表面存在的裂纹属于锻造折叠缺陷,锻造过程中锻压工艺和变形量不均匀引起锻造流线不畅而形成飞边,最终导致锻造折叠缺陷的产生。
展开更多
关键词
20SiMn2MoVA钢
高强度螺栓
裂纹
锻造折叠
锻造
流线
飞边
下载PDF
职称材料
B50A789第1级静子叶片裂纹缺陷分析
被引量:
1
14
作者
全琼蕊
刘晓燕
《失效分析与预防》
2017年第3期157-162,共6页
采用B50A789材料制备的压气机叶片产生的缺陷,主要是由于原材料内部夹杂、局部偏析、组织粗大,带状偏析和折叠引起的。本研究采用金相和能谱分析方法研究了锻造压气机叶片表面裂纹的形成机理,并对其锻造裂纹的形成过程进行有限元模拟。...
采用B50A789材料制备的压气机叶片产生的缺陷,主要是由于原材料内部夹杂、局部偏析、组织粗大,带状偏析和折叠引起的。本研究采用金相和能谱分析方法研究了锻造压气机叶片表面裂纹的形成机理,并对其锻造裂纹的形成过程进行有限元模拟。结果表明:结合低倍及高倍形貌特征,可以得出叶片缺陷为锻造加工过程产生的折叠裂纹;通过有限元模拟分析认为锻造叶片表面裂纹是源于锻件在制坯过程中,在连接杆与安装圆盘的转接处形成啃伤台阶,导致终锻结束时在叶身形成折叠裂纹缺陷。同时通过对试验过程中锻造工艺调整,采用分料卡子对过渡区分料或进行打磨来保证转角半径圆滑过渡,可有效避免叶片表面折叠和裂纹缺陷的形成。
展开更多
关键词
压气机叶片
裂纹
锻造折叠
有限元模拟
啃伤
下载PDF
职称材料
20CrMnTiH钢差速器齿圈局部断齿原因分析
被引量:
1
15
作者
邵瑞勇
申磊
《中小企业管理与科技》
2016年第13期171-172,共2页
对断裂的20Cr Mn Ti H差速器齿圈的材料、断口进行了分析检测。结果显示,化学成分符合标准要求,金相分析、硬度检验显示热处理过程正常。通过对裂纹渗碳层情况综合分析和对锻造过程进行排查,认为该裂纹为锻造过程导致,其原因与原材料表...
对断裂的20Cr Mn Ti H差速器齿圈的材料、断口进行了分析检测。结果显示,化学成分符合标准要求,金相分析、硬度检验显示热处理过程正常。通过对裂纹渗碳层情况综合分析和对锻造过程进行排查,认为该裂纹为锻造过程导致,其原因与原材料表面缺陷有关。
展开更多
关键词
锻造折叠
渗碳层
断口
表面缺陷
下载PDF
职称材料
标准动车组锻钢制动盘裂纹失效分析
被引量:
1
16
作者
孙岳
李平平
+1 位作者
张毅峰
顾升兴
《机车车辆工艺》
2017年第1期36-37,共2页
锻钢制动盘采用模锻成型工艺,热处理完成后磁粉探伤发现,在散热筋一侧边缘处发现微小裂纹,打磨后依然清晰可见。对裂纹处切取试样进行宏观形貌观察和金相检查,根据结果分析推断,该裂纹类缺陷为锻造折叠。制动盘模锻前制坯工艺不舍理,存...
锻钢制动盘采用模锻成型工艺,热处理完成后磁粉探伤发现,在散热筋一侧边缘处发现微小裂纹,打磨后依然清晰可见。对裂纹处切取试样进行宏观形貌观察和金相检查,根据结果分析推断,该裂纹类缺陷为锻造折叠。制动盘模锻前制坯工艺不舍理,存在表面缺陷是引起锻造折叠的主要原因。
展开更多
关键词
锻钢制动盘
裂纹
失效分析
锻造折叠
下载PDF
职称材料
TC6钛合金安装座荧光显示缺陷原因
17
作者
詹平
全琼蕊
+1 位作者
谢善
李欣
《理化检验(物理分册)》
CAS
2021年第2期67-70,共4页
某TC6钛合金安装座在航空发动机上试车后,拆机进行荧光检查,在该安装座圆弧处发现长度约4 mm的线性荧光显示。采用宏观观察、微观分析、金相检验、硬度测试、能谱分析等方法对荧光显示缺陷产生的原因进行了分析。结果表明:该安装座上的...
