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小颗粒石灰石与石灰化渣脱磷效果试验研究
1
作者
张凯璇
王书桓
+2 位作者
李晨晓
袁志鹏
孙华康
《炼钢》
CAS
北大核心
2024年第2期44-50,共7页
为了探究转炉喷吹小颗粒石灰石炼钢的可行性,基于化渣脱磷基础试验,对比了小颗粒石灰石与石灰在相同条件下的化渣脱磷效果,并从造渣脱磷机理上进行分析。研究表明:小颗粒石灰石在熔池内分解形成高活性石灰,可同时实现在熔池内部及界面...
为了探究转炉喷吹小颗粒石灰石炼钢的可行性,基于化渣脱磷基础试验,对比了小颗粒石灰石与石灰在相同条件下的化渣脱磷效果,并从造渣脱磷机理上进行分析。研究表明:小颗粒石灰石在熔池内分解形成高活性石灰,可同时实现在熔池内部及界面的脱磷反应,脱磷效果与石灰相当,终点铁水脱磷率均可以达到85%以上;小颗粒石灰石比石灰的前期脱磷速率快,可以在更短的时间内将大部分磷元素脱除;小颗粒石灰石与石灰均可以实现均匀化渣,石灰石化渣渣层较高,泡沫渣更为明显,渣中元素分布均匀,磷元素主要富集在Ca_(3)(PO_(4))_(2)固溶体相中。
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关键词
转炉炼钢
小颗粒石灰石
石灰
脱磷
泡沫渣
下载PDF
职称材料
转炉炼钢快速成渣工艺探讨
被引量:
5
2
作者
李新林
谢炳馨
+1 位作者
贾红玉
王广林
《河南冶金》
2000年第4期7-8,36,共3页
通过对石灰熔解和成渣机理的分析,结合工艺过程的讨论,对影响转炉炼钢快速成渣的几个因素作了探讨,并提出了一些较为合理的工艺措施。
关键词
转炉炼钢
石灰熔解
快速成渣
氧气项吹转炉
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职称材料
邯钢120 t转炉“留渣+双渣”脱磷工艺研究
被引量:
8
3
作者
高福彬
李建文
王玉刚
《河南冶金》
2020年第3期23-26,42,共5页
对“留渣+双渣”冶炼工艺的热力学条件进行了计算分析。计算表明,脱磷期温度在1360~1410℃之间,碱度在1.6~1.7之间,TFe含量在15%~20%之间最利于“留渣+双渣”工艺转炉脱磷。经现场实际试验表明该工艺能够降低炼钢渣料的消耗,减少渣量,...
对“留渣+双渣”冶炼工艺的热力学条件进行了计算分析。计算表明,脱磷期温度在1360~1410℃之间,碱度在1.6~1.7之间,TFe含量在15%~20%之间最利于“留渣+双渣”工艺转炉脱磷。经现场实际试验表明该工艺能够降低炼钢渣料的消耗,减少渣量,进而降低炼钢工序成本。
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关键词
转炉炼钢
“留渣+双渣”工艺
转炉脱磷
石灰消耗
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职称材料
唐钢60t转炉石灰石替代部分石灰造渣炼钢的工业试验
被引量:
6
4
作者
李晨晓
郝华强
+3 位作者
王书桓
赵定国
陈建军
刘善喜
《特殊钢》
北大核心
2017年第6期16-18,共3页
对唐钢60 t转炉石灰石替代部分石灰造渣炼钢进行工业试验和分析,结果表明,石灰石替代比在7%~33%时,估算吨钢节省能耗1.45~6.90 kg标煤;石灰石替代部分石灰炉次终点钢水平均P含量为0.02%,脱磷率均值达到83.13%。同时出钢温度增加,石灰石...
