通过对成分计算、熔炼工艺和电渣渣系分析、均质化退火工艺试验等方法,对20 t EAF-A0D-LF-VD-φ430 mm电极-φ590 mm ESR锭-均质处理-φ310 mm锻材流程生产的核电用钢超纯316H工艺进行研究。当成分(/%)满足0.042~0.047C,≤0.55Si,1.60~1...通过对成分计算、熔炼工艺和电渣渣系分析、均质化退火工艺试验等方法,对20 t EAF-A0D-LF-VD-φ430 mm电极-φ590 mm ESR锭-均质处理-φ310 mm锻材流程生产的核电用钢超纯316H工艺进行研究。当成分(/%)满足0.042~0.047C,≤0.55Si,1.60~1.80Mn,17.00~17.30Cr,12.20~12.40Ni,2.50~2.60Mo,≤5×10^(-6)H,≤30×10^(-6)O,0.055~0.070N时,将φ430 mm电极采用CaF_(2):Al_(2)O_(3):CaO=60%:30%:10%渣系电渣成φ590mm锭,在1200~1250℃经过30h均质化处理后,能够生产出符合标准的产品,实物夹杂物级别为A,C0级,B_(细)0.5级,B_(粗)0级,D_(细)1.0级,D_(粗)0~0.5级,D_(s)(0~0.5)级;铁素体含量≤0.5%。展开更多
文摘不锈钢厂采用铁水罐喷吹脱磷工艺为70 tAOD提供优质的低磷铁水冶炼400系列不锈钢,取代原电弧炉冶炼环节,实现了新型一步法冶炼不锈钢工艺。生产实践表明,铁水罐喷吹脱磷起始[P]为0.20%,处理后铁水[P]为0.001%~0.010%,[C]≥3.2%,温度≥1 320℃,完全满足后续AOD冶炼400系不锈钢的需要,与原70 t EAF-AOD流程相比,生产成本大幅降低。
文摘通过对成分计算、熔炼工艺和电渣渣系分析、均质化退火工艺试验等方法,对20 t EAF-A0D-LF-VD-φ430 mm电极-φ590 mm ESR锭-均质处理-φ310 mm锻材流程生产的核电用钢超纯316H工艺进行研究。当成分(/%)满足0.042~0.047C,≤0.55Si,1.60~1.80Mn,17.00~17.30Cr,12.20~12.40Ni,2.50~2.60Mo,≤5×10^(-6)H,≤30×10^(-6)O,0.055~0.070N时,将φ430 mm电极采用CaF_(2):Al_(2)O_(3):CaO=60%:30%:10%渣系电渣成φ590mm锭,在1200~1250℃经过30h均质化处理后,能够生产出符合标准的产品,实物夹杂物级别为A,C0级,B_(细)0.5级,B_(粗)0级,D_(细)1.0级,D_(粗)0~0.5级,D_(s)(0~0.5)级;铁素体含量≤0.5%。