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12Cr2Mo1VR钢SH-CCT曲线测定及分析
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作者 丁玲飞 张建林 +2 位作者 朱平 王荣山 刘文清 《焊接技术》 2021年第7期16-19,I0011,I0012,共6页
文中叙述了在Gleeble-3180热模拟试验机上采用热膨胀法进行12Cr2Mo1VR钢的热模拟试验,获得不同冷却速率下的相变点、显微组织和维氏硬度,并对其进行分析,绘制出12Cr2Mo1VR钢的模拟焊接热影响区奥氏体连续冷却转变图。结果表明:冷却速率... 文中叙述了在Gleeble-3180热模拟试验机上采用热膨胀法进行12Cr2Mo1VR钢的热模拟试验,获得不同冷却速率下的相变点、显微组织和维氏硬度,并对其进行分析,绘制出12Cr2Mo1VR钢的模拟焊接热影响区奥氏体连续冷却转变图。结果表明:冷却速率小于0.25℃/s时,组织转变为铁素体和珠光体;冷却速率为0.25℃/s及以上时,贝氏体转变开始,硬度逐渐升高。 展开更多
关键词 热模拟 12cr2mo1vr钢 热膨胀法 SH-CCT曲线
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12Cr2Mo1VR钢连续冷却转变曲线的试验分析 被引量:2
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作者 吴艳阳 龙杰 +3 位作者 侯敬超 赵燕青 尹卫江 李样兵 《压力容器》 北大核心 2020年第9期6-10,15,共6页
在12Cr2Mo1VR钢研发过程中,借助BAHR DIL805热膨胀相变仪,根据温度传感器实时提取出来的温度-时间曲线计算冷却速度,采用分段冷却的方式,得到了该12Cr2Mo1VR钢的连续冷却转变(CCT)曲线。结果表明,12Cr2Mo1VR钢的Ac3,Ac1,Bs分别为895,794... 在12Cr2Mo1VR钢研发过程中,借助BAHR DIL805热膨胀相变仪,根据温度传感器实时提取出来的温度-时间曲线计算冷却速度,采用分段冷却的方式,得到了该12Cr2Mo1VR钢的连续冷却转变(CCT)曲线。结果表明,12Cr2Mo1VR钢的Ac3,Ac1,Bs分别为895,794,441℃。冷却速度13.3~2400℃/h时,发生奥氏体(A)向贝氏体(B)和铁素体(F)的转变;当冷却速度小于13.3℃/h时,组织为贝氏体+铁素体+残余奥氏体;当冷却速度为2400~4800℃/h时,仅发生奥氏体向贝氏体的转变;冷却速度为48000℃/h时,出现马氏体。随着冷却速度的增加,硬度值逐渐增大,组织由B+F+A转变为B+F,再转变为B,最后转变为贝氏体(B)+马氏体(M)。 展开更多
关键词 12cr2mo1vr钢 组织转变 CCT曲线 冷却速度
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锻-轧结合工艺试制12Cr2Mo1VR钢板 被引量:3
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作者 赵国昌 侯敬超 +3 位作者 龙杰 吴艳阳 袁锦程 牛红星 《压力容器》 北大核心 2021年第6期15-21,共7页
介绍了采用锻-轧结合工艺生产12Cr2Mo1VR钢板的技术要求、工艺控制要点及实物质量。通过对冶炼、锻造、轧制及热处理工艺进行优化并精确控制,钢板的成分、金相组织、超声检测质量等级、常规力学性能及步冷脆化试验结果满足技术要求,部... 介绍了采用锻-轧结合工艺生产12Cr2Mo1VR钢板的技术要求、工艺控制要点及实物质量。通过对冶炼、锻造、轧制及热处理工艺进行优化并精确控制,钢板的成分、金相组织、超声检测质量等级、常规力学性能及步冷脆化试验结果满足技术要求,部分实物质量已与进口阿赛洛钢板水平相当。 展开更多
