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转炉生产矿用链23MnNiMoCr54钢的工艺实践及研究
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作者 毛威昂 崔政 +2 位作者 王瑞 刘广磊 王刘艳 《特钢技术》 CAS 2024年第2期17-21,共5页
主要介绍了转炉→精炼→真空→连铸→轧前加热→轧制生产矿用链23MnNiMoCr54钢的工艺实践及研究,采用双渣法控制倒渣、脱磷,转炉出钢w(P%)≤0.005%,精炼炉渣碱度在5.80-6.02时Mn合金收得率较高、软吹时间控制25~30min氧化铝类夹杂物最... 主要介绍了转炉→精炼→真空→连铸→轧前加热→轧制生产矿用链23MnNiMoCr54钢的工艺实践及研究,采用双渣法控制倒渣、脱磷,转炉出钢w(P%)≤0.005%,精炼炉渣碱度在5.80-6.02时Mn合金收得率较高、软吹时间控制25~30min氧化铝类夹杂物最少。在生产前依据JMatPro热力学软件模拟出钢的平衡相组成图和CCT曲线设计出钢温度和退火温度,热轧态组织为贝氏体,通过具有还原性气氛的双蓄式步进2#加热炉退火后为粒状珠光体。连铸坯总体元素偏析指数在0.91~1.07,未发现存在圈状低镍区,质量良好。非金属夹杂物A类、D类和大颗粒DS类夹杂物分别为0.5级,B细0~0.5级,其余均为0级,晶粒度在退火后由热轧态的7.5~8.0级全部转变为8.0级,各项性能指标均满足标准要求。 展开更多
关键词 矿用链23mnnimocr54 合金 生产工艺 实践
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高级链条钢23MnNiMoCr54质量研究 被引量:6
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作者 王运玲 冯桂萍 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2010年第8期68-70,共3页
主要阐述高级链条钢23MnNiMoCr54的试制过程,通过合理的成分设计、采用先进的冶炼、加工工艺及合理的热处理,使链条钢的实物质量达到国外实物质量水平,顺利实现了高级链条钢的国产化。
关键词 23mnnimocr54 工艺 成分 退火 对比试验
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23MnNiMoCr54钢低温回火组织电子结构参数及强度计算 被引量:1
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作者 孙跃军 李擎宇 +1 位作者 李思南 赵彬 《材料科学与工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第3期351-354,共4页
利用固体与分子经验电子理论(EET),分析了矿用圆环链23MnNiMoCr54钢低温回火组织特征相,并计算了特征相及相面电子结构参数n′A、Δρ′,最后利用电子结构参数计算了23MnNiMoCr54钢低温回火后的抗拉强度。
关键词 23mnnimocr54 低温回火 EET 电子结构参数 抗拉强度
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23MnNiMoCr54钢中温回火组织电子结构参数及强度计算 被引量:1
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作者 孙跃军 李擎宇 +1 位作者 李思南 时海芳 《原子与分子物理学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第2期294-298,共5页
利用固体与分子经验电子理论(EET),分析了矿用圆环链23MnNiMoCr54钢中温回火组织特征相,并计算了特征相及相面电子结构参数n′A、Δρ′、σN和σ,最后利用电子结构参数计算了23MnNiMoCr54钢中温回火后的抗拉强度,计算结果与实际符合较好.
