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非调质36Mn2V石油套管钢连铸坯的高温延塑性 被引量:1
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作者 何庆文 张博 +1 位作者 王福明 王广连 《特殊钢》 北大核心 2010年第2期69-70,共2页
采用Gleeble-1500热模拟试验机,研究了石油套管用V微合金化非调质钢36Mn2V(%:0.36C、1.54Mn、0.12V、0.008~0.010N)260 mm×300 mm连铸方坯的650~1350℃的延塑性。结果表明,36Mn2V钢的零强度温度(ZST)为1440℃,零塑性温度(ZDT)为1... 采用Gleeble-1500热模拟试验机,研究了石油套管用V微合金化非调质钢36Mn2V(%:0.36C、1.54Mn、0.12V、0.008~0.010N)260 mm×300 mm连铸方坯的650~1350℃的延塑性。结果表明,36Mn2V钢的零强度温度(ZST)为1440℃,零塑性温度(ZDT)为1400℃;36Mn2V钢在熔点(Ts)到650℃温度区间内存在两个脆性温度区,第Ⅰ脆性温度区为熔点~1350℃,第Ⅲ脆性温度区为925~650℃,因此,该钢的矫直温度应控制在925℃以上;由1350℃至试验温度(650~1050℃)的冷却速度(3~8℃/s)对36Mn2V钢高温延塑性没有影响。 展开更多
关键词 非调质钢36mn2v 石油套管 连铸坯 高温延塑性
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20Mn2SiV非调质钢热变形流变应力模型 被引量:6
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作者 赵阳 陈礼清 +1 位作者 杨福平 刘相华 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第10期1419-1423,共5页
利用MMS-300热模拟试验机,对20Mn2SiV非调质钢在变形温度为900~1 100℃及应变速率为0.01~10s-1条件下的流变应力进行了研究,讨论了Z参数与动态再结晶之间的关系,并建立了该钢的热变形流变应力模型.结果表明:采用Z参数可以判断动态再结... 利用MMS-300热模拟试验机,对20Mn2SiV非调质钢在变形温度为900~1 100℃及应变速率为0.01~10s-1条件下的流变应力进行了研究,讨论了Z参数与动态再结晶之间的关系,并建立了该钢的热变形流变应力模型.结果表明:采用Z参数可以判断动态再结晶发生与否,当lnZ≤32.76时,20Mn2SiV非调质钢发生动态再结晶;根据动态再结晶发生与否以及应变是否达到动态再结晶临界应变值,分别建立了不同情况下的流变应力模型,模型拟合效果良好. 展开更多
关键词 调质钢 20mn2Siv 热变形 动态再结晶 流变应力模型
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18Mn2SiVB非调质钢中夹杂物对其疲劳性能的影响 被引量:5
3
作者 吴化 闫肃 +1 位作者 杨友 曹正 《金属热处理》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第3期88-90,共3页
对所研制的18Mn2SiVB非调质钢中的夹杂物种类、形态及大小对钢疲劳性能的影响进行了研究。结果表明,锻后空冷18Mn2SiVB钢代替调质钢制造的卡车前梁,其疲劳寿命大于150万次,满足了60万次的使用要求。钢中存在形状不规则和多棱角、大尺寸(... 对所研制的18Mn2SiVB非调质钢中的夹杂物种类、形态及大小对钢疲劳性能的影响进行了研究。结果表明,锻后空冷18Mn2SiVB钢代替调质钢制造的卡车前梁,其疲劳寿命大于150万次,满足了60万次的使用要求。钢中存在形状不规则和多棱角、大尺寸(1~100μm)氧化物夹杂是疲劳强度降低的主要原因。 展开更多
关键词 18mn2SivB调质钢 夹杂物 疲劳性能
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连铸工艺生产34Mn2V非调质钢的质量控制 被引量:3
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作者 代华云 韦青峰 +2 位作者 蔡可森 柯晓涛 雷秀华 《钢铁钒钛》 CAS 2008年第3期63-67,共5页
