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高压气瓶钢34Mn2V 200mm×200mm轧坯角部拉裂缺陷的控制工艺
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作者 陈永 杨素波 朱苗勇 《特殊钢》 北大核心 2008年第6期28-30,共3页
通过工艺对比分析了34Mn2V高压气瓶用钢中间包浇铸温度、结晶器液面波动、[Als]、中问包炉次和280 mm×380 mm连铸坯拉速波动对轧坯角部拉裂的影响。提出减小RH加Al量,按[Als]0.01%控制;RH后喂Ca-Si线;适当提高连铸钢液温度,控制中... 通过工艺对比分析了34Mn2V高压气瓶用钢中间包浇铸温度、结晶器液面波动、[Als]、中问包炉次和280 mm×380 mm连铸坯拉速波动对轧坯角部拉裂的影响。提出减小RH加Al量,按[Als]0.01%控制;RH后喂Ca-Si线;适当提高连铸钢液温度,控制中间包钢水温度1 520~1 530℃;控制浇铸过程塞棒吹氩量≤10 L/min;结晶器液位波动±3 mm等工艺措施。应用结果表明,轧坯角部拉裂缺陷率由原来的23.57%降至1.21%。 展开更多
关键词 高压气瓶钢34mn2v 大方坯 轧坯角裂 工艺控制
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34Mn2V气瓶用钢亚温二次正火低温改性机理研究 被引量:4
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作者 邢献军 由宏新 金巨年 《压力容器》 1993年第2期46-52,20,共8页
本文研究了34Mn2V钢经亚温二次正火后的显微组织和力学性能,讨论了亚温二次正火后,显微组织的改善对低温力学性能的影响亚温二次正火后,使34Mn2V钢的常温强度、低温塑性有所改善,特别是低温韧性有大幅度的提高。试验结果表明:800℃(Ac_... 本文研究了34Mn2V钢经亚温二次正火后的显微组织和力学性能,讨论了亚温二次正火后,显微组织的改善对低温力学性能的影响亚温二次正火后,使34Mn2V钢的常温强度、低温塑性有所改善,特别是低温韧性有大幅度的提高。试验结果表明:800℃(Ac_3~—10℃)亚温二次正火组织具有优良的强韧性配合,生产中可视为一种有效的强韧化措施。 展开更多
关键词 34mn2v 亚温二次正火 组织
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高温正火对34Mn2V钢瓶力学性能的影响 被引量:1
3
作者 张晋林 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 1994年第2期35-38,共4页
关键词 34mn2v 高温正火 力学性质
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亚温正火提高34Mn2V钢低温韧性 被引量:5
4
作者 由宏新 邢献军 金巨年 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 2000年第12期11-13,共3页
试验研究了无缝气瓶用 34Mn2V钢经亚温正火和不同温度正火后的力学性能。试验表明 ,利用适宜的亚温正火可显著提高 34Mn2V钢在 - 5 0℃下的冲击韧度 ,通过显微组织观察 ,分析了亚温正火后组织变化 ,特别是晶粒细化、铁素体量增加。
关键词 亚温正火 冲击韧度 晶粒 碳化钒 34mn2v
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34Mn_2V钢的热处理机理及影响力学性能因素分析
5
作者 李克明 《四川冶金》 CAS 2012年第4期47-50,共4页
分析了34Mn2V钢在冷却过程中的转变机理,并对影响力学性能的因素从热处理方面、化学成分和金相组织进行了分析,提出了自己的见解。
关键词 34mn2v 正火 力学性能
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正火温度对34Mn2V气瓶钢冲击韧性的影响 被引量:2
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作者 代华云 邓通武 +1 位作者 李红光 雷秀华 《钢铁钒钛》 CAS 北大核心 2015年第6期89-93,共5页
研究了34Mn2V钢经不同温度正火后的力学性能,分析了不同温度正火后材料的组织变化对冲击韧性的影响。实验室及工业试验结果表明,利用适宜的亚温正火可显著提高34Mn2V钢的冲击韧性,实际生产中适当降低正火温度可使34Mn2V钢具有良好的强韧... 研究了34Mn2V钢经不同温度正火后的力学性能,分析了不同温度正火后材料的组织变化对冲击韧性的影响。实验室及工业试验结果表明,利用适宜的亚温正火可显著提高34Mn2V钢的冲击韧性,实际生产中适当降低正火温度可使34Mn2V钢具有良好的强韧性,满足高压气瓶技术条件的要求。 展开更多
关键词 34mn2v 正火温度 组织 冲击韧性
原文传递
气瓶铜脆缺陷分析 被引量:3
7
作者 赵骏 陈义 +1 位作者 陈容 吴安术 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2014年第4期220-222,共3页
针对34Mn2V材质圆钢生产的气瓶在水压试验过程中产生的开裂,通过金相检验、化学分析、扫描电镜及能谱分析等理化检验手段分析缺陷试样,确定引起开裂的原因是"铜脆";结合全流程的生产工艺,确定"铜脆"的铜来源于连铸... 针对34Mn2V材质圆钢生产的气瓶在水压试验过程中产生的开裂,通过金相检验、化学分析、扫描电镜及能谱分析等理化检验手段分析缺陷试样,确定引起开裂的原因是"铜脆";结合全流程的生产工艺,确定"铜脆"的铜来源于连铸机结晶器的冷却铜板。 展开更多
关键词 失效分析 34mn2v 铜脆 结晶器
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