关键词 23mnnimocr54 中温回火 EET电子结构参数 强度
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矿用高强度链环钢23MnNiMoCr54奥氏体晶粒长大行为的研究 被引量:6
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作者 赵海东 刘佳兴 +2 位作者 张朝磊 苗红生 刘雅政 《特殊钢》 2021年第2期10-13,共4页
研究结果表明:链环钢23MnNiMoCr54奥氏体晶粒的粗化温度为900℃,为避免"混晶现象"的发生,最佳奥氏体化工艺在850℃下保温30 min。在相同保温时间下,奥氏体晶粒随着加热温度在850~1100℃内升高呈指数关系长大。在相同加热温度... 研究结果表明:链环钢23MnNiMoCr54奥氏体晶粒的粗化温度为900℃,为避免"混晶现象"的发生,最佳奥氏体化工艺在850℃下保温30 min。在相同保温时间下,奥氏体晶粒随着加热温度在850~1100℃内升高呈指数关系长大。在相同加热温度下,平均奥氏体晶粒尺寸与保温时间的关系符合Beck模型,晶粒长大指数n随着加热温度的升高先降低后升高。依据Arrhenius公式拟合得到了链环钢23MnNiMoCr54在950~1250℃内的奥氏体晶粒长大模型D=2.105×10^(3)t^(0.138)exp(-5.18×10^(4)/RT)。 展开更多
关键词 矿用高强度链环钢23mnnimocr54 奥氏体 晶粒长大模型
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23MnNiMoCr54钢中温回火冲击功的理论计算 被引量:1
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作者 孙跃军 李擎宇 孙雷 《兵器材料科学与工程》 CAS CSCD 北大核心 2013年第3期45-48,共4页
利用固体与分子经验电子理论(EET),分析矿用圆环链23MnNiMoCr54钢中温回火组织特征相,计算特征相及相面电子结构参数n′A,Δρ′,σN和σ,利用电子结构参数计算了23MnNiMoCr54钢中温回火后的冲击功,计算结果与实际吻合较好。
关键词 23mnnimocr54 中温回火 EET 电子结构参数 冲击功
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23MnNiMoCr54链条钢回火特性的数值模拟 被引量:5
7
作者 宛农 周立新 雷应华 《煤矿机械》 北大核心 2004年第6期72-73,共2页
通过对矿用链条钢在不同温度经 1h回火后硬度的数据处理 ,运用淬火钢回火理论方程 ,对 2 3MnNiMoCr5 4钢回火硬度与回火温度和回火时间之间的定量关系进行了数值模拟和验证 ,为合理确定 2 3MnNiMoCr5 4钢短时回火工艺参数提供科学依据。
关键词 23mnnimocr54 回火硬度 数值模拟
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23MnNiMoCr54钢闪光对焊与疲劳试验研究 被引量:4
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作者 阎红 《电焊机》 2007年第5期64-66,共3页
研究了圆环链材料23MnNiMoCr54钢的闪光对焊的焊接性问题。针对国产钢圆环链在使用上疲劳寿命短等问题,利用扫描电镜比较了国产钢和日本钢在原始组织和焊缝区的金相组织,比较了其焊接性,对圆环链的疲劳试验所受应力进行了分析。
关键词 23mnnimocr54 闪光对焊 焊接性 疲劳
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Mo强化23MnNiMoCr54钢机理的电子层次研究
9
作者 孙跃军 李擎宇 +1 位作者 李思南 崔润达 《兵器材料科学与工程》 CAS CSCD 北大核心 2013年第2期47-49,共3页
利用固体与分子经验电子理论(EET),计算23MnNiMoCr54钢中温回火组织特征相的电子结构参数。根据固溶强化作用因子和界面强化系数的计算结果,从电子层次研究了Mo强化23MnNiMoCr54钢的微观机理。结果表明:对于23MnNiMoCr54钢中温回火组织... 利用固体与分子经验电子理论(EET),计算23MnNiMoCr54钢中温回火组织特征相的电子结构参数。根据固溶强化作用因子和界面强化系数的计算结果,从电子层次研究了Mo强化23MnNiMoCr54钢的微观机理。结果表明:对于23MnNiMoCr54钢中温回火组织,Mo主要强化了α-Fe-C结构单元,对界面强度影响不大。 展开更多
