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100t顶吹转炉三维可压缩流场的数值模拟 被引量:1
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作者 解家英 张利君 +1 位作者 宁林新 王凤琴 《特殊钢》 北大核心 2014年第5期1-4,共4页
通过利用Fluent流体软件及标准κ-ε方程模型,研究氧气压力(11.46×10^5 Pa和6.88×10^5 Pa)及氧枪位置(1.2-1.5 m)对钢厂100 t顶吹转炉氧枪射流特性及钢液表面冲击的影响。结果表明,随氧气压力的增大,氧气在转炉内高速区... 通过利用Fluent流体软件及标准κ-ε方程模型,研究氧气压力(11.46×10^5 Pa和6.88×10^5 Pa)及氧枪位置(1.2-1.5 m)对钢厂100 t顶吹转炉氧枪射流特性及钢液表面冲击的影响。结果表明,随氧气压力的增大,氧气在转炉内高速区范围变大,射流核心段长度变长,且气流的压能增加;氧气压力为11.46×10^5Pa时,当枪位由1.2 m提到1.5 m时,钢液表面氧气流最大冲击速度由240 m/s降低至194 m/s,高速区面积减少,钢液凹坑深度由0.37-0.43 m降至0.30-0.36 m,同时凹坑最大直径由0.70-0.80 m增至0.80-0.95 m。 展开更多
关键词 100t顶吹转炉 氧枪 射流特性 数值模拟 枪位 氧气压力 钢液凹坑
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100t顶吹氧气转炉石灰石造渣炼钢技术的分析和工艺实践 被引量:22
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作者 秦登平 杨建平 +3 位作者 危尚好 张建师 孙剑光 刘金旭 《特殊钢》 北大核心 2014年第5期34-36,共3页
通过石灰石造渣前期成渣机理的分析和转炉热平衡计算得出石灰石消耗为6.0t/炉时,需增加铁水消耗2.1t/炉,减少2.5t/炉废钢消耗,可保证石灰石炼钢终点温度和石灰炼钢终点温度一致。生产试验得出,石灰石造渣炼钢转炉终点碱度(3.3),终点温度... 通过石灰石造渣前期成渣机理的分析和转炉热平衡计算得出石灰石消耗为6.0t/炉时,需增加铁水消耗2.1t/炉,减少2.5t/炉废钢消耗,可保证石灰石炼钢终点温度和石灰炼钢终点温度一致。生产试验得出,石灰石造渣炼钢转炉终点碱度(3.3),终点温度(1 662℃)、终点[C](0.081%)、[P](0.016%)、命中率(90%)和普通石灰造渣炼钢工艺一致,但降低转炉炉料成本10.4元/t_钢,取得良好的经济和社会效益。 展开更多
关键词 100t顶吹氧气转炉 石灰石 造渣 终点控制 成本
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