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37Mn5钢管外折叠成因分析和工艺控制
被引量:
9
1
作者
魏军
洪慧平
+3 位作者
廖向军
王孟
李春雨
康永林
《特殊钢》
北大核心
2010年第1期30-32,共3页
通过对37Mn5钢(%:0.39C、1.30Mn)Φ85 mm×8 mm管外折叠缺陷的分析,得出钢晶界处存在尺寸~20μm的硅酸盐和SiO_2等脆性夹杂物是钢管外折叠形成的主要原因。通过控制转炉出钢后钢包顶渣厚度≤50mm,LF精炼(FeO)≤1%,白渣时间≥15 min...
通过对37Mn5钢(%:0.39C、1.30Mn)Φ85 mm×8 mm管外折叠缺陷的分析,得出钢晶界处存在尺寸~20μm的硅酸盐和SiO_2等脆性夹杂物是钢管外折叠形成的主要原因。通过控制转炉出钢后钢包顶渣厚度≤50mm,LF精炼(FeO)≤1%,白渣时间≥15 min,软吹氩≥10 min,全程保护连铸,使[O]为(11.6~17.1)×10^(-6),钢中夹杂级别A类为0~2.0,B、C类为0,D类为0.5~1.0,有效地控制钢管外折叠的发生。
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关键词
37mn5钢管
外折叠
成因
工艺控制
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职称材料
37Mn5钢管内壁分层缺陷分析与改进
被引量:
2
2
作者
董孟宪
杨小青
+1 位作者
刘玉爱
郭鹏
《金属加工(热加工)》
2021年第2期79-81,共3页
采用光学金相、扫描电镜及微区能谱分析等方法,对37Mn5钢管热变形中内壁分层缺陷进行了分析。结果表明:分层缝内有大型氧化铝及含Mg复合夹杂物。在连铸生产中,未在中间包的最优寿命周期内生产特殊钢种,发生包衬卷渣是产生分层的主要原因...
采用光学金相、扫描电镜及微区能谱分析等方法,对37Mn5钢管热变形中内壁分层缺陷进行了分析。结果表明:分层缝内有大型氧化铝及含Mg复合夹杂物。在连铸生产中,未在中间包的最优寿命周期内生产特殊钢种,发生包衬卷渣是产生分层的主要原因,次要原因是保护浇注不良导致了新生氧化铝在水口结瘤、脱落,污染了钢液。此外,还有质量检验环节的问题,并提出了改进的建议。
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关键词
37mn5钢管
分层
包衬卷渣
保护浇注不良
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职称材料
37Mn5钢管内壁起皮原因分析
被引量:
1
3
作者
张亚军
陈美姣
《理化检验(物理分册)》
CAS
2015年第4期286-289,共4页
针对某37Mn5圆钢在穿管过程中内壁出现大量起皮缺陷的情况,采用宏观观察、化学成分分析、扫描电子显微镜分析和能谱分析等方法分析了起皮缺陷产生的原因。结果表明:由于37Mn5圆钢内部存在多种非金属夹杂物,同时钢中氮元素含量过高,在高...
针对某37Mn5圆钢在穿管过程中内壁出现大量起皮缺陷的情况,采用宏观观察、化学成分分析、扫描电子显微镜分析和能谱分析等方法分析了起皮缺陷产生的原因。结果表明:由于37Mn5圆钢内部存在多种非金属夹杂物,同时钢中氮元素含量过高,在高温穿管时随着管壁厚度的减小,夹杂物处和气体处便会产生起皮缺陷。
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关键词
37mn5钢管
起皮
夹杂物
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职称材料
淬火工艺对110钢级37Mn5厚壁钢管组织性能的影响
被引量:
4
4
作者
王锦永
张亚彬
+2 位作者
陈明义
王付志
陈新和
《钢管》
CAS
2020年第5期61-64,共4页
对比分析了浸入内喷方式和外淋内喷方式的淬火工艺对110钢级37Mn5厚壁钢管组织和性能的影响,分析认为:分别提高Mn和Cr含量至1.5%和0.25%,并采用外淋内喷方式,可以减小钢管弯曲,提高钢管性能的稳定性。生产实践表明:37Mn5钢管采用外淋内...