关键词 MO 23mnnimocr54 EET 中温回火
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23MnNiMoCr54圆环链断裂原因分析
10
作者 王运玲 程丽杰 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2010年第3期167-169,共3页
通过断口观察、显微分析方法并结合生产实际分析了23MnNiMoCr54钢圆环链生产过程中出现断裂的原因。结果表明:原材料的表面裂纹导致了链环出现分层状裂纹,闪光对焊的工艺参数不合理导致了链环的断裂。通过严格表面检验和合理的调整闪光... 通过断口观察、显微分析方法并结合生产实际分析了23MnNiMoCr54钢圆环链生产过程中出现断裂的原因。结果表明:原材料的表面裂纹导致了链环出现分层状裂纹,闪光对焊的工艺参数不合理导致了链环的断裂。通过严格表面检验和合理的调整闪光对焊的工艺参数,可避免链环断裂的发生。 展开更多
关键词 23mnnimocr54链条圆环 闪光对焊 过烧 裂纹 未焊透
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23MnNiMoCr54与35CrMo的焊接工艺评定 被引量:1
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作者 房术荣 曲兵兵 +1 位作者 张伟强 陈志超 《煤矿机械》 2015年第12期147-148,共2页
在分析23MnNiMoCr54焊接性的基础上,对23MnNiMoCr54与35CrMo的异种钢焊接进行了工艺评定,并对其焊接接头的力学性能进行了测试评定。试验结果表明所制定的焊接工艺合理,符合NB/T47014-2011《钢制压力容器焊接工艺评定》标准要求,为23MnN... 在分析23MnNiMoCr54焊接性的基础上,对23MnNiMoCr54与35CrMo的异种钢焊接进行了工艺评定,并对其焊接接头的力学性能进行了测试评定。试验结果表明所制定的焊接工艺合理,符合NB/T47014-2011《钢制压力容器焊接工艺评定》标准要求,为23MnNiMoCr54材料的焊接生产提供了一定的指导作用。 展开更多
关键词 截割头 23mnnimocr54 焊接 工艺评定 异种钢
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23MnNiMoCr54钢编链开口度大小不一分析 被引量:1
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作者 张振民 汪青芳 +4 位作者 方光锦 李硕 杨国 巴鑫宇 蒋波 《甘肃冶金》 2020年第2期67-70,共4页
矿山链环在编链前采用电阻加热,编链后高温状态下,存在开口度大小不一的问题,不利于焊接控制。通过与开口度均匀钢材进行光谱化学成分、金相组织的对比,分析了链环编链后开口度大小不一产生的原因。结果表明:开口度均匀链环与开口不一... 矿山链环在编链前采用电阻加热,编链后高温状态下,存在开口度大小不一的问题,不利于焊接控制。通过与开口度均匀钢材进行光谱化学成分、金相组织的对比,分析了链环编链后开口度大小不一产生的原因。结果表明:开口度均匀链环与开口不一链环成分无明显差别;开口度不一链环金相组织中马氏体含量较高。通过退火过程模拟,初步推断该批次轧材中马氏体含量较多的原因是退火温度偏高。 展开更多
关键词 23mnnimocr54 化学成分 金相组织 马氏体组织
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23MnNiMoCr54钢表面裂纹原因分析与工艺改进
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作者 方光锦 帅景涛 +5 位作者 张振民 高素臻 汪青芳 梅国俊 马恒春 曹宏 《甘肃冶金》 2020年第3期8-11,共4页
