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CDC脱氮型预热预分解系统
1
作者 陈涛 《新世纪水泥导报》 CAS 2006年第3期55-55,共1页
成都建材工业设计研究院在长期进行理论研究的基础之上,通过反求、建模、试验、分析等一系列手段,开发出了CNC五级旋风预热器及CDC脱氮型分解炉,可与1000~10000t/d熟料新型干法生产线配套。CDC脱氮型预热预分解系统已成功应用于工... 成都建材工业设计研究院在长期进行理论研究的基础之上,通过反求、建模、试验、分析等一系列手段,开发出了CNC五级旋风预热器及CDC脱氮型分解炉,可与1000~10000t/d熟料新型干法生产线配套。CDC脱氮型预热预分解系统已成功应用于工程项目中。 展开更多
关键词 分解系统 cdc 脱氮 五级旋风热器 设计研究院 干法生产线 理论研究 建材工业 工程项目 分解
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超低阻型旋风预热器及预分解系统的研究及其应用 被引量:3
2
作者 许琼 鲁应春 《水泥》 CAS 2005年第8期21-25,共5页
关键词 超低阻 旋风热器 分解系统 水泥生产 内流技术
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5000t/d CDC预分解系统的开发与设计
3
作者 陈涛 《新世纪水泥导报》 CAS 2003年第6期14-18,共5页
5 000t/d CDC预分解系统包括5级双列CNC预热器系统和CDC分解炉。CNC旋风筒的设计思路符合新型低压损旋风筒的发展方向,采用了高截面风速、三心270°包角大偏心蜗壳、切角五边形进风口、短内筒、大内筒、低进出口风速等设计方法,优... 5 000t/d CDC预分解系统包括5级双列CNC预热器系统和CDC分解炉。CNC旋风筒的设计思路符合新型低压损旋风筒的发展方向,采用了高截面风速、三心270°包角大偏心蜗壳、切角五边形进风口、短内筒、大内筒、低进出口风速等设计方法,优化了系统参数。CDC分解炉的设计改善了炉内浓度场和温度场分布的均匀性,提高了炉容利用率,料气停留时间比在优化设计中得以提高,有利劣质煤的利用。冷模实验证实了5 000t/d CDC预分解系统的先进性和可靠性。 展开更多
关键词 干法水泥 分解系统 热器 cdc分解 旋风筒
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S厂2500t/d预分解窑系统熟料质量问题的技术诊断 被引量:4
4
作者 陈汉民 《水泥工程》 CAS 2004年第6期27-30,共4页
2004年投运的S厂2500t/d生产线,其熟料3d强度低,大致在24.2MPa,28d强度仅在54.4MPa左右波动。分析了S厂原料的影响、装备状况的影响和系统软件、操作技能的影响等影响因素。判断出生料质量不均是熟料质量低的首要原因;其次是配料优化和... 2004年投运的S厂2500t/d生产线,其熟料3d强度低,大致在24.2MPa,28d强度仅在54.4MPa左右波动。分析了S厂原料的影响、装备状况的影响和系统软件、操作技能的影响等影响因素。判断出生料质量不均是熟料质量低的首要原因;其次是配料优化和操作优化的问题。S厂根据诊断结果开展一系列工作后,取得了较好的效果,3d强度已提高至27~28MPa。 展开更多
关键词 分解系统 熟料 操作优化 生料 2500t/d生产线 技术诊断 原料 质量问题 影响 状况
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低氮分级燃烧技术在CDC预分解系统的应用 被引量:2
5
作者 崔少俊 《新世纪水泥导报》 CAS 2013年第6期42-45,共4页
对分解炉进行燃料分级燃烧改造,将燃料分级加入,在分解炉锥部形成还原区,还原窑内产生的热力型NOx,并抑制燃料型NOx的产生,同时配合操作优化调整,控制窑内燃烧气氛,减少窑头煤粉燃烧空气过剩系数,降低窑尾烟气氧含量,从而降低并稳定NOx... 对分解炉进行燃料分级燃烧改造,将燃料分级加入,在分解炉锥部形成还原区,还原窑内产生的热力型NOx,并抑制燃料型NOx的产生,同时配合操作优化调整,控制窑内燃烧气氛,减少窑头煤粉燃烧空气过剩系数,降低窑尾烟气氧含量,从而降低并稳定NOx的排放量。 展开更多
关键词 低氮 分级燃烧 cdc分解系统 减排
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CDC预热预分解系统设备的开发运用
6
作者 艾晗松 《新世纪水泥导报》 CAS 2001年第5期5-10,共6页
介绍了成都建筑材料工业设计研究院自行开发的CDC预热预分解系统的设备原理、结构情况。也描述了CDC系统在干法生产线和湿磨干烧生产线中的应用情况。
关键词 cdc系统 分解系统 旋风筒 水泥
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RSP型预分解窑系统的增产改造
7
作者 刘克智 张秀波 蔡昌峰 《水泥技术》 2005年第3期67-68,共2页
关键词 RSP分解系统 技术改造 水泥生产 风管阻力
