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基于鲁棒反馈线性化的联合收获机割台高度控制策略 被引量:13
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作者 庄肖波 李耀明 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第11期123-130,共8页
谷物联合收获机割台高度控制非常重要,有效的割台高度控制有助于提高喂入量的稳定性、降低整机各环节的负荷波动。本文提出一种基于鲁棒反馈线性化的割台高度控制策略,该方法可以使割台跟随地面起伏进行俯仰控制调节。首先,基于割台结... 谷物联合收获机割台高度控制非常重要,有效的割台高度控制有助于提高喂入量的稳定性、降低整机各环节的负荷波动。本文提出一种基于鲁棒反馈线性化的割台高度控制策略,该方法可以使割台跟随地面起伏进行俯仰控制调节。首先,基于割台结构和动力学分析建立系统数学模型,选取正弦角度的近似约简条件,将多变量的复杂非线性系统线性转换为典型的非线性系统;通过分析传统的反馈线性化控制研究可控仿射的模型构建方法,在集成鲁棒优化设计控制器基础上,提出鲁棒反馈线性化(Robust feedback linearization,RFL),通过构建灵敏度方程、选取增益来稳定系统;选取液压控制机构,根据控制液压输出的电流参数设计为基于鲁棒反馈线性化控制系统的控制器。将传统的PID控制和本文提出的鲁棒反馈线性化控制进行对比实验,结果表明,在不同行驶速度、地形正弦振幅和地形周期条件下,鲁棒反馈线性化控制下的高度误差均小于传统的PID控制;以3种不同行驶速度在同一起伏地面上行进,鲁棒反馈线性化控制下的高度误差受行驶速度增加的影响小于传统的PID控制。 展开更多
关键词 联合收获机 割台高度 集成优化设计 鲁棒反馈线性化
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阀控非对称缸系统鲁棒反馈线性化控制 被引量:16
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作者 杨俊 谭建平 《华中科技大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第2期106-110,共5页
针对阀控非对称缸液压系统存在不确定性和干扰问题,提出综合滑模变结构控制与反馈线性化控制的鲁棒反馈线性化控制策略.利用反馈线性化控制提高非线性系统控制精度,利用变结构控制补偿外界干扰与系统不确定性,并采用边界层法减少滑模变... 针对阀控非对称缸液压系统存在不确定性和干扰问题,提出综合滑模变结构控制与反馈线性化控制的鲁棒反馈线性化控制策略.利用反馈线性化控制提高非线性系统控制精度,利用变结构控制补偿外界干扰与系统不确定性,并采用边界层法减少滑模变结构控制可能导致系统高频抖动.针对位移信号直接微分得到的加速度信号存在高频噪声问题,提出利用改进二阶滑模算法抑制干扰的影响.通过建立统一的阀控非对称缸液压伺服系统非线性数学模型,以时变负载力扰动为例对系统的动态特性进行了研究,结果表明:鲁棒反馈线性化策略能有效抑制外界的干扰和负载力扰动对液压位置追踪精度的影响,提高了液压控制系统的精度和鲁棒性. 展开更多
关键词 液压控制系统 阀控非对称系统 滑模变结构控制 鲁棒反馈线性化 改进二阶滑模微分器 SLIDING mode variable structure control (SMC)
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一种鲁棒输出反馈线性化方法在导弹自动驾驶仪设计中的应用研究 被引量:1
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作者 陈金莉 李东海 +1 位作者 孙先仿 姜学智 《宇航学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第5期990-994,1058,共6页
针对具有多模型的HAVE DASH II导弹对象,利用一种结构简单的鲁棒输出反馈线性化方法,为其设计了全弹道自动驾驶仪控制系统。设计中仅需要少量的模型集信息,并不依赖于某一具体子系统,对整个模型集具有通用性。由于不再需要设计多个控制... 针对具有多模型的HAVE DASH II导弹对象,利用一种结构简单的鲁棒输出反馈线性化方法,为其设计了全弹道自动驾驶仪控制系统。设计中仅需要少量的模型集信息,并不依赖于某一具体子系统,对整个模型集具有通用性。由于不再需要设计多个控制器,因此避免了常规多模型切换控制中抖动的产生。该方法利用模型估计器实时估计系统动态特性,只要参数选得合适,能无偏差地估计出模型集中每个系统动态特性,有很强的鲁棒性。此外,还利用了高增益观测器来获取控制律中所需的导数信息,使得整个闭环系统仅需要输出量反馈,降低该方法的工程实现难度。仿真结果表明,所设计的自动驾驶仪系统能够控制模型集中所有飞行条件下的状态准确快速地到达期望值上。 展开更多
关键词 导弹自动驾驶仪设计 输出反馈线性化方法 模型估计器 高增益观测器
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一种高超声速飞行器的再入鲁棒输出反馈控制
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作者 张军 王玫 《弹道学报》 CSCD 北大核心 2013年第2期28-32,共5页
高超声速飞行器X-38在再入过程中存在快时变、强非线性耦合、不确定性、多干扰等特性。针对此问题,提出了一种鲁棒反馈线性化技术,对不确定再入动力学系统进行非线性解耦,建立了范数有界的不确定线性系统。对解耦后的不确定系统模型设... 高超声速飞行器X-38在再入过程中存在快时变、强非线性耦合、不确定性、多干扰等特性。针对此问题,提出了一种鲁棒反馈线性化技术,对不确定再入动力学系统进行非线性解耦,建立了范数有界的不确定线性系统。对解耦后的不确定系统模型设计动态高增益观测器重构系统的不可观测状态,有效处理系统中的非线性项和不确定性;设计非光滑反馈控制器,实现系统输出的设定精度跟踪,避免通过复杂的计算估计不确定边界来设计鲁棒控制器。仿真结果表明,鲁棒反馈线性化和非光滑控制有效保证了闭环系统的稳定性,抑制了再入不确定性对控制精度的影响。 展开更多
关键词 高超声速飞行器 姿态控制 鲁棒反馈线性化 非光滑反馈控制器
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飞行器倾斜转弯的非线性鲁棒控制 被引量:1
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作者 刘长林 《战术导弹技术》 2000年第1期42-48,共7页
利用自适应控制中回代设计的思想,结合基于微分几何的非线性反馈线性化方法,研 究了一类非线性不确定性系统的鲁棒控制器设计方法,得到了带系统不确定性补偿项的控制规 律,并证明了闭环系统的一致有界稳定性.对一类飞行器的非线性... 利用自适应控制中回代设计的思想,结合基于微分几何的非线性反馈线性化方法,研 究了一类非线性不确定性系统的鲁棒控制器设计方法,得到了带系统不确定性补偿项的控制规 律,并证明了闭环系统的一致有界稳定性.对一类飞行器的非线性运动模型进行了适当的处理, 设计了倾斜转弯运动的非线性鲁棒控制器,并进行了闭环仿真计算,结果表明,控制器对平统不 确定性的抑制效果良好. 展开更多