矿链用23MnNiMoCr54钢(/%:0.20~0.26C,≤0.25Si,1.10~1.40Mn,≤0.012P,≤0.020S,0.40~0.60Cr,0.90~1.10Ni,0.50~0.60Mo,0.020~0.050Al,N≤0.0014)的Φ42 mm轧材联合探伤合格率较低,表面存在裂纹缺陷。为了提高探伤合格率,对退火后轧材... 矿链用23MnNiMoCr54钢(/%:0.20~0.26C,≤0.25Si,1.10~1.40Mn,≤0.012P,≤0.020S,0.40~0.60Cr,0.90~1.10Ni,0.50~0.60Mo,0.020~0.050Al,N≤0.0014)的Φ42 mm轧材联合探伤合格率较低,表面存在裂纹缺陷。为了提高探伤合格率,对退火后轧材进行检测分析,裂纹深度0.8~1 mm,属于铸坯浅表层缺陷遗传所致,分析认为主要是250 mm×280 mm连铸坯表面质量差、轧制除鳞效果差导致。通过对浇注过程参数优化、稳定浇铸过程中"三恒"操作、采用连铸坯扒皮后产材,水除鳞效果较佳,使得轧材表面质量得到有效改善,联合探伤合格率大幅提高。 展开更多
关键词 23mnnimocr54 表面裂纹 扒皮 水除鳞
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高强度链条钢23MnNiMoCr54质量工艺研究 被引量:3
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作者 邵淑艳 孟羽 廖书全 《甘肃冶金》 2010年第6期15-18,共4页
本文简述了高强度链条钢23MnNiMoCr54的冶炼、轧制和退火工艺,并将试验钢与国外进口钢组织和性能进行质量对比,得出了通过采取合理冶炼及轧制工艺措施,可获得高纯净度、晶粒细小、性能优良与国外进口料质量相当的高强度链条钢结论。
关键词 23mnnimocr54 高强度链条钢 力学性能 组织
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23MnNiMoCr54材料在采煤机螺旋滚筒齿座上的应用 被引量:1
15
作者 袁博 郑洋 《煤矿机电》 2019年第1期70-72,共3页
通过对23MnNiMoCr54材料的实验与分析,研究了23MnNiMoCr54材料和Q345材料的焊接工艺,确定了采煤机螺旋滚筒齿座的材料与焊接工艺。研究表明,23MnNiMoCr54材料能满足齿座材料强度的要求,并通过对23MnNiMoCr54和Q345的焊接工艺控制,使焊... 通过对23MnNiMoCr54材料的实验与分析,研究了23MnNiMoCr54材料和Q345材料的焊接工艺,确定了采煤机螺旋滚筒齿座的材料与焊接工艺。研究表明,23MnNiMoCr54材料能满足齿座材料强度的要求,并通过对23MnNiMoCr54和Q345的焊接工艺控制,使焊缝满足设计要求。 展开更多
关键词 23mnnimocr54材料 热处理 焊接
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23MnNiMoCr54矿用锚链钢的质量分析研究
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作者 黄俊 《南钢科技与管理》 2012年第4期1-5,共5页
通过与国内其他特钢厂生产的矿用锚链23MnNiMoCr54进行对比分析,研究了南钢与其他钢厂内在质量和外在质量的差异。得出可试生产此高附加值产品的结论。
关键词 23mnnimocr54 尺寸精度 硬度 晶粒度 组织
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23MnNiMoCr54钢矿用圆环链的疲劳失效分析 被引量:3
17
作者 李硕 汪青芳 +4 位作者 王芝林 蔡宝润 张振民 胡发贵 蒋波 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 2018年第9期233-237,共5页
矿山链环疲劳断裂是影响链环使用寿命最主要的因素,通过对链环断口附近、断口对称未断裂的肩部和链环直臂处显微组织观察、夹杂物分析、断口形貌的分析以及扫描电镜观察,分析了矿山圆环链疲劳失效的原因。结果表明:链环直臂处组织为回... 矿山链环疲劳断裂是影响链环使用寿命最主要的因素,通过对链环断口附近、断口对称未断裂的肩部和链环直臂处显微组织观察、夹杂物分析、断口形貌的分析以及扫描电镜观察,分析了矿山圆环链疲劳失效的原因。结果表明:链环直臂处组织为回火屈氏体,链环断裂与未断裂处肩部为回火索氏体组织,显微组织满足链环的服役要求,热处理显微组织不是导致疲劳失效的主要原因。断口裂纹源位置分布着多颗尺寸10~50μm的氧化物夹杂颗粒,夹杂物周围存在着二次裂纹,大量的脆性夹杂物破坏了钢基体的连续性,往往成为裂纹的起点;随着裂纹的扩展,又会在夹杂物附近形成多个二次裂纹,进而加速疲劳失效。对满足链环疲劳性能用钢中夹杂物进行分析表明,夹杂物尺寸减小与数量的减少,降低了对钢的疲劳性能的不利影响,从而大幅度提高了钢的疲劳循环次数。 展开更多
