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100t转炉-LF(VD)工艺冶炼轴承钢的氧含量控制 被引量:9
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作者 刘跃 吴伟 +4 位作者 刘浏 赵继宇 吴建鹏 李小明 王建国 《特殊钢》 北大核心 2005年第6期47-49,共3页
通过铁水预脱硫-100 t顶底复吹转炉-吹Ar-LF(VD)-方坯连铸工艺生产轴承钢的实践,得出冶炼终点钢水碳含量为0.2%~0.6%时,钢水氧含量在50×10-6到150×10-6之间;经出钢时脱氧、吹氩、LF(VD)精炼后,中间包钢水中的全氧含量为(14~... 通过铁水预脱硫-100 t顶底复吹转炉-吹Ar-LF(VD)-方坯连铸工艺生产轴承钢的实践,得出冶炼终点钢水碳含量为0.2%~0.6%时,钢水氧含量在50×10-6到150×10-6之间;经出钢时脱氧、吹氩、LF(VD)精炼后,中间包钢水中的全氧含量为(14~16)×10-6,铸坯中的全氧量<12×10-6.分析表明,加强熔池搅拌,使钢渣充分反应,控制转炉下渣量<5 kg/t钢,加强吹氩搅拌,控制LF顶渣碱度在2.0~2.5之间,(FeO)+(MnO)小于0.5%,可使轴承钢中全氧量进一步降低. 展开更多
关键词 100t顶底复吹转炉 轴承钢 氧含量 控制 顶底复吹转炉 含量控制 全氧含量 工艺生产 冶炼终点 100t
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基于复旦微电子JFMQL100T处理器网卡驱动程序的设计与实现
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作者 高锦博 刘坤 +1 位作者 郝慧 陈玉 《电脑编程技巧与维护》 2024年第10期17-20,共4页
以太网凭借速率高、稳定性强的优点已经迅速成为国产嵌入式系统中主要的通信手段之一,JFMQL100T是复旦微电子新推出的一款高性能处理器系统,其采用了支持千兆的网络控制器。该系列在GMAC网络驱动内使用增强描述符。结合该处理器的网卡... 以太网凭借速率高、稳定性强的优点已经迅速成为国产嵌入式系统中主要的通信手段之一,JFMQL100T是复旦微电子新推出的一款高性能处理器系统,其采用了支持千兆的网络控制器。该系列在GMAC网络驱动内使用增强描述符。结合该处理器的网卡驱动工作原理及增强描述符的结构分析,设计网卡驱动实现网络数据的接收和发送,实现了正常通信功能。测试结果表明,针对JFMQL100T系列处理器设计的网卡驱动可以正常、稳定通信。 展开更多
关键词 复旦微电子JFMQL100t系统 GMAC控制器 网卡驱动 增强描述符
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100t顶吹氧气转炉石灰石造渣炼钢技术的分析和工艺实践 被引量:22
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作者 秦登平 杨建平 +3 位作者 危尚好 张建师 孙剑光 刘金旭 《特殊钢》 北大核心 2014年第5期34-36,共3页
通过石灰石造渣前期成渣机理的分析和转炉热平衡计算得出石灰石消耗为6.0t/炉时,需增加铁水消耗2.1t/炉,减少2.5t/炉废钢消耗,可保证石灰石炼钢终点温度和石灰炼钢终点温度一致。生产试验得出,石灰石造渣炼钢转炉终点碱度(3.3),终点温度... 通过石灰石造渣前期成渣机理的分析和转炉热平衡计算得出石灰石消耗为6.0t/炉时,需增加铁水消耗2.1t/炉,减少2.5t/炉废钢消耗,可保证石灰石炼钢终点温度和石灰炼钢终点温度一致。生产试验得出,石灰石造渣炼钢转炉终点碱度(3.3),终点温度(1 662℃)、终点[C](0.081%)、[P](0.016%)、命中率(90%)和普通石灰造渣炼钢工艺一致,但降低转炉炉料成本10.4元/t_钢,取得良好的经济和社会效益。 展开更多