阐述了连铸工艺生产34Mn2V钢的质量水平。针对34Mn2V钢的性能及使用特点,通过采取钢包吹氩、LF和RH精炼、结晶器电磁搅拌、控制浇钢过热度及轻压下等技术措施,使大方坯连铸工艺生产的34Mn2V钢坯表面质量优良,纯净度高,其[H]≤1.8×1... 阐述了连铸工艺生产34Mn2V钢的质量水平。针对34Mn2V钢的性能及使用特点,通过采取钢包吹氩、LF和RH精炼、结晶器电磁搅拌、控制浇钢过热度及轻压下等技术措施,使大方坯连铸工艺生产的34Mn2V钢坯表面质量优良,纯净度高,其[H]≤1.8×10-6;T[O]≤12.0×10-6;A类夹杂≤2.0级,B、C类夹杂均≤1.0级,D类夹杂≤1.5级。冲制高压无缝气瓶的性能稳定,具有较高的强韧性水平,满足气瓶使用的安全性要求。 展开更多
关键词 34mn2v 调质钢 连铸方坯 质量
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热轧冷却速率对微合金非调质钢34Mn2VN组织的影响 被引量:4
5
作者 张玉胜 刘雅政 +3 位作者 刘照 乔爱云 李晓 井溢农 《特殊钢》 北大核心 2006年第6期24-26,共3页
用Gleeble-1500热模拟试验机研究了非调质钢34Mn2VN(%:0.30~0.34C、1.20~1.70Mn、0.014~0.018N、0.07~0.12V)在950℃、平均应变速率2s-1、应变15%后以0.1~45℃/s不同冷却速率下冷却的动态CCT曲线和组织转变。结果得出,当冷却速率... 用Gleeble-1500热模拟试验机研究了非调质钢34Mn2VN(%:0.30~0.34C、1.20~1.70Mn、0.014~0.018N、0.07~0.12V)在950℃、平均应变速率2s-1、应变15%后以0.1~45℃/s不同冷却速率下冷却的动态CCT曲线和组织转变。结果得出,当冷却速率控制在0.8~2.0℃/s时所得到细小的铁素体和少量贝氏体组织,具有较高的冲击韧性。生产应用表明,采用该冷却速率生产Φ139.7×7.7(mm)和Φ114.0×6.4(mm)管材的冲击功为47.8~50.9J。 展开更多
关键词 调质钢34mn2vN 动态CCT曲线 组织 冲击韧性
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温形变工艺对30Mn2V非调质钢显微组织的影响 被引量:3
6
作者 高甲生 潘留国 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2003年第3期1-2,5,共3页
研究了 3 0 Mn2 V钢在 70 0~ 80 0℃范围内平面应变压缩变形时组织的变化规律。结果表明 ,在合适的温形变工艺条件下 ,可诱导铁素体析出 ,显著细化铁素体晶粒 。
关键词 温形变 调质钢 显微组织 工艺参数 30mn2v
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亚温正火对非调质钢30Mn2V组织和性能的影响 被引量:3
7
作者 高甲生 潘留国 《特殊钢》 北大核心 2002年第6期15-17,共3页
试验结果表明 ,在亚临界区加热 ,缓慢冷却 ,非调质钢 3 0Mn2V中铁素体含量增多且不出现粒状贝氏体组织 ,可使室温冲击韧性大幅度提高。
关键词 组织 调质钢 30mn2v 亚温正火 冲击韧性
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油井管用非调质钢36Mn2V冶金质量控制技术 被引量:1
8
作者 鞠艳美 张伟 李法兴 《中国冶金》 CAS 2012年第12期17-21,共5页
莱钢立足现有工艺装备,通过采取精料、严格控制电炉终点(碳、磷、温度)、优化脱氧工艺、合理调整精炼炉渣、连铸保护浇注、钢管轧后控冷等工艺措施,成功生产出36Mn2V油井管用非调质钢。分析了该钢种生产过程的质量控制要点,并提出工艺... 莱钢立足现有工艺装备,通过采取精料、严格控制电炉终点(碳、磷、温度)、优化脱氧工艺、合理调整精炼炉渣、连铸保护浇注、钢管轧后控冷等工艺措施,成功生产出36Mn2V油井管用非调质钢。分析了该钢种生产过程的质量控制要点,并提出工艺控制措施,使生产出的产品具有成分均匀、残余元素含量低、氧含量低、夹杂物少、晶粒细小的特点,较好地满足了石油工业对高质量油井管的要求。 展开更多
关键词 油井管 36mn2v 精炼 保护浇注 质量控制