对比分析了浸入内喷方式和外淋内喷方式的淬火工艺对110钢级37Mn5厚壁钢管组织和性能的影响,分析认为:分别提高Mn和Cr含量至1.5%和0.25%,并采用外淋内喷方式,可以减小钢管弯曲,提高钢管性能的稳定性。生产实践表明:37Mn5钢管采用外淋内喷淬火工艺淬火后,网状铁素体消失,奥氏体向马氏体转变充分,回火后获得了均匀致密的回火索氏体组织,力学性能满足技术协议要求。
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关键词
37
mn
5
厚壁
钢管
力学性能
调质处理
淬透性
回火索氏体
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职称材料
37Mn5热轧钢管内壁裂纹失效分析
被引量:
9
5
作者
曹晶晶
赵文武
+1 位作者
李阳
李河宗
《金属热处理》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第1期228-232,共5页
37Mn5钢是生产J55级石油套管的专用钢种。本文采用着色渗透检验、光学显微镜、SEM及EDS等手段对调质处理后37Mn5热轧钢内壁裂纹的形貌、非金属夹杂物与显微组织、断口形貌等进行研究并分析裂纹的形成原因。结果表明,非金属夹杂物为硫化...
37Mn5钢是生产J55级石油套管的专用钢种。本文采用着色渗透检验、光学显微镜、SEM及EDS等手段对调质处理后37Mn5热轧钢内壁裂纹的形貌、非金属夹杂物与显微组织、断口形貌等进行研究并分析裂纹的形成原因。结果表明,非金属夹杂物为硫化物,其粗细等级为1.5级;内壁裂纹较短,深度较深,裂纹基本垂直于内壁,裂纹尾端尖锐、细小,且裂纹内部存在氧化物并有氧化脱碳现象,经EDS分析该氧化物为氧化铁,说明该裂纹为非淬火裂纹,由此推断该裂纹是在穿轧时形成,并在淬火应力作用下进一步扩展形成一定深度的纵向裂纹。
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关键词
37mn5钢管
内壁裂纹
断口形貌
氧化物
穿轧
原文传递
题名
37Mn5钢管外折叠成因分析和工艺控制
被引量:
9
1
作者
魏军
洪慧平
廖向军
王孟
李春雨
康永林
机构
北京科技大学材料科学与工程学院
承德建龙特殊钢有限公司
出处
《特殊钢》
北大核心
2010年第1期30-32,共3页
文摘
通过对37Mn5钢(%:0.39C、1.30Mn)Φ85 mm×8 mm管外折叠缺陷的分析,得出钢晶界处存在尺寸~20μm的硅酸盐和SiO_2等脆性夹杂物是钢管外折叠形成的主要原因。通过控制转炉出钢后钢包顶渣厚度≤50mm,LF精炼(FeO)≤1%,白渣时间≥15 min,软吹氩≥10 min,全程保护连铸,使[O]为(11.6~17.1)×10^(-6),钢中夹杂级别A类为0~2.0,B、C类为0,D类为0.5~1.0,有效地控制钢管外折叠的发生。
关键词
37mn5钢管
外折叠
成因
工艺控制
Keywords
37
mn
5
Steel Tube, Outer Fold, Reason for Formation, Process Control
分类号
TF777 [冶金工程—钢铁冶金]
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职称材料
题名
37Mn5钢管内壁分层缺陷分析与改进
被引量:
2
2
作者
董孟宪
杨小青
刘玉爱
郭鹏
机构
山东广富集团有限公司技术处
豫西集团河南江河机械有限责任公司
出处
《金属加工(热加工)》
2021年第2期79-81,共3页
文摘
采用光学金相、扫描电镜及微区能谱分析等方法,对37Mn5钢管热变形中内壁分层缺陷进行了分析。结果表明:分层缝内有大型氧化铝及含Mg复合夹杂物。在连铸生产中,未在中间包的最优寿命周期内生产特殊钢种,发生包衬卷渣是产生分层的主要原因,次要原因是保护浇注不良导致了新生氧化铝在水口结瘤、脱落,污染了钢液。此外,还有质量检验环节的问题,并提出了改进的建议。
关键词
37mn5钢管
分层
包衬卷渣
保护浇注不良
分类号
TG115 [金属学及工艺—物理冶金]
下载PDF
职称材料
题名
37Mn5钢管内壁起皮原因分析
被引量:
1
3
作者
张亚军
陈美姣
机构