关键词 100t顶吹氧气转炉 石灰石 造渣 终点控制 成本
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镁质喷补料在100t竖式电炉炉衬上的应用 被引量:4
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作者 郁福卫 李爱莲 +2 位作者 李峻岭 张佳 倪冰 《耐火材料》 CAS 北大核心 2002年第5期306-307,共2页
关键词 炼钢 耐火材料 镁质喷补料 100t竖式电炉 炉衬 应用
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安钢100t竖式电弧炉高热装铁水比的工艺实践 被引量:4
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作者 朱荣 王新江 +2 位作者 牛重军 高峰 胡振邦 《特殊钢》 北大核心 2008年第1期40-42,共3页
分析研究了热装铁水比对100t竖式电弧炉吨钢电耗、吨钢氧耗、冶炼周期和冶炼成本的影响以及对原材料、氧气供应、水冷条件、除尘能力等的要求。通过采用电弧炉炉壁USTB集束供氧技术,该电弧炉的供氧强度达到1.6 m^3/(t·min)。实践表... 分析研究了热装铁水比对100t竖式电弧炉吨钢电耗、吨钢氧耗、冶炼周期和冶炼成本的影响以及对原材料、氧气供应、水冷条件、除尘能力等的要求。通过采用电弧炉炉壁USTB集束供氧技术,该电弧炉的供氧强度达到1.6 m^3/(t·min)。实践表明,该集束供氧技术能满足高热装铁水比冶炼的要求,在相同热装铁水比下,冶炼电耗降低25 kWh/t,冶炼成本下降100元/t以上。 展开更多
关键词 100t竖式电弧炉 热装铁水 集束氧枪
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100t铁水罐下KR搅拌法脱硫流场的数值模拟 被引量:4
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作者 张天旭 宋劲松 +1 位作者 苏浩男 周东东 《特殊钢》 北大核心 2020年第3期5-9,共5页
基于Fluent软件对直径2.8 m、搅拌桨高0.75 m、铁水高度3.1 m的100 t铁水罐KR脱硫进行数值模拟,得到铁水罐内铁水的流动状态及速度分布。通过对搅拌桨直径0.7~1.1 m,浸入深度1.00~1.34 m和搅拌转速60~140 r/min下的流场和湍动能进行对... 基于Fluent软件对直径2.8 m、搅拌桨高0.75 m、铁水高度3.1 m的100 t铁水罐KR脱硫进行数值模拟,得到铁水罐内铁水的流动状态及速度分布。通过对搅拌桨直径0.7~1.1 m,浸入深度1.00~1.34 m和搅拌转速60~140 r/min下的流场和湍动能进行对比分析,得出最佳的工况为:搅拌转速120 r/min、浸入深度1.34 m、搅拌桨直径0.9 m。通过工艺实践,铁水脱硫率达到96%以上。 展开更多
关键词 100t铁水罐 KR搅拌法 铁水脱硫预处理 流场 湍动能
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基于SCA100T的倾角测量系统设计 被引量:7
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作者 赵伟 谢秀秀 宋茂忠 《单片机与嵌入式系统应用》 2012年第10期29-32,共4页
针对控制系统中倾角测量问题,以SCA100T高精度双轴倾角传感器为基础,采用ATmega8作为控制器,设计了一款灵敏度高、可扩展性强的倾角测量系统。该系统既可以采用LCD显示器和串口超级终端预设信息,也支持软件编程的方式来读取和配置信息... 针对控制系统中倾角测量问题,以SCA100T高精度双轴倾角传感器为基础,采用ATmega8作为控制器,设计了一款灵敏度高、可扩展性强的倾角测量系统。该系统既可以采用LCD显示器和串口超级终端预设信息,也支持软件编程的方式来读取和配置信息。该设计在塔式起重机上的应用取得了良好的效果。 展开更多