某TC6钛合金安装座在航空发动机上试车后,拆机进行荧光检查,在该安装座圆弧处发现长度约4 mm的线性荧光显示。采用宏观观察、微观分析、金相检验、硬度测试、能谱分析等方法对荧光显示缺陷产生的原因进行了分析。结果表明:该安装座上的荧光显示缺陷为疲劳裂纹。安装座圆弧表面在人工砂轮打磨时完整性被破坏,形成了疲劳裂纹源,在试车过程中裂纹扩展,并与没有完全去除的锻造折叠裂纹相连接,最终形成了缺陷。
展开更多
关键词
TC6钛合金
荧光显示
疲劳裂纹
锻造折叠
裂纹
下载PDF
职称材料
45钢杆件服役过程缺陷分析
18
作者
杨宝林
刘晓军
王鑫
《金属加工(热加工)》
2021年第5期26-29,共4页
在45钢杆件服役过程中,杠杆杆身的表面发现折叠纹。经过磁粉检测后,在缺陷位置横向切割取样进行微观金相组织分析,利用金相显微镜观察其微观组织,并结合成分分析等试验,对该杠杆磁粉检测缺陷性质及产生原因进行了分析。结果表明:裂纹附...
在45钢杆件服役过程中,杠杆杆身的表面发现折叠纹。经过磁粉检测后,在缺陷位置横向切割取样进行微观金相组织分析,利用金相显微镜观察其微观组织,并结合成分分析等试验,对该杠杆磁粉检测缺陷性质及产生原因进行了分析。结果表明:裂纹附近存在严重的脱碳层,折叠尾端圆秃,且与金属流线方向一致,裂纹内充斥非金属夹杂物,是典型的锻造折叠缺陷。该杠杆折叠形成是由于原材料的表面氧化皮或非金属夹杂物在锻打时被压入钢体内,导致氧化脱碳并诱发锻造折叠裂纹。
展开更多
关键词
杠杆
锻造折叠
缺陷分析
组织分析
下载PDF
职称材料
变速器齿轮齿部裂纹分析判断及加工现场处理方法
19
作者
白俊礼
何韪冰
王妍
《汽车制造业》
2022年第3期54-56,共3页
本文详细介绍了变速器齿轮类产品常见的5类裂纹形式:锻造折叠裂纹、锻造过烧裂纹、原材料发纹、热处理裂纹和磨削裂纹,以及每类裂纹的特点及判断依据,为售后失效分析提供参考依据,提高分析效率。
关键词
热处理裂纹
磨削裂纹
锻造折叠
锻造
过烧
变速器齿轮
裂纹分析
分析效率
失效分析
下载PDF
职称材料
支重轮体热处理裂纹分析
20
作者
苏少雄
《中国设备工程》
2022年第4期131-132,共2页
支重轮体在热处理中往往因为锻后毛胚原始组织较差和工件结构中较多敏感部位的原因产生热处理裂纹。裂纹一般在粗车后调质的淬火工艺中出现,位置在油封或者端面。其中,与锻造有关的油封处裂纹在批量生产中,不良品率可达到60%。因内孔裂...