关键词 12cr2mo1vr钢 锻-轧结合 生产工艺 力学性能 探伤
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热处理工艺对12Cr2Mo1VR钢板抗拉强度的影响 被引量:9
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作者 赵国昌 胡宗鹤 +2 位作者 侯敬超 吴艳阳 牛红星 《宽厚板》 2017年第4期1-4,共4页
通过力学试验、金相显微观察及箱式电阻炉实验等手段,研究了热处理工艺对12Cr2Mo1VR钢板抗拉强度的影响。试验结果表明:钢板在Ac_3以上30~40℃温度正火+(705~715)℃回火时,其抗拉强度低于在Ac_3以上40~70℃温度正火+(705~715)℃回火时... 通过力学试验、金相显微观察及箱式电阻炉实验等手段,研究了热处理工艺对12Cr2Mo1VR钢板抗拉强度的影响。试验结果表明:钢板在Ac_3以上30~40℃温度正火+(705~715)℃回火时,其抗拉强度低于在Ac_3以上40~70℃温度正火+(705~715)℃回火时得到的抗拉强度,在Ac_3以上40~70℃温度正火+(705~715)℃回火时钢板抗拉强度变化不大;钢板在Ac_3以上40~50℃温度正火+(655~735)℃回火时,随回火温度升高,钢板抗拉强度逐渐降低;经过模拟焊后热处理,钢板抗拉强度明显降低,但热处理工艺差异对钢板模拟焊后热处理态抗拉强度影响不大。 展开更多
关键词 热处理 12cr2mo1vr钢 贝氏体 模拟焊后热处理 抗拉强度
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正火温度对12Cr2Mo1VR钢晶粒度及显微组织的影响 被引量:4
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作者 张志勇 邸熹 +2 位作者 侯敬超 吴艳阳 肖雄峰 《宽厚板》 2019年第5期9-11,共3页
通过金相显微镜对12Cr2Mo1VR钢的晶粒度及显微组织进行观察和分析,结果表明,12Cr2Mo1VR钢经过850℃、870℃正火+水冷后形成贝氏体+少量不规则铁素体组织,经过890℃以上温度正火+水冷后完全生成贝氏体组织,且随着正火温度升高,晶粒逐渐长... 通过金相显微镜对12Cr2Mo1VR钢的晶粒度及显微组织进行观察和分析,结果表明,12Cr2Mo1VR钢经过850℃、870℃正火+水冷后形成贝氏体+少量不规则铁素体组织,经过890℃以上温度正火+水冷后完全生成贝氏体组织,且随着正火温度升高,晶粒逐渐长大,1000℃正火+水冷处理后出现混晶现象。 展开更多
关键词 12cr2mo1vr钢 正火 水冷 贝氏体 晶粒度
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高品质980 mm×1960 mm电渣扁锭轧制164 mm×1700/1806 mm 12Cr2Mo1VR钢板研发 被引量:3
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作者 侯敬超 赵国昌 +1 位作者 吴艳阳 龙杰 《特殊钢》 2022年第3期47-51,共5页
12Cr2Mo1VR钢板生产的流程为100 t EAF-LF-VOD-CC-ESR-轧制工艺。电渣重熔过程中,采用熔速降低(160~180)kg/h及氮气保护等工艺;轧制过程采用低速大压下量轧制工艺;轧后采用650~700℃长时保温扩氢退火工艺;热处理采用930-950℃正火(加速... 12Cr2Mo1VR钢板生产的流程为100 t EAF-LF-VOD-CC-ESR-轧制工艺。电渣重熔过程中,采用熔速降低(160~180)kg/h及氮气保护等工艺;轧制过程采用低速大压下量轧制工艺;轧后采用650~700℃长时保温扩氢退火工艺;热处理采用930-950℃正火(加速冷却)+680-700℃回火工艺。生产的钢板表面质量良好,探伤级别满足NB/T47013.3-2015及第1号修改单TⅠ级要求,钢板成分、显微组织均匀,力学性能满足技术要求。 展开更多