关键词 倾角测量 SCA100t ATMEGA8
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100t顶吹转炉三维可压缩流场的数值模拟 被引量:1
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作者 解家英 张利君 +1 位作者 宁林新 王凤琴 《特殊钢》 北大核心 2014年第5期1-4,共4页
通过利用Fluent流体软件及标准κ-ε方程模型,研究氧气压力(11.46×10^5 Pa和6.88×10^5 Pa)及氧枪位置(1.2-1.5 m)对钢厂100 t顶吹转炉氧枪射流特性及钢液表面冲击的影响。结果表明,随氧气压力的增大,氧气在转炉内高速区... 通过利用Fluent流体软件及标准κ-ε方程模型,研究氧气压力(11.46×10^5 Pa和6.88×10^5 Pa)及氧枪位置(1.2-1.5 m)对钢厂100 t顶吹转炉氧枪射流特性及钢液表面冲击的影响。结果表明,随氧气压力的增大,氧气在转炉内高速区范围变大,射流核心段长度变长,且气流的压能增加;氧气压力为11.46×10^5Pa时,当枪位由1.2 m提到1.5 m时,钢液表面氧气流最大冲击速度由240 m/s降低至194 m/s,高速区面积减少,钢液凹坑深度由0.37-0.43 m降至0.30-0.36 m,同时凹坑最大直径由0.70-0.80 m增至0.80-0.95 m。 展开更多
关键词 100t顶吹转炉 氧枪 射流特性 数值模拟 枪位 氧气压力 钢液凹坑
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100t顶底复吹转炉底吹透气砖分布对钢液流场影响的数值模拟 被引量:1
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作者 宁林新 解家英 +1 位作者 张利君 王凤琴 《特殊钢》 北大核心 2016年第4期9-12,共4页
利用Fluent流体软件,研究钢厂100 t顶底复吹转炉底吹透气砖数量(1~4)和分布对钢液流场及混匀时间的影响。结果表明,底吹砖数量和布置不同时,熔池的流动形成及搅拌效果也不相同;在气体总流量(100m^3/h)相同的情况下,单透气砖钢液混匀时... 利用Fluent流体软件,研究钢厂100 t顶底复吹转炉底吹透气砖数量(1~4)和分布对钢液流场及混匀时间的影响。结果表明,底吹砖数量和布置不同时,熔池的流动形成及搅拌效果也不相同;在气体总流量(100m^3/h)相同的情况下,单透气砖钢液混匀时间最长,为380 s;两块底吹砖非对称对角分布时,钢液的混匀时间最短,为204 s;其次为4块底吹砖平面对称分布结构,混匀时间为255 s。 展开更多
关键词 100t复吹转炉 底吹透气砖分布 数值模拟 钢液流场 混匀时间
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100t转炉-钢包炉精炼-连铸生产65Mn弹簧钢的工艺实践 被引量:4
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作者 吕瑞国 李京军 阮细保 《特殊钢》 北大核心 2005年第4期52-53,共2页
采用100t顶底复吹转炉100t钢包炉(LF)精炼6机6流150mm×150mm方坯连铸机生产65Mn弹簧钢。转炉终点[C]0.08%~0.12%,[P]≤0.012%,[S]≤0.03%,增碳剂收得率为85%~90%。LF精炼渣碱度2.5~3.0,并喂SiCa线和吹氩。连铸时中间包钢水温度1... 采用100t顶底复吹转炉100t钢包炉(LF)精炼6机6流150mm×150mm方坯连铸机生产65Mn弹簧钢。转炉终点[C]0.08%~0.12%,[P]≤0.012%,[S]≤0.03%,增碳剂收得率为85%~90%。LF精炼渣碱度2.5~3.0,并喂SiCa线和吹氩。连铸时中间包钢水温度1495~1515℃,铸速1.6~1.8m/min,采用结晶器电磁搅拌。20炉65Mn钢质量检验结果表明,化学成分(%):C0.63~0.68,Mn0.95~1.07,P0.009~0.023,S0.006~0.017,连铸坯断面碳含量偏差≤0.02%C。65Mn钢盘条产品符合GB/T43541994要求。 展开更多