支重轮体在热处理中往往因为锻后毛胚原始组织较差和工件结构中较多敏感部位的原因产生热处理裂纹。裂纹一般在粗车后调质的淬火工艺中出现,位置在油封或者端面。其中,与锻造有关的油封处裂纹在批量生产中,不良品率可达到60%。因内孔裂纹产生的不良品率可达到5%。通过锻造毛胚的金相组织和整体淬火后工件内孔的硬度分布,分析出产生这两种裂纹的原因。通过对锻造模具的更改和淬火前预处理,大大降低了支重轮体热处理的不良品率。
展开更多
关键词
四轮一带
锻造折叠
弧形裂纹
下载PDF
职称材料
题名
连杆断裂失效分析及锻造折叠缺陷控制研究
被引量:
1
1
作者
马强
李志广
李萌
刘继林
罗艳君
邢鹏
张建颖
机构
陆装驻大同地区军事代表室
山西柴油机工业有限责任公司
清华大学科研院
出处
《精密成形工程》
北大核心
2023年第7期219-228,共10页
文摘
目的确定连杆断裂失效模式、机理和原因,找到有效预防连杆锻造缺陷的措施。方法针对连杆断裂失效问题,在对连杆合格件和故障件进行符合性对比试验分析的基础上,对故障件进行断裂失效模式、机理和原因分析,并对连杆锻造折叠缺陷产生类型、机理、原因、条件和时段进行分析。结果只有在连杆制坯坯料形状与尺寸不合理、制坯坯料在预锻模膛中位置不合理、预锻形状与尺寸不合理、预锻成形打击力或变形速度不合理、终锻形状与尺寸不合理、锻模导向功能失效等多种极端不利因素同时存在的条件下,才具有产生复合型锻造折叠缺陷的可能性。结论通过连杆锻造过程控制和锻造首锻控制,可有效预防锻造折叠缺陷产生,满足锻件高优质性、高可靠性和高有效性要求。
关键词
连杆
断裂失效分析
锻造折叠
缺陷
锻造
过程控制
锻造
首锻控制
Keywords
connecting rod
fracture failure analysis
forging folding defect
forging process control
first forging control
分类号
TK426 [动力工程及工程热物理—动力机械及工程]
TG316 [金属学及工艺—金属压力加工]
下载PDF
职称材料
题名
锻造折叠导致发动机压缩器叶片断裂失效
被引量:
1
2
作者
李权
傅国如
徐志刚
机构
北京航空工程技术研究中心
出处
《理化检验(物理分册)》
CAS
2005年第z1期392-394,共3页
文摘
某发动机在修理中全部更换了新的二级压缩器叶片,其中一个新叶片仅使用9h就发生了断裂.应用扫描电镜、光学显微镜和X射线能谱仪等检测手段,对发动机压缩器叶片断裂原因进行了探讨.结果显示,该叶片断裂性质为疲劳断裂,叶片上锻造折叠缺陷是导致叶片早期断裂的主要原因.
关键词
压缩器叶片
疲劳断裂
锻造折叠
分类号
V232.4 [航空宇航科学与技术—航空宇航推进理论与工程]
下载PDF
职称材料
题名
模锻件锻造折叠研究
被引量:
6
3
作者
黄进城
机构
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
出处
《中国高新技术企业》
2014年第18期15-16,共2页
文摘
锻造折叠的发生原因主要在于,模锻件锻造过程中过氧化表层的金属相互汇合,且其折叠的深度通常存在一定的差异。文章对模锻件锻造工艺中发生折叠的主要原因进行了全面分析,在此基础上阐述了对批次生产过程中,有效处理模锻件锻造折叠问题的方法和经验。
关键词
模锻件
锻造折叠
质量控制
分类号
TG316 [金属学及工艺—金属压力加工]
下载PDF
职称材料
题名
连杆复合型锻造折叠缺陷分析及质量控制研究
被引量:
5
4
作者
李志广
范玉树
王东军
李全平
陈森
张建颖
机构
山西柴油机工业有限责任公司
山西北方机械制造有限责任公司
