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Beneficial use of stainless steel EAF slag as composite cement admixture and its heavy metals leaching risk analysis 被引量:3
1
作者 WANG Ruyi CHEN Ronghuan SHI Lei 《Baosteel Technical Research》 CAS 2009年第4期14-18,共5页
This study analyzes the feasibility of using stainless steel electric arc furnace (EAF) slag as composite cement admixture and the risk of leaching-out of heavy metals. The results show that the stainless steel EAF ... This study analyzes the feasibility of using stainless steel electric arc furnace (EAF) slag as composite cement admixture and the risk of leaching-out of heavy metals. The results show that the stainless steel EAF slag, mainly made up of Ca2 SiO4, Ca3 Mg ( SiO4 ) 2, some Cr-containing minerals and in small particle size, is easily ground and has cementitious activity. EAF slag, when used as cement admixture, can be added with a maximum percentage of 32%. It can meet the strength requirements of the standard P · C 32.5 cement. When the mixing percentage is decreased to 25 % , the strength of the cement can be increased to that of P · C 42.5 cement. Other main quality indexes of composite cement, such as the setting time and stability, also satisfy standard requirements. The results also show that most of the heavy metals in the stainless steel EAF slag exist in a stable speciation. The concentration of heavy metals that leach out from the stainless steel EAF slag and the composite cement products is far lower than the standard limit of hazardous wastes. The main heavy metal, chromium, exists as less hazardous trivalent chromium. Therefore, the risk of heavy metals leaching out from the stainless steel EAF slag is low. The internal exposure index (IRa) and the external exposure index (Iγ) of the stainless steel EAF slag are both lower than 1.0, satisfying the standard requirements of the state for the radionuclides of building materials. Therefore, stainless steel EAF slag can be safely used as admixture to produce composite cement. 展开更多
