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300 t RH精炼装置浸渍管浸入深度的试验研究
被引量:
2
1
作者
李应江
《特殊钢》
北大核心
2019年第2期1-4,共4页
基于相似原理,按照1:4的比例对马钢300 tRH精炼装置建立了水模型,考察了不同浸渍管浸入深度对循环流量、混匀时间、真空室内停留时间等参数的影响。试验结果表明,随着浸入深度的增加,循环流量呈上升趋势,当浸渍管浸入深度大于500 mm时,...
基于相似原理,按照1:4的比例对马钢300 tRH精炼装置建立了水模型,考察了不同浸渍管浸入深度对循环流量、混匀时间、真空室内停留时间等参数的影响。试验结果表明,随着浸入深度的增加,循环流量呈上升趋势,当浸渍管浸入深度大于500 mm时,循环流量上升趋势减缓;浸渍管浸入深度大于500 mm时,混匀时间出现低点;当浸入深度到达520 mm时,真空室停留时间上升趋势开始减弱,当浸入深度超过560 mm后,真空室停留时间变化较小。综合考虑以上因素,马钢300 t RH最佳的浸渍管浸入深度应控制在520~560 mm内。
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关键词
300
t
rh
浸渍管
最佳插入深度
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职称材料
300t-BOF-RH-CC流程冶炼Ti-IF钢夹杂物的衍变行为
被引量:
5
2
作者
姚思源
《特殊钢》
北大核心
2017年第6期19-22,共4页
试验Ti-IF钢(/%:≤0.003 5C,≤0.03Si,0.08~0.20Mn,≤0.025P,≤0.015S,0.05~0.07Ti,0.030~0.055Als,≤0.004 0N)BOF终点[C]0.03%~0.06%,终点[O]0.003 0%~0.060 0%,出钢过程加石灰和含Al钢包顶渣改质剂,RH终渣组成/%:53.38CaO,7.05FeO,1....
试验Ti-IF钢(/%:≤0.003 5C,≤0.03Si,0.08~0.20Mn,≤0.025P,≤0.015S,0.05~0.07Ti,0.030~0.055Als,≤0.004 0N)BOF终点[C]0.03%~0.06%,终点[O]0.003 0%~0.060 0%,出钢过程加石灰和含Al钢包顶渣改质剂,RH终渣组成/%:53.38CaO,7.05FeO,1.01MnO,31.4Al_2O_3,5.7MgO,0.3P_2O_5,0.022S。RH精炼过程取样分析表明,通过加顶渣改质剂,控制8%(FeO+MnO),CaO/Al_2O_3=1.7,能较好去除钢中夹杂物,精炼过程钢中氧含量逐步下降,铸坯中氧含量为0.001 4%,氮含量为0.001 5%;脱碳结束时夹杂物主要为MnO;铝脱氧结束之后为Al_2O_3;合金化后为Al_2O_3及Al-O-Ti复合夹杂物;在铸坯中,前述夹杂物有效去除,但在凝固过程析出TiN夹杂。
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关键词
300
t
-BOF-
rh
-CC流程
t
I-IF钢
夹杂物
衍变行为
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职称材料
300t RH加铝后循环时间对IF钢中脱氧夹杂行为的影响
被引量:
3
3
作者
张正群
《特殊钢》
北大核心
2018年第1期48-50,共3页
RH精炼过程加铝前IF钢(/%:≤0.005C,≤0.04Si,0.05~0.20Mn,≤0.015P,≤0.015S,0.03~0.06Als)中的氧含量为340×10^(-6)~467×10^(-6),用Aspex扫描电镜研究了加铝后2~10 min钢中夹杂物类型、尺寸和数量,结果表明,IF钢在RH工序加...
