期刊文献+
共找到83篇文章
< 1 2 5 >
每页显示 20 50 100
60Si2MnA钢弹簧疲劳断裂原因分析 被引量:1
1
作者 郭泽尧 冯玉洁 +1 位作者 袁桥军 杨小军 《热处理》 CAS 2023年第4期46-48,共3页
采用直径为4 mm、经油淬和回火的盘条制作的60Si2MnA钢弹簧,在疲劳试验早期断裂。检测了盘条的化学成分和拉伸性能,并对断裂的弹簧进行了断口分析和金相检验。结果表明:盘条的化学成分和拉伸性能均符合要求,但弹簧表面有细微裂纹、机械... 采用直径为4 mm、经油淬和回火的盘条制作的60Si2MnA钢弹簧,在疲劳试验早期断裂。检测了盘条的化学成分和拉伸性能,并对断裂的弹簧进行了断口分析和金相检验。结果表明:盘条的化学成分和拉伸性能均符合要求,但弹簧表面有细微裂纹、机械损伤和脱碳层等缺陷以及马氏体,导致疲劳性能降低从而在疲劳试验时过早断裂。 展开更多
关键词 60si2mna钢弹簧 盘条 表面缺陷 疲劳
下载PDF
60Si2MnA弹簧钢板开发
2
作者 李峰 王婷 +1 位作者 岳祎楠 董磊 《包钢科技》 2023年第2期65-68,共4页
文章介绍了弹簧钢板60Si2MnA的生产工艺流程以及相应的工艺参数,并且通过相应的冷却工艺(4~9℃/s)控制,可以得到产品需要的组织,该组织保证了产品的力学性能。结果表明,以包钢现有的装备及工艺,在合适的铁水条件及其他原料条件下,选择... 文章介绍了弹簧钢板60Si2MnA的生产工艺流程以及相应的工艺参数,并且通过相应的冷却工艺(4~9℃/s)控制,可以得到产品需要的组织,该组织保证了产品的力学性能。结果表明,以包钢现有的装备及工艺,在合适的铁水条件及其他原料条件下,选择恰当的工艺参数,可以生产出抗拉强度不低于1050 MPa、延伸率不小于13%的60Si2MnA弹簧钢板。另外,通过控制加热炉的气氛,使高碳钢60Si2MnA钢表面脱碳层厚度控制较好,仅为国标GB/T 1222—2016要求的18%。 展开更多
关键词 弹簧钢板 60si2mna 钢种开发
下载PDF
控轧控冷工艺参数对60Si2MnA线材中珠光体形态的影响 被引量:17
3
作者 艾家和 赵同春 +3 位作者 高惠菊 张麦仓 董建新 谢锡善 《北京科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第5期503-506,共4页
研究了60Si2MnA线材控轧控冷工艺参数对所析出的珠光体的影响.结果表明:在其他工艺参数相同的情况下,珠光体平均片层间距主要取决于吐丝到集卷过程的冷却,这一过程冷速越快,珠光体平均片层间距越小;珠光体平均片层间距随着吐丝温度或终... 研究了60Si2MnA线材控轧控冷工艺参数对所析出的珠光体的影响.结果表明:在其他工艺参数相同的情况下,珠光体平均片层间距主要取决于吐丝到集卷过程的冷却,这一过程冷速越快,珠光体平均片层间距越小;珠光体平均片层间距随着吐丝温度或终轧温度的升高呈下降的趋势;终轧后快冷容易出现退化珠光体,并巨其含量随相变区冷速的加快而明显增多;较低的终轧温度使珠光体球团直径明显减小. 展开更多
关键词 控轧控冷工艺参数 珠光体片层间距 珠光体球团 60si2mna线材 铁素体 组织形态
下载PDF
轧制工艺参数对60Si2MnA钢静态再结晶影响的数值模拟 被引量:8
4
作者 凌刚 艾家和 +3 位作者 刘宇 赵同春 高慧菊 谢锡善 《钢铁研究学报》 CAS CSCD 北大核心 2003年第4期37-41,共5页
利用有限元软件MARC AutoForge3 1并采用二维热力耦合的刚塑性有限元法,研究了轧制工艺参数对60Si2MnA弹簧钢静态再结晶的影响。模拟时考虑了工件与轧辊之间的接触热传导、工件的辐射对流散热以及工件的变形热,并对该热力过程进行了耦... 利用有限元软件MARC AutoForge3 1并采用二维热力耦合的刚塑性有限元法,研究了轧制工艺参数对60Si2MnA弹簧钢静态再结晶的影响。模拟时考虑了工件与轧辊之间的接触热传导、工件的辐射对流散热以及工件的变形热,并对该热力过程进行了耦合计算,得到了在多种工艺条件下静态再结晶的规律以及静态再结晶量在变形截面上的分布情况。 展开更多