关键词 stainless steel eaf slag composite cement ADMIXTURE heavy metal risk of leaching out
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EAF steelmaking process with increasing hot metal charging ratio and improving slagging regime 被引量:8
2
作者 Jian-ping Duan Yong-liang Zhang Xue-min Yang 《International Journal of Minerals,Metallurgy and Materials》 SCIE EI CAS CSCD 2009年第4期375-382,共8页
A new electric arc furnace (EAF) steelmaking process with increasing hot metal charging ratio and improving slagging regime simultaneously was developed and applied in a 50 t electric arc furnace for more than a yea... A new electric arc furnace (EAF) steelmaking process with increasing hot metal charging ratio and improving slagging regime simultaneously was developed and applied in a 50 t electric arc furnace for more than a year at No. 1 Steelmaking Plant of Shanxi Taigang Stainless Corporation Limited. The essential fact of the new EAF steelmaking process was to charge hot metal in two portions or steps: firstly, 35wt%-40wt% hot metal was pretreated by blowing oxygen in a specially designed reactor for decar burization and improving hot metal temperature and melting premelted slag; secondly, 30wt% hot metal was charged into EAF with high basicity refining slags from ladle furnace (LF)-vacuum degassing furnace (VD) refining process. The results show that the hot metal charging ratio can reach to about 65wt%-70wt% for the new EAF steelrnaking process; meanwhile, the tap-to-tap time of a 50 t EAF can shorten by 5-10 min, the electricity consumption can decrease by 35-50 kW·h/t, the lime consumption can reduce by 10.5 kg/t of molten steel, and the content of harmful heavy metals in molten steel can be easily controlled to less than the upper limits of aimed steel specification or grade compared with the traditional EAF steelmaking process. In addition, the dephosphorization ability shows a slight strengthening, however, a small degree of lessening for desulphurization ability is observed for the new EAF steelmaking process, but the weakness of desulphurization ability cannot become an obstacle to its further application since a stronger desulphurization ability can be achieved during secondary refining of LF coupled with VD after EAF steelmaking process. 展开更多