关键词 12cr2mo1vr钢 电渣扁锭 大压下量轧制 扩氢退火 力学性能
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加氢反应器用大厚度12Cr2Mo1VR钢板的研制开发 被引量:8
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作者 尹卫江 袁忠业 +2 位作者 吴艳阳 王甜甜 牛红星 《宽厚板》 2016年第5期1-5,共5页
介绍了加氢反应器用大厚度12Cr2Mo1VR钢板的生产工艺和主要技术难点,通过两次正火+回火的热处理工艺,促进了晶粒细化和组织均匀性,成功研制开发出182 mm厚度12Cr2Mo1VR钢板。钢板的综合力学性能及晶粒度均满足技术要求。
关键词 加氢反应器 12cr2mo1vr 热处理 研制开发
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舞钢电渣锭成材12Cr2Mo1VR钢板研制与开发 被引量:4
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作者 侯敬超 李峥 +1 位作者 吴艳阳 牛红星 《宽厚板》 2018年第5期16-20,共5页
从钢板成分、显微组织、全厚度硬度、常温拉伸性能、高温拉伸性能及低温冲击韧性等方面,介绍了舞钢采用电渣重熔钢锭成材162 mm厚12Cr2Mo1VR钢板的研发过程。舞钢研制的12Cr2Mo1VR钢板成分均匀,显微组织为贝氏体组织,板厚1/2处及表面硬... 从钢板成分、显微组织、全厚度硬度、常温拉伸性能、高温拉伸性能及低温冲击韧性等方面,介绍了舞钢采用电渣重熔钢锭成材162 mm厚12Cr2Mo1VR钢板的研发过程。舞钢研制的12Cr2Mo1VR钢板成分均匀,显微组织为贝氏体组织,板厚1/2处及表面硬度相差不大,经过模拟焊后热处理,常温及高温拉伸性能满足标准要求,-30℃冲击性能优良,超过标准要求。 展开更多
关键词 12cr2mo1vr 贝氏体 模拟焊后热处理 拉伸性能 电渣重熔
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热高压分离器用12Cr2Mo1VR钢板的研制开发 被引量:2
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作者 杨晓洋 晏欣伟 +2 位作者 侯敬超 吴艳阳 王东阳 《宽厚板》 2020年第3期1-5,共5页
根据舞钢生产并供货的180 mm厚热高压分离器用12Cr2Mo1VR钢板技术要求和研发难度,针对钢板成分、组织、全厚度硬度、常温与高温拉伸性能、低温冲击韧性及步冷脆化性能等进行分析和研究。结果表明:钢板的成分及组织均匀、步冷脆化性能及... 根据舞钢生产并供货的180 mm厚热高压分离器用12Cr2Mo1VR钢板技术要求和研发难度,针对钢板成分、组织、全厚度硬度、常温与高温拉伸性能、低温冲击韧性及步冷脆化性能等进行分析和研究。结果表明:钢板的成分及组织均匀、步冷脆化性能及力学性能良好,实物质量可靠,较好地满足了用户的使用要求。 展开更多
关键词 12cr2mo1vr 模拟焊后热处理 拉伸性能 冲击性能 步冷脆化性能
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12Cr2Mo1VR钢锭成材钢板尾部分层缺陷原因简析 被引量:1