RH精炼过程加铝前IF钢(/%:≤0.005C,≤0.04Si,0.05~0.20Mn,≤0.015P,≤0.015S,0.03~0.06Als)中的氧含量为340×10^(-6)~467×10^(-6),用Aspex扫描电镜研究了加铝后2~10 min钢中夹杂物类型、尺寸和数量,结果表明,IF钢在RH工序加铝脱氧后钢液中夹杂物的类型主要为氧化铝,随着RH循环时间的增加,钢液中夹杂物数量减少;加铝真空循环6 min后可进行合金化,进一步延长循环时间,钢液中夹杂物的去除速度减缓;加铝前IF钢液中的初始氧含量偏高时,可适当延长循环时间至8 min,再进行合金化。
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关键词
IF钢
300
t
rh
循环时间
脱氧
Al2O3夹杂
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职称材料
钙处理对无取向硅钢中非金属夹杂物的影响
被引量:
5
4
作者
张峰
王波
+3 位作者
陈晓
马志刚
张毅
李光强
《特殊钢》
北大核心
2011年第1期44-47,共4页
采用电解法和扫描电镜研究了300 t转炉-RH精炼钙处理对无取向硅钢板(%:≤0.005C、1.2~2.2Si、0.2~0.6Mn、≤0.20P、≤0.005S、0.2~0.6Al、0~0.01Ca)中夹杂物的影响。结果表明,钢中Al含量为0.25%和0.35%时,钢中溶解氧均小于1×10...
采用电解法和扫描电镜研究了300 t转炉-RH精炼钙处理对无取向硅钢板(%:≤0.005C、1.2~2.2Si、0.2~0.6Mn、≤0.20P、≤0.005S、0.2~0.6Al、0~0.01Ca)中夹杂物的影响。结果表明,钢中Al含量为0.25%和0.35%时,钢中溶解氧均小于1×10^(-4)%,钙处理后都会产生CaS夹杂物,尤其是含0.35%Al的钢水;钙处理可以有效减少钢中的夹杂物数量,尤其是0.5μm以下的微细夹杂物数量;钙处理后夹杂物的种类以AlN、CaS为主,同时还含有少量的氧化物夹杂物以及AlN-CaS复合夹杂物,尺寸主要为1.5~5.0μm。
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关键词
无取向硅钢
300
t
转炉-
rh
精炼
钙处理
夹杂物
电解分析
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职称材料
题名
300 t RH精炼装置浸渍管浸入深度的试验研究
被引量:
2
1
作者
李应江
机构
马鞍山钢铁股份有限公司第四钢轧总厂
出处
《特殊钢》
北大核心
2019年第2期1-4,共4页
文摘
基于相似原理,按照1:4的比例对马钢300 tRH精炼装置建立了水模型,考察了不同浸渍管浸入深度对循环流量、混匀时间、真空室内停留时间等参数的影响。试验结果表明,随着浸入深度的增加,循环流量呈上升趋势,当浸渍管浸入深度大于500 mm时,循环流量上升趋势减缓;浸渍管浸入深度大于500 mm时,混匀时间出现低点;当浸入深度到达520 mm时,真空室停留时间上升趋势开始减弱,当浸入深度超过560 mm后,真空室停留时间变化较小。综合考虑以上因素,马钢300 t RH最佳的浸渍管浸入深度应控制在520~560 mm内。
关键词
300
t
rh
浸渍管
最佳插入深度
Keywords
300 t rh
Immersion
t
ubes
Op
t
imum Immersion Dep
t
h
分类号
TF769 [冶金工程—钢铁冶金]
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职称材料
题名
300t-BOF-RH-CC流程冶炼Ti-IF钢夹杂物的衍变行为
被引量:
5
2
作者
姚思源
机构
马鞍山钢铁股份有限公司第四钢轧总厂
出处
《特殊钢》
北大核心
2017年第6期19-22,共4页
文摘
试验Ti-IF钢(/%:≤0.003 5C,≤0.03Si,0.08~0.20Mn,≤0.025P,≤0.015S,0.05~0.07Ti,0.030~0.055Als,≤0.004 0N)BOF终点[C]0.03%~0.06%,终点[O]0.003 0%~0.060 0%,出钢过程加石灰和含Al钢包顶渣改质剂,RH终渣组成/%:53.38CaO,7.05FeO,1.01MnO,31.4Al_2O_3,5.7MgO,0.3P_2O_5,0.022S。RH精炼过程取样分析表明,通过加顶渣改质剂,控制8%(FeO+MnO),CaO/Al_2O_3=1.7,能较好去除钢中夹杂物,精炼过程钢中氧含量逐步下降,铸坯中氧含量为0.001 4%,氮含量为0.001 5%;脱碳结束时夹杂物主要为MnO;铝脱氧结束之后为Al_2O_3;合金化后为Al_2O_3及Al-O-Ti复合夹杂物;在铸坯中,前述夹杂物有效去除,但在凝固过程析出TiN夹杂。