关键词 60si2mna 弹簧钢 刚塑性有限元法 热力耦合 工艺参数 静态再结晶
下载PDF
60Si2MnA弹簧钢的热变形行为 被引量:8
5
作者 赵同春 张麦仓 +2 位作者 董建新 艾家和 谢锡善 《钢铁研究学报》 CAS CSCD 北大核心 2002年第2期28-31,共4页
通过热模拟压缩试验 ,研究了 6 0 Si2 Mn A弹簧钢高温变形时的力学行为和动态再结晶行为。由实验数据求得了 6 0 Si2 Mn A弹簧钢的热变形激活能、峰值应力、峰值应变以及动态再结晶晶粒尺寸与 Zener- Hollomon参数之间的关系。结果表明 ... 通过热模拟压缩试验 ,研究了 6 0 Si2 Mn A弹簧钢高温变形时的力学行为和动态再结晶行为。由实验数据求得了 6 0 Si2 Mn A弹簧钢的热变形激活能、峰值应力、峰值应变以及动态再结晶晶粒尺寸与 Zener- Hollomon参数之间的关系。结果表明 ,通过动态再结晶能获得细小的晶粒。 展开更多
关键词 60si2mna 弹簧钢 热变形 动态再结晶
下载PDF
超低氧钢20CrMOH和60Si2MnA中TiN夹杂的控制 被引量:9
6
作者 李海波 王郢 +2 位作者 王新华 王万军 张玮 《特殊钢》 北大核心 2008年第2期44-46,共3页
研究了超低氧(10×10^(-6))钢20CrMoH和60Si2MnA转炉终点[C]和LF渣(TiO_2)对转炉终点[Ti]和LF精炼过程△[Ti]的影响,以及[S]、[N]对TiN生成的影响。结果表明,试验钢TiN夹杂有两类:(1)单独TiN;(2)CaS为核心的复合TiN。20CrMoH钢中Ti... 研究了超低氧(10×10^(-6))钢20CrMoH和60Si2MnA转炉终点[C]和LF渣(TiO_2)对转炉终点[Ti]和LF精炼过程△[Ti]的影响,以及[S]、[N]对TiN生成的影响。结果表明,试验钢TiN夹杂有两类:(1)单独TiN;(2)CaS为核心的复合TiN。20CrMoH钢中TiN夹杂较少,60Si2MnA钢中TiN占夹杂总量的50%~60%。随铸坯中S含量的增加,TiN夹杂含量增加;当[Ti]为(69~80)×10^(-6),[N]、[S]分别从(60~74)×10^(-6)和(30~35)×10^(-6)降至(27~35)×10^(-6)和(14~20)×10^(-6)时,TiN个数从4.4~6.1个/cm^2降低到0.4~1.1个/cm^2;当[S]≤0.002%,钢中无CaS-TiN复合夹杂析出。 展开更多
关键词 超低氧 20CRMOH钢 60si2mna TIN 工艺控制
下载PDF
高品质60Si2MnA弹簧钢的热处理工艺优化 被引量:10
7
作者 崔娟 刘雅政 黄学启 《金属热处理》 CAS CSCD 北大核心 2008年第6期91-94,共4页
进行了60Si2MnA弹簧钢的奥氏体粗化温度和热处理正交试验,模拟了余热淬火工艺,并确定了最佳热处理工艺。试验结果表明,采用950℃保温20min,随后冷至880℃出炉进行油淬,在400℃回火90min,其综合力学性能最佳,Rm=1810MPa,Rp0·2=1640M... 进行了60Si2MnA弹簧钢的奥氏体粗化温度和热处理正交试验,模拟了余热淬火工艺,并确定了最佳热处理工艺。试验结果表明,采用950℃保温20min,随后冷至880℃出炉进行油淬,在400℃回火90min,其综合力学性能最佳,Rm=1810MPa,Rp0·2=1640MPa,A=6·9%,Z=29·1%,AK=19·2J,硬度54·3HRC,均显著超过高品质60Si2MnA弹簧钢的性能指标。将试验得出的余热淬火热处理优化工艺应用于铁道部I型60Si2MnA钢弹条的卷制余热淬火,其各项性能指标均能满足目前高速铁路用弹簧的技术要求。 展开更多
关键词 60si2mna弹簧钢 奥氏体粗化温度 正交试验 余热淬火工艺