关键词 飞行器 倾斜转弯 线性控制 鲁棒反馈线性化
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基于RAFL非线性系统控制的研究及在HVDC系统中的应用
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作者 姚致清 刘喜梅 于洁 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2008年第16期38-41,47,共5页
研究非线性系统的控制问题具有重要的理论意义和实用价值。高压直流输电系统(简称HVDC系统)是典型非线性系统,HVDC系统是高度可控的,其中控制系统是直流输电技术的核心。HVDC系统能否正常运行与其基本控制器的性能息息相关。论文对鲁棒... 研究非线性系统的控制问题具有重要的理论意义和实用价值。高压直流输电系统(简称HVDC系统)是典型非线性系统,HVDC系统是高度可控的,其中控制系统是直流输电技术的核心。HVDC系统能否正常运行与其基本控制器的性能息息相关。论文对鲁棒近似反馈线性化控制方法进行了研究,研究结果解决了一类非线性系统的控制问题,同时应用到HVDC系统中,并设计了相应的控制器。 展开更多
关键词 高压直流输电 近似反馈线性化 线性 基本控制
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机炉协调控制系统的鲁棒性能分析 被引量:9
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作者 李一 李东海 曾河华 《清华大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第5期674-677,共4页
为克服传统鲁棒控制算法的保守性,提出一种概率范式下评价参数不确定控制系统鲁棒性能的方法。该方法能以累积频率曲线的形式直观地对任意性能水平下不同控制系统的鲁棒性能进行比较;同时,针对机炉协调控制系统设计一种鲁棒反馈线性化... 为克服传统鲁棒控制算法的保守性,提出一种概率范式下评价参数不确定控制系统鲁棒性能的方法。该方法能以累积频率曲线的形式直观地对任意性能水平下不同控制系统的鲁棒性能进行比较;同时,针对机炉协调控制系统设计一种鲁棒反馈线性化控制器,并运用上述评价方法将其与传统的精确反馈线性化控制器的鲁棒性能进行对比。仿真结果显示鲁棒反馈线性化控制器具有更为优越的鲁棒性能,同时验证了所提出的控制系统鲁棒性能评价算法的有效性。 展开更多
关键词 MONTE Carlo仿真 机炉协调控制系统 概率 鲁棒反馈线性化
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A practical robust nonlinear controller for maglev levitation system 被引量:5
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作者 李金辉 李杰 张耿 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2013年第11期2991-3001,共11页
In order to explore the precise dynamic response of the maglev train and verify the validity of proposed controller,a maglev guideway-electromagnet-air spring-cabin coupled model is developed in the first step.Based o... In order to explore the precise dynamic response of the maglev train and verify the validity of proposed controller,a maglev guideway-electromagnet-air spring-cabin coupled model is developed in the first step.Based on the coupled model,the stresses of the modules are analyzed,and it is pointed out that the inherent nonlinearity,the inner coupling,misalignments between the sensors and actuators,and external disturbances are the main issues that should be considered for the maglev engineering.Furthermore,a feedback linearization controller based on the mathematical model of a maglev module is derived,in which the nonlinearity,coupling and misalignments are taken into account.Then,to attenuate the effect of external disturbances,a disturbance observer is proposed and the dynamics of the estimation error is analyzed using the input-to-state stability theory.It shows that the error is negligible under a low-frequency disturbance.However,at the high-frequency range,the error is unacceptable and the disturbances can not be compensated in time,which lead to over designed fluctuations of levitation gap,even a clash between the upper surface of electromagnet and lower surface of guideway.To solve this problem,a novel nonlinear acceleration feedback is put forward to enhancing the attenuation ability of fast varying disturbances.Finally,numerical comparisons show that the proposed controller outperforms the traditional feedback linearization controller and maintains good robustness under disturbances. 展开更多
关键词 dynamic robust nonlinear DECOUPLING separation levitation system MAGLEV
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