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题名高硒碲铜阳极泥协同高铜渣硫酸化焙烧工艺研究
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作者
刘元辉
张善辉
贺东晓
赵祝鹏
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机构
山东恒邦冶炼股份有限公司
昆明理工大学
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出处
《中国有色冶金》
CAS
北大核心
2024年第5期95-102,共8页
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文摘
高硒碲铜阳极泥在硫酸化焙烧过程中,产出的焙砂易烧结成大块状,且硒蒸出率较低。针对此问题,本研究利用高铜渣中单质铜含量高的特征,探索了铜阳极泥协同高铜渣硫酸化焙烧工艺,并进行了条件试验。试验结果表明,采用高铜渣协同硫酸化焙烧工艺处理铜阳极泥可行,在铜阳极泥与高铜渣质量比(以干重计)1∶0.1,硫酸与混合物浆化质量比0.85∶1,浆化时间60 min,四段焙烧温度分别为300℃、480℃、570℃、610℃,焙烧时间120 min等较佳工艺条件下,焙砂中硒含量可以降至0.1%以下。工业试验表明,产出的焙砂颗粒小且内部呈蜂窝状,铜阳极泥中硒得到有效蒸出,焙砂中硒平均含量由原来的6.67%降到0.09%,脱除率达98.65%。硫酸化焙烧过程中生成的粗硒纯度大于96%,可用于生产高纯度硒或者直接外售;生成的焙砂可通过球磨水浸分铜,分铜渣氯化分金回收金,分金渣氨浸分银回收银,最后将分银渣火法熔炼进一步回收有价金属。相较常规铜阳极泥硫酸化焙烧方法,本工艺实现了铜阳极泥中硒的深度蒸出,也实现了高铜渣的有效处理,具有推广价值。
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关键词
高硒碲铜阳极泥
高铜渣
协同处理
硫酸化焙烧
焙烧结块
硒回收
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Keywords
copper anode slime with high selenium and tellurium content
high copper slag
co⁃processing
sulfation roasting
roast agglomerates
selenium recovery
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分类号
TF811
[冶金工程—有色金属冶金]
X758
[环境科学与工程—环境工程]
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题名富铼渣浸出工艺改进试验研究
被引量:2
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作者
邵传兵
腾志功
鲁兴武
汪友元
余江鸿
王长征
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机构
西北矿冶研究院冶金新材料研究所
甘肃省有色金属冶炼新工艺及伴生稀散金属高效综合利用重点实验室
白银有色集团股份公司铜业公司
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出处
《中国有色冶金》
CAS
北大核心
2021年第3期91-94,共4页
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文摘
针对某铜业公司铼酸铵回收系统铼浸出率不高及产品铼酸铵品位较低的现实情况,将原有的高酸氧化浸出改为单一双氧水体系氧化浸出,采取实验室小型试验研究方式,进行富铼渣浸出工艺改进试验研究。试验结果表明:在双氧水用量400 m L/100 g渣、时间120 min、浸出温度70℃条件下,浸出液中铼的浓度可达1 988 mg/L,相较原有生产工艺,铼浸出率得到大幅提高,平均达到90%以上;同时杂质铋、砷的浓度分别从110~150 mg/L和260~400 mg/L下降到33.62 mg/L和14.35 mg/L,杂质浸出明显降低。
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关键词
污酸硫化沉淀
含铼高砷高铜硫化渣
铼酸铵
铼浸出率
双氧水浸出
过硫酸钠高酸浸出
杂质浸出率
有害元素铋、砷
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Keywords
sulfuration precipitation of contaminated acid
sulfide slag containing rhenium and high arsenic and copper
ammonium rhenium acid
rhenium leaching rate
H2O2 leaching
high acid leaching of sodium persulfate
leaching rate of impurities
hazardous elements bismuth
arsenic
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分类号
TF841.8
[冶金工程—有色金属冶金]
TF811
[冶金工程—有色金属冶金]
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