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25SiMn2钢部分170mm连铸板坯吊运断裂原因分析和改进措施 被引量:3
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作者 苏春霞 陈本文 +2 位作者 付超 孙殿东 王勇 《特殊钢》 北大核心 2014年第4期34-36,共3页
分析了在吊运过程部分25SiMn2钢重22t170mm×1650mm×10000mm连铸板坯断裂的原因。结果表明,浇铸时中间包钢水过热度高(30—36℃),引起铸坯厚度1/4位置柱状晶发达,钢液凝固时流动性不好,补缩不足,出现大量显微缩孔,并... 分析了在吊运过程部分25SiMn2钢重22t170mm×1650mm×10000mm连铸板坯断裂的原因。结果表明,浇铸时中间包钢水过热度高(30—36℃),引起铸坯厚度1/4位置柱状晶发达,钢液凝固时流动性不好,补缩不足,出现大量显微缩孔,并在反复吊运后在自身重力作用下,显微缩孔处应力集中开裂而造成铸坯断裂。通过降低中间包钢水过热度(10—30℃)、减少吊运次数可有效避免铸坯断裂。 展开更多
关键词 25simn2钢 吊运铸坯断裂 柱状晶 中间包 过热度
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