承德建龙特殊钢有限公司
出处
《理化检验(物理分册)》
CAS
2015年第4期286-289,共4页
文摘
针对某37Mn5圆钢在穿管过程中内壁出现大量起皮缺陷的情况,采用宏观观察、化学成分分析、扫描电子显微镜分析和能谱分析等方法分析了起皮缺陷产生的原因。结果表明:由于37Mn5圆钢内部存在多种非金属夹杂物,同时钢中氮元素含量过高,在高温穿管时随着管壁厚度的减小,夹杂物处和气体处便会产生起皮缺陷。
关键词
37mn5钢管
起皮
夹杂物
Keywords
37
mn
5
steel tube
skin defect
inclusion
分类号
TG142.15 [金属学及工艺—金属材料]
下载PDF
职称材料
题名
淬火工艺对110钢级37Mn5厚壁钢管组织性能的影响
被引量:
4
4
作者
王锦永
张亚彬
陈明义
王付志
陈新和
机构
新兴铸管股份有限公司
出处
《钢管》
CAS
2020年第5期61-64,共4页
文摘
对比分析了浸入内喷方式和外淋内喷方式的淬火工艺对110钢级37Mn5厚壁钢管组织和性能的影响,分析认为:分别提高Mn和Cr含量至1.5%和0.25%,并采用外淋内喷方式,可以减小钢管弯曲,提高钢管性能的稳定性。生产实践表明:37Mn5钢管采用外淋内喷淬火工艺淬火后,网状铁素体消失,奥氏体向马氏体转变充分,回火后获得了均匀致密的回火索氏体组织,力学性能满足技术协议要求。
关键词
37
mn
5
厚壁
钢管
力学性能
调质处理
淬透性
回火索氏体
Keywords
37
mn
5
heavy-walled steel pipe
mechanical property
quench and temper treatment
handenability
tempered sorbite
分类号
TG113.25 [金属学及工艺—物理冶金]
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职称材料
题名
37Mn5热轧钢管内壁裂纹失效分析
被引量:
9
5
作者
曹晶晶
赵文武
李阳
李河宗
机构
河北工程大学机电工程学院
出处
《金属热处理》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第1期228-232,共5页
基金
河北省自然科学基金(E2013402064)
文摘
37Mn5钢是生产J55级石油套管的专用钢种。本文采用着色渗透检验、光学显微镜、SEM及EDS等手段对调质处理后37Mn5热轧钢内壁裂纹的形貌、非金属夹杂物与显微组织、断口形貌等进行研究并分析裂纹的形成原因。结果表明,非金属夹杂物为硫化物,其粗细等级为1.5级;内壁裂纹较短,深度较深,裂纹基本垂直于内壁,裂纹尾端尖锐、细小,且裂纹内部存在氧化物并有氧化脱碳现象,经EDS分析该氧化物为氧化铁,说明该裂纹为非淬火裂纹,由此推断该裂纹是在穿轧时形成,并在淬火应力作用下进一步扩展形成一定深度的纵向裂纹。
关键词
37mn5钢管
内壁裂纹
断口形貌
氧化物
穿轧
Keywords
37
mn
5
steel tube
inner surface crack
fracture morphology
oxide
piercing and rolling
分类号
TG162.84 [金属学及工艺—热处理]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
37Mn5钢管外折叠成因分析和工艺控制
魏军
洪慧平
廖向军
王孟
李春雨
康永林
《特殊钢》
北大核心
2010
9
下载PDF
职称材料
2
37Mn5钢管内壁分层缺陷分析与改进
董孟宪
杨小青
刘玉爱
郭鹏
《金属加工(热加工)》
2021
2
下载PDF
职称材料
3
37Mn5钢管内壁起皮原因分析
张亚军
陈美姣
《理化检验(物理分册)》
CAS
2015
1
下载PDF
职称材料
4
淬火工艺对110钢级37Mn5厚壁钢管组织性能的影响
王锦永
张亚彬
陈明义
王付志
陈新和
《钢管》
CAS
2020
4
下载PDF
职称材料
5
37Mn5热轧钢管内壁裂纹失效分析
曹晶晶
赵文武
李阳
李河宗
《金属热处理》
CAS
CSCD
北大核心
2016
9
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