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31CrMoV9钢调质与气体氮化工艺研究
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作者 胡柯 《化工设计通讯》 CAS 2023年第12期42-44,共3页
新开发的液压柱塞泵中的主轴使用31CrMoV9加工。为提高和掌握该材料的综合性能及其表面的耐磨性能和抗疲劳性能,先对31CrMoV9原材料进行调质处理,粗加工到一定尺寸后进行气体氮化处理,氮化后再进行精加工到零件尺寸的工艺研究。基于此,... 新开发的液压柱塞泵中的主轴使用31CrMoV9加工。为提高和掌握该材料的综合性能及其表面的耐磨性能和抗疲劳性能,先对31CrMoV9原材料进行调质处理,粗加工到一定尺寸后进行气体氮化处理,氮化后再进行精加工到零件尺寸的工艺研究。基于此,对31CrMoV9的调质工艺、气体氮化工艺进行了试验,试验后对调质硬度、氮化层深度等进行检查,最终确定31CrMoV9材料的调质工艺和氮化工艺。研究结果表明,31CrMoV9经910℃淬火,630~640℃回火,可满足28~35HRC的硬度要求。气体氮化处理后,表面硬度可达800HV0.2以上。 展开更多
关键词 31crmov9 调质 气体氮化 综合性能 显微组织
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31CrMoV9钢的离子渗氮 被引量:1
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作者 王飞宇 张忠和 +3 位作者 张尔康 李伟 卢景权 李冬野 《热处理》 CAS 2017年第5期48-51,共4页
对φ55 mm 31CrMoV9钢棒材进行了910℃正火、900℃油淬和600℃回火的预备热处理。然后将该棒材加工成10 mm×10 mm×25 mm的试样。将试样在510℃分别进行离子渗氮25 h和45 h。采用金相分析和硬度试验测定了渗层的深度、表面硬... 对φ55 mm 31CrMoV9钢棒材进行了910℃正火、900℃油淬和600℃回火的预备热处理。然后将该棒材加工成10 mm×10 mm×25 mm的试样。将试样在510℃分别进行离子渗氮25 h和45 h。采用金相分析和硬度试验测定了渗层的深度、表面硬度和显微组织,目的是研究31CrMoV9钢离子渗氮的可行性。结果表明,随着离子渗氮时间的延长,深层深度增大,表面硬度升高,但脉状组织趋于严重。此外,渗层无脆性,心部组织良好。结果表明,31CrMoV9钢的离子渗氮表面硬化是可行的。 展开更多
关键词 31crmov9 离子渗氮 硬度梯度 显微组织
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31CrMoV9钢固溶双细化工艺研究 被引量:4
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作者 王耀武 张雅芹 王晓颖 《热处理》 CAS 2013年第6期50-53,共4页
对31CrMoV9钢棒料和大型齿圈坯件进行了双细化处理。结果表明,双细化工艺处理可使Ф70mm的棒料完全淬透,高温回火后组织为回火索氏体1级,晶粒度6.5~7.5级,力学性能达到或超过德国相关标准,并解决了含V钢切削性能差的问题。
关键词 31crmov9 固溶处理 双细化
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31CrMoV9热处理工艺研究 被引量:1
4
作者 李少雨 张阳 +2 位作者 朱建鑫 吴燕芬 莫晓春 《大型铸锻件》 2019年第2期37-39,共3页
分析了淬火温度和回火温度对31CrMoV9钢力学性能和组织的影响。淬火温度一定时,随回火温度升高,材料的抗拉强度和屈服强度下降明显,低温冲击性能则提升显著。回火温度一定时,随淬火温度的提高,材料的强度指标得到提高,但塑性和韧性降低... 分析了淬火温度和回火温度对31CrMoV9钢力学性能和组织的影响。淬火温度一定时,随回火温度升高,材料的抗拉强度和屈服强度下降明显,低温冲击性能则提升显著。回火温度一定时,随淬火温度的提高,材料的强度指标得到提高,但塑性和韧性降低。材料的最佳调质处理工艺为:930℃淬火+600℃回火。 展开更多
关键词 31crmov9 力学性能 热处理工艺
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31CrMoV9钢调质工艺研究 被引量:6
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作者 刘金鑫 冯桂萍 王连海 《物理测试》 CAS 2011年第2期17-19,共3页
为提高31CrMoV9钢的综合力学性能,对其进行调质处理工艺研究。对材料的力学性能和组织进行分析,确定调质工艺为淬火温度(900±10)℃,回火温度635℃。调质处理后,材料的力学性能完全满足标准要求。
关键词 31crmov9 调质 性能 组织
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焊后热处理对31CrMoV9钢电子束焊接接头组织及性能的影响 被引量:2
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作者 樊洋 杨明华 +1 位作者 陈凯敏 孙丙岩 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 2022年第3期57-61,共5页
研究了31CrMoV9钢电子束焊接接头在焊后去应力退火、焊后调质两种不同焊后热处理状态下的焊缝组织与性能,并与同等强度等级下的母材组织与性能进行了对比研究。结果表明,接头焊后组织为板条马氏体及少量残留奥氏体;焊缝经调质处理后,组... 研究了31CrMoV9钢电子束焊接接头在焊后去应力退火、焊后调质两种不同焊后热处理状态下的焊缝组织与性能,并与同等强度等级下的母材组织与性能进行了对比研究。结果表明,接头焊后组织为板条马氏体及少量残留奥氏体;焊缝经调质处理后,组织为相对均匀的回火索氏体,接头力学性能与母材相当,相比于焊后去应力退火处理,焊缝冲击性能大幅提高。两种类型的焊后热处理均未消除焊缝柱状枝晶等凝固组织形态,但焊后调质工艺可减轻焊缝柱状枝晶组织偏析,并使之细化,使得焊缝与母材的组织与硬度更加均匀;焊后经多次重复淬火,焊缝经检测均未见裂纹,说明焊后采用调质工艺可行,这为提高焊缝冲击性能提供了可行工艺路线。 展开更多
关键词 31crmov9 电子束焊 焊后热处理 焊缝组织 性能
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