出处
《模具制造》
2021年第9期56-61,70,共7页
文摘
通过对连杆锻造折叠缺陷产生的类型、机理、原因、条件和时段等分析研究可知:连杆回流和汇流复合型锻造折叠缺陷是极为罕见和特殊的,是由“汇流折叠缺陷”为主和“回流折叠缺陷”为辅对接复合形成的,只有在连杆制坯坯料形状与尺寸不合理、制坯坯料在预锻模膛中放置位置不合理、预锻模膛形状与尺寸不合理、预锻模膛与终锻模膛匹配结构不合理、预锻成形打击力不合理、锻模导向功能失效等6种极端不利因素同时存在的条件下,才具有产生该缺陷的可能性。通过对连杆锻造工艺过程、锻造首锻过程、锻造尾锻过程和锻造全程管理过程等进行有效的适时化与精细化质量控制,最终可获得既满足锻造成形要求又满足高可靠性要求的大功率柴油机连杆锻件。
关键词
连杆
锻造
回流和汇流复合型
锻造折叠
缺陷
适时化与精细化
锻造
质量控制
Keywords
connecting rod
forging
confluence and reflux composite forging folding defects
timing and fine forging
quality control
分类号
TG316 [金属学及工艺—金属压力加工]
下载PDF
职称材料
题名
锻造叶片荧光工艺的优化改进试验
5
作者
周艳
机构
中国航发贵州黎阳航空动力有限公司
出处
《黑龙江科学》
2023年第4期74-77,共4页
文摘
某锻造叶片使用过程中出现了多次折叠缺陷荧光漏检事件,为了提高荧光检测的灵敏度,进行了渗透检测材料升级,对灵敏度试块和典型缺陷零件展开工艺试验,制定了相应的工艺参数,为零件工艺卡的编制和系统检测的可靠性提供了依据。
关键词
叶片
锻造折叠
渗透探伤
后乳化
Keywords
Blade
Forging folding
Liquid penetrating test
Post emulsification
分类号
TG316 [金属学及工艺—金属压力加工]
下载PDF
职称材料
题名
1Cr11Ni2W2MoV不锈钢轴承盖表面线性缺陷分析
6
作者
赵香丽
熊勇
刘健
谭家栩
张凤泰
张吉淳
机构
中国航发贵州黎阳航空动力有限公司
出处
《金属加工(热加工)》
2024年第3期116-118,共3页
文摘
对多个1Cr11Ni2W2MoV不锈钢轴承盖出现的线性缺陷进行研究,从宏观和微观角度对缺陷进行检测分析,结果表明:轴承盖零件出现的线性缺陷为锻造折叠缺陷,形成原因主要与多火次成形过程中毛坯毛刺被挤入以及捶打位置偏离有关。在此基础上,对锻造折叠的形成机理、危害和预防措施进行相关阐述。
关键词
1Cr11Ni2W2MoV不锈钢
线性缺陷
锻造折叠
金相检查
Keywords
1Cr11Ni2W2MoV stainless steel
linear defect
forging folding
metallographic examination
分类号
TG115 [金属学及工艺—物理冶金]
TG142.71 [金属学及工艺—金属材料]
下载PDF
职称材料
题名
高硅钢锻造板坯开裂原因分析及控制措施
7
作者
顾建林
姚亮
黄崇德
俞国红
李少正
汤林辉
机构
永兴特种材料科技股份有限公司
出处
《中国金属通报》
2020年第12期155-156,共2页
文摘
通过金相观察、电镜观察和EDS,分析了S38815锻造板坯开裂原因.结果 表明:不管是在板坯中心还是板坯边部,表面都存在锻造折叠.而板坯边部相比中心温降更大,有富Cr、Si、Mo的chi相产生,析出相周围易产生应力集中.在锻造外力作用下,折叠尾部容易产生裂纹往中心扩展.后续将终锻温度从750℃提高至850℃,板坯边部开裂问题得到明显改善.