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2500t/d生产线预热分解系统的降阻节能改造
8
作者 杜彦红 董世乾 《水泥工程》 CAS 2019年第4期50-51,共2页
1基本情况及存在的问题我公司4号窑为一条2500t/d生产线,回转窑规格为Φ4.0m×60m,预分解系统为单系列五级窑尾预热器带在线型分解炉。烧成系统主机规格及参数见表1。#4窑于2010年建成投产。该生产线海拔104400m,受当时工艺技术、... 1基本情况及存在的问题我公司4号窑为一条2500t/d生产线,回转窑规格为Φ4.0m×60m,预分解系统为单系列五级窑尾预热器带在线型分解炉。烧成系统主机规格及参数见表1。#4窑于2010年建成投产。该生产线海拔104400m,受当时工艺技术、设备水平等因素限制,改造前系统运行中热耗、电耗、生产成本方面与近年来新建的工程存在一定的差异,系统能耗较高,窑烧成工序电耗36.710kWh/t,熟料标准煤耗1140kg/t,与行业能耗限额要求差距较大。原因主要为:原有设计方案存在局限性、预热分解系统能效偏低、部分设备性能低等,生产中的具体表现在:(1)预热器系统系统阻力大(600000Pa),电耗偏高;(2)C1旋风筒出口废气温度高(340℃);(3)窑系统产量2600t/d;(4)熟料结粒情况不好,有飞砂料。 展开更多
关键词 分解系统 分解 在线 单系列 烧成系统 2500t/d生产线 窑尾热器 回转窑 分解系统
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耀县水泥厂DD型预分解窑烧成系统介绍及操作体会
9
作者 王振海 王俊 《水泥工程》 CAS 1999年第4期41-43,共3页
关键词 DD 分解 烧成系统 操作 水泥厂
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N-MFC型预分解窑系统温度“倒挂”原因
10
作者 赵景顺 白石磊 《中国水泥》 CAS 2006年第2期72-73,共2页
关键词 分解系统 系统温度 FC 原因 MFC分解 热工制度 分解系统 温度分布 快速反应 稳定系统
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RSP型预分解窑系统的改造
11
作者 姜文举 《水泥》 CAS 2002年第5期41-42,共2页
关键词 RSP 分解 回转窑 分解 输送系统
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2500t/d生产线预分解系统的改造
12
作者 叶志锋 《水泥》 CAS 2008年第2期20-21,共2页
我集团8号窑2500t/d生产线自2003年7月底投产以来,通过对系统不断的改进、优化,日趋稳定,但一些自投产以来长期存在的问题仍没有能够很好解决,如窑尾烟室和分解炉缩口结皮较多、熟料质量不稳定、3d抗压强度偏低等。为进一步的降低... 我集团8号窑2500t/d生产线自2003年7月底投产以来,通过对系统不断的改进、优化,日趋稳定,但一些自投产以来长期存在的问题仍没有能够很好解决,如窑尾烟室和分解炉缩口结皮较多、熟料质量不稳定、3d抗压强度偏低等。为进一步的降低生产成本,提高企业竞争力,利用在2006年10月底中修的机会进行了系统改造。 展开更多
关键词 2500t/d生产线 分解系统 改造 企业竞争力 熟料质量 抗压强度 生产成本 不稳定
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我公司预分解系统堵塞的原因及解决措施
13
作者 耿新民 《新世纪水泥导报》 CAS 2004年第4期14-15,共2页
采用CDC2500型预分解系统建设的2 500 t/d生产线,在试运行期间,从工艺、原材料、热力和物化作用、操作技术等方面科学地解决了预分解系统的堵塞问题,使生产能力从2 330t/d提高到2 606t/d,回转窑运转率提高到98%以上。
关键词 cdc2500型预分解系统 水泥 回转窑 挂料 堵塞
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预热预分解系统运行中的问题及其优化改造 被引量:1
14
作者 郑占锋 《水泥工程》 CAS 2014年第6期38-39,共2页
我公司2500t/d生产线(窑规格为Φ4.0m×60m)窑尾系统采用五级单系列预热器和管道在线喷腾式分解炉,该线于2006年3月投产后,很快实现了2900t/d的高产运行;但受这一规模生产线在建设当时的技术水平所限,其煤耗、电耗和熟料... 我公司2500t/d生产线(窑规格为Φ4.0m×60m)窑尾系统采用五级单系列预热器和管道在线喷腾式分解炉,该线于2006年3月投产后,很快实现了2900t/d的高产运行;但受这一规模生产线在建设当时的技术水平所限,其煤耗、电耗和熟料质量一直不太理想。后在生产实践中,我们在篦冷机系统和窑炉系统工艺操作参数等方面进行优化,又对窑尾系统存在的问题进行了优化改造,取得了一定效果。 展开更多
关键词 分解系统 优化改造 2500t/d生产线 运行 窑尾系统 工艺操作参数 篦冷机系统 熟料质量
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RSP型分解炉系统塌料问题探讨 被引量:3