关键词 23mnnimocr54 圆环链 疲劳失效 回火组织 夹杂物
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23MnNiMoCr54钢的热变形行为 被引量:2
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作者 李硕 方光锦 +2 位作者 汪青芳 陈世昌 卢春光 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 2021年第5期127-132,共6页
利用DIL 805A型热膨胀仪测定了23MnNiMoCr54钢的热膨胀曲线,结合硬度检验绘制出试验钢的CCT曲线,并对其动态相变及动态再结晶规律进行了研究分析。结果表明,23MnNiMoCr54钢的临界转变点Ac_(3)=806℃,Ac_(1)=713℃,CCT曲线中无珠光体转变... 利用DIL 805A型热膨胀仪测定了23MnNiMoCr54钢的热膨胀曲线,结合硬度检验绘制出试验钢的CCT曲线,并对其动态相变及动态再结晶规律进行了研究分析。结果表明,23MnNiMoCr54钢的临界转变点Ac_(3)=806℃,Ac_(1)=713℃,CCT曲线中无珠光体转变区,当冷速≥0.5℃/s时,开始发生马氏体相变。变形量为10%时,变形温度在850~1150℃范围内时,试验钢的奥氏体晶粒边界稳定,晶粒大小没有发生明显变化,没有发生动态再结晶,软化机制以动态回复为主。变形量为40%时,变形温度在850℃时试验钢没有发生动态再结晶,软化机制以回复为主;温度为900~950℃时出现了不稳定的奥氏体晶界和细小晶粒,动态再结晶开始发生;温度为1000℃时,发生了完全动态再结晶。变形量为50%时,变形温度在850~950℃时试验钢出现了不稳定的奥氏体晶界和细小晶粒,发生了部分再结晶;温度为1000℃时,发生了完全动态再结晶。变形量为60%时,变形温度在850~950℃时试验钢出现了不稳定的奥氏体晶界和细小晶粒,发生了部分再结晶;温度为1000℃时,发生了完全动态再结晶。 展开更多
关键词 23mnnimocr54 膨胀仪法 CCT曲线 再结晶 晶粒度
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高强度矿用圆环链23MnNiMoCr54钢的研发与应用 被引量:3
19
作者 郭晓霞 温慧 李志豪 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 2021年第2期20-25,共6页
对23MnNiMoCr54钢采用Gleeble3500热模拟机、TEM及SEM等试验方法进行基础数据分析及成分设计优化,通过制定合理的冶炼、轧制及退火工艺,成功开发出高强度矿用圆环链用钢。分别向用户提供试制的成品钢材样钢,样钢通过测试其各项指标均达... 对23MnNiMoCr54钢采用Gleeble3500热模拟机、TEM及SEM等试验方法进行基础数据分析及成分设计优化,通过制定合理的冶炼、轧制及退火工艺,成功开发出高强度矿用圆环链用钢。分别向用户提供试制的成品钢材样钢,样钢通过测试其各项指标均达到了GB/T 10560—2017规定的C级圆环链的要求。 展开更多
关键词 23mnnimocr54 高强度 C级圆环链
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23MnNiMoCr54链条钢焊接断裂原因分析 被引量:2
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作者 赵亚娟 陶涛 田力 《物理测试》 CAS 2014年第3期46-49,共4页
23MnNiMoCr54链条钢在使用过程中从焊缝接头处发生了断裂。对产生断裂的现象进行了详细分析,运用光谱仪、氧氮分析仪、扫描电镜和电子探针等仪器对试样进行了观察。研究结果表明,试样的化学成分、低倍分析、硬度分析均满足国标要求,断... 23MnNiMoCr54链条钢在使用过程中从焊缝接头处发生了断裂。对产生断裂的现象进行了详细分析,运用光谱仪、氧氮分析仪、扫描电镜和电子探针等仪器对试样进行了观察。研究结果表明,试样的化学成分、低倍分析、硬度分析均满足国标要求,断裂发生在焊缝处是由于外来Cu的进入引起晶界弱化,晶界强度急剧下降,从而导致焊接接头处发生断裂。为此,应对焊接工艺过程进行严格规范控制,提高焊缝处质量。 展开更多
关键词 链条钢 23mnnimocr54 焊接 热脆
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