关键词
S38815
锻造折叠
chi相
分类号
TG132.3 [一般工业技术—材料科学与工程]
下载PDF
职称材料
题名
HXD2型机车牵引支座缺陷原因分析及改进措施
8
作者
何晓晨
陈庚
滕巍
杜丹
机构
中车大连机车车辆有限公司
出处
《轨道交通材料》
2023年第5期30-33,共4页
文摘
针对HXD2型机车牵引支座在役阶段日常检修过程中磁粉检测时过渡圆弧处出现聚磁现象的情况,对存在缺陷的转向架端和车体端牵引支座进行宏观检查,确定聚磁现象出现位置及磁痕长度、特征后,分别对检查后的牵引支座磁痕位置进行解剖取样,开展金相分析、微观表征、化学成分检测以及力学性能检测。检测结果表明:牵引支座过渡圆弧处聚磁现象实际为锻造折叠缺陷。为明确缺陷形成原因,从模具状态、工艺设计和现场操作3个方面进行分析后,确定现场操作是导致锻造折叠缺陷产生的环节,同时分析缺陷形成的原理。基于原因分析结果,提出了从严控制制坯质量、加强磁粉检测、适当增大过渡圆弧处圆角半径3条改进建议。经现场验证,采纳建议后有效地降低了过渡圆弧处聚磁现象出现的情况。
关键词
牵引支座
锻造折叠
过渡圆弧
失效分析
机车
Keywords
forged folding
transition arc
failure analysis
draft sill
分类号
U264.0 [机械工程—车辆工程]
下载PDF
职称材料
题名
NC40钻杆接头裂纹的原因分析
被引量:
3
9
作者
陈猛
余世杰
袁鹏斌
龚丹梅
机构
上海海隆石油管材研究所
西南石油大学
出处
《理化检验(物理分册)》
CAS
2015年第9期671-674,共4页
文摘
通过宏观检验、金相检验、能谱分析、现场跟踪了解,讨论分析了NC40钻杆接头产生裂纹的原因。结果表明:母接头外壁的裂纹为锻造折叠缺陷,接头圆棒料长径比过大,在大钳中部易形成凹陷折叠,是造成接头表面出现横向裂纹的主要原因;另外接头局部存在偏析,在加热时发生相对过热现象,晶界易达到熔点而弱化,使得折叠继续沿晶界延伸扩展。最后笔者结合实际生产提出了相应的改进措施和建议。
关键词
NC40钻杆接头
裂纹
长径比
锻造折叠
过热
Keywords
NCAO drilling pipe joint
crack
length-diameter ratio
forging folding
over heating
分类号
P634.3 [天文地球—地质矿产勘探]
TE921 [石油与天然气工程—石油机械设备]
下载PDF
职称材料
题名
30CrMo钢油管接头开裂原因分析
被引量:
7
10
作者
王荣
机构
上海材料研究所
出处
《金属热处理》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第4期73-76,共4页
文摘
对已开裂的30CrMo钢制油管接头的材料及断口进行了分析及检测。结果表明,化学成分符合要求,金相分析和硬度检验表明热处理过程正常,断口分析和能谱分析排除了热处理致裂嫌疑。通过对裂纹脱碳情况综合分析以及对锻造过程剖析后,认为该裂纹系锻造过程所致,其原因与原材料表面存在缺陷或坯料形状不规则以及终锻温度过低有关。
关键词
脱碳
沿晶开裂
锻造折叠
Keywords
decarbonization
intergranular crack
forging folds
分类号
TG157 [金属学及工艺—热处理]
下载PDF
职称材料
题名
飞机航炮固定座支臂裂纹分析
11
作者
王洪伟
傅国如
禹泽民
机构
北京航空工程技术研究中心
出处
《理化检验(物理分册)》
CAS
2005年第z1期490-491,共2页
文摘
采用宏观断口分析及金相检验,对飞机航炮固定座支臂裂纹进行失效原因分析.结果表明,支臂的裂纹性质为锻造折叠,是支臂在模锻生产过程中产生的锻造缺陷;裂纹在使用中没有扩展,对航炮的安全使用没有影响.