关键词 electric arc furnace eaf charge ratio slagGING refining slags LIME
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Activity of Reducing Steel Slag of EAF
3
作者 郭金祥 《Journal of Wuhan University of Technology(Materials Science)》 SCIE EI CAS 2011年第1期165-171,共7页
Reducing steel slag (RSS) was mainly acquired from five electric-arc furnace (EAF) steelmaking plants (among them, the products of two plants were carbon steel and those of other plants were stainless steel) for... Reducing steel slag (RSS) was mainly acquired from five electric-arc furnace (EAF) steelmaking plants (among them, the products of two plants were carbon steel and those of other plants were stainless steel) for research tests. The chemical properties, compound compositions, activities and contents of main expansive compounds were tested. The results showed that the field sampled RSS had a very high crystallinity and hydraulicity with main chemical compositions close to those of Portland cement. It can be known from the study that in case of C/S ratio higher than 2.0, the main compound compositions are C2S, C3S, C2F and f-CaO. However, after the RSS was stored for six months, an obvious variation occurred with potential pre-hydration in RSS, where the SO3 content was slightly reduced and the compressive activity index was obviously higher than that at the 28th day. 展开更多
关键词 strength activity index BASICITY eaf steelmaking reducing steel slag
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EAF-LF炼钢流程中钢水回磷的热力学分析 被引量:10
4
作者 张贺艳 姜周华 +4 位作者 梁连科 王文忠 刘晓 顾文兵 王军文 《钢铁研究学报》 CAS CSCD 北大核心 2003年第1期11-15,共5页
本文对钢水回磷进行了热力学计算和分析,得知EAF LF炼钢流程中钢水回磷的根本原因是熔池温度升高、炉渣氧化性减小和炉渣碱度降低,并针对宝山钢铁股份有限公司150tEAF炉冶炼钢管钢过程、定量计算了熔池温度、炉渣氧化性及炉渣碱度变化... 本文对钢水回磷进行了热力学计算和分析,得知EAF LF炼钢流程中钢水回磷的根本原因是熔池温度升高、炉渣氧化性减小和炉渣碱度降低,并针对宝山钢铁股份有限公司150tEAF炉冶炼钢管钢过程、定量计算了熔池温度、炉渣氧化性及炉渣碱度变化对钢水回磷量的影响。计算结果表明,在LF精炼的热力学条件下,渣中无磷存在;EAF下渣量及铁合金种类对LF精炼钢水回磷量也有影响,EAF每下渣100kg,钢水增磷0.00032%,锰铁合金的增磷作用大于硅铁合金。每加入1kg t锰铁合金使钢水增磷不少于0.0002%。由计算及分析可知,为防止钢水回磷必须密切关注EAF终点升温过程、严格控制EAF下渣量并采用低磷锰铁合金。 展开更多