15
作者 佟立金 孙文博 《中国水泥》 CAS 2010年第2期72-73,共2页
我公司现有两条2300t/d的预分解窑系统是上世纪80年代天津院设计的。初始设计产量为2000t/d,烧成系统回转窑规格Ф4m×60m.带四级旋风预热器和RSP型分解炉。2000年开始先后将两条线改造成2300t/d生产线,生产情况良好。
关键词 分解系统 RSP 分解 塌料 设计产量 旋风热器 烧成系统 生产情况
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2500t/d预分解窑熟料产质量的提高与稳定 被引量:1
16
作者 郭登海 祖登云 《水泥技术》 2007年第5期47-47,73,共2页
1前言 隶属巢湖铁道水泥厂的安徽铁鹏海豹水泥有限公司2500t/d熟料生产线,由天津水泥工业设计研究院设计。分解炉为DD炉,预热器为双系列;回转窑规格Ф4m×60m;生料磨为巾4.6m×10+3.5m中卸烘干磨;煤磨为Ф2.8m×5... 1前言 隶属巢湖铁道水泥厂的安徽铁鹏海豹水泥有限公司2500t/d熟料生产线,由天津水泥工业设计研究院设计。分解炉为DD炉,预热器为双系列;回转窑规格Ф4m×60m;生料磨为巾4.6m×10+3.5m中卸烘干磨;煤磨为Ф2.8m×5+3m风扫磨;煤粉计量采用德国PFISTER公司生产的DRW4.10转子秤;冷却机为天津院开发的带有充气梁的篦式冷却机;控制系统为天津院开发的集散型控制系统。 展开更多
关键词 熟料生产线 天津水泥工业设计研究院 分解 集散控制系统 产质量 篦式冷却机 稳定 中卸烘干磨
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TSD型分解炉预燃炉顶部浇注料烧损的分析及处理
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作者 李江朝 《水泥》 CAS 2013年第10期9-10,共2页
我公司2500t/d生产线回转窑的规格为Ф4m×60m.窑尾采用单系列五级旋风预热器和TSD型分解炉.窑头采用皮拉德四通道燃烧器,窑尾采用天津博纳三通道燃烧器。
关键词 分解 SD 2500t d生产线 浇注料 五级旋风热器 烧损 顶部
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T0601090 XL型高固气比水泥预热预分解技术
18
《科技成果纵横》 2006年第1期62-62,共1页
该项技术是一种全新的气固换热技术,其悬浮预热分解系统由交叉料流高固气比预热器和外循环式高浓度分解炉组成。该系统采用平行气流与串行料流相结合的工艺路线。旋风预热器中固气比达到2.0左右,并利用与平行双系列预热器级数相等的... 该项技术是一种全新的气固换热技术,其悬浮预热分解系统由交叉料流高固气比预热器和外循环式高浓度分解炉组成。该系统采用平行气流与串行料流相结合的工艺路线。旋风预热器中固气比达到2.0左右,并利用与平行双系列预热器级数相等的预热器使物料换热次数增加一倍, 展开更多
关键词 旋风热器 分解技术 高固气比 XL 分解系统 水泥 换热技术 外循环式 工艺路线
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天津院预分解技术发展的分代 被引量:1
19
作者 陶从喜 彭学平 《水泥技术》 2007年第1期22-23,共2页
关键词 天津水泥工业设计研究院 分解技术 干法水泥生产线 生产线规模 分代 分解系统 热器 RSP
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华润红水河2500t/d窑尾系统的优化改进 被引量:1
20
作者 钟克辉 陶从喜 +1 位作者 陆文礼 乔锦华 《水泥》 CAS 2008年第5期23-24,共2页
广西华润红水河水泥有限公司(以下简称红水河)现有一条由天津水泥工业设计研究院有限公司(以下简称天津院)设计的2500t/d生产线,其窑尾预分解系统为五级双系列预热器(C1:2-Φ4700mm;C2:2-Φ4700mm;C3:2-Φ4900mm;C4:2-Φ4900mm... 广西华润红水河水泥有限公司(以下简称红水河)现有一条由天津水泥工业设计研究院有限公司(以下简称天津院)设计的2500t/d生产线,其窑尾预分解系统为五级双系列预热器(C1:2-Φ4700mm;C2:2-Φ4700mm;C3:2-Φ4900mm;C4:2-Φ4900mm;C5:2-Φ5400mm),带TD型分解炉(Φ5600mm),回转窑规格为Φ4m×60m,冷却机为第三代充气梁篦式冷却机。该生产线窑尾系统是按煅烧入窑煤粉热值大于24244kJ/kg的烟煤设计考虑的,2003年7月投产。生产运行表明,烧成系统的设计基本上是成功的,但是窑尾系统对煤质的适应性较差,煅烧较差的煤时,预热器出口温度较高,系统煤耗相应较高。为了进一步节能降耗及系统使用无烟煤的需要,2006年厂院合作对窑尾系统进行了相应的技术改造。 展开更多
关键词 窑尾系统 天津水泥工业设计研究院 红水河 2500t/d生产线 优化改进 篦式冷却机 分解系统 无烟煤
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