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作者 师帅 袁平 +2 位作者 付冬阳 刘丹 侯敬超 《宽厚板》 2022年第6期41-43,共3页
通过金相显微镜、扫描电镜,对探伤不合格的12Cr2Mo1VR钢锭成材钢板尾部分层缺陷进行分析,从夹杂物尺寸、成分及缺陷处组织等方面排查分层缺陷产生原因。结果表明:在钢板厚度中心存在源于钢锭的氧化物夹杂以及夹渣,在轧制过程中导致分层... 通过金相显微镜、扫描电镜,对探伤不合格的12Cr2Mo1VR钢锭成材钢板尾部分层缺陷进行分析,从夹杂物尺寸、成分及缺陷处组织等方面排查分层缺陷产生原因。结果表明:在钢板厚度中心存在源于钢锭的氧化物夹杂以及夹渣,在轧制过程中导致分层,造成钢板探伤不合格。采取延长工艺的执行时长、精准控制精炼毕钢液中酸溶铝含量和氩气保护浇注等改进措施,有效改善了钢板的内部质量,保证了探伤合格率。 展开更多
关键词 12cr2mo1vr 尾部分层 探伤 措施
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轧制态压力容器用钢12Cr2Mo1VR的拉伸性能及变形断裂机制
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作者 张腾 张顺科 +3 位作者 梁腾飞 郭宇冰 王凯迪 张娇娇 《特种设备安全技术》 2024年第5期11-13,共3页
通过拉伸性能测试,EBSD观察等研究了12Cr2Mo1VR钢在不同温度下的拉伸性能及变形机制。结果表明,12Cr2Mo1VR的组织由针状和等轴状晶粒构成,在局部区域有碳化物偏析。碳化物为12Cr2Mo1VR钢在拉伸变形过程中的薄弱环节,孔洞易在碳化物处形... 通过拉伸性能测试,EBSD观察等研究了12Cr2Mo1VR钢在不同温度下的拉伸性能及变形机制。结果表明,12Cr2Mo1VR的组织由针状和等轴状晶粒构成,在局部区域有碳化物偏析。碳化物为12Cr2Mo1VR钢在拉伸变形过程中的薄弱环节,孔洞易在碳化物处形成。在室温条件下,材料的主要变形机制是碳化物开裂形成孔洞,孔洞相互连接形成裂纹直至扩展断裂。随着温度升高,碳化物具有一定塑性,可通过再结晶形成尺寸较小的碳化物颗粒,缓解了应力集中,使材料的延伸率增大。 展开更多
关键词 12cr2mo1vr 热处理 拉伸 断裂机制
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1Cr12Ni3Mo2VN不锈钢的电化学腐蚀行为
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作者 郭龙蔚 李全德 +6 位作者 郭维华 胡红旺 戴君 倪荣 隆彬 巩秀芳 孟惠民 《材料保护》 CAS CSCD 2024年第8期105-114,共10页
为探究氯离子环境下阳极极化对于马氏体不锈钢的腐蚀行为、再钝化行为的影响,采用循环极化、恒电位极化、电化学阻抗谱等电化学测试方法,并利用激光共聚焦显微镜、扫描电镜、能谱仪和X射线光电子能谱等手段研究阳极极化电位对1Cr12Ni3Mo... 为探究氯离子环境下阳极极化对于马氏体不锈钢的腐蚀行为、再钝化行为的影响,采用循环极化、恒电位极化、电化学阻抗谱等电化学测试方法,并利用激光共聚焦显微镜、扫描电镜、能谱仪和X射线光电子能谱等手段研究阳极极化电位对1Cr12Ni3Mo2VN不锈钢耐蚀性的影响,分析了材料点蚀与再钝化的行为过程,以及耐蚀性与钝化膜成分的关系。结果表明,钝化区低电位下极化时表面不发生点蚀,钝化膜中Cr_(2)O_(3)、Fe_(2)O_(3)含量占比增加而氢氧化物减少,增强了钝化膜的稳定性,材料耐蚀性提高;钝化区高电位下极化时电化学阻抗谱低频区出现感抗弧,材料表面形成稳态点蚀,蚀孔呈半椭球形,蚀孔内表层Cr、Mo含量升高而Fe、Ni含量降低;在混合电位下降至保护电位后发生再钝化现象,修复后的钝化膜较薄,阻抗值减小,点蚀敏感性增加。 展开更多