关键词 eaf-LF炼钢 钢水回磷 回磷热力学分析 eaf下渣 回磷量
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以EAF还原渣为主脱硫剂配料的研究 被引量:1
5
作者 刘建秋 郑轶荣 +1 位作者 李建婷 冯捷 《冶金能源》 北大核心 2006年第3期41-43,共3页
为提高EAF还原渣脱硫的效果,选择不同的添加剂与EAF还原渣按一定比例混合制备脱硫剂,并通过脱硫效果和脱硫剂利用率的比较,在保证脱硫效果和高效利用的原则下,确定了新型脱硫剂配料方案。
关键词 eaf还原渣 脱硫 利用率 粉煤灰
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电弧炉配加直接还原铁对炼钢的影响
6
作者 徐鹏 康旭 +3 位作者 曹震巍 王强 刘崇 年保国 《特殊钢》 2024年第5期53-58,共6页
通过开展全废钢及配加10%、20%、30%比例直接还原铁(DRI,direct reduced iron)试验研究了Consteel电弧炉配加不同比例DRI对冶炼技术经济指标、钢水洁净度和电弧炉终渣成分的影响,并根据试验情况对金属料加入、吹氧喷碳、造渣辅料加入、... 通过开展全废钢及配加10%、20%、30%比例直接还原铁(DRI,direct reduced iron)试验研究了Consteel电弧炉配加不同比例DRI对冶炼技术经济指标、钢水洁净度和电弧炉终渣成分的影响,并根据试验情况对金属料加入、吹氧喷碳、造渣辅料加入、排渣等冶炼控制要点进行分析。结果表明,随着DRI加入比例增加,电耗、钢铁料消耗、造渣辅料消耗和渣量等逐渐增加。且DRI加入比例在30%时,因炉渣量较大,在冶炼过程中后期有炉渣从炉门溢出。同时,电弧炉配加DRI后钢水洁净度明显升高,电弧炉冶炼终点氮、磷、硫和残余元素质量分数降低,且随着DRI加入比例增加,电弧炉终点钢水氮质量分数下降速率变小。此外,随着DRI加入比例增加,电弧炉终渣FeO质量分数呈降低趋势。DRI加入比例20%时效果较好,冶炼周期较短,与全废钢炉次相比电耗增加不高,且氮和残余元素含量较低,满足大部分钢种要求。 展开更多
关键词 CONSTEEL电弧炉 直接还原铁 技经指标 洁净度 电弧炉终渣
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EAF渣矿相组成及其短期淋溶特性 被引量:5
7
作者 高志远 李俊国 +1 位作者 刘宝 王子明 《工业安全与环保》 北大核心 2017年第11期80-83,103,共5页
采用XRD方法研究了EAF渣矿相组成,采用静态淋溶实验方法,研究了液固比、淋溶液初始p H值和淋溶温度对EAF渣短期淋溶特性的影响。结果表明,EAF渣中存在的主要矿物为镁硅钙石、硅酸二钙、钙铝黄长石、磁铁矿、尖晶石、绿铬矿和钙钛矿。短... 采用XRD方法研究了EAF渣矿相组成,采用静态淋溶实验方法,研究了液固比、淋溶液初始p H值和淋溶温度对EAF渣短期淋溶特性的影响。结果表明,EAF渣中存在的主要矿物为镁硅钙石、硅酸二钙、钙铝黄长石、磁铁矿、尖晶石、绿铬矿和钙钛矿。短期淋溶条件下,EAF渣淋溶液呈现强碱性和一定的还原性,EAF渣淋溶液中铬质量浓度随着液固比的升高而有所降低,强酸或强碱性淋溶液会在一定程度上提高淋溶液中铬质量浓度,温度对淋溶液中铬质量浓度影响较小;淋溶液铬质量浓度不仅受铬富集相溶解反应平衡控制,也受到淋溶液酸性影响,酸性较强时利于渣中碱性氧化物Cr(OH)3的分解,碱性较强时利于Cr(OH)4-离子的生成;EAF渣淋溶液中的铬主要以三价态存在,六价铬和总铬质量浓度均低于《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》(GB 5085.3—2007)限值,在一定程度上说明EAF渣的短期淋溶毒性风险较低。 展开更多
关键词 eaf 矿相组成 短期淋溶 铬质量浓度 pH值 氧化还原电位
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70 t DC-EAF炉泡沫渣技术的最新研究与实践 被引量:2
8
作者 俞海明 王新成 +1 位作者 李栋 徐鸿飞 《工业加热》 CAS 2001年第6期30-33,共4页
在 U HP DC- EAF冶炼过程中将成分的控制、埋弧加热、避免大沸腾、增大铁水热装率、延长炉龄有机地结合起来是当前电冶金工作者努力研究的方向。简要介绍了新 70 t DC炉泡沫渣技术所进行的突破性研究与实践结果。