下载PDF
工艺参数对60Si2MnA钢高速线材相变规律的影响 被引量:8
8
作者 丁华 刘雅政 张立芬 《北京科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第1期28-31,共4页
通过热模拟机Gleeble-1500对终轧温度和控制冷却过程的模拟,研究了60Si2MhA钢高速线材生产的有关工艺参数,分析了终轧温度、吐丝温度及相变区冷却速度对相变温度的影响,得出其影响规律性的结论,并测定了该钢种... 通过热模拟机Gleeble-1500对终轧温度和控制冷却过程的模拟,研究了60Si2MhA钢高速线材生产的有关工艺参数,分析了终轧温度、吐丝温度及相变区冷却速度对相变温度的影响,得出其影响规律性的结论,并测定了该钢种动态连续冷却转变(CCT)曲线. 展开更多
关键词 60si2mna 热模拟试验 工艺参数 高速线材 弹簧钢 终轧温度 冷却速度 吐丝温度 相变温度
下载PDF
油温对60Si2MnA钢淬火性能的影响 被引量:2
9
作者 周文凤 黄文荣 张永皞 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2015年第8期215-216,219,共3页
研究了普通淬火油油温变化对60Si2Mn A钢淬透深度、拉伸性能和变形的影响。结果表明,油温在30℃时钢的淬透深度最大,50℃时钢的抗拉强度和淬火变形达到最大值,然后随油温升高而减小。
关键词 60si2mna 油温 淬透深度 拉伸性能 变形
下载PDF
60Si2MnA弹簧钢盘条脱碳层控制工艺的优化 被引量:5
10
作者 马志军 王鲁义 方元杰 《特殊钢》 北大核心 2016年第4期26-28,共3页
60Si2MnA弹簧钢φ9~φ12 mm盘条的生产流程为100 t BOF-LF-VD-150 mm×150 mm坯连铸-高速线材轧制工艺。讨论了脱碳机理和分析了脱碳的影响因素。通过适当降低二加热段温度,提高均热段温度,铸坯总加热时间由2.7 h降至1.5 h,控制加... 60Si2MnA弹簧钢φ9~φ12 mm盘条的生产流程为100 t BOF-LF-VD-150 mm×150 mm坯连铸-高速线材轧制工艺。讨论了脱碳机理和分析了脱碳的影响因素。通过适当降低二加热段温度,提高均热段温度,铸坯总加热时间由2.7 h降至1.5 h,控制加热炉内氧含量3%~5%,开轧和吐丝温度分别从(1 000±20)℃和(850±15)℃降至(950±20)℃和(820±20)℃,减少727℃以上温度的风冷时间等工艺措施,使60Si2MnA弹簧钢盘条的全脱碳层由0.072 mm降至0,总脱碳层由0.142 mm降至0.063 mm,弹簧的疲劳寿命由17.7万次提高到23.2万次。 展开更多
关键词 60si2mna弹簧钢 Φ9~Φ12 mm盘条 脱碳 工艺控制
下载PDF
60Si2MnA钢弹簧压力试验断裂原因分析 被引量:2
11
作者 王俊霖 韩荣东 +2 位作者 欧阳珉路 熊飞 王志奋 《理化检验(物理分册)》 CAS 2017年第10期746-749,共4页
某60Si2MnA钢弹簧在压力试验过程中发生断裂失效,采用断口宏微观分析、扫描电镜及能谱分析、金相分析等方法对其断裂原因进行了分析。结果表明:弹簧表面存在较多的酸洗腐蚀坑,在压力试验过程中成为应力集中点,于腐蚀坑底萌生微裂纹,微... 某60Si2MnA钢弹簧在压力试验过程中发生断裂失效,采用断口宏微观分析、扫描电镜及能谱分析、金相分析等方法对其断裂原因进行了分析。结果表明:弹簧表面存在较多的酸洗腐蚀坑,在压力试验过程中成为应力集中点,于腐蚀坑底萌生微裂纹,微裂纹不断扩展最终导致弹簧断裂失效。最后根据弹簧断裂原因提出了改进建议。 展开更多
关键词 60si2mna 弹簧 压力试验 断裂 酸洗 腐蚀坑
下载PDF
高速铁路用弹簧钢60Si2MnA洁净度分析 被引量:1
12