关键词 1cr12Ni3mo2VN不锈 极化 电化学阻抗谱 点蚀 钝化膜
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Cr12Mo1V1钢滚丝轮断裂原因分析
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作者 王小炜 王会强 +5 位作者 张淼 刘艺梦 马天 马标 王艳山 马超 《热处理》 CAS 2024年第3期56-59,共4页
某公司Cr12Mo1V1钢滚丝轮在使用中断裂.为弄清滚丝轮断裂的原因,采用直读光谱仪、洛氏硬度计、金相显微镜和扫描电子显微镜等对其进行了化学成分分析、硬度测定、断口分析和金相检验.结果表明:滚丝轮存在较多非金属夹杂物和带状及网状... 某公司Cr12Mo1V1钢滚丝轮在使用中断裂.为弄清滚丝轮断裂的原因,采用直读光谱仪、洛氏硬度计、金相显微镜和扫描电子显微镜等对其进行了化学成分分析、硬度测定、断口分析和金相检验.结果表明:滚丝轮存在较多非金属夹杂物和带状及网状碳化物,增大了脆性,导致其使用中在交变载荷的作用下断裂. 展开更多
关键词 cr12mo1V1 滚丝轮 交变载荷 断裂
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12Cr钢表面激光熔覆1Cr0.5Mo合金组织与性能研究
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作者 徐顺鑫 王大勇 +3 位作者 张峻铭 孙震 于兴华 张国荣 《焊接技术》 2024年第9期27-31,共5页
12Cr钢因其具有优异的高温蠕变强度及良好的抗蒸汽氧化能力,在超超临界机组中得到了广泛应用。为保证轴颈区域的耐磨性,需在其表面制备1层1Cr0.5Mo合金,但常规的埋弧焊等工艺易产生微裂纹等缺陷。文中采用激光熔覆工艺,在12Cr钢表面熔覆... 12Cr钢因其具有优异的高温蠕变强度及良好的抗蒸汽氧化能力,在超超临界机组中得到了广泛应用。为保证轴颈区域的耐磨性,需在其表面制备1层1Cr0.5Mo合金,但常规的埋弧焊等工艺易产生微裂纹等缺陷。文中采用激光熔覆工艺,在12Cr钢表面熔覆1Cr0.5Mo合金,并针对熔覆层的组织及性能进行研究,通过对激光熔覆试样进行成分分析、PT试验、微观金相观察、硬度测试和拉伸试验,初步验证了激光熔覆技术在保证12Cr钢表面耐磨性能方面的可行性。 展开更多
关键词 火电汽轮机 12cr 激光熔覆 1cr0.5mo合金
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12Cr2Mo1V钢凸台附加填充丝埋弧堆焊工艺研究
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作者 王雪骄 何鹏 +1 位作者 晏君文 吴成林 《压力容器》 北大核心 2024年第4期16-21,79,共7页
针对12Cr2Mo1V钢加氢反应器壳体凸台采用单丝埋弧焊进行堆焊、制造效率低的问题,研究了采用附加填充丝埋弧焊的焊接方法堆焊12Cr2Mo1V材质凸台本体的工艺可行性。研究结果表明,在12Cr2Mo1V钢上采用附加填充丝埋弧焊进行本体堆焊,焊接工... 针对12Cr2Mo1V钢加氢反应器壳体凸台采用单丝埋弧焊进行堆焊、制造效率低的问题,研究了采用附加填充丝埋弧焊的焊接方法堆焊12Cr2Mo1V材质凸台本体的工艺可行性。研究结果表明,在12Cr2Mo1V钢上采用附加填充丝埋弧焊进行本体堆焊,焊接工艺性良好;其工艺评定试验的各项力学性能完全满足母材的要求,特别是-30℃夏比KV_(2)型缺口冲击试验冲击值均≥54 J,抗回火脆化倾向评定试验结果均满足v Tr54+3Δv Tr54≤0℃的要求。与单丝埋弧堆焊相比,两枪六丝附加填充丝埋弧堆焊凸台可提高生产效率200%~250%。该项工艺研究在满足加钒钢凸台性能的前提条件下,能极大缩短凸台制造周期、节能减排,为加氢反应器先进绿色制造的发展提供了新的制造手段。 展开更多