关键词 65Mn弹簧钢 100t 钢包炉精炼 工艺实践 连铸生产 顶底复吹转炉 方坯连铸机 65MN钢 LF精炼 钢水温度 电磁搅拌 检验结果 化学成分 收得率 增碳剂 渣碱度 中间包 min 结晶器 碳含量 连铸坏 钢盘条 吹氩 铸速
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100t EBT电弧炉-LF-CC流程生产38CrMoAl钢的工艺实践 被引量:5
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作者 余国松 《特殊钢》 北大核心 2008年第4期41-42,共2页
渗氮钢38CrMoAl(%:0.35~0.42C、0.20~0.45Si、0.30~0.60Mn、1.35~1.65Cr、0.15~0.25Mo、0.70~1.10Al)由100 t EBT DC EAF-100 t LF-200 mm×200 mm,150 mm×150 mm方坯连铸机流程生产。通过出钢过程加60%Al,LF加40%Al,高... 渗氮钢38CrMoAl(%:0.35~0.42C、0.20~0.45Si、0.30~0.60Mn、1.35~1.65Cr、0.15~0.25Mo、0.70~1.10Al)由100 t EBT DC EAF-100 t LF-200 mm×200 mm,150 mm×150 mm方坯连铸机流程生产。通过出钢过程加60%Al,LF加40%Al,高碱度渣吹氩精炼,精炼末期喂Φ16 mm 28Ca-55Si线,加大中间包浸入式水口内径,全程保护浇铸等工艺措施成功生产出38CrMoAl钢,可连浇5炉钢,轧材总氧含量为(5~8)×10^(6),各项性能均满足用户要求。 展开更多
关键词 渗氮钢38CrMoAl 100t EBT EAF-LF-CC工艺实践
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基于SCA100t和MCU数字倾角传感器的设计与实现 被引量:12
12
作者 王盛军 邵琼玲 《微计算机信息》 2010年第22期90-91,共2页
采用VTI公司生产的SCA100t双轴倾角传感器和C8051F系列单片机构成的数字倾角传感器,工作可靠,测量精度高。论文中主要论述了系统的硬件电路设计、软件工作流程,对影响精度的因素进行了分析,并提出了可行的解决方法。
关键词 MCU 倾角 SCA100t
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油缸用25Mn钢100t EAF-LF-VD-软吹氩-CC流程B类夹杂物的控制 被引量:3
13
作者 肖鸿光 《特殊钢》 2021年第4期51-55,共5页
衡钢采用硅钙脱氧工艺、控制EAF钢水中全氧含量、LF渣系中Al2O3含量、控制精炼时间≥40 min、VD真空脱气、软吹时间≥20 min、保护浇注防止钢水二次氧化和促使钢中夹杂物上浮等应用工艺措施,可有效降低钢水中B类夹杂物Al2O3数量和尺寸... 衡钢采用硅钙脱氧工艺、控制EAF钢水中全氧含量、LF渣系中Al2O3含量、控制精炼时间≥40 min、VD真空脱气、软吹时间≥20 min、保护浇注防止钢水二次氧化和促使钢中夹杂物上浮等应用工艺措施,可有效降低钢水中B类夹杂物Al2O3数量和尺寸以提高钢的洁净度。生产实践表明:油缸钢生产中精炼炉控制钢水[Al]s≤0.004%、T[O]≤0.0020%、精炼终渣(FeO)≤0.8%、碱度(R)控制在2.0~3.2有利于B类夹杂物控制。当B类夹杂物不超过1.0级有利于控制刮滚工艺"白点"的产生。 展开更多