对唐钢60 t转炉石灰石替代部分石灰造渣炼钢进行工业试验和分析,结果表明,石灰石替代比在7%~33%时,估算吨钢节省能耗1.45~6.90 kg标煤;石灰石替代部分石灰炉次终点钢水平均P含量为0.02%,脱磷率均值达到83.13%。同时出钢温度增加,石灰石替代部分石灰造渣炉次的脱磷率下降,符合热力学规律;石灰造渣炉次吨钢入炉CaO量为51.99kg,而石灰石替代部分石灰炉次的吨钢入炉CaO量为51.67 kg,并无明显硅挥发现象。
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关键词
60t顶底复吹转炉
石灰石替代部分石灰
脱磷
造渣
炼钢
渣量
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职称材料
减少渣量的转炉工艺研究与实践
被引量:
9
5
作者
孙凤梅
管挺
+3 位作者
刘飞
王建华
程奎生
杨肖
《炼钢》
CAS
北大核心
2013年第2期6-8,18,共4页
通过对转炉前期倒渣时机和吹炼工艺参数的研究,开发了一种减少渣量的转炉炼钢工艺。该工艺的转炉吹炼过程分2个阶段,分别是脱磷期和脱碳期,脱磷期结束后倒除部分富磷渣,然后进行小渣量脱碳,吹炼终点保留脱碳渣用以下一炉脱磷。实践结果...
通过对转炉前期倒渣时机和吹炼工艺参数的研究,开发了一种减少渣量的转炉炼钢工艺。该工艺的转炉吹炼过程分2个阶段,分别是脱磷期和脱碳期,脱磷期结束后倒除部分富磷渣,然后进行小渣量脱碳,吹炼终点保留脱碳渣用以下一炉脱磷。实践结果表明:与常规冶炼工艺相比,减少渣量操作工艺的转炉石灰消耗由26 kg/t降至17 kg/t以下,轻烧白云石消耗由13 kg/t减少到9 kg/t以下,降低了转炉生产成本;吹炼终点钢水w(P)控制在0.008 0%~0.018 2%,平均为0.012 6%。
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关键词
转炉
少渣冶炼
降低成本
石灰消耗
原文传递
题名
小颗粒石灰石与石灰化渣脱磷效果试验研究
1
作者
张凯璇
王书桓
李晨晓
袁志鹏
孙华康
机构
华北理工大学冶金与能源学院
唐山市特种冶金及材料制备重点试验室
出处
《炼钢》
CAS
北大核心
2024年第2期44-50,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(52004097)
唐山市市级科技计划项目(22130229H)。
文摘
为了探究转炉喷吹小颗粒石灰石炼钢的可行性,基于化渣脱磷基础试验,对比了小颗粒石灰石与石灰在相同条件下的化渣脱磷效果,并从造渣脱磷机理上进行分析。研究表明:小颗粒石灰石在熔池内分解形成高活性石灰,可同时实现在熔池内部及界面的脱磷反应,脱磷效果与石灰相当,终点铁水脱磷率均可以达到85%以上;小颗粒石灰石比石灰的前期脱磷速率快,可以在更短的时间内将大部分磷元素脱除;小颗粒石灰石与石灰均可以实现均匀化渣,石灰石化渣渣层较高,泡沫渣更为明显,渣中元素分布均匀,磷元素主要富集在Ca_(3)(PO_(4))_(2)固溶体相中。
关键词
转炉炼钢
小颗粒石灰石
石灰
脱磷
泡沫渣
Keywords
converter
steelmaking
small particle
lime
stone
lime
dephosphorization
foamed slag
分类号
TF702 [冶金工程—钢铁冶金]
下载PDF
职称材料
题名
转炉炼钢快速成渣工艺探讨
被引量:
5
2
作者
李新林
谢炳馨
贾红玉
王广林
机构
安阳钢铁集团有限公司
出处
《河南冶金》
2000年第4期7-8,36,共3页
文摘
通过对石灰熔解和成渣机理的分析,结合工艺过程的讨论,对影响转炉炼钢快速成渣的几个因素作了探讨,并提出了一些较为合理的工艺措施。
关键词
转炉炼钢
石灰熔解
快速成渣
氧气项吹转炉
Keywords
converter steelmaking lime fusion rapid slagging
分类号
TF72 [冶金工程—钢铁冶金]
下载PDF
职称材料
题名
邯钢120 t转炉“留渣+双渣”脱磷工艺研究
被引量:
8
3
作者
高福彬
李建文
王玉刚
机构
河北钢铁集团邯钢公司技术中心
河北钢铁集团邯钢公司
出处