关键词
支臂
裂纹
锻造折叠
分类号
V252.0 [一般工业技术—材料科学与工程]
下载PDF
职称材料
题名
42CrMo钢高强度螺栓轴向开裂失效分析
被引量:
10
12
作者
滕巍
梁博
孙晓庭
丁志敏
机构
中车大连机车车辆有限公司
大连交通大学
出处
《理化检验(物理分册)》
CAS
2017年第4期296-298,共3页
文摘
某8.8级42CrMo钢高强度螺栓,在热处理后滚丝过程中发生轴向开裂。利用化学成分分析、宏观检验以及金相检验等方法对螺栓开裂原因进行了分析。结果表明:螺栓开裂主要是因为其原材料表面存在呈线状分布的锻造折叠缺陷,折叠缺陷末端形成应力集中,在热处理淬火时成为了裂纹源,于强大的淬火应力和滚压应力作用下诱发了螺栓轴向开裂。
关键词
高强度螺栓
轴向开裂
锻造折叠
缺陷
应力集中
淬火开裂
Keywords
high strength bolt
axial cracking
forging fold defecl
stress concentration
quenching cracking
分类号
TG115.21 [金属学及工艺—物理冶金]
下载PDF
职称材料
题名
20SiMn2MoVA钢高强度螺栓裂纹成因分析
被引量:
5
13
作者
刘永飞
刘宏亮
王平怀
王斯玉
机构
中国石油宝鸡石油机械有限责任公司
国家油气钻井装备工程技术研究中心
出处
《理化检验(物理分册)》
CAS
2019年第5期348-350,355,共4页
文摘
20SiMn2MoVA钢高强度螺栓磁粉探伤时,发现有多条长短不一的裂纹。采用宏观分析、力学性能试验、化学成分分析、金相检验等方法对裂纹产生的原因进行了分析。结果表明:该高强度螺栓表面存在的裂纹属于锻造折叠缺陷,锻造过程中锻压工艺和变形量不均匀引起锻造流线不畅而形成飞边,最终导致锻造折叠缺陷的产生。
关键词
20SiMn2MoVA钢
高强度螺栓
裂纹
锻造折叠
锻造
流线
飞边
Keywords
20SiMn2MoVA steel
high strength bolt
crack
forging folding
forging streamline
edge fin
分类号
TG317 [金属学及工艺—金属压力加工]
下载PDF
职称材料
题名
B50A789第1级静子叶片裂纹缺陷分析
被引量:
1
14
作者
全琼蕊
刘晓燕
机构
中国航发成都发动机有限公司
出处
《失效分析与预防》
2017年第3期157-162,共6页
文摘
采用B50A789材料制备的压气机叶片产生的缺陷,主要是由于原材料内部夹杂、局部偏析、组织粗大,带状偏析和折叠引起的。本研究采用金相和能谱分析方法研究了锻造压气机叶片表面裂纹的形成机理,并对其锻造裂纹的形成过程进行有限元模拟。结果表明:结合低倍及高倍形貌特征,可以得出叶片缺陷为锻造加工过程产生的折叠裂纹;通过有限元模拟分析认为锻造叶片表面裂纹是源于锻件在制坯过程中,在连接杆与安装圆盘的转接处形成啃伤台阶,导致终锻结束时在叶身形成折叠裂纹缺陷。同时通过对试验过程中锻造工艺调整,采用分料卡子对过渡区分料或进行打磨来保证转角半径圆滑过渡,可有效避免叶片表面折叠和裂纹缺陷的形成。
关键词
压气机叶片
裂纹
锻造折叠
有限元模拟
啃伤
Keywords
compressor blade
crack
forging fold
finite element simulation
nicking
分类号
TG245 [金属学及工艺—铸造]
下载PDF
职称材料
题名
20CrMnTiH钢差速器齿圈局部断齿原因分析
被引量:
1
15
作者
邵瑞勇
申磊
机构
长城汽车股份有限公司技术中心
河北省汽车工程技术研究中心
出处
《中小企业管理与科技》
2016年第13期171-172,共2页
文摘
