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题名电厂0Cr18Ni9不锈钢油管断裂失效分析
被引量:5
- 1
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作者
刘健
宋西平
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机构
北京科技大学新金属材料国家重点实验室
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出处
《金属热处理》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007年第12期103-105,共3页
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文摘
采用光学显微镜、扫描电镜等分析手段,对某电厂0Cr18Ni9不锈钢油管断裂表面的金相组织、断口形貌进行了分析和检测,并同正常0Cr18Ni9不锈钢油管的金相组织进行对比。结果表明,断裂油管的显微组织为等轴状奥氏体,晶粒大小在10—40μm之间变化,这同正常油管的显微组织基本相同。断口分析表明,在断口表面存在大量的疲劳条纹,显示典型的疲劳断裂特征,表明疲劳断裂是其主要失效方式,而油管的高频振动是造成疲劳断裂的主要原因。
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关键词
0cr18ni9不锈钢
油管
疲劳断裂
失效分析
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Keywords
0cr18ni9 stainless steel
oil tube
fatigue fracture
failure analysis
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分类号
TG142.71
[金属学及工艺—金属材料]
TG113.25
[金属学及工艺—物理冶金]
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题名0Cr18Ni9管材大曲率无芯弯曲横截面畸变研究
被引量:4
- 2
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作者
苟毓俊
双远华
周研
蔡伟
毛飞龙
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机构
太原科技大学重型机械教育部工程研究中心
太原科技大学材料科学与工程学院
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出处
《塑性工程学报》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第1期103-108,共6页
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基金
山西省重点研发计划重点项目(201603D111005)
山西省留学基金(2017-084)
太原科技大学博士启动基金(20162034)
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文摘
为了提高管材弯曲成形性及弯曲精度,基于ABAQUS有限元平台,建立了管材大曲率无芯弯曲有限元模型,模拟了管材大曲率无芯弯曲过程,研究了弯曲角、弯曲速度以及初始管材壁厚对管材大曲率无芯弯曲横截面椭圆畸变的影响,同时进行了相关实验验证。结果表明:模拟与实验结果吻合较好,各弯曲条件下二者误差均在一合理范围内,验证了有限元模型的可靠性;最大横截面短轴变化率随弯曲角度及弯曲速度的增大而增大,随管材初始壁厚减小而增大;弯曲角度及管材初始壁厚对最大横截面短轴变化率影响较大而弯曲速度对其影响相对较小;通过选择合适的弯曲工艺,可弯制出满足要求的大曲率弯管。
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关键词
0cr18ni9管材
大曲率
无芯弯曲
横截面畸变
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Keywords
0cr18ni9 tube
large curvature
no-mandrel bending
cross section distortion
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分类号
TG306
[金属学及工艺—金属压力加工]
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题名甲醇合成反应器换热管断裂原因分析
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作者
梁斌
芮乐顺
崔强
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机构
南京市锅炉压力容器检验研究院
南京金创有色金属科技发展有限公司
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出处
《石油化工设备技术》
CAS
2020年第1期51-53,60,I0005,共5页
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基金
国家重点研发计划《非铁磁性材料脉冲涡流与微磁检测关键技术研究及仪器研制》(编号:2017YFF0209701)项目资助
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文摘
采用化学成分分析、机械性能试验、微观组织分析和断口SEM观察以及能谱分析等方法,对甲醇合成反应器0Cr18Ni9不锈钢换热管断裂的原因进行了分析研究。结果表明:反应器壳程锅炉给水中的Cl-形成腐蚀环境,在工作应力和温度的作用下,在管外壁点腐蚀坑处萌生裂纹并向内壁扩展,直至贯穿;断口呈现解理断裂特征,为沿晶和穿晶的脆性断裂;换热管断裂原因为氯化物应力腐蚀开裂。
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关键词
0cr18ni9
甲醇合成反应器
换热管
氯化物应力腐蚀开裂
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Keywords
0cr18ni9
methanol synthesis reactor
heat exchange tube
chloride-induced stress corrosion cracking/CISCC
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分类号
TG1
[金属学及工艺—金属学]
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题名不锈钢连续多弯导管数控弯曲成形数值仿真与工艺优化
被引量:2
- 4
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作者
杨睿萌
岳韬
林磊
李力
陈勇
郑森木
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机构
四川航天长征装备制造有限公司研发中心
火箭军装备部驻成都地区第一军事代表室
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出处
《锻压技术》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第9期105-111,共7页
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基金
国家自然科学基金委员会-中国航天科技集团有限公司航天先进制造技术研究联合基金资助项目(U1737203)。
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文摘
针对0Cr18Ni9不锈钢连续多弯导管在实际生产中成形质量差、尺寸精度低的问题,采用数控弯曲成形数值仿真的方法优化工艺参数,提高产品的成形质量。基于有限元仿真平台,建立管材数控弯曲成形、抽芯及回弹的三维有限元模型,并通过仿真与试验结果的对比验证模型的准确性。由于连续多弯导管由多个弯曲段组成,首先研究各个弯头成形过程中的关键工艺参数对成形结果的影响,对工艺参数组合进行优化,基于此进行连续多弯导管成形仿真。结果表明:简单采用各个单弯管件的最优工艺参数的组合进行连续多弯导管的成形并不能得到合格的管件,通过调整前后两次弯制的弯曲角度组合,补偿两个弯头之间的应力干涉对成形精度的影响,获得了成形质量满足要求的合格产品。
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关键词
0cr18ni9不锈钢
连续多弯导管
数控弯曲成形
应力干涉
虚拟正交试验
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Keywords
0cr18ni9 stainless steel
continuous multi-bend tube
NC bending
stress interference
virtual orthogonal test
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分类号
TG386
[金属学及工艺—金属压力加工]
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