《河南冶金》
2020年第3期23-26,42,共5页
文摘
对“留渣+双渣”冶炼工艺的热力学条件进行了计算分析。计算表明,脱磷期温度在1360~1410℃之间,碱度在1.6~1.7之间,TFe含量在15%~20%之间最利于“留渣+双渣”工艺转炉脱磷。经现场实际试验表明该工艺能够降低炼钢渣料的消耗,减少渣量,进而降低炼钢工序成本。
关键词
转炉炼钢
“留渣+双渣”工艺
转炉脱磷
石灰消耗
Keywords
converter
steelmaking
"residue residue+double slag"process
dephosphorization of
converter
lime
consumption
分类号
TF713.3 [冶金工程—钢铁冶金]
下载PDF
职称材料
题名
唐钢60t转炉石灰石替代部分石灰造渣炼钢的工业试验
被引量:
6
4
作者
李晨晓
郝华强
王书桓
赵定国
陈建军
刘善喜
机构
华北理工大学冶金与能源学院
河钢集团唐钢公司
出处
《特殊钢》
北大核心
2017年第6期16-18,共3页
基金
国家科技支撑计划项目(2012BAC27B02)
文摘
对唐钢60 t转炉石灰石替代部分石灰造渣炼钢进行工业试验和分析,结果表明,石灰石替代比在7%~33%时,估算吨钢节省能耗1.45~6.90 kg标煤;石灰石替代部分石灰炉次终点钢水平均P含量为0.02%,脱磷率均值达到83.13%。同时出钢温度增加,石灰石替代部分石灰造渣炉次的脱磷率下降,符合热力学规律;石灰造渣炉次吨钢入炉CaO量为51.99kg,而石灰石替代部分石灰炉次的吨钢入炉CaO量为51.67 kg,并无明显硅挥发现象。
关键词
60t顶底复吹转炉
石灰石替代部分石灰
脱磷
造渣
炼钢
渣量
Keywords
60 t Top and Bottom Combined Blowing
converter
lime
stone to Replace Partial
lime
Dephosphorization
slagging
steelmaking
Slag Amount
分类号
TF713 [冶金工程—钢铁冶金]
下载PDF
职称材料
题名
减少渣量的转炉工艺研究与实践
被引量:
9
5
作者
孙凤梅
管挺
刘飞
王建华
程奎生
杨肖
机构
江苏沙钢集团有限公司江苏省(沙钢)钢铁研究院
江苏沙钢集团有限公司宏发炼钢厂
出处
《炼钢》
CAS
北大核心
2013年第2期6-8,18,共4页
文摘
通过对转炉前期倒渣时机和吹炼工艺参数的研究,开发了一种减少渣量的转炉炼钢工艺。该工艺的转炉吹炼过程分2个阶段,分别是脱磷期和脱碳期,脱磷期结束后倒除部分富磷渣,然后进行小渣量脱碳,吹炼终点保留脱碳渣用以下一炉脱磷。实践结果表明:与常规冶炼工艺相比,减少渣量操作工艺的转炉石灰消耗由26 kg/t降至17 kg/t以下,轻烧白云石消耗由13 kg/t减少到9 kg/t以下,降低了转炉生产成本;吹炼终点钢水w(P)控制在0.008 0%~0.018 2%,平均为0.012 6%。
关键词
转炉
少渣冶炼
降低成本
石灰消耗
Keywords
converter
less slag
steelmaking
lower production cost
lime
consumption
分类号
TF713 [冶金工程—钢铁冶金]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
小颗粒石灰石与石灰化渣脱磷效果试验研究
张凯璇
王书桓
李晨晓
袁志鹏
孙华康
《炼钢》
CAS
北大核心
2024
0
下载PDF
职称材料
2
转炉炼钢快速成渣工艺探讨
李新林
谢炳馨
贾红玉
王广林
《河南冶金》
2000
5
下载PDF
职称材料
3
邯钢120 t转炉“留渣+双渣”脱磷工艺研究
高福彬
李建文
王玉刚
《河南冶金》
2020
8
下载PDF
职称材料
4
唐钢60t转炉石灰石替代部分石灰造渣炼钢的工业试验
李晨晓
郝华强
王书桓
赵定国
陈建军
刘善喜
《特殊钢》
北大核心
2017
6
下载PDF
职称材料
5
减少渣量的转炉工艺研究与实践
孙凤梅
管挺
刘飞
王建华
程奎生
杨肖
《炼钢》
CAS
北大核心
2013
9
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