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N80级非调质油井管用钢36-40Mn2V连轧和定径工艺对组织和性能的影响 被引量:1
9
作者 方剑 李阳华 +4 位作者 邹喜洋 谢凯意 周勇 周梦雄 袁泽喜 《特殊钢》 北大核心 2012年第3期53-56,共4页
通过Gleeble-1500热模拟机,模拟340机组36Mn2V和40Mn2V钢950~1 100℃,变形量0.5~0 8.变形速度1.0 s^(-1),水冷和3℃/s冷却的连轧工艺与800~950℃,变形量0.10~0.30,变形速度0.5 s^(-1),空冷的定径工艺对组织和硬度的影响。结果表明,3... 通过Gleeble-1500热模拟机,模拟340机组36Mn2V和40Mn2V钢950~1 100℃,变形量0.5~0 8.变形速度1.0 s^(-1),水冷和3℃/s冷却的连轧工艺与800~950℃,变形量0.10~0.30,变形速度0.5 s^(-1),空冷的定径工艺对组织和硬度的影响。结果表明,36Mn2V和40Mn2V钢连轧变形温度和变形量分别大于1 050℃和0.5时可发生完全动态再结晶,细化晶粒和提高产品综合性能;36Mn2V钢管定径变形量0.3时,40Mn2V钢定径变形量为0.2时,应控制定径温度大于835℃,才能满足力学性能要求。 展开更多
关键词 36mn2v 40mn2v 调质油井管用钢 热模拟 连轧 定径 组织 性能
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非调质36Mn2V钻探管用钢的开发
10
作者 张学颖 杜正刚 +1 位作者 郭智韬 姜海龙 《包钢科技》 2019年第1期55-58,共4页
文章提出了非调质36Mn2V钻探管用钢的成分设计方案,通过力学性能检测及金相等研究手段寻找出最佳成分范围,经过工业试验验证该成分钢管性能符合要求。
关键词 调质 36mn2v 钻探管
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调质工艺对石油套管用36Mn2V钢冲击性能的影响 被引量:3
11
作者 胡业旻 鲁泽凡 +3 位作者 黄飞 张毅 殷利民 李瑛 《上海金属》 CAS 2011年第5期32-36,共5页
研究不同调质工艺处理的石油套管用36Mn2V钢的0℃冲击性能。用金相显微镜、扫描电子显微镜和透射电子显微镜观察与分析钢的奥氏体晶粒大小、冲击断口形貌、钢中淬火未溶第二相以及回火碳化物的析出行为。结果表明,当回火温度一定,淬火... 研究不同调质工艺处理的石油套管用36Mn2V钢的0℃冲击性能。用金相显微镜、扫描电子显微镜和透射电子显微镜观察与分析钢的奥氏体晶粒大小、冲击断口形貌、钢中淬火未溶第二相以及回火碳化物的析出行为。结果表明,当回火温度一定,淬火温度在890℃时,淬火未溶第二相的数量较少而且奥氏体晶粒未过分长大,冲击功最大。当淬火温度一定,冲击功随着回火温度的升高而增大。回火温度较低时(500℃),钢中碳化物主要在晶界和马氏体板条界面上呈连续状析出,冲击功较低;回火温度较高时(620℃),碳化物多在晶内析出而且铁素体呈等轴状,冲击性能较好。 展开更多
关键词 36mn2v 石油套管 冲击性能 未溶第二相 碳化物
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非调质12Mn2VBS钢切削加工性能研究 被引量:1
12
作者 周贤良 周云军 +2 位作者 华小珍 张建云 唐新民 《新技术新工艺》 北大核心 2002年第10期18-19,共2页
对非调质钢 1 2 Mn2 VBS与调质钢 45、40 Cr进行了切削加工性能对比试验 ,试验得出的结论为 :1 2 Mn2 VBS钢有更好的切削加工性能 ,用其制造汽车前轴及转向节比用后者更能节省刀具 ,更有利于劳动生产率的提高。
关键词 12mn2vBS 切削加工性能 含硫量 调质钢
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热锻用高强高韧非调质32Mn2SiV钢的研制
13
作者 李雪魂 金汉节 +1 位作者 朱大如 赵秀明 《钢铁钒钛》 CAS 北大核心 1992年第3期14-20,共7页