作者 张旭 惠卫军 +1 位作者 樊刚 刘剑辉 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2012年第11期56-59,共4页
介绍了采用转炉→LF+VD→CC生产弹簧钢60Si2MnA的冶炼工艺;通过现场取过程样,实验室分析,确定了此工艺生产的弹簧钢夹杂物水平和夹杂物转变过程,钢液中的氧化物在精炼过程中由简单类型转变为多元复合夹杂物MgO-Al2O3-CaO-SiO2,部分夹杂... 介绍了采用转炉→LF+VD→CC生产弹簧钢60Si2MnA的冶炼工艺;通过现场取过程样,实验室分析,确定了此工艺生产的弹簧钢夹杂物水平和夹杂物转变过程,钢液中的氧化物在精炼过程中由简单类型转变为多元复合夹杂物MgO-Al2O3-CaO-SiO2,部分夹杂物中含有CaS;对轧材进行夹杂物评级和低倍评级,检测轧材质量水平。通过旋转弯曲疲劳实验,分析疲劳试样断口夹杂物成分,确定引起疲劳断裂的夹杂物类型。 展开更多
关键词 60si2mna弹簧钢 冶炼工艺 非金属夹杂物 连铸坯质量
下载PDF
冷拔60Si2MnA弹簧钢制簧过程的断裂分析 被引量:2
13
作者 曹杰 丁朝晖 《特殊钢》 北大核心 2015年第3期46-48,共3页
φ11.8mm冷拔60Si2MnA弹簧钢(/%:0.58C,1.77Si,0.79Mn,0.15Cr,0.015P,0.005S)的生产流程为80 t LD-LF-VD-热轧至中12 mm盘条-冷拔工艺。对卷簧时断裂弹簧进行金相、力学、组织分析表明,热轧材表面质量和冷拔后弹簧钢的力学性能良好,钢... φ11.8mm冷拔60Si2MnA弹簧钢(/%:0.58C,1.77Si,0.79Mn,0.15Cr,0.015P,0.005S)的生产流程为80 t LD-LF-VD-热轧至中12 mm盘条-冷拔工艺。对卷簧时断裂弹簧进行金相、力学、组织分析表明,热轧材表面质量和冷拔后弹簧钢的力学性能良好,钢中存在20μm以上大颗粒非金属夹杂和冷拉过程产生的表面划痕是卷簧时弹簧断裂的诱因;控制钢中大颗粒夹杂物产生和改善冷拔润滑避免拔制过程产生深的划痕,可防止断裂发生。 展开更多
关键词 60si2mna弹簧钢 卷簧断裂 夹杂物 表面质量
下载PDF
相变区控制冷却速度对60Si2MnA钢线材组织的影响 被引量:1
14
作者 张立芬 刘雅政 丁华 《钢铁》 CAS CSCD 北大核心 2002年第4期49-52,共4页
通过热模拟机 Gleeble- 15 0 0对控制冷却过程的模拟 ,研究了相变区冷速对 6 0 Si2 Mn A弹簧钢的组织结构、珠光体量、珠光体片层间距和平均晶粒尺寸的影响 ,结果表明 ,冷速 v≤ 5℃ / s时 ,组织为珠光体 +铁素体 ;v>5℃ / s时 ,有... 通过热模拟机 Gleeble- 15 0 0对控制冷却过程的模拟 ,研究了相变区冷速对 6 0 Si2 Mn A弹簧钢的组织结构、珠光体量、珠光体片层间距和平均晶粒尺寸的影响 ,结果表明 ,冷速 v≤ 5℃ / s时 ,组织为珠光体 +铁素体 ;v>5℃ / s时 ,有马氏体产生 ;v=3℃ / s时珠光体量达到 85 % ;珠光体片层间距在 v=9~ 11℃ / s时达到较小值 0 .118~ 0 .133μm;在 v=7℃ / s时 ,平均晶粒尺寸达到较小值 2 6 .1μm。综合考虑 ,终轧温度 95 0℃ ,吐丝温度在 870~ 930℃范围内 ,相转变时冷却速度控制在 5℃ / s。 展开更多
关键词 相变区 冷却速度 60si2mna 控冷速度 组织性能 盘条 弹簧钢 钢丝
下载PDF
60Si2MnA弹条疲劳断裂原因分析 被引量:5
15
作者 闫志波 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2010年第18期202-203,共2页
通过化学成分分析、扫描电镜检验、金相分析、硬度测定等方法,分析了造成弹条断裂的主要原因,认为断裂主要是因组织缺陷造成的。提出了获得优良性能的途径。
关键词 60si2mna 弹条 疲劳断裂
下载PDF