关键词 附加填充丝埋弧焊 12cr2mo1V 凸台 堆焊
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某电厂中压调速汽门2Cr12NiMo1W1V钢门杆断裂原因
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作者 高大伟 《理化检验(物理分册)》 CAS 2024年第8期68-71,共4页
某电厂中压调速汽门2Cr12NiMo1W1V钢门杆在运行过程中发生断裂现象。采用宏观观察、化学成分分析、力学性能测试、金相检验、扫描电镜和能谱分析等方法对门杆断裂原因进行分析。结果表明:门杆断裂起源于漏气平衡孔壁处,该位置在渗氮过... 某电厂中压调速汽门2Cr12NiMo1W1V钢门杆在运行过程中发生断裂现象。采用宏观观察、化学成分分析、力学性能测试、金相检验、扫描电镜和能谱分析等方法对门杆断裂原因进行分析。结果表明:门杆断裂起源于漏气平衡孔壁处,该位置在渗氮过程中未做防渗氮保护,渗氮后材料脆性增强,进一步加剧了应力集中,在交变载荷的作用下材料形成微裂纹,并逐渐扩展至基体,最终导致门杆断裂;门杆的断后伸长率、冲击吸收能量偏低,强度偏高,韧性较差,在一定程度上加速了裂纹的扩展,缩短了门杆的使用寿命。 展开更多
关键词 2cr12Nimo1W1V 漏气平衡孔 渗氮层 脆性断裂 应力集中 交变载荷
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200 mm厚度加氢反应器用特厚板12Cr2Mo1VR(H)的开发
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作者 杨阳 李忠波 别佳保 《特殊钢》 2024年第2期24-29,共6页
介绍了加氢反应器特厚板12Cr2Mo1VR(H)钢的成分设计、冶炼、浇铸和轧制工艺,利用JMatPro软件计算热扩散率、热容量、钢板导热能力等重要相变参数,并分析了热处理制度对其组织、回火脆化性能、高温持久与蠕变性能的影响。生产过程中通过... 介绍了加氢反应器特厚板12Cr2Mo1VR(H)钢的成分设计、冶炼、浇铸和轧制工艺,利用JMatPro软件计算热扩散率、热容量、钢板导热能力等重要相变参数,并分析了热处理制度对其组织、回火脆化性能、高温持久与蠕变性能的影响。生产过程中通过调整Cr、Mo(Mn)和V含量,控制各组织的形态和分布,促进晶内铁素体形核,利用洁净钢冶炼技术将有害元素控制在较低水平,减少有害元素晶界偏聚产生的回火脆化现象,利用水冷模浇铸技术和控制轧制技术控制原始晶粒度,性能检测结果显示,12Cr2Mo1VR(H)钢的抗回火脆化温度达到-51℃,钢板经模拟热循环后X向、Y向、Z向的三个位置拉伸性能差异范围在15 MPa以内,厚度截面表层、厚度1/4、厚度1/2、厚度3/4位置冲击功均达到280 J以上,无较大的位置趋向差异,在540℃温度下,加载力为210 MPa时,持续1 010 h未断裂,高温蠕变弹性伸长率为0.147 5%,总塑性伸长率1.454 5%。 展开更多
关键词 12cr2mo1vr(H)特厚板 水冷模铸 回火脆化 高温持久 蠕变
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2Cr12Ni4Mo3VNbN钢的冲击性能
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作者 李晓婷 李宗科 +1 位作者 门若男 刘新权 《热处理》 CAS 2024年第1期20-24,共5页