关键词 直流电弧炉 泡沫渣 炼钢 工艺参数
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溶解氧对EAF渣静态淋溶的影响 被引量:1
9
作者 赵雷 李俊国 +1 位作者 曾亚南 王亚军 《工业安全与环保》 2019年第6期93-97,共5页
采用短期静态淋溶实验方法研究了溶解氧对EAF渣静态淋溶的影响。研究结果表明,溶解氧对EAF渣浸出液氧化还原电位(Eh)的影响显著,空气吹扫淋溶液浸出EAF渣时浸出液的Eh存在氧化性转变为还原性的过程(-50~40mV),氮气吹扫淋溶液浸出EAF渣... 采用短期静态淋溶实验方法研究了溶解氧对EAF渣静态淋溶的影响。研究结果表明,溶解氧对EAF渣浸出液氧化还原电位(Eh)的影响显著,空气吹扫淋溶液浸出EAF渣时浸出液的Eh存在氧化性转变为还原性的过程(-50~40mV),氮气吹扫淋溶液浸出EAF渣时浸出液的Eh一直保持还原性状态(-100^-70 mV)。溶解氧对EAF渣浸出液铬浓度的影响显著,相较于氮气吹扫条件,空气吹扫条件下EAF渣浸出液中Cr^6+和总铬的浓度分别高出12%~23%和10%~83%。溶解氧对Cr的溶出有一定的促进作用并且在氧化钙存在的条件下能够缓慢氧化Cr^3+。 展开更多
关键词 溶解氧 eaf 静态淋溶 铬浸出
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提高70tEAF-LF炉过程脱硫效率的实践
10
作者 孙学刚 张春辉 《工业加热》 CAS 2010年第5期48-50,共3页
配置EAF-LF-CCM的短流程生产线,提高钢水的脱硫效率是提高生产作业率的关键环节之一,通过采取电炉出钢渣洗、LF大渣量及强搅拌脱硫的精炼工艺,脱硫效率有了大幅度的提高。
关键词 脱硫 电炉 LF炉 渣洗 搅拌
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70t UHP-EAF脱磷技术实践
11
作者 秦军 《工业加热》 CAS 2006年第5期60-63,共4页
对70UHP-EAF的脱磷操作及其控制要点作了详细的介绍、分析。
关键词 eaf 炼钢 脱磷 泡沫渣
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EAF-LF-VD工艺冶炼轴承钢夹杂物行为研究
12
作者 李涛 刘建 刘佳伟 《南钢科技与管理》 2018年第1期11-15,共5页
对某钢厂EAF-LF-VD工艺生产的轴承钢进行取样分析,发现钢中非金属夹杂尺寸主要集中在3~8μm,并且夹杂物单位面积内数量和平均粒径在VD破空样中达到最小。钢中非金属夹杂成分受渣成分影响显著,铸坯中非金属夹杂以Al_2O_3-CaO复合夹杂为主... 对某钢厂EAF-LF-VD工艺生产的轴承钢进行取样分析,发现钢中非金属夹杂尺寸主要集中在3~8μm,并且夹杂物单位面积内数量和平均粒径在VD破空样中达到最小。钢中非金属夹杂成分受渣成分影响显著,铸坯中非金属夹杂以Al_2O_3-CaO复合夹杂为主,非金属夹杂中CaO含量基本完全受渣中CaO含量影响。发现在高碱度渣的条件下,钙铝酸盐与镁铝尖晶石很容易发生反应,同时高碱度条件下MgO-Al_2O_3-CaO系夹杂物中MgO含量也会降低。 展开更多
关键词 eaf-LF-VD工艺 轴承钢 夹杂物 热力学 精炼渣
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全废钢电炉炉门喷吹技术与工艺应用
13
作者 姚同路 贺庆 +3 位作者 杨勇 吴伟 孟华栋 胡砚斌 《工业加热》 CAS 2023年第10期9-12,16,共5页
从电炉喷吹技术发展、电炉吹氧工艺、喷粉造泡沫渣机理等角度,对全废钢电炉炉门喷吹技术及工艺进行了研究,并结合水平连续加料电炉冶炼特点,对电炉炉门喷吹技术进行了改进优化。生产实践表明,优化后的炉门喷吹系统可大幅提高废钢熔化速... 从电炉喷吹技术发展、电炉吹氧工艺、喷粉造泡沫渣机理等角度,对全废钢电炉炉门喷吹技术及工艺进行了研究,并结合水平连续加料电炉冶炼特点,对电炉炉门喷吹技术进行了改进优化。生产实践表明,优化后的炉门喷吹系统可大幅提高废钢熔化速度,降低耐材冲刷,提高碳粉利用率。100t Consteel电炉电耗由400 kW·h/t降至340 kW·h/t,氧耗由30 m^(3)/t(标准)降至26 m^(3)/t(标准),碳粉耗量由28 kg/t降至22 kg/t,炉龄由平均300炉增加至400炉,冶炼周期由48 min缩短至42 min,高效低成本效果显著。电炉炉门喷吹技术下一步的发展方向一定是升级装备技术,提升智能化水平,与现代电炉的发展水平相匹配。 展开更多