介绍了一种强度高而韧性好的热锻用非调质32Mn2SiV钢,探讨了其热加工工艺与强韧化机理。该钢热锻态的抗张强度σ_b≥830MPa,室温冲击韧性a_k≥50J/cm^2,同时具有良好的低温冲击韧性。该钢可代替调质的50钢和30Cr钢生产NJ1061汽车前轴和... 介绍了一种强度高而韧性好的热锻用非调质32Mn2SiV钢,探讨了其热加工工艺与强韧化机理。该钢热锻态的抗张强度σ_b≥830MPa,室温冲击韧性a_k≥50J/cm^2,同时具有良好的低温冲击韧性。该钢可代替调质的50钢和30Cr钢生产NJ1061汽车前轴和转向节臂等保安件,可用于生产对强度、韧性要求较高的零件。 展开更多
关键词 锻造 调质钢 32mn2Siv 研制
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36Mn2V钢石油套管的亚温淬火强韧化处理工艺 被引量:6
14
作者 张树坤 张利民 《钢管》 CAS 2005年第3期20-22,共3页
探讨了在线常化的36Mn2V钢Φ114.3mm×6.35mm石油套管热处理工艺,并进行了石油套管的亚温淬火工艺试验。试验结果表明,合理的亚温淬火工艺可以获得综合力学性能良好的石油套管,并且完全满足美国APISpec5CT标准中规定的N80钢级性能... 探讨了在线常化的36Mn2V钢Φ114.3mm×6.35mm石油套管热处理工艺,并进行了石油套管的亚温淬火工艺试验。试验结果表明,合理的亚温淬火工艺可以获得综合力学性能良好的石油套管,并且完全满足美国APISpec5CT标准中规定的N80钢级性能要求。 展开更多
关键词 36mn2v钢石油套管 热处理工艺 亚温淬火 强韧化工艺
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冷却速度对36Mn2V制N80-1钢级油管性能的影响 被引量:4
15
作者 吕文涛 黄长虹 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2011年第18期164-166,共3页
对36Mn2V制N80钢级油管进行轧后正火处理,主要研究了钢管热处理后的屈服强度、抗拉强度、冲击功、硬度等力学性能,并采用金相显微镜分析其显微组织。结果表明,以4.5℃/s风冷时,36Mn2V钢管的屈服强度、抗拉强度提高显著,冲击功无明显变化... 对36Mn2V制N80钢级油管进行轧后正火处理,主要研究了钢管热处理后的屈服强度、抗拉强度、冲击功、硬度等力学性能,并采用金相显微镜分析其显微组织。结果表明,以4.5℃/s风冷时,36Mn2V钢管的屈服强度、抗拉强度提高显著,冲击功无明显变化,伸长率略有下降。金相组织为铁素体和珠光体,晶粒度为9级。 展开更多
关键词 正火 36mn2v 屈服强度 冲击功 金相组织
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36Mn2V钢制抽油泵轴断裂失效分析及改进措施 被引量:2
16
作者 张迎春 宁艳平 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2010年第14期192-193,196,共3页
通过化学成分分析、力学性能测定、金相组织检验以及断口的宏观、微观分析等方法,对抽油泵轴的断裂原因进行了探讨,从而找出其断裂原因,并对抽油泵轴用管的生产工艺提出了改进意见。
关键词 36mn2v 疲劳断裂 显微组织
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非调质18Mn2V钢低温冲击断裂行为研究
17
作者 高伟 李桂芬 《大连特殊钢》 1992年第4期30-32,8,共4页
关键词 调质钢 18mn2v 低温 冲击断裂
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冷作强化非调质钢20Mn2(A)研制综合报告
18
《大连特殊钢》 1991年第4期69-72,共4页
关键词 调质钢 20mn2(A)钢 研制
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冷作强化非调质钢20Mn2(A)强化机理初步研究
19
《大连特殊钢》 1991年第4期83-88,共6页
关键词 调质钢 20mn2(A)钢 强化机理
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冷作强化非调质钢20Mn2(A)实验室研究报告
20
《大连特殊钢》 1991年第4期73-78,共6页
关键词 调质钢 20mn2(A)钢 研究报告
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