将不同炉次的2Cr12Ni4Mo3VNbN钢锭锻造成ϕ220 mm棒材。对棒材进行1050℃保温1 h油淬、560℃回火2 h空冷和540℃回火2 h空冷。棒材的冲击试验表明,钢锭顶部和底部锻制的棒材冲击性能差异较大。为此,检测了由两炉次钢锭锻制的2Cr12Ni4Mo3V... 将不同炉次的2Cr12Ni4Mo3VNbN钢锭锻造成ϕ220 mm棒材。对棒材进行1050℃保温1 h油淬、560℃回火2 h空冷和540℃回火2 h空冷。棒材的冲击试验表明,钢锭顶部和底部锻制的棒材冲击性能差异较大。为此,检测了由两炉次钢锭锻制的2Cr12Ni4Mo3VNbN钢棒材的冲击韧度、冲击断口形貌、化学成分、显微组织和析出相成分。结果表明:钢锭顶部和底部锻制的2Cr12Ni4Mo3VNbN钢棒材中一次MX型析出相的含量和分布不同,从而导致其冲击性能差异较大。 展开更多
关键词 2cr12Ni4mo3VNbN 冲击性能 一次析出相 断口 显微组织
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10Cr9Mo1VNb与12Cr1MoVG异种钢焊接及热处理工艺探讨
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作者 邱克军 《石油化工建设》 2024年第8期44-47,共4页
锅炉及蒸汽管道检修改造过程中经常遇到厚壁管异种钢的焊接,为了保证焊接质量,根据标准规范选用合适的焊接材料、采用合适的焊接及热处理工艺,获得了优良的焊接接头,保证管线的安全可靠运行,希望能为以后类似管道焊接及热处理工艺的确... 锅炉及蒸汽管道检修改造过程中经常遇到厚壁管异种钢的焊接,为了保证焊接质量,根据标准规范选用合适的焊接材料、采用合适的焊接及热处理工艺,获得了优良的焊接接头,保证管线的安全可靠运行,希望能为以后类似管道焊接及热处理工艺的确定提供一些参考。 展开更多
关键词 10cr9mo1VNb+12cr1moVG 异种 厚壁管 焊接及热处理工艺
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12Cr2Mo1锻件带极埋弧堆焊Inconel625工艺研究
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作者 湛立宁 陈敏 +3 位作者 卢俊文 周璐璐 吴婷 王肖逸 《化工设备与管道》 CAS 北大核心 2024年第1期24-30,共7页
为保证12Cr2Mo1锻件带极埋弧堆焊Inconel625质量达到设计文件要求,对锻件基材和Inconel625焊接性能进行了分析,模拟承制产品实际生产状态进行堆焊工艺评定试验,采用周向堆焊和直道堆焊相结合的方法制备评定试件,对堆焊层化学成分、弯曲... 为保证12Cr2Mo1锻件带极埋弧堆焊Inconel625质量达到设计文件要求,对锻件基材和Inconel625焊接性能进行了分析,模拟承制产品实际生产状态进行堆焊工艺评定试验,采用周向堆焊和直道堆焊相结合的方法制备评定试件,对堆焊层化学成分、弯曲性能、硬度指标、金相组织、耐腐蚀性能进行了检测。试验结果表明,采用EQ62-50/ES200的焊带/焊剂组合可以获得性能优良的堆焊层。对堆焊层进行腐蚀速率检测,其焊态试样腐蚀速率为1.50 mm/a,固溶态试样腐蚀速率为1.17mm/a,两者之比为1.28,满足JB/T 4756—2006标准规定比值小于或等于1.5的要求。根据评定合格的焊接工艺对热高分气/循环氢换热器管板进行了堆焊,堆焊产品已稳定运行三年,未出现焊接缺陷和腐蚀缺陷。 展开更多
关键词 12cr2mo1 Inconel625 换热器管板 带级埋弧堆焊 腐蚀试验
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