乘用车60Si2MnA螺旋弹簧的断裂失效分析 被引量:2
16
作者 刘晓丽 《热加工工艺》 北大核心 2020年第8期158-159,164,共3页
某乘用车60Si2MnA螺旋弹簧在使用过程中出现了断裂,对此进行了失效分析。结果表明:螺旋弹簧的材料成分、硬度均符合相关技术要求;利用扫描电镜对断口进行分析,裂纹起源于次表层位置,且没有夹杂物;对显微组织进行分析,弹簧表面存在约0.38... 某乘用车60Si2MnA螺旋弹簧在使用过程中出现了断裂,对此进行了失效分析。结果表明:螺旋弹簧的材料成分、硬度均符合相关技术要求;利用扫描电镜对断口进行分析,裂纹起源于次表层位置,且没有夹杂物;对显微组织进行分析,弹簧表面存在约0.38 mm的脱碳层。由于脱碳层的硬度较低,在受到外力作用时容易引起塑性变形,这是导致弹簧断裂的主要原因。对弹簧的热处理工艺进行了改进,避免了显微组织的脱碳,有效解决了螺旋弹簧的断裂问题。 展开更多
关键词 螺旋弹簧 脱碳 60si2mna 失效分析 疲劳裂纹
下载PDF
0Cr17Ni14Cu4Nb和60Si2MnA钢实际晶粒度的显示和评定方法 被引量:4
17
作者 杨桂珠 《理化检验(物理分册)》 CAS 2005年第1期27-28,42,共3页
对不同热处理状态下的60Si2MnA钢和0Cr17Ni14Cu4Nb钢试样进行了试验和摸索,获得了这两种材料在常规热处理状态下的实际晶粒度的显示方法,即60Si2MnA钢用饱和苦味酸+3%~5%洗涤剂+新洁尔灭水溶液侵蚀;0Cr17Ni14CuNb钢用高锰酸钾(0.5~1g)... 对不同热处理状态下的60Si2MnA钢和0Cr17Ni14Cu4Nb钢试样进行了试验和摸索,获得了这两种材料在常规热处理状态下的实际晶粒度的显示方法,即60Si2MnA钢用饱和苦味酸+3%~5%洗涤剂+新洁尔灭水溶液侵蚀;0Cr17Ni14CuNb钢用高锰酸钾(0.5~1g)+硫酸(8~12ml)+水(90~115ml)热蚀.晶粒显现清晰,解决了60Si2MnA钢和0Cr17Ni14Cu4Nb钢晶界显示和晶粒度评定的难题. 展开更多
关键词 0Cr17Ni14Cu4Nb钢 60si2mna 晶粒度 评定方法
下载PDF
60Si2MnA汽车钢板弹簧热处理淬火介质的研究 被引量:1
18
作者 庞桂平 《河北工业科技》 CAS 2002年第6期45-47,共3页
对 6 0 Si2 Mn A汽车钢板弹簧用硝酸盐水溶液作淬火介质进行了研究 ,进行了拉伸和冲击试验、疲劳试验、显微组织检查以及热处理变形检查试验 ,试验结果表明用硝酸盐水溶液作淬火质能达到节能、淬火变形小、淬裂倾向小、少污染。
关键词 汽车 热处理 淬火介质 60si2mna 钢板弹簧
下载PDF
60Si2MnA钢片状弹簧热处理工艺改进 被引量:1
19
作者 郝少祥 《热加工工艺》 CSCD 北大核心 2012年第8期212-213,220,共3页
采用渗碳淬火或高频感应加热淬火,可以有效防止60Si2MnA钢片状弹簧表层脱碳,改善表层与心部组织差异及应力状态,使弹簧复位偏差控制在标准范围内。
关键词 60si2mna 片状弹簧 弹簧热处理
下载PDF
60Si2MnA盘条轧制工艺研究 被引量:1
20
作者 孙斌 范银平 +2 位作者 巫宝振 张全刚 于爱民 《金属制品》 2005年第5期24-26,共3页
介绍60Si2MnA弹簧钢盘条的试轧条件和生产工艺流程,说明工艺方案制定原则.通过对3种试轧工艺的比较和控制结果的分析,指出900~950℃的加热工艺是合理的,能够满足对表面脱碳的要求;冷却控制优选冷却速度2.6℃/s,索氏体化率最高,组织性... 介绍60Si2MnA弹簧钢盘条的试轧条件和生产工艺流程,说明工艺方案制定原则.通过对3种试轧工艺的比较和控制结果的分析,指出900~950℃的加热工艺是合理的,能够满足对表面脱碳的要求;冷却控制优选冷却速度2.6℃/s,索氏体化率最高,组织性能最佳. 展开更多
关键词 60si2mna 控制冷却 轧制
下载PDF
上一页 1 2 5 下一页 到第
使用帮助 返回顶部