关键词
300
t
-BOF-
rh
-CC流程
t
I-IF钢
夹杂物
衍变行为
Keywords
300
t
BOF-
rh
-CC Flowshee
t
t
i-IF S
t
eel
Inclusions
Evolu
t
ion Behavior
分类号
TF769 [冶金工程—钢铁冶金]
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职称材料
题名
300t RH加铝后循环时间对IF钢中脱氧夹杂行为的影响
被引量:
3
3
作者
张正群
机构
马钢第四钢轧总厂
出处
《特殊钢》
北大核心
2018年第1期48-50,共3页
文摘
RH精炼过程加铝前IF钢(/%:≤0.005C,≤0.04Si,0.05~0.20Mn,≤0.015P,≤0.015S,0.03~0.06Als)中的氧含量为340×10^(-6)~467×10^(-6),用Aspex扫描电镜研究了加铝后2~10 min钢中夹杂物类型、尺寸和数量,结果表明,IF钢在RH工序加铝脱氧后钢液中夹杂物的类型主要为氧化铝,随着RH循环时间的增加,钢液中夹杂物数量减少;加铝真空循环6 min后可进行合金化,进一步延长循环时间,钢液中夹杂物的去除速度减缓;加铝前IF钢液中的初始氧含量偏高时,可适当延长循环时间至8 min,再进行合金化。
关键词
IF钢
300
t
rh
循环时间
脱氧
Al2O3夹杂
Keywords
IF S
t
eel,
300 t rh
Circula
t
ion
t
ime, Deoxida
t
ion, Al2O3 Inclusions
分类号
TF769.4 [冶金工程—钢铁冶金]
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职称材料
题名
钙处理对无取向硅钢中非金属夹杂物的影响
被引量:
5
4
作者
张峰
王波
陈晓
马志刚
张毅
李光强
机构
武汉科技大学钢铁冶金及资源利用省部共建教育部重点实验室
宝山钢铁股份有限公司硅钢部
宝山钢铁股份有限公司研究院
出处
《特殊钢》
北大核心
2011年第1期44-47,共4页
基金
国家"863"计划资助项目(2008AA1A108)
文摘
采用电解法和扫描电镜研究了300 t转炉-RH精炼钙处理对无取向硅钢板(%:≤0.005C、1.2~2.2Si、0.2~0.6Mn、≤0.20P、≤0.005S、0.2~0.6Al、0~0.01Ca)中夹杂物的影响。结果表明,钢中Al含量为0.25%和0.35%时,钢中溶解氧均小于1×10^(-4)%,钙处理后都会产生CaS夹杂物,尤其是含0.35%Al的钢水;钙处理可以有效减少钢中的夹杂物数量,尤其是0.5μm以下的微细夹杂物数量;钙处理后夹杂物的种类以AlN、CaS为主,同时还含有少量的氧化物夹杂物以及AlN-CaS复合夹杂物,尺寸主要为1.5~5.0μm。
关键词
无取向硅钢
300
t
转炉-
rh
精炼
钙处理
夹杂物
电解分析
Keywords
Non-Orien
t
ed Silicon S
t
eel
300
t
Conver
t
er-
rh
Refining
Calcium
t
rea
t
men
t
Inclusions
Elec
t
roanalysis
分类号
TF703.8 [冶金工程—钢铁冶金]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
300 t RH精炼装置浸渍管浸入深度的试验研究
李应江
《特殊钢》
北大核心
2019
2
下载PDF
职称材料
2
300t-BOF-RH-CC流程冶炼Ti-IF钢夹杂物的衍变行为
姚思源
《特殊钢》
北大核心
2017
5
下载PDF
职称材料
3
300t RH加铝后循环时间对IF钢中脱氧夹杂行为的影响
张正群
《特殊钢》
北大核心
2018
3
下载PDF
职称材料
4
钙处理对无取向硅钢中非金属夹杂物的影响
张峰
王波
陈晓
马志刚
张毅
李光强
《特殊钢》
北大核心
2011
5
下载PDF
职称材料
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