关键词 炉门喷吹技术 全废钢电炉 吹氧工艺 泡沫渣 废钢熔化
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50 kVA直流电弧炉处理卡尔多炉渣试验研究 被引量:2
14
作者 郑江华 任学根 +1 位作者 马晓东 宗红星 《中国有色冶金》 CAS 北大核心 2023年第1期54-59,共6页
卡尔多炉渣含有大量高熔点难熔物料,直接返回转炉处理对现有系统扰动大,返回量受限,堆存量逐年增加。本文采用理论与试验相结合方法探索卡尔多炉渣高效、低成本处理工艺。首先采用热力学计算得到熔炼卡尔多炉渣时主要反应的吉布斯自由... 卡尔多炉渣含有大量高熔点难熔物料,直接返回转炉处理对现有系统扰动大,返回量受限,堆存量逐年增加。本文采用理论与试验相结合方法探索卡尔多炉渣高效、低成本处理工艺。首先采用热力学计算得到熔炼卡尔多炉渣时主要反应的吉布斯自由能与时间的关系,表明温度在750~1500℃、以粒煤为还原剂、石灰石为熔剂的条件下,各主要反应均能发生,最终得到铜镍合金和硅酸钙渣。在此基础上,结合卡尔多炉渣中不同元素还原性的差异,利用粒煤作还原剂,在直流电弧炉中选择性还原熔炼卡尔多炉渣,获得合格的铜镍合金和弃渣。试验结果表明:在熔炼温度1420℃、还原剂用量10%、熔剂率15%、沉降时间60 min条件下,获得高品位铜镍合金,合金品位均大于90.00%;铜、镍回收率均大于98.50%,炉渣中镍、铜含量分别降至0.15%、0.32%,实现了一步从炉渣中提取有色金属。本研究有利于提高有色金属二次资源回收率,为直流电弧炉熔炼卡尔多炉渣奠定了理论及实践基础。 展开更多
关键词 卡尔多炉 硅酸钙渣 铜镍合金 直流电弧炉 选择性还原 熔炼 粒煤
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不锈钢冶炼电炉渣结构性质及浸出行为研究 被引量:7
15
作者 陈子宏 马国军 +2 位作者 肖海明 陈长松 高建明 《武汉科技大学学报》 CAS 2009年第5期466-470,共5页
研究电弧炉(EAF)渣的结构性质及渣中重金属离子的浸出行为。结果表明,EAF渣呈碱性,渣中Fe、Cr和Ni等金属元素主要以金属颗粒、(Cr,Al)2O3和(Fe,Mn,Mg)(Cr,Al)2O4晶体形式存在,具有较高的回收价值;电炉渣中可浸出重金属离子含量未超出国... 研究电弧炉(EAF)渣的结构性质及渣中重金属离子的浸出行为。结果表明,EAF渣呈碱性,渣中Fe、Cr和Ni等金属元素主要以金属颗粒、(Cr,Al)2O3和(Fe,Mn,Mg)(Cr,Al)2O4晶体形式存在,具有较高的回收价值;电炉渣中可浸出重金属离子含量未超出国家标准,但存在Cr(III)再氧化为Cr(VI)的可能;Cr(VI)浸出量随浸出时间延长而增加,且Cr(VI)在蒸馏水中的浸出能力较冰醋酸中强。因此,EAF渣应尽量避免堆放或填埋在低pH场所,以防止其中重金属离子浸出。 展开更多
关键词 eaf CR(VI) 浸出 不锈钢
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直流电弧炉长弧泡沫渣技术 被引量:6
16
作者 姜周华 马哲元 +2 位作者 芮树森 黄宗泽 罗建江 《宝钢技术》 CAS 1996年第4期26-31,共6页
本文指出了直流电弧炉采用长弧泡沫渣技术的必要性及该技术的发展现状。总结了炉渣物理性质、化学成分、温度和气源等对炉渣泡沫化的影响。并介绍了电炉泡沫渣的操作工艺及实际应用效果,对宝钢三期150tDC-UHP电弧炉的泡沫渣... 本文指出了直流电弧炉采用长弧泡沫渣技术的必要性及该技术的发展现状。总结了炉渣物理性质、化学成分、温度和气源等对炉渣泡沫化的影响。并介绍了电炉泡沫渣的操作工艺及实际应用效果,对宝钢三期150tDC-UHP电弧炉的泡沫渣工艺提出了看法。 展开更多
关键词 泡沫渣 直流电弧炉 沪渣 电弧炉 炼钢
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宝钢含锌尘泥的循环利用工艺简介 被引量:14
17
作者 王涛 夏幸明 沙高原 《中国冶金》 CAS 2004年第3期9-14,共6页