对断裂的20Cr Mn Ti H差速器齿圈的材料、断口进行了分析检测。结果显示,化学成分符合标准要求,金相分析、硬度检验显示热处理过程正常。通过对裂纹渗碳层情况综合分析和对锻造过程进行排查,认为该裂纹为锻造过程导致,其原因与原材料表面缺陷有关。
关键词
锻造折叠
渗碳层
断口
表面缺陷
分类号
TG115.2 [金属学及工艺—物理冶金]
下载PDF
职称材料
题名
标准动车组锻钢制动盘裂纹失效分析
被引量:
1
16
作者
孙岳
李平平
张毅峰
顾升兴
机构
中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司
出处
《机车车辆工艺》
2017年第1期36-37,共2页
文摘
锻钢制动盘采用模锻成型工艺,热处理完成后磁粉探伤发现,在散热筋一侧边缘处发现微小裂纹,打磨后依然清晰可见。对裂纹处切取试样进行宏观形貌观察和金相检查,根据结果分析推断,该裂纹类缺陷为锻造折叠。制动盘模锻前制坯工艺不舍理,存在表面缺陷是引起锻造折叠的主要原因。
关键词
锻钢制动盘
裂纹
失效分析
锻造折叠
分类号
U260.351 [机械工程—车辆工程]
下载PDF
职称材料
题名
TC6钛合金安装座荧光显示缺陷原因
17
作者
詹平
全琼蕊
谢善
李欣
机构
中国航发航空科技股份有限公司
出处
《理化检验(物理分册)》
CAS
2021年第2期67-70,共4页
文摘
某TC6钛合金安装座在航空发动机上试车后,拆机进行荧光检查,在该安装座圆弧处发现长度约4 mm的线性荧光显示。采用宏观观察、微观分析、金相检验、硬度测试、能谱分析等方法对荧光显示缺陷产生的原因进行了分析。结果表明:该安装座上的荧光显示缺陷为疲劳裂纹。安装座圆弧表面在人工砂轮打磨时完整性被破坏,形成了疲劳裂纹源,在试车过程中裂纹扩展,并与没有完全去除的锻造折叠裂纹相连接,最终形成了缺陷。
关键词
TC6钛合金
荧光显示
疲劳裂纹
锻造折叠
裂纹
Keywords
TC6 titanium alloy
fluorescent indication
fatigue crack
forging folding crack
分类号
TG115 [金属学及工艺—物理冶金]
下载PDF
职称材料
题名
45钢杆件服役过程缺陷分析
18
作者
杨宝林
刘晓军
王鑫
机构
中车南京浦镇车辆有限公司
出处
《金属加工(热加工)》
2021年第5期26-29,共4页
文摘
在45钢杆件服役过程中,杠杆杆身的表面发现折叠纹。经过磁粉检测后,在缺陷位置横向切割取样进行微观金相组织分析,利用金相显微镜观察其微观组织,并结合成分分析等试验,对该杠杆磁粉检测缺陷性质及产生原因进行了分析。结果表明:裂纹附近存在严重的脱碳层,折叠尾端圆秃,且与金属流线方向一致,裂纹内充斥非金属夹杂物,是典型的锻造折叠缺陷。该杠杆折叠形成是由于原材料的表面氧化皮或非金属夹杂物在锻打时被压入钢体内,导致氧化脱碳并诱发锻造折叠裂纹。
关键词
杠杆
锻造折叠
缺陷分析
组织分析
分类号
TG142.15 [金属学及工艺—金属材料]
下载PDF
职称材料
题名
变速器齿轮齿部裂纹分析判断及加工现场处理方法
19
作者
白俊礼
何韪冰
王妍
机构
陕西法士特集团
出处
《汽车制造业》
2022年第3期54-56,共3页
文摘
本文详细介绍了变速器齿轮类产品常见的5类裂纹形式:锻造折叠裂纹、锻造过烧裂纹、原材料发纹、热处理裂纹和磨削裂纹,以及每类裂纹的特点及判断依据,为售后失效分析提供参考依据,提高分析效率。
关键词
热处理裂纹
磨削裂纹
锻造折叠
锻造
过烧
变速器齿轮
裂纹分析
分析效率
失效分析
分类号
TG1 [金属学及工艺—金属学]
下载PDF
职称材料
题名
支重轮体热处理裂纹分析
20
作者
苏少雄
机构
泉州市华茂机械设备有限公司
出处
《中国设备工程》
2022年第4期131-132,共2页
文摘