关键词 100t EBT-LF-VD-CC 油缸 硅钙脱氧 夹杂物
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烟气分析在100t转炉深脱磷工艺的应用
14
作者 秦登平 杨建平 +2 位作者 危尚好 吕延春 李永生 《特殊钢》 北大核心 2013年第3期39-41,共3页
基于对脱磷工艺的理论分析,通过100 t转炉烟气分析控制熔炼过程、终点温度、过程化渣控制和预测终点磷含量以获得低磷钢水。首秦金属材料公司100 t顶底复吹转炉所用铁水的硅含量为0.2%~0.8%,磷含量0.052%~0.090%,管线钢的生产结果表明... 基于对脱磷工艺的理论分析,通过100 t转炉烟气分析控制熔炼过程、终点温度、过程化渣控制和预测终点磷含量以获得低磷钢水。首秦金属材料公司100 t顶底复吹转炉所用铁水的硅含量为0.2%~0.8%,磷含量0.052%~0.090%,管线钢的生产结果表明,烟气分析终点温度(1 580~1 650℃)命中率能达到95%以上;模型预测磷含量与转炉终点实际磷含量分别为0.007 6%和0.0074%,通过烟气分析实现了转炉终点磷含量≤0.010%的目标。 展开更多
关键词 100t转炉 炼钢 烟气分析 终点控制 低磷钢
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SCA100T角度传感器在角度测量系统中的设计 被引量:1
15
作者 周姣 蒋求生 《科技风》 2009年第11期190-,共1页
基于SCA100T的角度传感器具有长期稳定性好,温度特性优良,抗冲击能力强等特征,首先简要分析SCA100T的主要特点及其结构,介绍一种用AT89S52开发的基于SCA100T的角度传感器的系统设计,紧接着详细阐述系统的软件设计思路。
关键词 单片机 角度传感器 SCA100t
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100t转炉用含钛铁水冶炼高碳钢的留渣+单渣操作实践 被引量:7
16
作者 翟勇强 王建伟 +3 位作者 张毅 夏朝开 王琳松 高长益 《特殊钢》 北大核心 2020年第5期29-33,共5页
针对100 t转炉用含钛铁水冶炼高碳钢的前期成渣难于熔化、脱磷率低的问题,分析了含钛铁水转炉炼钢的成渣过程和炉渣的物理特性,开发了留渣+单渣工艺技术。循环利用终点炉渣,充分发挥渣中10%~13%FeO高(FeO)含量的特点,快速把含钛铁水冶... 针对100 t转炉用含钛铁水冶炼高碳钢的前期成渣难于熔化、脱磷率低的问题,分析了含钛铁水转炉炼钢的成渣过程和炉渣的物理特性,开发了留渣+单渣工艺技术。循环利用终点炉渣,充分发挥渣中10%~13%FeO高(FeO)含量的特点,快速把含钛铁水冶炼前期的CaO-TiO2-SiO2三元渣系转变为CaO-TiO2-SiO2-FeO四元渣系,脱除钢中大部分磷。控制终渣碱度大于3.2、(TiO2)含量小于5%,使转炉出钢[C]≥0.20%、[P]≤0.014%,转炉炼钢脱磷率达到88%~92%,石灰消耗下降到28 kg/t钢。 展开更多
关键词 100t转炉 含钛铁水 高碳钢 留渣操作 单渣操作
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100t精炼钢包底吹氩工艺物理模拟研究
17
作者 马忠存 熊洪进 《大型铸锻件》 2015年第1期29-34,共6页
根据相似原理,对100 t精炼钢包建立了几何比例为1∶3.5的水力学模型。通过测试研究了不同底吹条件对钢包混匀时间的影响,确定了100 t钢包底部透气砖位置和底吹工艺。得出单喷吹时,0.6R位置为最佳吹气位置,吹气量应控制在(200~300)L/m... 根据相似原理,对100 t精炼钢包建立了几何比例为1∶3.5的水力学模型。通过测试研究了不同底吹条件对钢包混匀时间的影响,确定了100 t钢包底部透气砖位置和底吹工艺。得出单喷吹时,0.6R位置为最佳吹气位置,吹气量应控制在(200~300)L/min,与目前工艺条件的混匀时间相差不大。双喷嘴最佳吹气方案为:喷嘴位于0.6R处,两喷嘴夹角为120°。同等吹气量下双喷嘴吹气时的混匀时间较之单喷嘴吹气时的混匀时间更长。 展开更多