对宝钢的含锌尘泥 (转炉二次粉尘、电炉粉尘和高炉瓦斯泥 )的厂内循环利用进行了研究 ,通过将含锌尘泥分别应用于铁水三脱、转炉造渣和电炉造泡沫渣工艺对循环利用工艺进行了试验 ,具体如下 :将转炉二次粉尘和电炉粉尘的混合物取代烧结... 对宝钢的含锌尘泥 (转炉二次粉尘、电炉粉尘和高炉瓦斯泥 )的厂内循环利用进行了研究 ,通过将含锌尘泥分别应用于铁水三脱、转炉造渣和电炉造泡沫渣工艺对循环利用工艺进行了试验 ,具体如下 :将转炉二次粉尘和电炉粉尘的混合物取代烧结矿粉作为铁水脱磷剂 ,通过改善流动性 ,达到了与烧结矿粉相当的脱磷效果 ,在三脱处理中粉尘中的锌和铅含量得到了明显的富集 ,为下一步回收处理打下了基础。将转炉二次粉尘和电炉粉尘的混合物通过添加一定量生白云石和锰矿加工成冷压块 ,在转炉吹炼前期加入 ,促进了石灰的溶解 ,改善了前期化渣 ,提高了脱磷率 ,LT压块和矿石的耗量减少。造渣剂加入没有引起钢水的增硫明显 ,粉尘造渣剂的加入对钢水和炉渣成分没有影响。将高炉瓦斯泥通过添加一定量生石灰和生白云石并加工成冷压块后 ,在电炉熔炼期加入 ,强化泡沫渣操作 ,减少金属损失和碳粉用量。瓦斯泥压块加入后对钢水。 展开更多
关键词 含锌尘泥 循环利用 三脱 转炉炼钢 造渣 电炉炼钢 发泡剂
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电炉钛渣碱浸除硅、铝与碱浸渣的预氧化焙烧动力学 被引量:8
18
作者 路辉 谢刚 +1 位作者 俞小花 谢红艳 《过程工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第3期513-521,共9页
采用碱浸除杂-预氧化焙烧-活化改性-高压酸浸工艺处理云南地区电炉钛渣,制备高品位人造金红石.研究了电炉钛渣碱浸除硅、铝的机理,考察了搅拌速率、粒度、温度、NaOH浓度、液固质量比、浸出碱试剂单因素对浸出率的影响,SiO2与Al2O3浸出... 采用碱浸除杂-预氧化焙烧-活化改性-高压酸浸工艺处理云南地区电炉钛渣,制备高品位人造金红石.研究了电炉钛渣碱浸除硅、铝的机理,考察了搅拌速率、粒度、温度、NaOH浓度、液固质量比、浸出碱试剂单因素对浸出率的影响,SiO2与Al2O3浸出率高达75%和50%;正交实验结果表明,NaOH浓度为1.5mol/L、液固质量比为8、温度为沸腾温度(92.7℃)、浸出时间为1h的条件下,浸出效果较理想;通过碱浸渣预氧化,有60%的TiO2以金红石形态析出,且在低于700℃下过程受界面化学反应控制,扩散较快,表观活化能为31kJ/mol/,850℃下过程受扩散控制,随空气流量增大氧化率提高. 展开更多
关键词 电炉钛渣 NaOH浸出 氧化焙烧 预氧化 动力学
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电炉钛渣对不同耐火材料侵蚀的热力学计算 被引量:2
19
作者 吕晓东 黄润 +2 位作者 钱星 刘鹏胜 张金柱 《耐火材料》 CAS 北大核心 2018年第1期27-30,共4页
为了探讨某厂电炉钛渣条件下耐火材料的选择,选取常用刚玉浇注料、烧成镁砖、Si C浇注料和镁碳砖4种耐火材料,以及某厂w(Ti O2)=78%的电炉钛渣为研究对象,通过Fact Sage进行热力学计算钛渣对4种耐火材料的侵蚀,并进行实际侵蚀试验。结... 为了探讨某厂电炉钛渣条件下耐火材料的选择,选取常用刚玉浇注料、烧成镁砖、Si C浇注料和镁碳砖4种耐火材料,以及某厂w(Ti O2)=78%的电炉钛渣为研究对象,通过Fact Sage进行热力学计算钛渣对4种耐火材料的侵蚀,并进行实际侵蚀试验。结果表明:Si C浇注料与钛渣能形成高熔点的Ti C,阻止耐火材料进一步渗透,具有良好的抗钛渣侵蚀能力;烧成镁砖和镁碳砖被侵蚀最终也是要被钛渣侵蚀掉;刚玉骨料被侵蚀后形成的新液相渣相,很容易被侵蚀;4种耐火材料对钛渣抗侵蚀作用由好到坏的顺序是:Si C浇注料>镁碳砖>烧成镁砖>刚玉浇注料。 展开更多
关键词 电炉钛渣 抗侵蚀性 耐火材料 FactSage 热力学计算
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电炉渣在NH_4Cl溶液浸出过程的自阻模型 被引量:3
20
作者 张慧宁 赖朝彬 崔健 《有色金属科学与工程》 CAS 2014年第2期39-43,共5页
针对电炉渣在NH4Cl溶液中的浸出过程,重点研究了电炉渣粒径、浸出温度、浸出时间和NH4Cl浓度对Ca2+浸出率的影响规律,并建立了带有自阻系数的反应过程动力学模型.结果表明,电炉渣中钙离子的转化率随着浸出温度和氯化铵浓度的增大而... 针对电炉渣在NH4Cl溶液中的浸出过程,重点研究了电炉渣粒径、浸出温度、浸出时间和NH4Cl浓度对Ca2+浸出率的影响规律,并建立了带有自阻系数的反应过程动力学模型.结果表明,电炉渣中钙离子的转化率随着浸出温度和氯化铵浓度的增大而增大,浸出反应过程的自阻系数为1.0307-1.0617,反应过程的活化能约为15.046 kJ/mol,表明该实验条件下电炉渣在氯化铵溶液中的浸出反应过程控速机制为扩散控速. 展开更多
关键词 电炉渣 氯化铵溶液 浸出 自阻系数 动力学模型
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