支重轮体在热处理中往往因为锻后毛胚原始组织较差和工件结构中较多敏感部位的原因产生热处理裂纹。裂纹一般在粗车后调质的淬火工艺中出现,位置在油封或者端面。其中,与锻造有关的油封处裂纹在批量生产中,不良品率可达到60%。因内孔裂纹产生的不良品率可达到5%。通过锻造毛胚的金相组织和整体淬火后工件内孔的硬度分布,分析出产生这两种裂纹的原因。通过对锻造模具的更改和淬火前预处理,大大降低了支重轮体热处理的不良品率。
关键词
四轮一带
锻造折叠
弧形裂纹
分类号
TU623.5 [建筑科学—建筑技术科学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
连杆断裂失效分析及锻造折叠缺陷控制研究
马强
李志广
李萌
刘继林
罗艳君
邢鹏
张建颖
《精密成形工程》
北大核心
2023
1
下载PDF
职称材料
2
锻造折叠导致发动机压缩器叶片断裂失效
李权
傅国如
徐志刚
《理化检验(物理分册)》
CAS
2005
1
下载PDF
职称材料
3
模锻件锻造折叠研究
黄进城
《中国高新技术企业》
2014
6
下载PDF
职称材料
4
连杆复合型锻造折叠缺陷分析及质量控制研究
李志广
范玉树
王东军
李全平
陈森
张建颖
《模具制造》
2021
5
下载PDF
职称材料
5
锻造叶片荧光工艺的优化改进试验
周艳
《黑龙江科学》
2023
0
下载PDF
职称材料
6
1Cr11Ni2W2MoV不锈钢轴承盖表面线性缺陷分析
赵香丽
熊勇
刘健
谭家栩
张凤泰
张吉淳
《金属加工(热加工)》
2024
0
下载PDF
职称材料
7
高硅钢锻造板坯开裂原因分析及控制措施
顾建林
姚亮
黄崇德
俞国红
李少正
汤林辉
《中国金属通报》
2020
0
下载PDF
职称材料
8
HXD2型机车牵引支座缺陷原因分析及改进措施
何晓晨
陈庚
滕巍
杜丹
《轨道交通材料》
2023
0
下载PDF
职称材料
9
NC40钻杆接头裂纹的原因分析
陈猛
余世杰
袁鹏斌
龚丹梅
《理化检验(物理分册)》
CAS
2015
3
下载PDF
职称材料
10
30CrMo钢油管接头开裂原因分析
王荣
《金属热处理》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006
7
下载PDF
职称材料
11
飞机航炮固定座支臂裂纹分析
王洪伟
傅国如
禹泽民
《理化检验(物理分册)》
CAS
2005
0
下载PDF
职称材料
12
42CrMo钢高强度螺栓轴向开裂失效分析
滕巍
梁博
孙晓庭
丁志敏
《理化检验(物理分册)》
CAS
2017
10
下载PDF
职称材料
13
20SiMn2MoVA钢高强度螺栓裂纹成因分析
刘永飞
刘宏亮
王平怀
王斯玉
《理化检验(物理分册)》
CAS
2019
5
下载PDF
职称材料
14
B50A789第1级静子叶片裂纹缺陷分析
全琼蕊
刘晓燕
《失效分析与预防》
2017
1
下载PDF
职称材料
15
20CrMnTiH钢差速器齿圈局部断齿原因分析
邵瑞勇
申磊
《中小企业管理与科技》
2016
1
下载PDF
职称材料
16
标准动车组锻钢制动盘裂纹失效分析
孙岳
李平平
张毅峰
顾升兴
《机车车辆工艺》
2017
1
下载PDF
职称材料
17
TC6钛合金安装座荧光显示缺陷原因
詹平
全琼蕊
谢善
李欣
《理化检验(物理分册)》
CAS
2021
0
下载PDF
职称材料
18
45钢杆件服役过程缺陷分析
杨宝林
刘晓军
王鑫
《金属加工(热加工)》
2021
0
下载PDF
职称材料
19
变速器齿轮齿部裂纹分析判断及加工现场处理方法
白俊礼
何韪冰
王妍
《汽车制造业》
2022
0
下载PDF
职称材料
20
支重轮体热处理裂纹分析
苏少雄
《中国设备工程》
2022
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
2
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部