关键词 100t钢包 底吹氩 混匀时间
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生产100T/D浸出精炼米糠油的关键技术
18
作者 刘晓永 《农产品加工》 2006年第6期33-34,共2页
关键词 米糠油 100t 技术 精炼 营养保健油 组织预测 国际市场
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100t复吹转炉-RH-70mm板坯连铸流程0.88%Si无取向硅钢的夹杂物行为 被引量:1
19
作者 乔智 秦哲 +2 位作者 廖建军 施哲 仇圣桃 《特殊钢》 北大核心 2015年第2期1-4,共4页
0.88%Si无取向硅钢的生产工艺为100 t BOF出钢时加300kg石灰,终点[C]0.035%~0.05%,出钢温度1 640~1 650℃,RH吹氧脱碳,加99.0%Al-Fe合金6.69 kg/t,加70%Si-Fe合金15.70 kg/t,70 mm板坯连铸过程全程保护浇铸,使用镁质碱性中间包覆盖剂。... 0.88%Si无取向硅钢的生产工艺为100 t BOF出钢时加300kg石灰,终点[C]0.035%~0.05%,出钢温度1 640~1 650℃,RH吹氧脱碳,加99.0%Al-Fe合金6.69 kg/t,加70%Si-Fe合金15.70 kg/t,70 mm板坯连铸过程全程保护浇铸,使用镁质碱性中间包覆盖剂。分析结果表明,RH终点[O]28×10^(-6),铸坯[O]22×10^(-6),RH-前[N]为16×10^(-6),RH过程增氮4×10^(-6),RH结束到铸坯增氮6×10^(-6);RH脱碳终点时钢中夹杂物以球形MnO·Al_2O_3为主;RH出站时以不规则形状的Al_2O_3为主,并伴有少量单独存在的CaS夹杂;中间包钢液内的夹杂物主要以不规则形状的Al_2O_3为主;铸坯中多为不规则形状的Al_2O_3以及少量A1N,还有少量由结晶器卷渣引起的含Na成分的复合夹杂物。 展开更多
关键词 100t顶底复吹转炉-RH-70 mm板坯连铸流程 0.88%Si无取向硅钢 [N]夹杂物行为
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LF精炼过程100t钢包底吹氩卷渣水模拟研究 被引量:3
20
作者 田罗林 岳峰 +3 位作者 吴华杰 李瑛 马忠存 李彬 《特殊钢》 北大核心 2014年第5期12-14,共3页
以钢厂100 t钢包为原型,根据相似原理模型与原型1:3.5的比例建立水模型。试验了对应实际吹气量31~237 L/min不同位置单喷嘴和双喷嘴吹气对卷渣情况的影响,发现原吹气孔位置(距钢包中心约0.45R)单喷嘴、距钢包中心0.6R位置单喷嘴、原吹... 以钢厂100 t钢包为原型,根据相似原理模型与原型1:3.5的比例建立水模型。试验了对应实际吹气量31~237 L/min不同位置单喷嘴和双喷嘴吹气对卷渣情况的影响,发现原吹气孔位置(距钢包中心约0.45R)单喷嘴、距钢包中心0.6R位置单喷嘴、原吹气孔位置(约0.45R)双喷嘴和距中心0.6R位置双喷嘴吹气临界卷渣气量分别为113、93、31、82 L/min,因此实际精炼时软吹采用单喷嘴吹气,合金化阶段用双喷嘴吹气为宜。回归分析得出,单喷嘴吹气时裸露区直径D(/mm)与底吹气量Q/(L·min^(-1))的关系式D=43.333Q+47.5(0.6<Q<4.6)。 展开更多
关键词 100t钢包 底吹 吹气位置 卷渣 水模拟 裸露区
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