分析φ6.5 mm 55SiCr盘条拉拔过程发生抽芯断裂的原因。采用热模拟试验测定断裂试样在不同冷却速度下的相变组织:当冷却速率不超过2℃/s时,其显微组织为索氏体、珠光体、少量铁素体;当冷却速率大于3℃/s时,其显微组织为屈氏体、贝氏体...分析φ6.5 mm 55SiCr盘条拉拔过程发生抽芯断裂的原因。采用热模拟试验测定断裂试样在不同冷却速度下的相变组织:当冷却速率不超过2℃/s时,其显微组织为索氏体、珠光体、少量铁素体;当冷却速率大于3℃/s时,其显微组织为屈氏体、贝氏体、马氏体等异常组织。试验结果表明盘条的异常组织是产生拉拔脆断的主要原因。给出改进措施:(1)对凝固中的钢水进行电磁搅伴,并对最后凝固区附近的一段铸坯进行轻压下来改善铸坯的中心偏析;(2)对轧制控冷程序进行优化,盘条经吐丝风冷进入保温罩前的温度控制在650~700℃。采取以上措施生产的φ6.5 mm 55SiCr盘条,其组织为索氏体、珠光体和少量不连续网状铁素体,经用户使用,未发生断裂现象,可满足用户拉拔生产需要。展开更多
文摘分析φ6.5 mm 55SiCr盘条拉拔过程发生抽芯断裂的原因。采用热模拟试验测定断裂试样在不同冷却速度下的相变组织:当冷却速率不超过2℃/s时,其显微组织为索氏体、珠光体、少量铁素体;当冷却速率大于3℃/s时,其显微组织为屈氏体、贝氏体、马氏体等异常组织。试验结果表明盘条的异常组织是产生拉拔脆断的主要原因。给出改进措施:(1)对凝固中的钢水进行电磁搅伴,并对最后凝固区附近的一段铸坯进行轻压下来改善铸坯的中心偏析;(2)对轧制控冷程序进行优化,盘条经吐丝风冷进入保温罩前的温度控制在650~700℃。采取以上措施生产的φ6.5 mm 55SiCr盘条,其组织为索氏体、珠光体和少量不连续网状铁素体,经用户使用,未发生断裂现象,可满足用户拉拔生产需要。